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一種基于PLC程序控制的自動化平面口罩外耳帶焊接系統(tǒng)的設計

2022-05-26 15:52:56王豪曹飛蕭金瑞鐘樂華
機電信息 2022年10期

王豪 曹飛 蕭金瑞 鐘樂華

摘 要:為提高平面口罩外耳帶的焊接質量和效率,設計了一種基于某國產品牌PLC的自動化平面口罩外耳帶焊接系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用氣缸驅動為主、電機驅動為輔的驅動方式,集氣動控制、電動控制、程序控制等多種控制方式于一體,實現(xiàn)了平面口罩來料檢測、耳帶剪切、耳帶焊接和口罩熱壓等自動化功能,解決了傳統(tǒng)半自動平面口罩耳帶繩焊接設備加工效率低、質量不穩(wěn)定的問題。

關鍵詞:PLC控制;平面口罩機;耳帶焊接;超聲波焊接

中圖分類號:TP273;TS103.7? ? 文獻標志碼:A? ? 文章編號:1671-0797(2022)10-0041-03

DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2022.10.011

0? ? 引言

作為預防新冠肺炎的有效手段,口罩的重要性不言而喻[1],2020全年我國口罩產量突破了60億只[2],在疫情防控中發(fā)揮了重要作用。而在疫情初期,由于口罩加工標準不統(tǒng)一、質量控制不嚴格等原因,產生了諸如口罩片不平整、耳帶繩焊不牢等嚴重質量問題,致使口罩佩戴者處于暴露的風險之中。因此,設計一種自動化的平面口罩外耳帶焊接系統(tǒng),提升口罩外耳帶的焊接質量和效率就顯得尤為重要。基于PLC的可靠性和經(jīng)濟性,口罩生產的控制系統(tǒng)可以采用PLC[3-4],因此本文設計了一種基于PLC程序控制的自動化平面口罩外耳帶焊接系統(tǒng)。

1? ? 平面口罩外耳帶焊接機構設計

1.1? ? 機構組成

如圖1所示,平面口罩外耳帶焊接機構主要由升降氣缸(Y110、Y20)、旋轉氣缸(Y111、Y21)、雙夾耳帶氣缸(Y112、Y22)、焊耳帶氣缸(Y105)、放耳帶電機(Y3、Y4)、前壓料氣缸(Y13)、放耳線浮輥(X12、X13)以及機架組成。裝載口罩片的料盤從前壓料板下方垂直方向上水平通過,通過0.4~0.6 MPa氣壓的壓縮氣體驅動前壓料氣缸(Y13)壓住口罩片,先后驅動左右升降氣缸(Y110、Y20)、左右旋轉氣缸(Y111、Y21)、左右雙夾耳帶氣缸(Y112、Y22)、左右焊耳帶氣缸(Y105)以及左右放耳帶電機(Y3、Y4),完成耳帶繩的自動剪切和焊接等功能。

1.2? ? 氣缸選型

平面口罩焊耳帶機構主要由氣缸驅動,輔助電機驅動,氣缸工作的穩(wěn)定性直接影響整個機構的可靠性,因此氣缸選型就顯得尤為重要。普通雙作用氣缸以其穩(wěn)定性高、使用便捷的優(yōu)點,廣泛應用于自動化設備的搬運、碼垛、焊接、打磨等場景,本文以普通雙作用氣缸選型為例進行說明,過程如下:

普通雙作用氣缸的理論推力(N)為:

F0=■D2p? ? ? ? ? ? ? ? ?(1)

式中:D為缸徑(mm);p為氣缸的工作壓力(MPa)。

普通雙作用氣缸的理論拉力(N)為:

F1=■(D2-d2)p? ? ? ? ? ? ? ?(2)

式中:D為缸徑(mm);d為活塞桿直徑(mm),估算時,可令d=0.3D;p為氣缸的工作壓力(MPa)。

在實際工況中,氣缸的工作壓力一般設定為0.4~0.6 MPa。氣缸缸徑選型時還需要考慮負載率μ,一般氣缸水平使用時取μ=0.7,垂直使用時取μ=0.5[5]。

通過公式(1)和(2)以及參數(shù)計算,可以分別得出垂直方向上的升降氣缸、旋轉氣缸、焊耳帶氣缸、前壓料氣缸以及水平方向上的雙夾耳帶氣缸的缸徑。氣缸行程的選取需要綜合考慮工序以及實際工況。

2? ? 平面口罩外耳帶焊接控制系統(tǒng)設計

2.1? ? 控制系統(tǒng)設計

在平面口罩外耳帶焊接機構設計的基礎上,開展外耳帶焊接控制系統(tǒng)的設計。選用某國產晶體管PLC作為主控PLC,并具體分配了輸入/輸出(I/O)信號,如表1所示。主控PLC包含28個輸入點(X0~X33)和20個輸出點(Y0~Y23),如圖2所示,主控PLC主要負責啟停控制、急停報警、來料感應、氣缸升降旋轉、電機控制以及超聲波焊接控制等。

此外,在主控PLC的基礎上,增設了一個拓展PLC,拓展PLC包含16個輸入點(X100~X117)和16個輸出點(Y100~Y117),如圖3所示,拓展PLC主要控制拉耳帶氣缸、剪耳帶氣缸、焊耳帶氣缸等。

2.2? ? 控制界面

在平面口罩外耳帶焊接控制系統(tǒng)設計的基礎上,開展觸摸屏控制系統(tǒng)設計,控制界面如圖4、圖5所示。通過觸摸屏實現(xiàn)對運動氣缸、啟動電機、超聲波電箱、氣動剪刀以及各種光電、溫控傳感器等元器件的自動化控制。

3? ? 結語

本文所設計的基于PLC程序控制的自動化平面口罩外耳帶焊接系統(tǒng),采用氣缸驅動為主、電機驅動為輔的驅動方式,集氣動控制、電動控制、程序控制等多種控制方式于一體,具有整機結構簡單、加工質量穩(wěn)定、工作效率高、制造成本低的特點。在實際生產中,單機生產效率達到50~60片/min,焊接質量合格率≥96%(要保證單根耳帶承受10 N的拉力5 s不脫焊),較好地解決了傳統(tǒng)半自動化平面口罩耳帶繩焊接設備加工效率低、質量不穩(wěn)定的問題。但該系統(tǒng)仍存在無法自主檢測口罩片褶皺、耳帶繩焊接不牢等缺陷的問題,后期擬將機器視覺技術應用在平面口罩缺陷檢測中[6]。

[參考文獻]

[1] 曾繁昌,譚思敏.口罩自動化生產一體機研究[J].機電信息,2020(20):32-33.

[2] 智研咨詢集團.2020—2026年中國醫(yī)用口罩行業(yè)市場運行態(tài)勢及未來發(fā)展前景報告[R].中國產業(yè)信息網(wǎng),2020.

[3] 許冠.一種新型平面口罩全自動化生產線的設計與實現(xiàn)[J].機電工程技術,2021,50(8):66-69.

[4] 阮殿旭.基于PLC的平面口罩外耳帶機控制系統(tǒng)設計[J].科技風,2021(35):17-19.

[5] 章熠超.基于電氣與氣壓混合驅動的搬運機械手設計[D].杭州:浙江理工大學,2016.

[6] 李東,梁家睿.機器視覺技術在平面口罩缺陷檢測中的應用[J].機電工程技術,2021,50(6):257-262.

收稿日期:2022-03-01

作者簡介:王豪(1986—),男,廣東廣州人,碩士,工程師,研究方向:機電一體化、電工電子應用技術。

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