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內螺紋零件熱處理后攻螺紋困難的原因分析及解決方案

2022-06-21 04:22:30劉海燕王瑩瑩任園春
金屬加工(熱加工) 2022年5期

劉海燕,王瑩瑩,任園春

第一拖拉機股份有限公司齒輪傳動公司 河南洛陽 471004

1 序言

在實際生產中,低碳合金鋼一般都需要經過滲碳淬火來增加本身的硬度和強度,由于有許多軸類零件在滲碳淬火后都需要進行攻螺紋,并對螺紋進行修復,所以就要求內螺紋孔的表面硬度不能過高,否則會加大攻螺紋的難度,甚至導致零件報廢。一般對于此類零件,在進行滲碳淬火前,要對內螺紋孔進行防滲處理,但是在實際操作中,難免會出現失誤,造成零件不易攻螺紋。因此,本課題就對此類問題從不同方面進行探討分析。

2 背景介紹

我單位生產的某批軸類齒輪,材料為20CrMnTi鋼,該零件帶有內螺紋孔,如圖1所示。該軸類齒輪在進行滲碳淬火前,要對螺紋孔進行防滲處理[1]。該零件在經過滲碳淬火、回火和拋丸清理進入下一道工序后,車間反饋內螺紋存在大量不合格現象,螺紋塞規無法正常檢測,并且在用絲錐修復零件內螺紋孔的過程中,攻螺紋極其困難,若不及時解決,不僅會影響發貨節點,甚至零件會有報廢的可能,因此解決該問題迫在眉睫。

圖1 帶螺紋孔的軸齒輪

3 原因分析

(1)螺紋損壞的原因 為了保證零件表面的清潔度,低碳合金鋼在滲碳淬火和回火后,要進行拋丸清理。由于拋丸過程中鋼丸的沖擊力較大,螺紋比較薄,若不采取保護措施,螺紋極有可能被損壞,所以在對帶有內螺紋的零件進行拋丸時,需要用特定的工裝對其螺紋孔進行保護,以防螺紋被破壞[2]。本次螺紋損壞的主要原因就是在拋丸過程中,未做到對螺紋進行有效的防護。

(2)攻螺紋困難的原因 帶有螺紋孔的零件,在滲碳淬火前,要對螺紋孔進行防滲處理,以防螺紋部位滲碳淬火后硬度較高,對后續加工造成影響。本批零件攻螺紋困難的原因就是防滲過程沒有做好,導致防滲劑沒有起到防滲的作用,造成滲碳淬火后螺紋處硬度高,使絲錐無法正常進行修復。

4 返修方案

(1)方案的確定 該零件在返修時應注意的問題:在降低螺紋硬度的同時,要保證零件外表面硬度合格(表面硬度要求58~64HRC),因此在保證這一要求的前提下,來尋求該零件的返修措施。

由于只需要降低該零件內螺紋孔的表面硬度,首先確定是否能使局部硬度降低。但是由于螺紋孔結構特殊,無法使用感應加熱的方式對其進行加熱,達到降低硬度的目的,所以我們查閱了各種書籍、資料,并且向單位有經驗的老師傅們請教,在經過專項攻關小組成員共同探討后,確定了一種看似較“笨”的返修措施:用加熱后的小金屬棒對螺紋孔進行加熱退火[3]。

(2)方案所需材料

1)研究對象:帶螺紋孔的軸齒輪(見圖1)。

2)加熱設備:小型馬弗加熱爐。

3)試驗材料:φ80mm×100mm的金屬棒(零件螺紋孔為φ90mm×80mm)。

(3)方案的實施 采取如下步驟。

第一步:將小型馬弗加熱爐溫度調至600℃,溫度達到后,將φ80mm×100mm的金屬棒放入。

第二步:待金屬棒到達設定溫度后,保溫10min,使其充分加熱,用工具將金屬棒放入螺紋孔內,如圖2所示。

圖2 放入小棒的零件

第三步:待加熱后的金屬棒降溫后(由紅變黑)取出,換取另外一根繼續放入,將此根金屬棒繼續放入爐內,如此重復7~8次。

第四步:攻螺紋。在攻螺紋階段,考慮到機械攻螺紋不易控制,因此采用手動攻螺紋,以防止在攻螺紋過程中出現絲錐斷裂的情況。

(4)方案的檢驗 攻螺紋后,需要用特定的螺紋塞規對螺紋孔進行檢驗,要求塞規下旋至要求的刻度處(見圖3),方視為合格。

圖3 塞規檢驗

(5)方案小結 試驗前期,用此方案返修5件零件,經攻螺紋、塞規檢驗等過程,確定此方案可行。后續用此方案共返修150件零件,合格率100%。此方案成本低、易操作,且簡單有效,但是效率低,如需使用,應結合實際生產情況而定。

5 優化方案

后續該零件又出現類似質量問題,若用上述方案,生產效率會很低,影響發貨節點,因此為了提高生產效率,又重新確定了返修方案。

該零件淬火后,第一次回火是150℃保溫120min[4],在降低螺紋硬度的同時,還要保證表面硬度合格(表面硬度要求58~64HRC)。因為螺紋很細,加熱時升溫快,經過綜合考慮,決定采用高溫快速加熱的方法進行試驗。

第一次隨機選取5件零件,采用180℃保溫60min的工藝進行回火處理,出爐后進行攻螺紋,但攻螺紋的難度依然很大,因此該工藝不可行。

第二次隨機選取5件零件,采用200℃保溫60min的工藝進行回火處理,出爐后進行攻螺紋,攻螺紋進行順利,并且表面硬度為58HRC,證明該工藝方案可行。

至此,該零件的兩種返修方案都已確定。

6 實際應用

采用第一種方案,即加熱小金屬棒退火的方法,從2021年5月份至今,共返修150余件零件,100%合格,未發現有不合格的情況。采用第二種方案時,共返修260余件零件,車間反饋,有個別零件無法攻螺紋,重新用第一種方案進行返修后,合格。

7 結束語

生產中實施的兩種返修方案,為之后類似的軸類問題提供了更多的選擇。第一種方案易操作、簡單有效,但是效率低;第二種方案效率高,但是成本高,并且存在個別不合格現象。因此,在實際返修過程中,需要兩者互相配合,才能達到最好的效果。

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