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機采井清防蠟精細管理體系在S油田的應用

2022-07-02 06:17:22王智文大慶油田有限責任公司第八采油廠
石油石化節能 2022年6期

王智文(大慶油田有限責任公司第八采油廠)

近幾年,能耗成為了整個油田的關注點,各采油廠圍繞這個“關注點”開展了一系列的工作,并投入了大量的費用,實現“節能降耗”的目的。機采井耗電量占整個耗電量的47%左右,如何降低機采井耗電量是我們的一項重要工作。機采井結蠟后[1],運行負荷增加,耗電量隨著增加,通過10口井連續監測數據表明:正常運行時平均消耗功率為6.9 kW,當輕微結蠟時,消耗功率上升至7.1 kW,當中度結蠟時,消耗功率上升至7.2 kW,當嚴重結蠟時,消耗功率上升至7.5 kW,即與正常生產時相比,日耗電量分別增加4.8 kWh、7.2 kWh、14.4 kWh,增加幅度分別為2.9%、4.3%、8.7%,影響較大。因此,從節能角度出發,需要提高清防蠟質量,減少結蠟井。

1 “四保一定”精細管理體系的構建與應用

隨著采油成本的走高,效益成為了各油田開展各項工作的前提,油田公司從八個方面著手開展降本增效相關工作,并編制《油田開發系統開源節流降本增效實施方案》,其中有一項重要內容“控制清防蠟劑用量”。在此形勢下,S油田為實現降本增效目標,開展清防蠟專項治理工作,其降本增效主要體現在以下方面:一是直接成本,每降低使用1 t清防蠟藥劑,節省成本費用6 800余元。二是間接成本,即減少結蠟影響,表現為“工作量降低少投入、減少結蠟影響少作業、減少結蠟影響多產油多節電、少物資皮帶支出”等多方面,如每降低1口因結蠟影響的卡、斷、漏井,可節省作業及電費約8萬元。因此,從節能角度出發,需提升機采井清防蠟質量。

2 精細加藥管理,確保“對癥”下藥

2.1 精細周期管理,降低消耗成本

按照正常規定,防蠟劑每月需加藥3次、清蠟劑每月需加藥2次,此種運行制度下,每月需加藥8 100井次以上,按照目前的設備人員配置,根本無法完成加藥工作量。因此,工作重點是如何降低工作量,通過單井分析,實施“一井一策”的加藥管理法[2],即單井按照“產量、含水、載荷、電流”等四項參數分類管理,突出個性化加藥。與原管理模式相比,在加藥效果不受影響的情況下,每月少加藥2 634井次,周期優化后工作量核減情況見表1,節電31.6×104kWh。

表1 周期優化后工作量核減情況Tab.1 Reduction of workload after periodic optimization

2.2 精細量化管理,確保精準藥量

1)正交試驗確定單井藥量。為實現精準加藥,以“藥量消耗最小、加藥周期合理”為原則,進行不同井況的藥量消耗摸索。為確保操作的簡易性,以“產液量”為分界點,選取了7個產液量階段,共分為8種藥量進行正交試驗,不同產液正交試驗下藥量配比圖版見表2。實驗結果表明:節約藥量、周期達到最優,加藥效果最好。

表2 不同產液正交試驗下藥量配比圖版Tab.2 Dosage distribution chart under different production fluid orthogonal test

表2中的√:表示推薦的單井藥劑加藥量,某種情況下為雙“√”,表示這兩種藥量均可執行,藥量稍高項周期相對較長,折算到日消耗藥量基本相當。

表2中的×:表示不推薦的單井加藥量,一方面是藥量少起不到加藥效果;另一方面表示雖然起到了效果,但折算日消耗藥量過高,造成藥劑浪費。

2)反復配比確定單井水量。防蠟劑加藥時需與水進行配比實施,故需進一步確定防蠟劑配水量,達到精準加藥的目的,通過室內實驗和現場應用,得出S油田防蠟劑藥量與水量配比在0.5%~0.8%時效果最好,故推薦不同產液量階段防蠟劑與水量配比圖版見表3,水量和藥量匹配合理,加藥效果明顯。

表3 不同產液量階段防蠟劑與水量配比圖版Tab.3 Wax inhibitor and water ratio chart in different liquid production stages

3 技術創新,解決“清防蠟”癥結問題

2019年1月以前全部使用防蠟劑,應用過程中存在以下問題:一是防蠟劑其機理是以“防”為主,中低含水受效差,在一直加防蠟劑時,結蠟井逐步增多,影響正常運行;二是防蠟劑加藥次數和勞動強度較清蠟劑大,相同工作量下,員工體現出的表象為“累”。

從“解決中低含水受效差、降低工人勞動強度”出發,研究高閃點清蠟劑。一方面閃點提高到50℃以上,安全性遠超原普通型清蠟劑;另一方面溶蠟速率較好,指標均達到了企業標準,適用于中低含水井,周期可達到防蠟劑的1.5倍[3]。試驗12口中低含水井,試驗后平均上載荷下降5.3 kN,載荷比下降0.2,平均有效期為17 d左右,起到了降黏效果,目前已在全廠推廣,月節電41.3×104kWh。12口井試驗前后載荷對比情況見表4。

表4 12口井試驗前后載荷對比情況Tab.4 Load comparison of 12 wells before and after test

4 實施熱洗補充,治理高危結蠟

對于部分加密加藥失效井或錯過最佳加藥時機井,即使再進行加藥處理,載荷也會繼續上升,逐步向高危井轉變,時間過長將發生“桿斷”事故,加密加藥失效井載荷變化趨勢曲線見圖1。

圖1 加密加藥失效井載荷變化趨勢曲線Fig.1 Loading trend curve of failed infilling well

此種現象加密加藥已無法滿足清防蠟,應在加藥失效后立即進行熱洗處理,以防止問題的進一步惡化。目前S油田共應用洗井工藝2種:超導車、高溫車,通過現場試驗,均能起到清蠟效果,從效果上比對為高溫車好于超導車[4-5]。為規范使用,以“圖版化為原則”,洗井工藝適應性及參數控制圖版見表5,摸索了二種洗井工藝的洗井參數及其工藝適應性,方便措施制定及工藝應用。2020—2021年完成超導車洗井4 312井次、高溫車洗井6 135井次,洗井有效率達到了90%以上,節電1 452.8×104kWh。

表5 洗井工藝適應性及參數控制圖版Tab.5 Chart of adaptability and parameter control of well washing process

5 效果評價,確定下步工作目標

桿斷脫分析圖各區比例變化情況見表6[6],主要分析“合理區”和“結蠟區”井數比例的變化情況,與應用“四保一定”精細管理前相比,機采井合理區比例由92.5%上升到96.2%,結蠟區比例由5.3%下降到2.6%,呈現向好趨勢,根據變化趨勢,定出了今后的實施目標,即“合理區比例達到96.5%以上、結蠟區比例控制在2.5%以內”的工作目標[9-10]。

表6 桿斷脫分析圖各區比例變化情況Tab.6 Ratio change of bar break analysis diagram

通過清防蠟“四保一定”精細管理的應用,結蠟井比例持續下降、負荷降低,日耗電減少,合計減少結蠟井279口(其中2020年130口、2021年149口),這部分井節電78×104kWh(其中2020年多節電35.2×104kWh,2021年多節電42.8×104kWh),實現了節能降耗目標。

6 結論

1)通過“四保一定”精細管理體系的建立與應用,提高了機采井清防蠟措施質量,使機采井工況逐步改善[7-8]。與結蠟問題息息相關的“產量、能耗、成本、工作量”等較應用前均有所改善,效果呈現向好趨勢,同時創新應用了新的工作方法,促使節能管理得到提升。

2)“四保一定”精細管理是為了緩解“產量、能耗、成本、工作量”之間的矛盾而提出的,其目的是體現了S油田“一噸油、一度電、一元錢、一口井”的節能管理理念,目標是創造效益。通過各項措施應用,完成了各項任務要求,在產能井井數不斷增多的情況下,提供了一套實用的節能管理體系,適應了S油田發展要求,對全國低滲透油田如何開展清防蠟工作具有較好的借鑒意義。

3)通過清防蠟“四保一定”精細管理的應用,取得了較好的經濟效益。主要體現在“少藥劑、少人員設備、少加藥、少作業、少洗井、少物資、多產油、多節電”等8個方面,兩年合計減少成本支出5 848.61萬元,實現了降本增效目標。

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