史增利
(山西汾西礦業(yè)正城煤業(yè)有限責任公司,山西 孝義 032300)
隨著采掘深度的增加,煤層賦存條件更趨復雜,制約了巷道掘進效率[1-2]。特別是巷道圍巖為弱膠結(jié)軟巖時,由于巖體強度低、黏土含量高、裂隙發(fā)育,遇水容易變形,巷道在掘進以及后續(xù)使用過程中容易出現(xiàn)冒頂、離層、片幫事故[3-5]。為此,眾多的學者對此類地質(zhì)條件下巷道圍巖支護技術展開了研究,并提出采用圍巖注漿、架棚支護、桁架錨索、圍巖噴漿等各種圍巖控制技術,現(xiàn)場應用均取得了較好效果[6-7]。但是不同礦區(qū)煤層賦存條件、掘進巷道圍巖特征有明顯差異,應依據(jù)現(xiàn)場實際情況制定針對性圍巖控制方案。本文就以山西某礦11301運輸巷掘進為背景,對巷道圍巖變形特征進行分析,并提出支護技術方案,實現(xiàn)了巷道圍巖有效控制。
山西某礦設計產(chǎn)能為350萬t/a,采用斜井、平硐開拓,其中11301綜放工作面設計面長200 m、推進長度2 655 m,開采的11號煤層賦存穩(wěn)定,厚度5.4 m。11號煤層頂?shù)装逡灾写稚皫r、粉砂巖以及砂質(zhì)泥巖等為主。經(jīng)過巖石力學試驗測試發(fā)現(xiàn)粉砂巖抗壓強度為29.9 MPa;砂質(zhì)泥巖抗壓強度為24.1 MPa,砂質(zhì)泥巖中含有較多的黏土,吸水后急劇軟化,抗壓強度降至7.6 MPa。
11301運輸巷為矩形斷面(凈高3.6 m、凈寬5.6 m),采用EBZ160綜掘機掘進,設計掘進長度2 705 m。原采用錨網(wǎng)索噴方式支護,支護斷面見圖1。巷道頂板一排布置7根錨桿(規(guī)格D22 mm×2 500 mm),布置間排距為850 mm×900 mm,錨桿間用長5 400 mm的鋼帶連接;鋪設金屬網(wǎng)強化支護。采用的錨索(規(guī)格D17.8 mm×6 300 mm)按照3-2-3方式布置;巷幫一排布置5根錨桿(規(guī)格D18 mm×2 000 mm),間排距均為900 mm;巷道底板噴射厚度200 mm、強度C30混凝土。在11301運輸巷掘進至1 205~1 302 m范圍內(nèi)時,頂板在區(qū)域構造作用下更為破碎,頂板變形嚴重,部分位置甚至有冒頂征兆。為確保巷道使用安全,需要對巷道圍巖變形特征進行分析,并針對性地優(yōu)化圍巖支護方案。

圖1 巷道原支護斷面圖(mm)
內(nèi)布置鉆孔對頂板巖層窺視,窺視儀為TS-C0601。具體部分窺視圖形見圖2,通過鉆孔窺視發(fā)現(xiàn)頂板上2.6 m位置泥巖層出現(xiàn)一定程度離層;在距離窺視鉆孔5.3~6.4 m范圍內(nèi)主要為砂質(zhì)泥巖(夾雜有粗砂巖);在窺視鉆孔孔壁處有一定范圍的環(huán)形黑色區(qū)域,離層情況較為明顯;在距離孔口約10 m位置時出現(xiàn)淋水情況。頂板離層位置、離層量等與裂隙、層理等發(fā)育密切相關。在巷道掘進完成后,在距離頂板2.8 m、6.5 m位置分別布置基點,對頂板巖層離層情況進行監(jiān)測,具體結(jié)果見圖3。從頂板離層監(jiān)測結(jié)果看出,在監(jiān)測初期(40 d以內(nèi))頂板離層量增加明顯,后逐漸趨于穩(wěn)定;在監(jiān)測90 d時,淺部、深部離層量分別為24 mm、35 mm。

圖2 鉆孔窺視圖

圖3 原支護方案頂板離層監(jiān)測結(jié)果
11301運輸巷取樣對頂板巖性成分進行分析,具體頂板直接頂砂質(zhì)泥巖中黏土成分占比見圖4。

圖4 直接頂黏土成本占比
從試驗結(jié)果看出,頂板巖層中石英、高嶺石占比較高,平均分別為30.75%、41.25%;黏土礦物中占比最高的為高嶺石、伊利石并含有少量的綠泥石,高嶺石、伊利石分別占到整個黏土礦物含量的69.4%、21.41%.頂板巖層整體結(jié)構偏弱、承載強度較低,同時礦物成分中黏土礦物、高嶺石占比較高,遇水后容易崩解。
通過現(xiàn)場調(diào)查以及頂板礦物成分分析,總結(jié)出11301運輸巷在1 205~1 302 m范圍內(nèi)下沉量及離層量大的原因為:頂板承載能力不足、水作用、巷道跨度大以及斷面為矩形。
1) 巷道直接頂為砂質(zhì)泥巖,泥巖中含有的黏土礦物遇水容易弱化,導致強度明顯降低;基本頂為砂巖且有一定裂隙水。在巷道掘進作用下,頂板水會沿著裂隙淋出,導致直接頂砂質(zhì)泥巖泥化,嚴重時導致原有的錨網(wǎng)索支護體系局部失效,圍巖支護強度顯著降低。
2) 11301運輸巷跨度達到5.6 m,頂板懸露面積大。巷道頂板受力時,頂板下部會作用較大拉應力,加之頂板結(jié)構復雜,容易出現(xiàn)頂板離層;巷道支護采用的錨索長度為6 300 mm,錨索錨固端位于頂板砂質(zhì)泥巖中,承載能力相對較小。
3) 巷道斷面為矩形,在巷道肩角位置處容易出現(xiàn)應力集中。巷幫位置裂隙發(fā)育,在應力作用下出現(xiàn)片幫后會進一步增大巷道跨度,影響頂板穩(wěn)定。
通過現(xiàn)場調(diào)研并結(jié)合以往研究成果,提出的圍巖支護策略為:
1) 對巷道掘進斷面進行優(yōu)化,避免幫肩出現(xiàn)應力集中??紤]到巷道行人、運輸以及通風等需要,將巷道斷面由以往的矩形優(yōu)化為直墻切拱形,從而降低幫肩位置應力集中程度,降低巷道圍巖變形量及后續(xù)控制難度。
2) 采用桁架錨索對頂板進行補強支護,通過桁架錨索可增加錨固區(qū)范圍并充分利用深部圍巖自身承載能力及穩(wěn)定性。
3) 適當增大錨桿、錨索上的預緊力,降低甚至消除頂板中部拉應力區(qū)。根據(jù)現(xiàn)場圍巖支護需要,必要時可增加巷幫錨桿長度、支護密度,通過強化巷幫支護達到降低頂板下沉的目的。
4) 巷道開挖完成后及時噴漿降低淋水或者空氣等對圍巖的影響。同時在掘進前可布置超前鉆孔對頂板裂隙水進行疏排,降低掘進過程中頂板的淋水量。
依據(jù)11301運輸巷現(xiàn)場情況,并結(jié)合上述圍巖支護策略,具體設計的圍巖支護斷面見圖5,支護參數(shù)為:
1) 頂板支護。頂板每排布置7根錨桿(規(guī)格22 mm×2 500 mm),將錨桿錨固長度由0.9 m增至1.3 m;預先施加125 kN預緊力。頂板補強支護采用錨索(規(guī)格D17.8 mm×8 300 mm),錨固長度1.5 m,施加150 kN預緊力,錨索布置方式為4-0-4,布置間距1 400 mm、排距1 800 mm;靠近兩幫的錨索外插70~75°,并配合工字鋼給頂板施加一定作用力。
2) 巷幫支護。巷幫布置5根錨桿(規(guī)格D18 mm×2 500 mm),錨固長度1.3 m、施加100 kN預緊力,布置間排距仍為900 mm,支護配合長度3.4 m鋼帶護表;巷道最上部、最下部錨桿分別有20°、15°外插角,中部3根錨桿均垂直巷幫布置。
3) 巷道底板鋪設厚度200 mm、強度C30混凝土,混凝土中參雜一定量的防水劑。

圖5 優(yōu)化后巷道支護斷面圖(mm)
在11301運輸巷支護完成后,布置測站對頂板離層情況進行監(jiān)測,具體結(jié)果見圖6。

圖6 優(yōu)化支護后頂板離層量
11301運輸巷在原支護參數(shù)下,圍巖變形量整體較大且掘進至1 205~1 302 m范圍內(nèi)時,頂板在區(qū)域構造作用下更為破碎,頂板變形嚴重,頂板最大變形量達到450 mm、頂板淺部、深部離層量分別為24 mm、35 mm。對巷道支護參數(shù)進行優(yōu)化后,圍巖變形控制效果較好,具體支護參數(shù)優(yōu)化完成后,圍巖變形具有下述特性:支護完成0~20 d后,巷道圍巖變形處于明顯增加階段;支護完成20~50 d后,支護體系、圍巖結(jié)構等相互耦合,頂板離層量增加速度明顯降低;支護完成50 d后圍巖變形量基本不再增加。巷道頂板離層量以淺部離層為主,離層點主要位于煤層與直接頂板(砂質(zhì)泥巖)交匯處,離層量控制在15 mm以內(nèi)。整體來說,通過對巷道支護參數(shù)進行優(yōu)化,頂板離層量大的問題得以有效解決,可滿足后續(xù)巷道掘進及使用需求。
1) 對11301運輸巷圍巖變形特征進行分析,發(fā)現(xiàn)巷道圍巖變形以頂板下沉為主,頂板巖層離層量大。通過現(xiàn)場調(diào)研及試驗得出,11301運輸巷頂板下沉量較大的主要原因為:11號煤層直接頂(砂質(zhì)泥巖)中含有的黏土礦物,直接頂遇水容易軟化,強度及穩(wěn)定性等明顯降低;原有的支護參數(shù)不合理;巷道斷面為矩形,跨度大、頂板受力明顯,在幫肩位置應力集中。
2) 提出通過強化圍巖支護強度并優(yōu)化巷道斷面對頂板變形進行控制,并制定具體圍巖支護方案?,F(xiàn)場應用后,巷道頂板淺部離層量、深部離層量分別控制在4 mm、15 mm以內(nèi),頂板變形量控制在35 mm以內(nèi),圍巖控制效果較好。