崔 超,米孜拉夫·麥麥提,孫 康,王 琨
(中國石油 獨山子石化公司 乙烯廠,新疆 獨山子 833600)
苯乙烯裝置流程中,脫氫尾氣系統位于反應器后,是尾氣處理及回收系統。某工廠苯乙烯裝置尾氣回收系統腐蝕嚴重,腐蝕部位集中在各級冷凝器進、出口管線以及封頭等部位,嚴重影響裝置安全運行。文中基于設備工藝流程、運行情況、腐蝕現象以及檢測數據進行分析,總結原因并提出預防措施。
來自脫氫反應單元的尾氣進入脫氫尾氣系統后,依次經過尾氣壓縮機、尾氣/粗苯乙烯熱交換器 E-2439[1]、脫氫尾氣后冷器 E-2420、粗苯乙烯尾氣冷凝器E-2406,完成尾氣的增壓、一級熱量和烴類回收、二級熱量和烴類回收、三級熱量和烴類回收后,進入尾氣吸收和解析系統進一步回收烴類。其中,三個級別的熱量和烴類回收重點不同,總體上是逐級加強的,一級主要回收尾氣壓縮的熱量,二級主要回收尾氣中的烴類和水,三級進一步回收烴類、水,同時降低和維持尾氣吸收塔吸附的溫度,盡可能地回收烴類,同時起到維持氫氣壓機入口溫度小于25℃的作用。
腐蝕發生在脫氫尾氣系統E-2439入口及E-2439出口至E-2420入口段(圖1)管線上。該段管線管道直徑 DN500 mm,原始壁厚 9.53 mm[2]。腐蝕定點測厚期間發現該段管線上的彎頭存在減薄[3]現象。簡單復測[4]管壁厚度,結果與原始壁厚相近。為確保結果準確性,對此段管線各彎頭進行電渦流掃查[5],結果表明 E-2439至 E-2420管線上的3個……