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巷道快速掘進支護方案優化分析

2022-04-08 01:19:06楊鵬飛
2022年4期
關鍵詞:錨桿圍巖變形

王 飛,楊鵬飛

(1.潞安化工集團有限公司 古城煤礦,山西 長治 046102;2.應急管理部信息研究院,北京 100013)

隨著我國科技的進步,巷道掘進設備不斷發展,巷道掘進速度不斷提高,工作面投產的時間大大縮短[1]。但工作面的快速推進也導致工作面頂板及煤層應力環境改變,傳統支護方式已無法滿足巷道快速掘進的需要,因此需要依據頂底板變化巖性對支護參數進行調整優化[2-5]。本文以古城礦S1301工作面回風巷為實際背景,通過對原有支護方案優化設計,提出適合S1301工作面回風巷快速掘進的支護方案。

1 工程概況

S1301工作面位于3號煤層,煤層厚3.35~10.25 m,平均厚度6.32 m,煤層傾角3~22°,局部傾角大于15°,傾角平均6°,煤層埋深606.7~667.2 m,垂直應力約為17.1 MPa,煤層頂底板巖性較軟,頂底板巖性見表1。

2 工作面支護現狀分析

2.1 支護參數現狀分析

S1301 工作面回風巷為矩形斷面,寬×高=4 000 mm×3 200 mm,沿煤層頂板掘進。

1) 巷道頂板采用錨桿與錨索聯合支護形式,錨桿采用左旋無縱筋螺旋錨桿,D22 mm×2 000 mm,間排距1 000 mm×1 500 mm,采用2只樹脂藥卷錨固;錨索規格為D18.9 mm×7 300 mm,間排距1 000 mm×1 500 mm。

2) 巷道兩幫主要采用左旋無縱筋螺旋錨桿支護,規格為D18 mm×1 800 mm,間排距1 000 mm×1 500 mm。回風巷支護布置示意見圖1。

表1 S1301工作面頂底板巖性

圖1 回風巷支護布置示意(mm)

2.2 原支護方案效果分析

原支護方案不能有效控制巷道圍巖變形,在掘進作業期間常出現頂板裂紋、兩幫變形。為保證巷道掘進工作的順利進行,對巷道圍巖變形進行了檢測,原支護條件下巷道圍巖變形情況見表2。

由于原支護方案支護效能有限,造成巷道圍巖變形明顯,尤其巷道兩幫,變形尤為明顯,對巷道掘進產生一定影響,因此需要對巷道原支護方案進行優化設計。

表2 S1301工作面頂底板巖性

3 巷道支護參數優化

3.1 錨桿參數

通過現場實測,獲得回風巷道自穩平衡拱高度為1.9 m,錨桿支護長度應不短于自穩平衡拱高度。

L=L1+L2+L3

(1)

式中:L1為頂錨桿自由端長度,取0.1 m;L2為平衡拱拱高,取1.9 m;L3為平衡拱拱外長度,取0.5 m。

可得L=2.5 m。

同時基于礦井實際情況,選定錨桿直徑為20 mm。根據實測錨桿屈服強度QB=65 kN,平衡拱內錨桿承受最大載荷G=151.98 kN,則每排錨桿數量為:

(2)

因此確定頂板每排錨桿數量為5根。由于巷道寬度為4 m,因此每排錨桿間距800 mm。依據礦井需要,確定錨桿排距1 400 mm。

綜上所述,確定錨桿參數為D20 mm×L2 500 mm,間排距800 mm×1 400 mm。

3.2 錨索參數

基于公式(3)可計算錨索長度:

Ls=La+Lb+Lc

(3)

式中:La為直接頂厚度,取4.3 m;Lb為錨索外露端長度,取0.3 m;Lc為錨索自由端長度,取3.2 m。

可得Ls=7.8 m。

4 優化支護模擬分析

為確定優化支護方案的支護效果,文章進行原始支護參數和優化后支護參數的模擬效果對比分析。需要注意的是,錨桿支護應力數量級遠小于原巖應力,為保證支護效果,本文采用零原巖應力條件下模擬支護參數,圍巖具體參數如表3所示。數值模型長×寬×高=50 m×2 m×46.2 m,近水平分布。巷道設計為矩形斷面,寬 4.0 m、高3.2 m,模型底邊邊界垂直方向固定,左右邊界水平方向固定。支護優化前后支護應力示意見圖2。

表3 數值模型巖層材料參數

圖2 優化支護前后巷道支護應力截面示意

分析圖2可知,在原始支護方案中,巷道頂幫淺部圍巖形成平均大小為0.16 MPa的支護壓應力區,且由淺入深,支護應力值逐漸增大;兩幫范圍內圍巖支護壓應力平均值為0.74 MPa,且呈弧狀分布在兩幫。需要注意的是,由于頂板和兩幫圍巖形成有機支護體,應力沿煤層底板向深部傳遞,且隨著深度增加,壓應力逐漸升高。支護方案優化后,巷道頂板淺部較原支護方案形成更高范圍的支護壓應力區,平均大小為0.23 MPa,兩幫平均支護應力0.96 MPa,支護應力區分布特征同原支護方案,說明優化支護后,支護應力有效提升,巷道圍巖整體的穩定性增加。

5 優化支護參數現場試驗

試驗選取回風巷道50 m范圍對優化支護方案實施20 d的試驗驗證。圖3、圖4分別為20 d內監測到的巷道頂板變形量和兩幫變形量。

圖3 優化支護后回風巷頂底板移近量曲線圖

圖4 優化支護后回風巷兩幫移近量曲線圖

分析圖3和圖4可知,工作面支護參數優化后,巷道圍巖變形量得到有效控制,其中頂底板移近量最大為33.6 mm,兩幫最大變形量為11.6 mm,遠小于原支護方案的358.6 mm和465.7 mm,說明優化方案能夠實現對掘進巷道圍巖變形的有效控制。

6 結 語

本文對S1301工作面回風巷原有支護方案進行優化設計,通過優化支護參數有效控制了巷道圍巖變形量,頂底板移近量和兩幫變形量由原來的358.6 mm和465.7 mm分別減小到33.6 mm和11.6 mm。

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