郭榮柯,李小靜,杜朝陽,王豐陽,艾彥華
(1.平禹煤電公司一礦, 河南 禹州市 461670; 2.河南省禹州市煤炭局鈞都設(shè)計院, 河南 禹州市 461670)
平禹煤電公司一礦位于禹州市龍屯鎮(zhèn),是個水文地質(zhì)極其復(fù)雜的老礦井,主采二1、二3煤,其中二3煤層平均厚度為1.2~2.3 m,煤層結(jié)構(gòu)簡單,無夾矸,回采區(qū)域內(nèi)煤層穩(wěn)定,局部有起伏,對后期回采影響不大。但該礦受村莊壓煤較多,一部分煤田采用條帶開采,二3煤在回采過程中存在單產(chǎn)水平低、噸煤工效低等瓶頸問題,為此在開采二3煤層的過程中提高單產(chǎn)水平,降低勞動力、合理設(shè)置回采率尤為重要。
平禹煤電公司一礦井田范圍條帶布置二3煤綜采工作面,二3-15010綜采工作面位于五采區(qū)下山東翼第1個工作面,該工作面北臨未開采區(qū)域,南部是技改井未開采區(qū)域,東臨南水北調(diào)運(yùn)河保護(hù)煤柱,西臨五采區(qū)軌道下山保護(hù)煤柱。二3-15010綜采工作面標(biāo)高-217~-169 m,地面標(biāo)高+128~+138 m。可采走向長780 m,傾斜長91.5 m,煤厚1.6~2.0 m,平均煤厚1.8 m。二3-15010綜采工作面采用走向長壁后退式綜合機(jī)械化采煤,采用壓支架支護(hù)頂板,全部跨落法管理頂板。采煤機(jī)雙向割煤,綜采工作面煤壁割煤落入刮板輸送機(jī)運(yùn)輸,綜采工作面的架間、機(jī)頭、機(jī)尾及輸送機(jī)的浮煤靠人工裝至輸送機(jī)運(yùn)走。刮板輸送機(jī)與膠帶輸送機(jī)之間使用轉(zhuǎn)載機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)載運(yùn)輸出煤。
按照綜采工作面進(jìn)刀方式為端頭斜切進(jìn)刀,其程序?yàn)椋?/p>
(1)采煤機(jī)向下(上)割透端頭煤壁;
(2)按上(下)推移刮板輸送機(jī),及時依次順序移架,移架滯后采煤機(jī)的距離不大于15 m,將兩個滾筒上下位置調(diào)換,向上(下)進(jìn)刀,通過15 m的彎曲段至25 m處,使得采煤機(jī)達(dá)到正常截割深度。頂板破碎段及時采用帶壓移架,移架步距0.8 m,滯后采煤機(jī)至少12 m將運(yùn)輸機(jī)移向煤壁,并保證運(yùn)輸機(jī)彎曲段長度不小于15 m,按要求推移刮板輸送機(jī)至平直狀態(tài);
(3)將兩個滾筒上下位置調(diào)換,向下(上)割三角煤至割透端頭煤壁;
(4)割完三角煤以后,將兩個滾筒的上下位置調(diào)換,采煤機(jī)空機(jī)返回,進(jìn)入正常割煤狀態(tài)。
增大采煤工作面的采煤機(jī)截深,采煤機(jī)滾筒的截深由600 mm增加到800 mm,通過對采煤機(jī)截深的加大,使回采過程中采煤機(jī)能夠更深地對煤壁割煤(見圖1),提高單刀產(chǎn)量,穩(wěn)定回采率。由于截深加大,快速拉移支架可以有效地把工作面頂板壓力甩進(jìn)采空區(qū),減少煤墻側(cè)承載力,有效控制綜采工作面頂板來壓及兩巷動壓。

圖1 采煤機(jī)構(gòu)造
該礦自使用綜采工藝以來,液壓支架推溜行程一直為600 mm,造成采煤機(jī)截深與液壓支架推溜距離不能匹配,通過升級改造,支架推溜千斤頂?shù)耐七M(jìn)行程量由原來的600 mm增加到700~900 mm,這樣可以實(shí)現(xiàn)煤機(jī)截深與推移運(yùn)輸機(jī)行程達(dá)到一致,有利于回采進(jìn)尺的加大(見圖2)。

圖2 推溜千斤頂行程(單位:mm)
通過參觀學(xué)習(xí)、實(shí)地考察,選用液壓自移電纜單軌吊,由原來的“吊掛式”絞車?yán)苹蛉斯だ茊诬壍跎壐脑鞛椤耙簤鹤砸剖健币汗芘c電纜分層吊掛。使巷道內(nèi)管路布置不僅整齊、美觀,還避免了高壓膠管的振動對電纜干涉影響。液壓自移式單軌吊效果顯著、操作方便靈活,極大地減輕了工人的勞動強(qiáng)度,不僅可以吊掛電纜,還可吊掛乳化液高壓膠管和水管。簡化勞動工序,減少了電纜的占用空間與電纜的移動次數(shù),避免了人工拖動電纜。
通過采用短面薄煤層高產(chǎn)高效開采技術(shù),工作面推進(jìn)速度快,單產(chǎn)水平高,材料成本低,優(yōu)化了勞動組織,月產(chǎn)量最高達(dá)7萬t,真正實(shí)現(xiàn)了高產(chǎn)高效回采,值得推廣及應(yīng)用。
(1)通過升級改造采煤機(jī)滾筒截齒,使得采煤機(jī)單刀推進(jìn)深度得到提高,單刀產(chǎn)量也隨之提升,合理優(yōu)化了正規(guī)循環(huán)率,為礦井安全高效生產(chǎn)夯實(shí)堅(jiān)定的基礎(chǔ)。
(2)短面薄煤層高產(chǎn)高效開采技術(shù)縮短了回采時間,解決了單產(chǎn)水平低、兩巷來壓大、職工勞動強(qiáng)度負(fù)荷大、噸煤工效低等問題,在開采工藝方面取得了實(shí)質(zhì)性的效果,大大緩解了采掘接替緊張的局面。有效地提升了礦井整體產(chǎn)量及經(jīng)濟(jì)效益,使礦井綠色環(huán)保開采邁上新的起點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了安全高效及可持續(xù)發(fā)展。