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回轉(zhuǎn)窯窯頭密封改造

2022-03-28 07:06:30宋亮亮尚麗平馮凱
水泥技術(shù) 2022年2期

宋亮亮,尚麗平,馮凱

1 原窯頭密封運(yùn)行情況

我公司水泥熟料生產(chǎn)線設(shè)計(jì)產(chǎn)量4 000t/d,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為φ4.8m×72m,采用迷宮套筒式窯頭密封。密封裝置位于旋轉(zhuǎn)的筒體和靜止的罩體之間,用于防止外界冷空氣進(jìn)入窯內(nèi)破壞窯系統(tǒng)料氣平衡,同時(shí),也用于防止物料外泄。原有窯頭密封在窯系統(tǒng)工況波動(dòng)時(shí)易處于正壓狀態(tài),漏料現(xiàn)象比較嚴(yán)重,冒煙、噴灰現(xiàn)象頻發(fā),地面和一檔輪帶平臺(tái)在幾十分鐘內(nèi)即會(huì)積聚一層熟料細(xì)顆粒和粉塵,崗位工作人員需每小時(shí)對(duì)地面和設(shè)備平臺(tái)進(jìn)行一次清掃。

為減少窯頭密封漏料,我公司將窯頭負(fù)壓提高至-90Pa 左右,這樣雖減少了漏料,但窯頭負(fù)壓增大使窯系統(tǒng)漏風(fēng)量進(jìn)一步增加,不僅增加了系統(tǒng)能耗,同時(shí)也降低了二、三次風(fēng)溫,造成熱量損失。煤粉在窯內(nèi)不能充分燃燒,升溫慢,火力不夠集中,燒成帶溫度不高,熟料燒結(jié)程度和產(chǎn)質(zhì)量受到影響。三次風(fēng)溫低不僅影響生料的分解率,也影響整個(gè)系統(tǒng)的熱平衡,不利于窯煅燒工藝的穩(wěn)定。窯頭密封效果直接影響燒成系統(tǒng)熱耗和電耗。窯頭漏風(fēng)不僅會(huì)影響窯內(nèi)通風(fēng),而且會(huì)降低窯尾風(fēng)溫,影響預(yù)熱器內(nèi)熱交換效率,增加窯尾排風(fēng)機(jī)的負(fù)荷,不利于熟料煅燒。

針對(duì)回轉(zhuǎn)窯窯頭密封存在的上述問(wèn)題,我公司利用淡季檢修時(shí)間,組織專業(yè)技術(shù)人員,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況對(duì)窯頭密封進(jìn)行了技術(shù)改造,有效解決了漏料、漏風(fēng)的問(wèn)題,提高了窯系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。

2 原窯頭密封的工作原理及缺點(diǎn)

2.1 原窯頭密封的工作原理

我公司原窯頭密封為迷宮套筒式密封,外加魚(yú)鱗片軸向摩擦密封。迷宮套筒式密封由冷風(fēng)套、摩擦筒體、連接法蘭、錐體法蘭、三層柔性密封、反風(fēng)板、活動(dòng)彈簧板、U 型槽等部件組成,如圖1 所示。此種密封雖結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,但不易維修。因其無(wú)接觸面不存在摩擦,窯頭密封和窯筒體之間的間隙不能太小,導(dǎo)致其密封效果相對(duì)較差,易存在漏風(fēng)漏料問(wèn)題。

圖1 原窯頭迷宮套筒式密封結(jié)構(gòu)

2.2 原窯頭密封的缺點(diǎn)

隨著魚(yú)鱗片彈性逐漸變小,壓緊程度逐漸減弱,填料損壞后,密封件對(duì)窯筒體的包裹就會(huì)出現(xiàn)縫隙和漏洞。窯筒體的彎曲與變形也會(huì)使密封失效,產(chǎn)生漏料、漏風(fēng)。根據(jù)密封件以往的使用情況,迷宮式密封對(duì)較大尺寸的熟料顆粒能夠起到很好的阻擋作用,但較細(xì)熟料顆粒及粉塵仍可通過(guò)迷宮式密封,從魚(yú)鱗片縫隙處溢出,當(dāng)熟料結(jié)粒更細(xì)時(shí),漏料現(xiàn)象更加明顯。在高溫環(huán)境和摩擦力作用下,魚(yú)鱗片使用壽命較短,易出現(xiàn)縫隙,需在每次停窯時(shí)進(jìn)行檢查并及時(shí)更換。安裝迷宮套筒式密封時(shí),需將兩套活動(dòng)彈簧板與窯筒體焊接,一套活動(dòng)彈簧板分別與冷風(fēng)套和窯筒體焊接,另一套活動(dòng)彈簧板分別與摩擦套筒和窯筒體焊接。使用經(jīng)驗(yàn)表明,外側(cè)活動(dòng)彈簧板焊接點(diǎn)易開(kāi)焊,維修工作量較大。

3 正壓氣密保護(hù)式密封的工作原理及優(yōu)點(diǎn)

本次窯頭密封改造采用了正壓氣密保護(hù)式密封結(jié)構(gòu),如圖2所示。

圖2 窯頭正壓氣密保護(hù)式密封結(jié)構(gòu)

3.1 正壓氣密保護(hù)式密封的工作原理

使用窯頭正壓氣密保護(hù)式密封后,窯頭在正常工況下呈負(fù)壓狀態(tài),但在實(shí)際操作中,偶爾也會(huì)出現(xiàn)正壓狀態(tài)。正壓時(shí),含塵氣體經(jīng)窯頭護(hù)鐵,沿冷風(fēng)套外圓向外噴射,形成飛砂料。飛砂料首先會(huì)撞到前擋料法蘭上,約90%的飛砂料由于撞擊而失去動(dòng)能,在重力作用下,被漏斗收集,進(jìn)入篦冷機(jī)。剩余的飛砂料繼續(xù)前進(jìn),約6%的飛砂料被錐體法蘭和耐熱鋼魚(yú)鱗片組成的屏障阻擋,被漏斗收集,通過(guò)溜管進(jìn)入篦冷機(jī)。只有約4%的飛砂料突破正向魚(yú)鱗片,從正向魚(yú)鱗片和冷風(fēng)套之間的縫隙跑出,進(jìn)入到正、反向魚(yú)鱗片和第二連接套形成的密閉空間內(nèi)。風(fēng)箱內(nèi)鼓出的冷風(fēng)將會(huì)形成一個(gè)微正壓,壓制少量跑出的飛砂,在重力的作用下,這些飛砂被漏斗收集進(jìn)入篦冷機(jī)。

在正、反向魚(yú)鱗片密封之間會(huì)形成一個(gè)密閉空間,通過(guò)風(fēng)量調(diào)節(jié)閥控制此密閉空間的進(jìn)風(fēng)量,使密閉空間內(nèi)的風(fēng)壓大于窯頭罩內(nèi)風(fēng)壓。在窯頭罩經(jīng)常處于正壓的情況下,此種密封可以徹底解決噴料及冒煙問(wèn)題,而且正壓越大,反向密封魚(yú)鱗片貼得越緊,密封效果越好。

3.2 正壓氣密保護(hù)式密封的優(yōu)點(diǎn)

(1)阻止飛砂和煙塵。正壓氣密保護(hù)式密封裝置的耐磨雙魚(yú)鱗片與冷風(fēng)套形成一個(gè)包圍區(qū)域,此區(qū)域?yàn)槲⒄龎海趯?duì)窯口護(hù)鐵進(jìn)行冷卻的同時(shí)也能阻擋飛砂和煙塵外溢。

(2)降低漏風(fēng)系數(shù)。正壓氣密保護(hù)式密封裝置的漏風(fēng)系數(shù)<1%,對(duì)降低能耗作用顯著,同時(shí)能穩(wěn)定窯的煅燒工況。

(3)持續(xù)冷卻窯筒體前段,避免筒體變形。風(fēng)機(jī)鼓出的冷卻風(fēng)能沿冷風(fēng)套上的導(dǎo)流槽吹到窯口護(hù)鐵附近,漏斗的一側(cè)開(kāi)設(shè)有出風(fēng)孔,能將熱風(fēng)排出,持續(xù)冷卻窯筒體前段,避免筒體變形。

(4)冷卻風(fēng)僅會(huì)在規(guī)定的區(qū)域形成一個(gè)微正壓的環(huán)境,不會(huì)吹到窯頭罩內(nèi),不會(huì)大幅增加入窯冷風(fēng)量,不會(huì)影響窯的煅燒。

(5)包裹在窯筒體外側(cè)的耐磨板為德國(guó)進(jìn)口耐磨板,此耐磨板比較薄,厚度僅為6mm,有著很好的耐磨性,對(duì)窯筒體熱脹的影響較小,既耐磨又不會(huì)損傷筒體。

(6)零部件使用壽命長(zhǎng)。此密封裝置的魚(yú)鱗片可以使用3年以上,冷風(fēng)套大約可以使用3年,其他部件可以使用10年。

4 窯頭密封改造過(guò)程

正壓氣密保護(hù)式密封裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝方便,本次窯頭密封改造更換僅7d即順利完成,窯頭密封具體改造過(guò)程如下:

(1)拆除原有密封裝置,包括連接套、立面法蘭、錐體法蘭、魚(yú)鱗片、內(nèi)部迷宮套筒、摩擦套、冷風(fēng)套,將窯筒體上的殘?jiān)謇砀蓛簟?/p>

(2)用活動(dòng)彈簧板、U型卡槽固定新冷風(fēng)套,調(diào)整冷風(fēng)套和窯的同心度。

(3)安裝第一連接套、前擋料法蘭、立面法蘭、錐體法蘭、正向魚(yú)鱗片;安裝軟體密封件。

(4)以斷焊方式將哈道斯耐磨板焊接到筒體上,安裝第二連接套、風(fēng)箱。

(5)繼續(xù)安裝第二連接套、風(fēng)箱,做好支撐,安裝漏斗。

(6)安裝觀察孔、通風(fēng)孔及過(guò)濾棉,安裝反向魚(yú)鱗片。

(7)檢查加固第一、二連接套,打磨噴漆,完成改造。

5 窯頭密封改造效果

改造前,在窯頭罩出現(xiàn)正壓情況時(shí),窯內(nèi)的飛砂料煙塵大量冒出,不僅污染工作環(huán)境,而且影響托輪使用壽命。改造后,窯頭密封裝置冷卻用風(fēng)量可根據(jù)窯工藝情況進(jìn)行調(diào)節(jié),滿足了冷卻窯口護(hù)鐵和窯筒體前段的運(yùn)行需要;即使窯頭罩在0~20Pa微正壓條件下,也未見(jiàn)煙塵和飛砂外溢,徹底解決了窯頭正壓時(shí)的冒灰問(wèn)題,杜絕了冒灰漏風(fēng)現(xiàn)象。改造后的窯頭密封如圖3所示。同時(shí),在窯頭罩負(fù)壓的工藝條件下,最大限度地減少了窯外冷風(fēng)的進(jìn)入,進(jìn)而減少了氮氧化物的生成,降低了燃料的消耗量和風(fēng)機(jī)的用風(fēng)量,節(jié)能減排效果顯著。改造后,標(biāo)煤耗降低了0.3kg/t.cl,電耗降低了0.05~0.1kW·h/t.cl,同時(shí)窯頭熱力型氮氧化物的生成量也有所降低。

圖3 改造后的窯頭密封

6 結(jié)語(yǔ)

采用正壓氣密保護(hù)式密封結(jié)構(gòu)后,窯頭密封效果良好,有效減少了窯頭漏風(fēng)漏料,降低了系統(tǒng)熱損和電耗,增加了產(chǎn)量,燒成系統(tǒng)熱工制度更加穩(wěn)定;改善了窯頭整體工作環(huán)境,滿足了環(huán)保要求,降低了現(xiàn)場(chǎng)工作人員勞動(dòng)強(qiáng)度;保障了附近托輪及冷風(fēng)套的使用壽命,減少了備件磨損,維護(hù)工作量和配件消耗量大幅下降,有效延長(zhǎng)了檢修周期,減少了回轉(zhuǎn)窯主機(jī)設(shè)備的臨停次數(shù)。

此密封裝置也略有不足之處,其一,對(duì)魚(yú)鱗片的檢查與更換不方便,更換內(nèi)側(cè)魚(yú)鱗片時(shí)需要拆卸套筒,檢修工作量較大。其二,此密封裝置對(duì)窯筒體前段包裹面積較大,筒體掃描儀無(wú)法探測(cè)此處的真實(shí)溫度。同時(shí),外側(cè)密封的魚(yú)鱗片阻擋了視線,無(wú)法觀測(cè)前段窯筒體狀況,當(dāng)窯口耐火磚脫落,發(fā)生紅窯時(shí),不易被發(fā)現(xiàn)。

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