洪龍華
(福建漳州力天環境工程有限公司,福建 漳州 363000)
噴水織機作為我國當前紡織業中應用廣泛的制造設備之一,雖然具有產量高、質量好、織造費用低等特點,但是卻需要消耗大量的新鮮水資源??椩爝^程中會使用潤滑脂和漿料,廢水具有水量大、成分復雜、難以生物降解等特點,出水中重鉻酸鹽指數(CODCr)、懸浮物(SS)含量較高,如果不能有效對噴水織機廢水進行處理和循環利用,會導致巨大的水環境污染和資源浪費。隨著水源的日益緊張和各地水質排放標準的日趨嚴格,紡織行業污水的回用與企業的生存和發展息息相關。因此紡織廢水的處理和中水回用勢在必行[1]。
某企業處理后的出水大部分回用,少部分達標排放,回用率在80%—90%。
設計水量2000m3/d,24h 連續處理。廢水主要來自引緯廢水、紡織油劑和上漿廢水。廢水中主要污染物有漿料、油脂、細小纖維及其他雜物,屬中度污染水質,8%—10%的噴水織機出水被織物帶走,3%—5%的噴水織機出水蒸發到空氣中,增加了車間的濕度,其余的大部分噴水織機出水通過地溝流入廢水處理站[2]。噴水織機進水水質情況見表1。

表1 噴水織機進水水質
回用水標準參考《噴水織機行業中水回用水質標準》(T/JX 001—2018)中的高回用率水質標準,噴水織機中水回用水質情況見表2。

表2 噴水織機中水回用水質標準
外排水質滿足《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)中一級標準,水質情況見表3。

表3 排放標準
改造后的工藝流程見圖1。

圖1 工藝流程圖
工藝流程如下:
(1)廢水經管網收集排入格柵渠,去除較大懸浮物、漂浮物,出水進入調節池。
(2)調節池進行水質水量的調節,為防止池內懸浮物沉積,設置風機進行間歇曝氣,池內設水泵,將廢水泵入混凝氣浮池進行預處理。
(3)廢水中主要污染物為CODCr、SS、油類及氨氮等,可在混凝氣浮工序中去除,去除效果明顯?;炷龤飧」に嚺c混凝沉淀工藝相比具有明顯優勢,混凝氣浮工藝藥劑的使用量只有混凝沉淀工藝的56%,而且處理時間更短、占地面積更小[3]。
經測氣浮進水pH 值為6.5—7.0,故無需投加堿源。通過小試實驗結果對比發現,該類廢水只投加聚合氯化鋁(PAC)亦可達到相同的去除效果,不僅可節省企業的藥劑成本,而且也可減少藥劑中其他鹽分造成的二次污染。
在混凝反應階段,采用高效水力攪拌裝置代替常規機械攪拌,不僅為企業降低了投資費用,而且節省了設備電耗。
(4)氣浮出水進入多級過濾工序。氣浮出水仍含有細小膠體和懸浮物,若長期回用,會對管路和設備造成污染,故須對氣浮出水進行進一步處理。因石英砂過濾具有運行成本低、過濾高效、操作方便等特點,故采用石英砂過濾罐(濾速10m/h,粒徑1.0—4.0mm,填充高度1.2m)作為氣浮出水的第一道凈化單元。因袋式過濾器具有濾袋清洗后可重復使用、過濾精度高、通量大、運行成本低等特點,故采用袋式過濾器(兩級串聯過濾,濾徑5μm)作為二級凈化單元,以進一步去除水中細小懸浮物、膠質顆粒等,深度凈化水質。
(5)袋式過濾出水進入消毒池。因次氯酸鈉(NaClO)具有殺菌譜廣、迅速、效果明顯可靠、價格低等優點,故采用NaClO 作為消毒劑。但因其對織物有漂白作用,故需控制好投加量(設置在線余氯檢測儀)。
(6)消毒池出水流入回用水池。
(7)污泥池內污泥通過污泥泵泵至污泥脫水機,先采用絮凝劑對污泥進行調理,再利用疊螺機對污泥進行脫水,脫水后的泥餅含水率約為80%,可方便外運處置。
企業原先采用混凝沉淀法處理廢水后將其直接回用,常出現回用管路及設備內壁結垢嚴重問題,導致機臺污染。這是由于混凝沉淀出水中仍含有細小膠體、懸浮物、油類及微生物等污染物,這些污染物會不斷在管路及設備內壁沉積、黏結,還會發生電化學還原反應。技改前,企業平均每年因機臺污染需停機清洗2—3 次(見圖2),直接造成了經濟損失。

圖2 技改前連續運行半年的噴水織機配水桶的內部結構情況
技改后,企業的回用管路及設備內壁結垢情況得到了很大改善(見圖3),機臺可連續運行,為企業創造了更多的經濟效益。

圖3 技改后連續運行一年的噴水織機配水桶的內部結構情況
系統于2019 年1 月開始進水調試,運行期間,各單元基本穩定。運行期間對主要單元進出、水進行取樣檢測,結果見表4。
從表4 可以看出,主要污染物CODCr、NH3-N、油類及SS 去除率分別為63.9%、17.7%、94.0%、86.8%,出水不僅可達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)中的一級標準,也能滿足企業回用水質要求。

表4 主要單元處理效果
改造后廢水處理站的運行成本主要包括電費、藥劑費和人工費:
(1)電費:每天耗電約680kW·h,按0.7 元/kW·h計算,每天電費為476 元,折合為0.24 元/m3·水。
(2)藥劑費:主要是PAC 和NaClO 兩種藥劑,日耗藥劑費為780 元,折合為0.39 元/m3·水。
(3)人工費:廢水處理站定員1 人,工資6000 元/月,折合為0.10 元/m3·水。
(4)運行成本合計為0.73 元/m3·水。
(1)噴水織機廢水處理采用混凝氣浮—多級過濾—NaClO 消毒組合工藝,出水水質穩定,可達《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)中的一級標準,同時可滿足企業的回用要求。
(2)該工藝節省堿與聚丙烯酰胺(PAM)的藥劑成本,系統運行成本平均在0.76 元/m3·水,遠低于當地自來水水費,廢水不僅可達標排放,而且可回用,為企業取得了較好的經濟效益和環境效益。
(3)采用多級過濾組合工藝有效降低了水體濁度、細小懸浮物、膠體等污染物濃度,進一步提升了回用水質。
(4)采用NaClO 作為消毒劑,在投加時要盡量采用自動控制,以確保殺菌效果,同時防止投加過量影響產品質量。
(1)企業目前主要使用淀粉類漿料,若后續因發展需要提高丙烯酸類和聚乙烯醇(PVA)的使用比例,廢水處理站進水水質將發生變化(成分復雜、濃度高、難降解),現有污水處理工藝可能滿足不了排放和回用要求。建議新項目在規劃設計階段預留生化工藝用地,可設在氣浮池之后,利用微生物高效、經濟、穩定等特點降低CODCr、NH3-N 等污染物濃度,為后端工藝處理提供保障。
(2)隨著出水不斷被循環使用,水中的有機物濃度、電導率、硬度等也會逐漸升高,嚴重時甚至不能滿足排放和回用要求。建議有條件的企業對廢水進行深度處理,根據需求可配置樹脂軟化設備去除硬度,配置電滲析或反滲透設備去除電導率等。