曹圣賢(中國(guó)石化洛陽(yáng)分公司,河南 洛陽(yáng) 471012)
洛陽(yáng)石化14萬(wàn)噸/年聚丙烯生產(chǎn)裝置2013年1月底實(shí)現(xiàn)開(kāi)車生產(chǎn)。而裝置內(nèi)循環(huán)丙烯氣壓縮機(jī)PK301A/B自裝置投產(chǎn)以來(lái),系統(tǒng)運(yùn)行不平穩(wěn),頻繁多次出現(xiàn)故障停機(jī)現(xiàn)象,成為裝置低壓回收系統(tǒng)運(yùn)行十分不穩(wěn)定的因素。在機(jī)組故障發(fā)生停機(jī)情況下,需要持續(xù)向火炬系統(tǒng)排放丙烯氣以維持低壓系統(tǒng)的壓力穩(wěn)定,這就造成大量低壓丙烯氣白白浪費(fèi),成為困擾聚丙烯裝置長(zhǎng)周期、安全平穩(wěn)運(yùn)行的重大生產(chǎn)隱患,亟待解決。
聚丙烯裝置低壓丙烯回收系統(tǒng)通過(guò)循環(huán)丙烯氣壓縮機(jī)PK301A/B對(duì)裝置低壓丙烯進(jìn)行回收返回聚合單元,而壓縮機(jī)組PK301A/B是低壓丙烯回收系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備。反應(yīng)后物料經(jīng)閃蒸罐分離,聚丙烯粉料夾帶丙烯氣進(jìn)入低壓循環(huán)袋慮器F301后,進(jìn)一步低壓分離出聚丙烯粉料中裹挾少量的丙烯氣。聚丙烯粉料從循環(huán)袋慮器器F301靠重力進(jìn)入汽蒸罐,丙烯氣從袋慮器頂部經(jīng)安全過(guò)濾器F302A/B進(jìn)入低壓丙烯洗滌塔T302。在洗滌塔T302中通過(guò)洗滌循環(huán)泵P304A/B實(shí)現(xiàn)丙烯氣與循環(huán)洗滌白油及抗結(jié)垢劑逆流接觸,除去丙烯氣中夾帶的聚丙烯細(xì)粉、三乙基鋁和少量雜質(zhì)組分。洗滌后的丙烯氣經(jīng)霧沫分離器D304分離丙烯氣中夾帶的洗滌油,分離后的丙烯氣通過(guò)PK301A/B增壓后進(jìn)入高壓回收系統(tǒng)液化后進(jìn)行回收至聚合單元續(xù)參與反應(yīng),如圖1所示。

圖1 丙烯回收系統(tǒng)流程圖
丙烯循環(huán)氣壓縮機(jī)PK301A/B由沈陽(yáng)遠(yuǎn)大公司制造,每套機(jī)組由一臺(tái)兩級(jí)三缸往復(fù)式壓縮機(jī),一級(jí)有兩個(gè)缸體,二級(jí)一個(gè)缸體,級(jí)間設(shè)有入口管道式過(guò)濾器、進(jìn)出口緩沖罐、換熱器,控制閥門及管線。壓縮機(jī)壓縮腔室采用無(wú)油潤(rùn)滑的迷宮密封,曲軸軸端設(shè)有同步齒輪油泵進(jìn)行潤(rùn)滑,預(yù)潤(rùn)滑采用輔助潤(rùn)滑統(tǒng)進(jìn)行潤(rùn)滑,如圖2所示。

圖2 PK301A/B壓縮機(jī)系統(tǒng)流程圖
裝置正常生產(chǎn)運(yùn)行時(shí),回收丙烯氣流量大約為2.0~3.0 t/h,如果循環(huán)氣壓縮機(jī)組PK301A/B發(fā)生故障停機(jī),低壓循環(huán)丙烯氣就無(wú)法輸送到高壓回收系統(tǒng)進(jìn)行回收,只能通過(guò)尾氣排放系統(tǒng)排放,大量丙烯白白浪費(fèi),造成較大的經(jīng)濟(jì)損失,同時(shí)對(duì)裝置安全、平穩(wěn)生產(chǎn)造成極大的影響。丙烯循環(huán)氣壓縮機(jī)PK301A/B 作為節(jié)能設(shè)備,其能否正常穩(wěn)定運(yùn)行,決定了裝置丙烯單耗,是裝置降低運(yùn)行成本的重要保障[1]。
機(jī)組在長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中陸續(xù)出現(xiàn)一系列的運(yùn)行問(wèn)題,對(duì)機(jī)組長(zhǎng)周期、平穩(wěn)運(yùn)行造成較大影響,出現(xiàn)的故障類型主要有以下幾種情況。
機(jī)組在運(yùn)行初期,潤(rùn)滑油油池油位頻繁下降,潤(rùn)滑油流失,當(dāng)油位到達(dá)低油位時(shí),需不斷進(jìn)行補(bǔ)油,入口緩沖罐需經(jīng)常排積油,機(jī)組做功及運(yùn)行情況并無(wú)明顯異常。對(duì)機(jī)組進(jìn)行停機(jī)檢查,打開(kāi)隔離腔封蓋后發(fā)現(xiàn)隔離腔大量積油。通過(guò)分析判斷隔離段刮油環(huán)處設(shè)置的回油孔流道孔徑設(shè)計(jì)偏小,再加上部分雜質(zhì)對(duì)回油孔堵塞,造成循環(huán)潤(rùn)滑油不能及時(shí)回流至曲軸箱,隔離腔積油較多,被隔離段吹掃丙烯氣帶至壓縮機(jī)組入口緩沖罐,這就造成曲軸箱潤(rùn)滑油的油位迅速下降。其次,刮油環(huán)為易損件,個(gè)別流道潤(rùn)滑效果差,運(yùn)行磨損后與活塞桿間隙過(guò)大亦造成潤(rùn)滑油流失,油環(huán)磨損情況如圖3所示。

圖3 刮油環(huán)磨損情況
刮油環(huán)在運(yùn)行一段時(shí)間后,與活塞桿間隙變大,喪失良好的分離潤(rùn)滑油作用,造成潤(rùn)滑油透過(guò)間隙部分進(jìn)入壓縮腔,對(duì)丙烯氣造成污染。并且潤(rùn)滑油在迷宮密封處高溫作用,極易形成積碳,導(dǎo)致迷宮密封失效。當(dāng)積碳存于氣缸內(nèi),將使壓縮機(jī)的余隙減小,影響壓縮機(jī)的排氣量。當(dāng)積碳過(guò)多時(shí),也將使氣閥損壞,增加維修費(fèi)用。
在機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中,巡檢人員發(fā)現(xiàn)PK301A級(jí)發(fā)出異常強(qiáng)烈雜音,現(xiàn)場(chǎng)人員確認(rèn)后緊急進(jìn)行停機(jī)處理,切換至備用機(jī)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)為聯(lián)軸器螺栓斷裂,在其后運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)PK301B級(jí)也存在類似問(wèn)題,如圖4和圖5所示。

圖4 PK301A聯(lián)軸器斷裂情況

圖5 PK301B聯(lián)軸器斷裂情況
壓縮機(jī)組電機(jī)與壓縮機(jī)采用膜片式聯(lián)軸器直聯(lián)設(shè)計(jì),剛性連接。運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中存在軸向竄動(dòng),聯(lián)軸器安裝螺栓預(yù)緊力等因素的影響,膜片聯(lián)軸器在工作時(shí),分別受到扭矩、軸向偏差而引起的彎矩。轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中,連接螺栓在扭矩作用下,產(chǎn)生了剪切應(yīng)力,軸向微量偏差而產(chǎn)生的彎矩使螺栓在運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生拉伸或壓縮應(yīng)力。壓縮機(jī)曲軸每旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)一周,產(chǎn)生的應(yīng)力就循環(huán)交變一次,螺栓在交變循環(huán)和復(fù)合應(yīng)力的作用下而發(fā)生疲勞斷裂[2]。
壓縮機(jī)的曲軸軸瓦、連接十字頭連桿等潤(rùn)滑點(diǎn)依靠曲軸軸端相連的同步齒輪主油泵進(jìn)行潤(rùn)滑,潤(rùn)滑油油壓差正常為0.30~0.40 MPa。但隨著運(yùn)時(shí)間的加長(zhǎng),潤(rùn)滑油油壓差逐漸降低,通過(guò)調(diào)整潤(rùn)滑油進(jìn)油閥門開(kāi)度穩(wěn)定壓差,但潤(rùn)滑油壓差依舊逐漸降低,直至潤(rùn)滑油壓差低聯(lián)鎖停機(jī)。后打開(kāi)檢查發(fā)現(xiàn)軸端軸瓦磨損嚴(yán)重,造成潤(rùn)滑油大量泄漏,泵出口壓力偏低。根據(jù)主軸瓦磨損情況分析,由于曲軸設(shè)計(jì)制造存在缺陷,設(shè)備安裝存在偏差,造成曲軸運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中軸向竄動(dòng),從而促使對(duì)主軸瓦的磨損速度加劇。
裝置運(yùn)行期間,監(jiān)控機(jī)組運(yùn)行發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)排氣量降低,在機(jī)組達(dá)到滿負(fù)荷的情況下,吸氣壓力仍較高,做功效率低,根據(jù)壓縮機(jī)氣閥動(dòng)作的聲音以及進(jìn)氣閥的溫度上升情況判斷氣閥失效故障,需進(jìn)行處理。經(jīng)拆解后發(fā)現(xiàn)彈簧和閥片部分損壞,閥座密封面損壞,粘附有少量細(xì)粉,氣缸內(nèi)含有部分積液。壓縮機(jī)運(yùn)行氣缸帶粉、帶油將造成工藝控制系統(tǒng)循環(huán)氣壓力、流量的變化,影響機(jī)組正常穩(wěn)定運(yùn)行;其次造成壓縮機(jī)氣閥、閥片、活塞裙、活塞桿填料環(huán)等部件的損壞。液滴在氣缸內(nèi)對(duì)氣閥產(chǎn)生液擊,對(duì)氣閥產(chǎn)生較大影響;彈簧失效,閥片受力不均勻產(chǎn)生附加彎矩,加大了撞擊受力,導(dǎo)致閥片斷裂[3]。
機(jī)組在運(yùn)行過(guò)程中,由于介質(zhì)帶粉,造成吸入口過(guò)濾器堵塞吸氣壓力低聯(lián)鎖停機(jī);其次,介質(zhì)進(jìn)入壓縮機(jī)組將造成壓縮機(jī)組內(nèi)部件損壞,造成設(shè)備故障。工藝介質(zhì)帶粉是壓縮機(jī)PK301A/B常出現(xiàn)的故障之一,機(jī)組入口管道式過(guò)濾器被細(xì)粉堵塞后,丙烯氣進(jìn)入壓縮機(jī)困難,機(jī)組吸入口壓力低造成入口壓力低聯(lián)鎖報(bào)警停機(jī),同時(shí),積聚細(xì)粉穿透濾網(wǎng),造成氣缸內(nèi)黏結(jié)細(xì)粉,活塞裙及活塞桿之間迷宮密封因含有雜質(zhì),長(zhǎng)期磨損而發(fā)生失效。
在機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,也曾出現(xiàn)機(jī)組內(nèi)帶油,壓縮機(jī)振動(dòng)大等現(xiàn)象。丙烯氣洗滌塔T302在洗滌過(guò)程中,將丙烯氣中夾帶的少量聚丙烯細(xì)粉和三乙基鋁洗滌下來(lái),洗滌后的丙烯氣從丙烯氣洗滌塔T302出來(lái)進(jìn)入壓縮機(jī)組PK301A/B。當(dāng)丙烯氣洗滌塔T302洗滌循環(huán)油量不足,達(dá)不到理想的洗滌效果時(shí),就容易造成細(xì)粉夾帶白油進(jìn)入壓縮機(jī)組,導(dǎo)致機(jī)組帶油出現(xiàn)液擊現(xiàn)象,造成機(jī)組振動(dòng)增大、氣閥損壞等故障。此外,在生產(chǎn)高熔融指數(shù)產(chǎn)品時(shí),會(huì)產(chǎn)生較多的C5及以上烴油組分,而在回收丙烯氣過(guò)程中,這些高碳組分就會(huì)在系統(tǒng)中積聚,而未得到及時(shí)分離,也會(huì)造成機(jī)組帶油而發(fā)生機(jī)組故障。
利用檢維修機(jī)會(huì),對(duì)機(jī)組進(jìn)行檢修,刮油環(huán)處回油孔進(jìn)行擴(kuò)孔,對(duì)流動(dòng)不暢的流道進(jìn)行加工處理,并對(duì)損壞的刮油環(huán)進(jìn)行更換,調(diào)整間隙,泄漏潤(rùn)滑油情況得到有效消除。
針對(duì)聯(lián)軸器螺栓斷裂的情況,經(jīng)過(guò)與廠家溝通,對(duì)聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)重新進(jìn)行改型設(shè)計(jì),采用新型鼓形齒式聯(lián)軸器。鼓形齒式聯(lián)軸器屬于撓性聯(lián)軸器,可允許較大的角位移,可改善齒的接觸條件,提高傳遞轉(zhuǎn)矩的能力,延長(zhǎng)使用壽命。具有徑向、軸向和角向等軸線偏差補(bǔ)償作用,可以補(bǔ)償電機(jī)軸與壓縮機(jī)曲軸之間的相對(duì)位移,并且具有緩沖減振作用。自投用以來(lái)效果明顯,改進(jìn)后再未出現(xiàn)過(guò)聯(lián)軸器斷裂損壞的情況。
壓縮機(jī)組解體檢修過(guò)程發(fā)現(xiàn)曲軸及軸瓦磨損的情況,與廠家合作,對(duì)受到磨損的曲軸進(jìn)行修復(fù),軸瓦進(jìn)行更換,重新裝配,提高安裝精度,降低軸向竄動(dòng),經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)油池油壓差無(wú)明顯下降,改善效果明顯。
吸氣壓力偏高,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)氣閥閥門溫度及動(dòng)作情況進(jìn)行檢查,排查出有故障的氣閥,對(duì)有故障的閥門進(jìn)行更換,并針對(duì)積液現(xiàn)象,加強(qiáng)管理,定期對(duì)入口積液罐排液的排放,效果較為明顯。
通過(guò)技術(shù)改造在PK301A/B入口增加兩個(gè)可以相互切換的入口過(guò)濾器F303A/B,這樣方便清理,減少細(xì)粉夾帶。同時(shí)又相當(dāng)于增加入口緩沖罐的作用,起到了減振,收集入口積液的作用。
嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理要求,定期更換循環(huán)丙烯洗滌塔T302內(nèi)的洗滌油,確保油質(zhì)干凈,控制洗滌塔循環(huán)泵P304A/B循環(huán)量不低于17 t/h保證洗滌效果,防止細(xì)粉等雜質(zhì)進(jìn)入機(jī)組。另外,控制好洗滌塔內(nèi)循環(huán)油油溫在合適區(qū)間,防止油溫太低造成黏度大,影響洗滌效果,而油溫太高又會(huì)將油氣帶入PK301A/B中,影響機(jī)組運(yùn)行。同時(shí),對(duì)技術(shù)改造投用的F303A/B也要定期排積液,減少機(jī)組帶油。
(1)生產(chǎn)調(diào)整時(shí),特別是生產(chǎn)高熔融指數(shù)產(chǎn)品(MFR大于20)時(shí),加強(qiáng)管理,安排操作人員增加出入口緩沖罐排液頻次,防止積液過(guò)多。
(2)吸排氣閥作為易損件,定期對(duì)吸排氣閥進(jìn)行溫度測(cè)量、記錄,特別是機(jī)組做功有變化時(shí),如果同一氣缸內(nèi)氣閥閥體溫差相差達(dá)到10 ℃,及時(shí)更換溫度較高的氣閥。
(3)循環(huán)器壓縮機(jī)組PK301A/B為往復(fù)活塞式壓縮機(jī),氣閥、密封、刮油環(huán)、軸瓦等易損件多,儲(chǔ)備足量質(zhì)量有保證的易損件可以縮短機(jī)組檢修時(shí)間。同時(shí),為保證設(shè)備的長(zhǎng)周期運(yùn)行,定期清洗曲軸箱和更換潤(rùn)滑油。
(4)加強(qiáng)工藝管理,維護(hù)好精制單元運(yùn)行,保證原料丙烯精制效果,減少細(xì)粉產(chǎn)生,控制三乙基鋁加入量,減少三乙基鋁帶入下游回收單元的可能。
通過(guò)對(duì)丙烯循環(huán)氣壓縮機(jī)組PK301A/B運(yùn)行過(guò)程產(chǎn)生的故障情況進(jìn)行原因分析,并提出改進(jìn)措施,較好的解決了機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的一系列問(wèn)題,降低了機(jī)組的故障率,保證機(jī)組長(zhǎng)周期、安全平穩(wěn)運(yùn)行,從而達(dá)到降低裝置生產(chǎn)成本、提升經(jīng)濟(jì)效益、保障安全環(huán)保的目的。
自運(yùn)行以來(lái),在處理故障的過(guò)程中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),為今后的生產(chǎn)操作改進(jìn)提供了一定的依據(jù)。今后將不斷摸索,最大程度地保障PK301A/B機(jī)組的安穩(wěn)連續(xù)運(yùn)行。