李琳琳
(福建聯合石油化工有限公司產品質量中心,福建泉州 362800)
福建聯合石油化工有限公司(FREP)的前身是中石化下屬福建煉化公司,2007年與美國埃克森、沙特阿美合資擴建,年加工原油能力1 400萬噸。FREP的裝置按照煉化一體化工藝路線設計,利用股東方沙特阿美公司穩定的原油供應途徑,將深拔減壓渣油經溶劑脫瀝青裝置分離,分別供加氫處理、部分氧化(POX)和焦化裝置做原料。后續FREP調整裝置和工藝,控制減壓拔出深度,得到非深拔減壓渣油直接作為道路瀝青產品出售。
盡管FREP生產道路瀝青的裝置經過改造,但仍然存在貯罐數量少、罐容小、流程和控制手段單一等瓶頸問題,生產出現波動時,產品調和及質量控制回旋余地小。一段時間以來,FREP道路瀝青產品出現黏附性不好、攤鋪后強度上來慢、有車轍等“合格不好用”的狀況,質量投訴呈上升態勢,給公司生產經營帶來嚴峻挑戰。經數據統計分析,道路瀝青延度及老化后延度偏低或接近產品指標下限時,容易出現投訴現象。為了達到 煉廠效益最大化,多生產價格相對較高的高等級道路瀝青,FREP嘗試對溶脫裝置進行適當改造,增加膠質分離設施,將原設計的55%的油品收率(輕脫瀝青油+膠質的總收率)提高至約65%,膠質組分調入非深拔減 壓渣油中。實驗表明,該措施達到了改善道路瀝青產品質量、提高產量、拓展市場份額和競爭力、增長利潤的目的。
石油道路瀝青的使用性能與其化學組成密切相關,化學組成是選擇原油品種的重要依據,一般通過原油中瀝青質(A)、膠質(R)、蠟(W)相對含量判斷,計算及判斷方法如下:①(A+R)/W<0.5,不適合生產道路瀝青;②(A+R)/W=0.5~1.5,可以生產一般普通道路瀝青;③(A+R)/W>1.5,非常適合生產瀝青,可以生產優質道路瀝青。
FREP加工沙中原油(AM)的(A+R)/W值為3.17、沙輕原油(AXL)的(A+R)/W值為1.47[1],十分利于高等級道路瀝青生產。
FREP沒有分離膠質的能力,委托撫順石化研究院從FREP深拔減壓渣油中獲取膠質組分,調入道路瀝青(非深拔減渣)中,開展調和試驗。
1.2.1 非深拔減壓渣油性質分析
對非深拔減壓渣油按道路瀝青進行分析,如表1所示。

表1 FREP非深拔減壓渣油道路瀝青分析數據
從表1可看出,FREP非深拔減壓渣油的芳香分含量較高,膠質含量在理想比例下限,其他組分含量適中,組成比例滿足道路瀝青要求,主要指標符合A級道路瀝青標準[2],是生產優質道路瀝青的優質原料。
1.2.2 中試分離出試驗樣品
用FREP的深拔減壓渣油為原料進行溶劑脫瀝青,中試分離出膠質調和成道路瀝青,各組分分析結果,如表2和表3所示。

表2 溶劑脫瀝青試驗樣品分析結果

表3 調和瀝青樣品分析數據
綜上可看出,利用溶劑脫瀝青對深拔減壓渣油進行分離,得到膠質組分,調入非深拔減渣中,可以改善道路瀝青產品結構和使用性能,得到符合A級標準的優質道路瀝青。
FREP溶劑脫瀝青裝置引進UOP專利技術,建設規模為170萬噸/年,以正丁烷為溶劑,采用單塔一段抽提工藝流程,分離出脫瀝青油(DAO)作為蠟油加氫處理裝置的原料,脫油瀝青(DOA)作為POX或焦化裝置原料。保持原裝置處理能力不變情況下對裝置改造,增加膠質分離設施,DAO進膠質分離塔臨界抽提,進一步分離出輕DAO和膠質組分,后者用于生產調和道路瀝青。如圖1所示,為改造后溶脫裝置原則流程,虛線為新增設施。

圖1 改造后溶脫裝置原則流程圖
深拔減壓渣油由上部進入抽提塔,與下部進入的主溶劑逆流萃取分離,重質組分從抽提塔底部沉降、析出成為DOA,由塔底部排出裝置。DAO溶液從抽提塔頂部流出,進入膠質分離塔上部,在塔內進一步沉降,分離為輕DAO溶液和膠質組分。膠質組分依靠塔底壓力排出裝置,經汽提塔蒸出溶劑后,與非深拔減渣在線比例混合,成為調和道路瀝青產品。輕DAO溶液由膠質塔頂部流出,進溶劑分離器,含少量溶劑的輕DAO從分離器底部排出,進一步汽提精制后,送往加氫處理裝置。溶劑從分離器頂部排出,經冷卻回收循環利用。
保持未改造部分操作條件基本不變,以正丁烷和異戊烷7∶3混合溶液為溶劑,抽提塔的塔頂溫度控制在123℃左右,DOA收率為35%左右。通過改變膠質分離塔溫度,控制膠質收率,表3為典型操作條件和結果。

表3 工藝操作條件及結果
由表3可以看出,膠質分離塔溫度在150~ 170℃時,膠質組分的收率在8%~44%。因此膠質分離塔的溫度可根據預期膠質目標收率進行操作控制。
在臨界條件下,溶劑的密度隨溫度升高而降低,出現與常規液體溶劑溶解度隨溫度變化相反的規律,即低溫溶解度大,高溫溶解度小。膠質分離塔正是在臨界條件下操作,輕DAO收率與膠質分離塔的溫度成反比。在固定DOA收率為35%左右的情況下,隨著膠質分離塔操作溫度升高,膠質組分收率增加,組分中飽和分和芳香分含量增加、膠質含量下降,膠質組分性質也隨之改變,表4為各工況下膠質組分性質。

表4 各工況下膠質組分性質
從表4可看出,膠質組分的組成主要是芳香分和膠質,飽和分含量低、瀝青質接近于0,當其膠質收率達25%以上時,芳香分含量接近70%,芳香分和膠質的總含量達90%,這種組分調入道路瀝青中,有助于改善產品的延展性和抗老化性[3]。同時隨著膠質組分收率升高,硫、氮、金屬降低,可見其性質呈現出逐漸優化的趨勢。
表4數據還表明,從抽提塔頂出來的DAO溶液在膠質塔中經二次沉降分離出相對較重的膠質組分后,硫、氮、重金屬等雜質相對富集在膠質組分中,輕DAO的硫、氮、重金屬含量降低,質量得到顯著改善,有助于減輕蠟油加氫處理裝置的操作負荷,提高加氫產品質量,便于裝置的長周期穩定運行。

表4 半廢鍋氣化爐水冷壁積灰層測量數據
改造后的溶脫裝置分段逐步開工,生產出膠質組分,為避免生產裝置頻繁調整,引起產品質量波動,實驗室利用已生產出來的膠質、輕DAO等組分和非深拔減渣(直餾瀝青),開展小調實驗,結果如表5所示。

表5 實驗室小調試驗分析結果
從表5結果可看出,直餾瀝青中調入膠質后,其延度、殘留延度、殘留針入度比等指標有改善,大部分產品質量合格。為了簡化生產,選取直餾瀝青與膠質兩組分調和方案,生產優質瀝青,調和比例為10∶(0.5~1)。
按原油調和比例為AM∶AXL=95∶5組織生產,調出首罐1 176t調和道路瀝青,樣品分別送往銷售商、福建省交通科學研究所進行比對分析。路用性能試驗結果為:48h殘留穩定度、凍融劈裂殘留強度比、高溫穩定性均合格,且性能良好。具體數據如表6~8所示。

表6 調和道路瀝青與直餾瀝青主要性質比對

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表7 首罐調和道路瀝青性質(非深拔減渣∶膠質=10∶1調和)

表8 瀝青四組分分析結果 %

直餾道路瀝青 13.09 52.08 24.71 10.12調和道路瀝青 10.71 52.04 28.28 8.97
上述數據看出,調和道路瀝青符合交通部道路瀝青70A標準,路用性能試驗合格;綜合四組分分析數據,可見提高道路瀝青中膠質含量、降低飽和分含量,10℃延度和老化后殘留10℃延度增大,對道路瀝青的延展性和抗老化性等使用性能有所改善和提高。
從2015年8月起,溶脫生產出來的膠質,全部調入道路瀝青產品中,當月調和道路瀝青產量達7.5萬t,不僅提高了瀝青的產量,而且改善了產品質量,產生了良好的經濟效益和社會效益。據公司相關部門測算,本次改造投資概算6 800萬元,提升毛利3.66億元,投資回報率為430%。
通過增加溶脫裝置膠質分離流程,靈活調整操作工藝條件,可獲得不同收率和性質的輕DAO和膠質組分,便于煉廠靈活調整產品種類。在減壓渣油中調入溶劑脫瀝青裝置的膠質,既可增加道路瀝青的產量,又可改善產品質量,有著可觀的經濟效益。