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長大下坡道重載列車管壓異常變化導(dǎo)致列車制動力突變的思考

2022-04-29 06:22:34劉釗
運輸經(jīng)理世界 2022年18期
關(guān)鍵詞:故障

劉釗

(國家朔黃鐵路公司機輛分公司,河北 滄州 062350)

1 事件概況

朔黃鐵路西起山西省神池縣神池南站,東至河北省黃驊市黃驊港車站,線路全長603km,歷經(jīng)普通貨物列車、組合萬噸、單元萬噸、1.6 萬噸、1.74 萬噸、2萬噸重載列車,目前3 萬噸列車開行已提上日程,面臨的安全壓力與日俱增。近期,朔黃鐵路上行龍宮至北大牛間50~64km 處,發(fā)生10 起列車管壓力異常波動,導(dǎo)致列車被迫停車事件。其中,5 起管壓異常波動造成速度快速上漲,乘務(wù)員被迫采取最大減壓量停車;5 起因列車管壓力異常下降,導(dǎo)致制動力增強。

2 制動故障的類型及危害

朔黃鐵路重載列車編組形式分為1+1 組合及2+0單元萬噸,2 萬噸列車為機車+車輛+機車+車輛+可控列尾,萬噸列車為機車+機車+車輛+可控列尾。每臺電力機車都具備獨立的制動機系統(tǒng),直流機車為DK-1 制動機系統(tǒng),交流機車為DK-2 制動機系統(tǒng)。在正常運行過程中,從控機車制動機接收主控機車經(jīng)無線同步系統(tǒng)發(fā)送的相關(guān)指令后,產(chǎn)生制動或緩解作用。當(dāng)機車制動機某部發(fā)生故障時,列車將產(chǎn)生不同的制動作用。

對列車制動機故障類型及現(xiàn)象進行梳理:

一是故障類型:按照制動機結(jié)構(gòu)分為電器部件故障、機械部件故障、空氣管路故障。

二是故障現(xiàn)象:緊急制動、制動失效、緩解失效、自動制動、自動緩解。

近期,朔黃鐵路發(fā)生的10 起典型制動系統(tǒng)狀態(tài)不良事件。在運行中,列車部分車輛制動力突然增強或減弱,導(dǎo)致車鉤頻繁拉、壓變化,橫向力、縱向力突然增大。當(dāng)司機施行追加減壓時,受制動延時的影響,列車將產(chǎn)生較大的縱向力,存在一定的安全隱患。若司機采取措施不及時或制動機嚴(yán)重不良,列車長時間超速運行,通過小曲線半徑、橋梁、隧道等困難區(qū)段,將大大增加列車脫軌、顛覆的危險系數(shù),嚴(yán)重影響列車運行安全。

3 故障分析的排查情況

3.1 線路情況分析

龍宮-北大牛區(qū)間上行線K50-K60 線路信息:橋梁5 座、隧 道17 座、涵洞27 個、曲 線10 條(R=500m 曲線7 條、R=600m 曲 線1 條、R=1000m 曲 線1 條、R=2000m 曲線1 條)、10‰~12‰下坡道。

3.2 乘務(wù)員操縱情況分析

列車運行至龍宮站內(nèi)42~43km 處緩解,再充風(fēng)運行至43~45km 處,速度51~57km/h,列車減壓50kPa 調(diào)速,乘務(wù)員采用長波浪制動操作,機車再生力120~230kN。全列帶閘運行11~13km 后,其中5 列出現(xiàn)列車管壓5~20s 異常波動,上漲3~5kPa。乘務(wù)員發(fā)現(xiàn)列車快速上漲,被迫采取最大減壓量停車;另外5 列出現(xiàn)列車管壓力12~65s 下降8~18kPa,導(dǎo)致制動力增強。操縱符合《鐵路機車操作規(guī)則》(TG/JW104—2012)、《列車操縱示意圖》及列車操縱提示卡相關(guān)要求。

3.3 機車、設(shè)備數(shù)據(jù)分析

3.3.1 機車類型分析

此次事件涉及19 臺機車,涵蓋神華號、和諧號交流機車,SS4G 直流機車3 種車型,相關(guān)機車近期分別進行了C1、C2、3X 等修程,修后走行1222~73092km不等。近期,機車無線重聯(lián)裝置、控制系統(tǒng)未做過改動。在檢修過程中,按照檢修工藝范圍對機車制動系統(tǒng)進行檢查及試驗,作業(yè)正常,近期無類似故障提票。

3.3.2 機車制動控制單元數(shù)據(jù)分析

(1)列車管壓異常上升。通過機車BCU、CCU 數(shù)據(jù)分析,列車管壓力波動時主車比從車快3~5s,故障時刻列車管壓力出現(xiàn)壓力波動過程。列車管壓力波動時,主控機車大閘在制后中立位保壓,電信號無異常、P01 目標(biāo)值、均衡風(fēng)缸無變化,主從車通信正常。同時,流量監(jiān)控器無充風(fēng)流量,且列車管壓波動前,列車速度已處于異常上升狀態(tài),上升速率為7km/h(與列車在長大下坡道緩解后再生工況下加速度相當(dāng))。

(2)列車管壓力異常下降。通過主從控機車BCU數(shù)據(jù)分析顯示,制動保壓狀態(tài)下,大閘在中立位,目標(biāo)值和均衡風(fēng)缸無變化,網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)顯示正常(見圖1)。

圖1 BCU 數(shù)據(jù)分析

3.3.3 列尾裝置數(shù)據(jù)分析

通過對列尾主機以及列尾車載數(shù)據(jù)分析,重載列車列尾在跟隨排風(fēng)過程中,尾部管壓呈持續(xù)下降趨勢。排風(fēng)完成后,尾部管壓恒定在目標(biāo)值。當(dāng)列車管出現(xiàn)異常變化時,列尾裝置無排風(fēng)記錄,無異常漏風(fēng)記錄。

3.4 車輛情況分析

此次事件涉及列車編組車輛為二七車輛廠、內(nèi)蒙古一機廠、齊齊哈爾車輛廠、株洲車輛廠生產(chǎn)的混編C80 車輛,裝設(shè)120-1 型車輛制動機。通過列車編組情況分析,其中發(fā)生列車管壓力異常上升的5 列車,均最少有54 輛車體增設(shè)C80 自動防溜裝置;發(fā)生列車管壓力異常下降的5 列車,其中4 列增設(shè)C80 自動防溜裝置。

3.5 模擬試驗情況

3.5.1 還原試驗

對發(fā)生異常的兩列重載列車進行靜態(tài)試驗,模擬龍宮至北大牛列車操縱情況,其中一列車前部58 輛,共有5 輛車在保壓10min 左右發(fā)生自然緩解,分別為機 后20 位、24 位、28 位、36 位、54 位;另一列未見異常。

3.5.2 專項試驗

(1)通過對裝有防溜裝置和未裝防溜裝置的列車循環(huán)制動減壓50kPa,對比分析充排風(fēng)時間,其中充風(fēng)時間延長7s、排風(fēng)時間延長18s。

(2)通過機車制動機補風(fēng)功能、遮斷閥竄風(fēng)、機車連接處泄漏三項試驗,發(fā)現(xiàn)在機車制動機處于非正常的情況下,列車管壓力均不會產(chǎn)生回風(fēng)或波動現(xiàn)象。

(3)通過對裝設(shè)車輛防溜器編組列車進行試驗,在常用制動50kPa 保壓情況下,分別開關(guān)5 輛、10 輛、20 輛、30 輛自動防溜裝置調(diào)節(jié)閥塞門,列車管壓力有回升,最小1kPa,最大3kPa,車輛未發(fā)生緩解現(xiàn)象。

(4)模擬72 位車輛列管泄漏,初制動減壓后保壓10min,列車管壓力在549kPa~526kPa~545kPa 范圍內(nèi)波動,并出現(xiàn)95 輛車輛緩解,其余車輛制動正常。其中模擬111 位車輛列管泄漏,初制動減壓后保壓10min,列車管壓力在545kPa~536kPa~542kPa 范圍內(nèi)波動,并出現(xiàn)103 輛車輛緩解[12、41-45、47-70(53、58 制動)、81-118、129-143、145-168(162 制動)、216],其余車輛制動正常。

(5)模擬列尾故障排風(fēng)試驗。列車初制動減壓后保壓10min 時,列尾裝置電磁閥故障打開10s,列車管列車下降7kPa,出現(xiàn)機后129 位至216 位88 車輛緩解。

3.6 120-1 型車輛制動機加速制動和緊急增壓作用原理

與120 閥相比,120-1 閥增加了常用加速制動和緊急增壓等性能,加速制動作用明顯縮短了常用制動減壓時間,縮短了制動距離,減小了列車沖動,有利于重載列車運行。這兩個功能都是通過對滑閥的結(jié)構(gòu)改動實現(xiàn)的。常用加速制動是通過在滑閥底面增加一個孔,與一局減孔相連。制動位時,此孔與滑閥套列車管相通,將列車管壓縮空氣通過局減聯(lián)絡(luò)槽始終排大氣,加快列車管排風(fēng)速度。當(dāng)制動保壓后,節(jié)制閥切斷排大氣通路,加速制動作用結(jié)束。120-1 閥緊急增壓作用是通過增加加緩風(fēng)缸和副風(fēng)缸溝通孔來實現(xiàn)的。當(dāng)緊急制動時,通過此孔將滑閥套加緩風(fēng)缸通路與滑閥室副風(fēng)缸連通,制動缸壓力有所上升。

3.7 車輛防溜器作用原理

對制動停車后的列車和車輛采取防溜作業(yè)時,作業(yè)人員只需緩慢排空列車制動主管風(fēng)壓,車輛自動防溜器檢測到主管風(fēng)壓為零的信號后,自動防溜器作用,鎖住制動缸活塞桿,阻止回縮,使其通過基礎(chǔ)制動裝置始終對閘瓦保持適當(dāng)壓力,實現(xiàn)自動防溜,達到和人工擰緊人力制動機相同的防溜效果。該裝置在列車制動主管引出制動支管,增設(shè)容積為1L 的延時風(fēng)缸和孔徑為0.8mm 的絲堵,通過延時風(fēng)缸、絲堵和雙向比較閥實現(xiàn)列車管與防溜裝置風(fēng)壓一致,保障列車制動、緩解作用良好(見圖2)。

圖2 自動防溜器原理及現(xiàn)場圖片

3.8 故障分析判斷情況

通過對列車管壓力、機車類型、運行速度、充風(fēng)時間、線路狀態(tài)、車輛類型、車輛編號等7 個項點的數(shù)據(jù)變化規(guī)律分析發(fā)現(xiàn),事件發(fā)生的地點集中在龍宮至北大牛區(qū)間54~57km 處、列車管壓力變化情況基本一致(異常上升3~5kPa、異常下降8~18kPa)、運行速度接近(管壓異常下降時速度在60~70km/h 間,管壓異常上升時速度為70km/h 以上)、制動時尾壓一致(584~588kPa)、管壓上升的車輛編組有同類(編組列車內(nèi)均裝設(shè)防溜器車輛)。綜合機車、車輛制動性能及專項模擬試驗結(jié)果判斷,在整列車制動狀態(tài)下,發(fā)生自然緩解的原因是列車管系漏泄導(dǎo)致列車管壓力波動,引起前、后部車輛壓力流動均衡。

4 安全保障措施

一是持續(xù)做好機車車輛相關(guān)設(shè)備數(shù)據(jù)梳理,對機車同步、BCU、可控列尾數(shù)據(jù)及控制模式、車輛狀態(tài)信息進行深入分析,從邏輯關(guān)系控制指令層面杜絕重聯(lián)列車前后指令不跟隨、不同步的現(xiàn)象。二是120-1 閥較傳統(tǒng)120 閥對比增加了一個局減孔,制動保壓時始終與列車管溝通,只靠節(jié)制閥切斷,車輛部門利用修程加強節(jié)制閥的維保。同時重點對各結(jié)合面膠墊及O 型圈、局減閥模板、滑閥、主閥模板及O 型圈進行泄露試驗,增加動態(tài)仿真模擬,避免運行中車輛泄露超標(biāo)導(dǎo)致部分車輛自然緩解。三是進入長大下坡道區(qū)段的始發(fā)重載列車發(fā)車前,應(yīng)結(jié)合區(qū)段內(nèi)列車操縱情況針對性開展制動保壓試驗,充分考慮困難區(qū)段線路狀態(tài),核定保壓試驗時間及漏泄量標(biāo)準(zhǔn),避免長波浪制動周期中漏泄超標(biāo)導(dǎo)致自然緩解發(fā)生。四是相關(guān)單位做好防溜器的維護保養(yǎng),重點對風(fēng)管連接處、雙向電磁閥等關(guān)鍵部件狀態(tài)進行檢查,避免出現(xiàn)因漏泄、卡滯等原因?qū)е碌牧熊嚬軌毫Σ▌?。五是加強化尾裝置日常維護保養(yǎng),重點對列尾排風(fēng)閥口開閉狀態(tài)進行檢查,同時增大電磁控制閥抗干擾補強,避免運行中錯誤接收指令導(dǎo)致列尾排風(fēng)。六是加強線路狀態(tài)的維護保養(yǎng),重點對三角坑、左側(cè)磨、鋼軌傷損等不安全因素進行排查整治,做好小曲線半徑、橋隧地段日常巡檢,保障優(yōu)質(zhì)運行條件。七是列車在試風(fēng)和長大下坡道運行時,密切注意列車管壓力變化情況;運行至山區(qū)、隧道、小曲線半徑等困難區(qū)段,密切關(guān)注無線傳輸狀態(tài),發(fā)現(xiàn)異常果斷采取控速措施。

5 結(jié)語

以上內(nèi)容是對列車管壓力波動導(dǎo)致制動力變化被迫停車事件的分析理解。導(dǎo)致此次事件,可能是由一個誘因與一個或多個惡劣環(huán)境的耦合所產(chǎn)生。相關(guān)單位應(yīng)以此為契機,綜合研判重載列車長大下坡道運行安全隱患,梳理優(yōu)化設(shè)備故障、技術(shù)尺寸相互臨界、線路條件等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù),始終堅持“精心組織、綜合謀劃、系統(tǒng)提升、精準(zhǔn)施策、穩(wěn)妥可靠、萬無一失”安全管理理念,牢固樹立2 萬噸“敬畏”之心,不斷夯實重載列車安全基礎(chǔ)。

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