白文斌
(潞安化工集團 山西新元煤炭有限責任公司,山西 晉中 045400)
新元煤礦3210工作面位于一水平西采區,主采3號煤層,煤層埋深558.5~611.0 m,煤層厚度1.60~2.24 m,平均厚度1.91 m,傾角為2~6°,煤層中一般含1~2層泥質夾矸,厚度一般為0.02~0.05 m,總體賦存穩定,結構較簡單。煤層頂底板巖性情況如表1所示。

表1 煤層頂底板結構
3210工作面東鄰3209工作面(未掘),西鄰陳家溝回風大巷,北鄰西膠帶運輸大巷,南部未布置巷道。3210工作面輔運巷沿煤層頂板掘進,巷道設計為矩形斷面,凈寬5.4 m,凈高3.5 m,巷道在掘進過程中變形嚴重,需要進行多次修復,嚴重制約了巷道的正常掘進速度。因此,需對3210輔運巷的變形破壞機理展開研究,并采取針對性的措施對巷道圍巖進行控制。
在3210輔運巷已掘區域內布置監測點,分析巷道圍巖的變形特征,將監測得到的變形數據繪制成曲線如圖1所示。


圖1 巷道圍巖變形曲線圖
由圖1可知,3210輔運巷圍巖變形主要有以下幾點特征:①圍巖早期變形速度較快,在巷道掘進過監測點8 d的時間內,圍巖快速變形,其頂板下沉速度最大可達32 mm/d,煤柱幫的變形速度最大為36 mm/d,底板向上移近速度最大為17 mm/d;②圍巖持續變形的時間較長,在掘巷過監測點26 d后,監測點的位移才逐漸趨于穩定;③巷道斷面整體變形量較大,其中,頂板最大下沉量達到了385 mm,底板最大變形量達到了200 mm,煤柱幫及煤壁幫的最大移近量分別達到了490 mm及370 mm;④巷道圍巖呈不對稱變形,煤柱幫的變形程度明顯大于煤壁幫。
1) 大埋深,高應力。3號煤層平均埋深580 m,屬于深井,巷道圍巖處于高應力環境中容易產生大變形。在3210輔運巷內布置2個測站,通過水壓致裂法對巷道周圍的地應力大小及方位進行測量,測量結果如表2所示。

表2 地應力測量結果
由表2可知,3210輔運巷周圍的應力較高,其垂直應力平均為11.91 MPa,最大水平主應力平均為21.96 MPa。水平應力明顯高于垂直應力,說明巷道附近以水平應力為主導,水平應力對于巷道圍巖的穩定性影響較大,另外最大水平主應力的方位為北偏西7~10°,與巷道節理夾角較小,導致巷道變形較大,難以維護。
2) 圍巖強度低,節理裂隙較發育。在3210輔運巷內對頂底板圍巖進行打鉆取芯,通過紗線切割機將煤巖樣制成標準試件,采用伺服機等設備,對煤巖樣本的抗壓強度、抗拉強度、內聚力等力學參數進行測定,測試結果如表3所示。

表3 煤巖物理力學參數測定結果
由表3測試結果可知,3號煤及其頂底板巖層的強度均較低。
通過窺視孔觀察巷道圍巖的內部結構情況,發現巷道頂板有較多的縱向及橫向裂隙,且基本互相貫通,直接頂有輕微離層的現象,兩幫有明顯的劈裂縱向裂隙,離層量較大。因此,圍巖強度低,內部裂隙發育是導致巷道破壞的內部因素。
3) 頂板淋水。3號煤層上方有K8下和K8砂巖,屬含水層,在掘進過程中出現頂板滴淋水現象,頂底板中的泥巖及砂質泥巖的礦物成分多為高嶺石,遇水后極易發生膨脹變形,導致圍巖強度降低,同時,由于3210輔運巷圍巖自身節理裂隙較為發育,提供了更多的水利流動通道,導致圍巖破壞形成惡性循環,變形量持續增大。
4) 原有支護方案不合理。通過現場觀察及對比分析,發現原有支護存在以下幾點問題:①錨桿預緊力不足,無法較好地持續加固頂板及兩幫;②錨索網等支護構件沒有形成互相協調的統一整體,主動支護作用不能充分發揮;③未進行有效的探放水及防水措施。
預緊力是錨桿支護系統的決定性參數,增加錨桿預緊力能有效增大巷道圍巖壓應力場應力值及擴散范圍;錨桿長度的選擇應充分考慮錨桿預應力、巷道圍巖破碎程度與可錨性;對于相同錨桿材料,直徑越大強度越高,預應力擴散范圍越大;錨桿垂直于巖面布置時,巷道圍巖形成的壓應力區分布更加均勻,錨桿預應力疊加效果更好。研究表明,當錨桿預緊力達到桿體屈服強度的30%~50%時,可以保證預應力的有效擴散。
3210輔運巷原先支護中所用錨桿的扭矩為150 N·m,即預緊力為25 kN,僅為桿體屈服強度的20%,明顯偏小,主動支護作用不能充分發揮。為此,改用高強度螺紋錨桿進行支護,并將扭矩提高到300 N·m,使得錨桿預應力得以有效擴散,保證支護的有效性。
由圖1可知,巷幫的變性破壞程度明顯高于頂底板,為此需對巷幫進行加強支護。考慮先采用錨索支護,將巷幫淺部的離層區固定于深部穩定區上,再配合桁架連接器對錨索進行張緊,增強預應力,并視圍巖變形情況采取一定的讓壓措施,使巷幫保持穩定性。
頂板錨桿為直徑20 mm、長度2 300 mm的高強度螺紋鋼錨桿,間距為700 mm,排距為800 mm,一排布置7根錨桿;頂錨索采用直徑18.9 mm,長度7 100 mm的鋼絞線,一排布置3根,間距為1 400 mm,排距為800 mm。
兩幫采用“錨索+塑鋼網+桁架”的形式進行聯合支護,其中錨索采用直徑18.9 mm,長度3 500 mm的鋼絞線,一排布置4根,間距為1 000 mm,排距為800 mm,錨索下鋪塑鋼網,配合D14 mm×1 000 mm規格的金屬桁架加強支護。支護方案如圖2所示。

圖2 巷道支護方案(mm)
針對巷道的頂板淋水來源,采用物探、鉆探等方法對掘進工作面前方的含水量進行探測,并進行針對性的放水。另外,錨索及錨桿的錨固劑均采用防水型,并對孔口進行泥漿封堵處理,同時,對淋水段的巷道表面進行噴漿處理。
為分析3210輔運巷軟弱圍巖支護方案的應用效果,在巷道內布置監測站,采用十字布點法監測巷道在掘進期間的圍巖變形量,監測結果如圖3所示。

圖3 改進支護后的巷道圍巖變形量
由圖3可知,采用該圍巖控制方案后,頂板最大下沉量為152 mm,較原支護降低了60.5%;底板最大變形量為81 mm,較原支護降低了59.5%;煤柱幫及煤壁幫的最大移近量分別為158 mm及112 mm,較原支護分別降低了67.8%、69.7%。巷道圍巖的變形量大幅減小,說明該方案的控制效果顯著。
1) 3210輔運巷圍巖變形特征為早期變形速度快、變形量大,且圍巖呈不對稱變形,煤柱幫的變形程度明顯大于煤壁幫。
2) 影響3210輔運巷圍巖變形破壞的主要因素為:巷道的埋深大、應力高、圍巖強度低、節理裂隙較發育、頂板淋水及原支護參數不合理。
3) 基于圍巖變形特征及影響因素,提出了圍巖控制方案并應用于現場,結果表明:圍巖變形量大幅降低,取得了良好的控制效果。