崔云輝(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300459)
標準化設計和建造可實現海上各平臺設施以“搭積木”式擴建,有力推進了海上油田高效開發[1]。基于此理念,也為海上石油平臺的生產工藝優化改造提供了可能。油氣集輸系統是由油氣集輸工藝流程中物流流經的裝置、設備、管網等構成的流程網絡[2]。產能建設地面規模的優化,歸根結底取決于地下地上的綜合優化,特別是對產量和穩產期的預測,是確定地面規模的依據[3]。
根據LDX-3項目對LDX至LDZ混輸海管的最新校核結果,海管入口最大操作壓力為3 273 kPaA,解除了之前海管入口最大操作壓力的瓶頸限制,具備了海管提壓進行產能釋放的條件。
對于一個集輸系統來說,由于各設施和管線大小長度已定,在不對其進行改造的條件下,運行費用中可變參數直接決定其成本費用的大小[4]。LDX原油流程所涉及的設備主要有:計量分離器(V-1310)、原油電加熱器(EH-2010)、多相流量計(MFM-2020)。三臺設備的設計壓力均為2 500 kPaG。
如果對流程提壓,當壓力接近設計壓力時,需要對電加熱器及多相流量計隔離,原油走旁通流程,根據實際生產狀況,隔離電加熱器及多相流量計不會影響流程正常運行,但是多相流量計的旁通流程為6”(φ150.2 mm)管線,會產生一定的限流;提壓后,計量分離器可能無法進行油井計量。
工藝管線:原油流程工藝管線壓力等級最低的位置在計量分離器前后,管線為300 LB,對應設計壓力為5 MPa,理論上可以滿足流程提壓需求。
工藝流程瓶頸匯總:(1)提壓后,電加熱器及多相流量計需隔離,原油走旁通流程,但是多相流量計的旁通為6”(φ150.2 mm),會產生一定的限流。(2)提壓后,計量分離器可能無法進行油井計量。(3)提壓后,由于閉排泵揚程限制,將影響閉排泵轉液至原油流程。
根據以上生產流程及儀表設備現狀分析,可以將LDX油田產能釋放分兩步走。
第一步:初步提壓,由于LDX閉排泵的最大揚程為224 m(2.24 kPa),受此壓力限制,將初步提壓壓力控制到2 200 kPa,即電加熱器入口壓力不超過2 200 kPa。
此時流程設備及儀表附件均滿足使用需求,流程不需要做出改變。
第二步:進一步提壓,電加熱器入口壓力超過2 200 kPa。
進一步提壓的前提是更換閉排泵,解決閉排泵轉液的問題。在此基礎上,還需要:(1)隔離電加熱器、多相流量計,原油走旁通流程;(2)計量分離器隔離停運,無法進行油井計量;(3)電加熱器入口、海管入口的壓力信號需要修改關斷值。
做完上述工作后,可以根據油藏建議,繼續進行油井提頻或啟動油井。
方案選擇:為確保流程的安全可靠運行,并考慮到油井計量的需要,第二步提壓措施目前暫時不具備實施條件,因此現階段將LDX油田的產能釋放方案鎖定在“第一步”。
(1)梳理LDX油田原油系統流程管線的歷次腐蝕檢測報告:通過梳理腐蝕檢測報告,原油系統管線狀況良好。2019年第二次腐蝕檢測顯示掛片點位的腐蝕速率均低于0.025 mm/a,為低度腐蝕[1]。
(2)對原油系統流程管線進行超聲波測厚:3月19日LDX生產人員對生產流程管線部分位置進行超聲波測厚,未發現明顯薄弱位置。
(3)對計量分離器、電加熱器及多相流量進行隔離檢查,確認是否能夠實現有效隔離:經過現場檢查確認,可以有效隔離。
依據LDX油田產能釋放方案,在實際操作中,初步提壓分解為三個階段實行。
(1)初步提壓第一階段:油井放產、新井投產。3月23日依據產能釋放方案對LDX油田進行初步提壓,提壓措施為:LDX-A7d井擴一級油嘴生產、LDX-A11d井定壓放氣閥開半圈,調整井LDX-A20S1井投產。初步提壓生產穩定后,產能釋放效果明顯。3月23日對LDX油田初步提壓后,增加液量218.55 m3/d、增加氣量18 929 m3/d的情況下,LDX電加熱器、海管入口壓力均上漲約120 kPa,仍有一定的提壓空間。
(2)初步提壓第二階段:LDX-A1H、LDX-A12井恢復生產、LDX-A20S1井放產。按照產液恢復計劃,3月30日LDX-A12井啟泵生產,4月1日LDX-A1H井啟泵生產,兩口井恢復生產后,合計增加液量563.4 m3/d,增油28.68 m3/d,增加產氣1 005 m3/d。4月8日LDXA20S1井開定壓放氣閥1/2圈,增油21.92 m3/d。LDX加熱器入口壓力上漲130 kPa,海管壓力上漲30 kPa,仍有一定的提壓空間[2]。
(3)初步提壓第三階段:LDX-A3S1新井投產。4月15日LDX-A3S1井投產,LDX油田增油207.36 m3/d,增氣7 584 m3/d,LDX電加熱器入口壓力上漲100 kPa、海管入口壓力上漲90 kPa,計量分離器壓力上漲160 kPa,是否有提壓空間需進一步評估。
初步提壓第三階段后LDX油田剩余提壓空間分析。
如表1所示,4月15日對LDX油田初步提壓后,LDX油田電加熱器、油氣混輸海管、計量分離器、閉排等設備目前均能滿足流程安全運轉需要。

表1 4月15日提壓后流程瓶頸節點壓力比對
目前工況下,LDX油田的電加熱器、混輸海管具有一定的提壓空間,但是計量分離器設計壓力與操作壓力差值接近290 kPa,LDX閉排與生產管匯壓力差值接近180 kPa,受計量分離器安全閥可靠性及閉排泵泵效的影響,繼續提壓的可行性需要進一步評估[3]。
對LDX油田提壓后流程壓力的變化主要采用歸納法與反推法進行估算。歸納法是指根據LDX油田近期油田產量、氣液比、海管壓力的相關數據進行歸納,若有一定的線性關系,則可依據該經驗公式進行推測LDX-A06、LDX-A18井投產后流程壓力數值。依據達西定律,在理想狀態下,管道流量、壓差成線性關系,若歸納出LDX油田的產量、氣液比、流程壓力等相關數據成線性關系,則可利用歸納的線性關系推測流程壓力的上升空間。
如圖1所示,分析LDX油田2020年3月1日至今的產量、氣液比、海管壓力等關系曲線,可以看出,海管壓力與氣液比及輸氣量之間均有對應函數關系,根據氣液比的定義可以推出海管壓力與產氣量應該呈二次函數關系,為了簡便運算,在一定區間,氣液比變化幅度較小,可以認為其為常量,因此海管壓力與產氣量近似呈線性關系,據此使用內插法可以對LDX油田LDX-A06、LDX-A18井投產后流程壓力進行估算[4]。

圖1 產能及壓力趨勢圖
依據上述假設條件及函數關系,對不同投產模式下的流程壓力進行估算,繪制數據模擬曲線,如圖2所示。

圖2 海管壓力擬合趨勢圖
由表2可知,在A06井與A18井多種組合生產形式中,各項流程壓力均低于設計壓力,滿足流程運行需要。考慮到經驗公式的不準確,實際運行壓力有可能大于該估算值,LDX油田進一步提壓的空間極其有限。

表2 提產預測統計表
本文以LDX油田產能釋放瓶頸的解決為目標,通過分析現有流程狀況與設計限值,制定了基于現場實際的分步提壓放產策略,初步提壓后LDX產能釋放明顯,增液量989 m3/d,增氣量27 750 m3/d,達到了預期效果,油田流程工況滿足安全運行要求。同時,采用歸納法與內插擬合法,對剩余提壓放產潛力進行了評價,達到了預定目的。