喬 俊 楊金保 劉金英 沈國良
(北京首鋼股份有限公司,河北 遷安 064404)
某公司現有兩條鏈箅機-回轉窯-環冷機工藝的球團生產線,其中1#生產線設計能力120萬t/a,2#生產線設計能力200萬t/a。兩條生產線于2018年進行了全流程超低排放改造,其中1#生產線采用了“電除塵+密相半干法脫硫+中低溫SCR脫硝技術”的環保工藝(如圖1),2#生產線采用了“電除塵+CSCR逆流式活性炭脫硫脫硝技術”的環保工藝(如圖2),外排顆粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放濃度設計限值分別為10、35、50 mg/m3。在實際生產過程中,雖然各項外排指標保證了合格,但是存在的問題也很多,尤其是對氮氧化物的指標控制比較困難。

圖1 1#生產線煙氣脫硫脫硝工藝流程圖

圖2 2#生產線CSCR活性炭脫硫脫硝工藝流程圖
1#生產線SCR脫硝系統的氨水蒸發器、空氨混合器、煙氣加熱爐發生故障頻次較高,而且隨著催化劑逐漸老化失效,脫硝效率明顯下降,氨水使用量由最初的100~200 kg/h升高至300~500 kg/h,外排煙氣的氮氧化物濃度還是頻繁出現瞬時超標的問題,經常被迫采取回轉窯降溫、球團降產等辦法來控制外排指標數據,嚴重影響了球團生產的穩定。2#生產線的CSCR活性炭脫硫脫硝系統對于吸附模塊噴氨的條件較為苛刻,要求出脫硫層煙氣的SO2濃度不超過20 mg/m3,如果在SO2濃度較高時噴氨,NH3會優先和SO2反應生成硫酸氫氨,硫酸氫氨結晶后粘在活性炭上面(如圖3)而影響其使用性能,實際上在CSCR活性炭脫硫脫硝系統建成投產后將近4個月的時間里都沒有達到噴氨條件,要實現氮氧化物超低排放的難度很大。……