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大型水電站排水控制系統(tǒng)運(yùn)行異常分析與研究

2022-07-01 01:31:16黃真懿周立成
水電與新能源 2022年6期
關(guān)鍵詞:故障

黃真懿,張 堃,周立成,譚 勇

(中國長江電力股份有限公司三峽水力發(fā)電廠,湖北 宜昌 443000)

大型水電站利用水能資源發(fā)電,特別是壩后式廠房水電站,其排水控制系統(tǒng)將水電站大壩的滲漏水、水電機(jī)組檢修時(shí)蝸殼積水、生活用水等排水匯集至集水井,再通過排水泵排至水電站下游。排水控制系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運(yùn)行是水電機(jī)組安全運(yùn)行的保障[1],排水控制系統(tǒng)功能異常時(shí),不能及時(shí)將滲漏水排出,有可能會(huì)出現(xiàn)水淹廠房的重大風(fēng)險(xiǎn),造成大面積停電事故,因此,確保排水控制系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,對(duì)水電站的安全運(yùn)行非常重要。

1 控制系統(tǒng)原理分析

該電站排水控制系統(tǒng)由AC400V配電柜、現(xiàn)地控制單元(硬件主要包括西門子S7-300型PLC、西門子TP277觸摸屏)、排水控制回路、水位變送器等幾部分組成。控制設(shè)備為兩臺(tái)集水井滲漏排水泵。兩臺(tái)排水泵集水井各安裝有開關(guān)量浮球3個(gè),分別為水位正常(常規(guī)繼電器回路停泵用)、水位高(由PLC采集后開關(guān)量輸出啟泵用)、水位超高(常規(guī)繼電器回路啟泵用),一路水位模擬量傳感器[2]。排水泵設(shè)置手動(dòng)/自動(dòng)兩種控制方式,一種手動(dòng)方式由現(xiàn)地控制單元盤柜門上的按鈕或集水井旁端子箱門上的按鈕啟/停,另一種自動(dòng)方式有兩種啟、停泵的模式:①由PLC采集排水泵集水井的水位模擬量,當(dāng)水位達(dá)到啟、停限值后啟、停水泵;②由水泵集水井的兩路浮球開關(guān)量(水位正常、水位超高)通過常規(guī)繼電器回路無需PLC直接啟、停泵[3],電氣控制原理如圖1所示。

圖1 電氣控制原理

2 故障分析及處理

2.1 故障現(xiàn)象描述

1)在自動(dòng)控制方式下,1號(hào)排水泵在正常抽水至低水位后,水泵無法正常停止,出現(xiàn)反復(fù)啟、停故障,切至手動(dòng)方式仍然無法停泵,只有強(qiáng)行斷開排水泵動(dòng)力電源空開方可停泵。

2)在自動(dòng)控制方式下,1號(hào)排水泵在正常啟動(dòng)抽水后,水泵無法正常停止,始終保持運(yùn)行,切至手動(dòng)方式仍然無法停泵,只有強(qiáng)行斷開水泵動(dòng)力電源空開方可停泵。

2.2 故障檢查

排水控制系統(tǒng)表現(xiàn)出的故障現(xiàn)象是功能紊亂性的,與控制邏輯完全不相符,通過以下方式對(duì)排水控制系統(tǒng)的線路進(jìn)行了全面梳理、檢查[4]:

1)根據(jù)排水控制系統(tǒng)的電氣原理圖對(duì)控制回路進(jìn)行了仔細(xì)核查,動(dòng)力柜和現(xiàn)地控制柜各接線無誤,與圖紙相符,排除了控制邏輯有錯(cuò)誤的可能性。

2)對(duì)排水控制系統(tǒng)PLC控制程序進(jìn)行了在線程序查看,程序運(yùn)行正常,排除了PLC程序錯(cuò)誤的可能性[5]。

3)對(duì)排水控制系統(tǒng)進(jìn)行了以下功能試驗(yàn),并對(duì)相關(guān)回路進(jìn)行了帶電檢測,結(jié)果如下:①控制方式切至手動(dòng),啟動(dòng)1號(hào)排水泵。手動(dòng)啟動(dòng)1號(hào)排水泵正常運(yùn)行,停止排水泵時(shí),泵不能正常停止,接觸器未失磁、發(fā)出輕微異響。經(jīng)檢測在按下停止按鈕前,接觸器的線圈電壓為AC242V,按下停止按鈕時(shí),檢測接觸器的線圈電壓為AC160V。斷開2號(hào)泵的動(dòng)力電源開關(guān)后(即斷開了其控制回路電源),1號(hào)泵在手動(dòng)方式下,手動(dòng)可正常啟、停水泵。1號(hào)泵停止后的接觸器1KM處于失磁狀態(tài),實(shí)測其線圈電壓下降為AC60V,兩臺(tái)泵存在控制干擾。②1號(hào)排水泵所用的超高水位繼電器發(fā)出輕微振動(dòng)聲響,而此時(shí)水位未到超高水位,K2正常應(yīng)該為失磁狀態(tài),經(jīng)檢測其線圈電壓為AC156V,處于失、勵(lì)磁的臨界狀態(tài)。測量現(xiàn)地超高水位的浮球開關(guān)線圈電壓仍為AC156V,可排除浮球開關(guān)損壞。測量1號(hào)排水泵集水井旁的端子箱線芯電壓約AC80~156V,電纜的線芯間和線芯對(duì)地的絕緣符合標(biāo)準(zhǔn)要求[6]。

4)電纜檢查。排水系統(tǒng)單元控制室至現(xiàn)地控制箱的電纜有4根,包括編號(hào)為109MP、111MP的兩根電纜以及兩臺(tái)排水泵的動(dòng)力電源,現(xiàn)場兩個(gè)泵站的控制電纜信號(hào)表如表1和表2所示。

表1 109MP控制信號(hào)電纜

表2 111MP控制信號(hào)電纜

從排水控制室到現(xiàn)地排水泵控制電纜電纜全長一千多米,電纜無金屬織物狀的屏蔽層,只有鎧甲接地,排水系統(tǒng)動(dòng)力盤柜內(nèi)的電氣元件(接觸器、繼電器)的線圈均為AC220V等級(jí)。

3 結(jié)論分析

根據(jù)現(xiàn)場對(duì)排水控制系統(tǒng)的試驗(yàn),硬接線回路檢查、元器件運(yùn)行狀態(tài)可以得出排水控制系統(tǒng)功能紊亂性故障的原因?yàn)榕潘刂乒裰连F(xiàn)地排水泵控制電纜109MP和111MP的線芯交流感應(yīng)電壓較高所致。其中以1號(hào)排水泵集水井旁的端子箱的停止按鈕1SB4至動(dòng)力柜的線芯影響最大(圖1中的1-17和1-7線號(hào)),會(huì)造成水泵接觸器無法正常失、勵(lì)磁。

1號(hào)集水井水位超高開關(guān)量信號(hào)回路線芯感應(yīng)電壓高,導(dǎo)致繼電器K2處于失、勵(lì)磁的臨界狀態(tài),導(dǎo)致1號(hào)排水泵反復(fù)不正常啟、停。電纜感應(yīng)電壓高分析具體原因如下:

1)動(dòng)力配電柜的電源電壓太高:線電壓達(dá)到了AC422V,相電壓達(dá)到了246 V,均超過了標(biāo)稱系統(tǒng)電壓的允許偏差。

2)控制電纜109MP和111MP的長達(dá)一千多米,并且電纜無金屬織物狀的屏蔽層,只有鎧甲接地。

3)控制電纜109MP和111MP同時(shí)參與了電控系統(tǒng)的1、2號(hào)排水泵的控制,導(dǎo)致兩臺(tái)泵控制回路感應(yīng)電壓互相干擾。

4)控制電纜109MP和111MP由動(dòng)力配電柜至1號(hào)排水泵集水井的端子箱有6根相線,交流電壓感應(yīng)源太多,每臺(tái)泵各有至1號(hào)排水泵集水井的端子箱的啟/停泵、水位低、水位高3根長期帶電的相線。

4 解決措施

為了確保排水泵站水位在正常范圍內(nèi),排水系統(tǒng)不能長時(shí)間停止運(yùn)行,在解決感應(yīng)電壓引起排水控制功能紊亂時(shí),采用了應(yīng)急措施和技術(shù)優(yōu)化。

4.1 應(yīng)急措施

從排水控制單元室至現(xiàn)地排水泵站,距離長達(dá)一千多米,在確保原有排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)原理和成本控制情況下,設(shè)計(jì)以下解決措施:

1)將動(dòng)力配電柜的進(jìn)線電壓調(diào)整至額定電壓,線電壓為380 V,相電壓為220 V。

2)將1、2號(hào)排水泵的控制回路所用的控制電纜完全分開,控制電纜109MP控制1號(hào)泵如表3,111MP則控制2號(hào)泵如表4,解決了兩臺(tái)控制回路感應(yīng)電壓互相干擾的問題[7]。

表3 新109MP控制信號(hào)電纜

表4 新111MP控制信號(hào)電纜

3)減少由動(dòng)力配電柜至排水泵集水井的端子箱的交流電壓感應(yīng)源[8]。2臺(tái)泵的控制回路由動(dòng)力配電柜至泵集水井的端子箱分別只保留的1根相線,即圖1中的1-1號(hào)線,而在1號(hào)排水泵集水井的端子箱再進(jìn)行相應(yīng)的短接,即將1-1與1-105和1-125短接,以及2-1與2-105和2-125短接。這樣完全不影響控制系統(tǒng)的邏輯功能,并且減少了4根長期帶電的相線。

4)將控制電纜109MP和111MP的備用芯進(jìn)行接地處理,減少干擾源。通過采取以上解決措施后,電纜109MP和111MP的線芯感應(yīng)電壓降低為AC20V至60V不等,排水系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行。

4.2 技術(shù)優(yōu)化

控制回路因交流感應(yīng)電壓高導(dǎo)致系統(tǒng)功能異常故障,排水泵無法正常運(yùn)行。交流感應(yīng)電壓高的原因是排水泵的電氣控制回路電壓為AC220V,而動(dòng)力柜至排水泵集水井端子箱的4根控制電纜長達(dá)720 m且無金屬織物屏蔽層,導(dǎo)致回路間感應(yīng)電壓高,采取應(yīng)急措施后,感應(yīng)電壓有所下降,但無法根除。為了根除感應(yīng)電壓產(chǎn)生的問題,做以下方案優(yōu)化:

1)現(xiàn)場檢測DC24V電源由動(dòng)力柜至排水泵集水井端子箱的長距離電纜的電壓衰減為O.2 V,衰減較小可忽略不計(jì),將排水泵的電氣控制回路采用DC24V電壓等級(jí)的元件,控制原理設(shè)計(jì)如圖2所示。

圖2 電氣控制原理

2)動(dòng)力柜至排水泵集水井端子箱的控制電纜重新敷設(shè),將1、2號(hào)泵的電纜完全分開,電纜采用金屬織物屏蔽層的阻燃軟電纜,電纜屏蔽層在動(dòng)力柜接地。

5 結(jié) 語

排水控制系統(tǒng)功能紊亂性故障嚴(yán)重影響了設(shè)備運(yùn)行安全,通過大型水電站排水控制系統(tǒng)運(yùn)行異常分析與研究,從控制系統(tǒng)硬件、軟件、功能性試驗(yàn)、元器件運(yùn)行狀態(tài)等技術(shù)方法查明故障癥結(jié),通過應(yīng)急措施和技術(shù)優(yōu)化解決了排水系統(tǒng)因感應(yīng)電壓過高的難題,及時(shí)保證了設(shè)備的安全運(yùn)行,避免了水淹廠房的重大風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

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