呂志西,解書海,楊博文
(遼寧省大連市大連西太平洋石油化工有限公司,遼寧大連 116600)
揮發性有機物(VOCs)是指參與大氣光化學反應的有機化合物,或者根據規定的方法測量或核算確定的有機化合物。甲醇屬于易揮發液體,在儲存過程中會因為收油時的“大呼吸”和晝夜溫差變化引起的“小呼吸”造成高濃度甲醇尾氣排放至空氣中污染環境。甲醇屬于《石油化學工業污染物排放標準》(GB 31571—2015)標準中規定的有機特征污染物,其排放濃度不能大于50mg/m3。因此甲醇儲罐排放氣體的有效治理成為企業生存發展的迫切需要。
某公司甲醇儲罐共有兩臺,均為內浮頂罐,常溫,儲罐無保溫,容積3 000m3,罐頂設有氮封,氮封日常由壓控閥進行自動調節,正常操作時罐頂壓力控制在0.3~0.8kPa,年收付甲醇量約為51 000t,產生的含甲醇醇尾氣,主要成分為甲醇和氮氣,相關工藝參數,如表1所示。

表1 甲醇尾氣的操作條件
甲醇罐尾氣回收設施需要考慮甲醇和非甲烷總烴的去除效果,油氣回收處理量為150m3/h,保證甲醇罐正常運行安全受控,環保排放達標。油氣經過水洗后排放標準,如表2所示。

表2 尾氣處理后排放標準
根據大氣中VOCs產生的原理和VOCs的理化性質,其控制技術可以分為兩大類,過程控制和末端控制。過程控制是針對VOCs的生產過程,從VOCs的原理上減少VOCs的產生,一般通過工藝提升、技術改造和泄漏控制來實現。末端控制則是針對VOCs的化學特性,著力于VOCs廢氣的治理,利用回收技術和銷毀技術等方法來控制VOCs的排放。甲醇儲罐尾氣只能從末端控制方案中選擇。
回收技術是將VOCs 從排放氣體中分離出來的方法,一般通過物理方法,在一定溫度、壓力下,用選擇性吸收劑、吸附劑或選擇性膜等分離VOCs,主要包括吸收技術、吸附技術、膜分離技術和冷凝技術等。
銷毀技術是將VOCs 分解為水、二氧化碳等無害物質的方法,一般通過化學或生物反應等,在光、熱、催化劑、微生物等作用下將有機物轉化為水和二氧化碳,主要包括燃燒技術、低溫等離子體分解技術、生物技術和光催化氧化技術等。
某公司甲醇罐區廢氣屬于量小、高濃度的廢氣,根據甲醇罐頂尾氣中污染物組成濃度、安全、技術成熟度、投資經濟性等多因素考慮比選,確定采用水吸收工藝治理甲醇罐區廢氣。
甲醇水洗設施主要設備有尾氣噴射器、水洗塔、吸收液循環泵、阻火器、儀表配件及DCS控制系統等,吸收甲醇尾氣用的水源選擇除鹽水,實現甲醇罐日常生產過程中尾氣的達標排放。
(1)尾氣噴射器工作原理:利用流體來傳遞能量和質量的真空獲得裝置。由于噴射水流速度特別高,自上部進入,將壓力能轉變為速度能,使吸氣區壓力降低產生真空,將左側的含甲醇氣的氮氣吸入。
(2)水洗塔工作原理:甲醇水洗塔上部塔內裝有填料,下部為水洗塔,除鹽水自水洗塔上部進入后,將填料潤濕,含甲醇的混合氣體自水洗塔上部進入,由于重力作用,氣體上升,液相下降,氣液逆向接觸。將甲醇混合其中的甲醇稀釋。富液累積到一定程度后,自填料下部形成液體流入水洗塔中。
(3)甲醇水洗設施工作原理:除鹽水通過塔頂及內部填料持續進入水洗塔,塔內水通過循環泵,連續進行循環與外送。甲醇儲罐產生的氣體通過收集總管進行匯集,尾氣靠儲罐自身的微正壓從罐頂排出,由管道噴射器引入甲醇水洗塔,首先在管道中與除鹽水混合,然后在甲醇水洗塔內經填料逆流接觸,使尾氣中的甲醇充分溶于水,達到吸收目的。達到排放標準的凈化氣通過塔頂排氣筒高位放空,塔底含甲醇廢水送至廢水處理裝置進行后續處理,如圖1所示。

圖1 甲醇水洗工藝流程示意圖
3.3.1 水洗塔塔底液位控制
(1)控制范圍:0.5~1.1m。
(2)控制目標:正常操作中水洗塔的塔底液位應控制在上述范圍內,具體控制數值應根據實際情況需要進行調整,設定的液位波動不應超過±5%。
(3)控制方式:保持除鹽水穩定的進量(不小于0.6t/h),根據水洗塔塔底液位指示,串級富液外送流控閥FV-2903B調整除鹽水外送量,從而穩定水洗塔液位在設定值附近。
3.3.2 甲醇尾氣至噴射器管線壓力PI2903B
(1)甲醇尾氣至噴射器管線壓力高高聯鎖關閉切斷閥:當甲醇尾氣至噴射器的管線壓力(PI-2903B)高高(≥800Pa),關閉噴射器循環閥(XV-2903),循環的甲醇水溶液經過噴射器EJ2903回到水洗塔內。
(2)甲醇尾氣至噴射器管線壓力低低聯鎖打開切斷閥:當甲醇尾氣至噴射器管線壓力(PI-2903B)低低(≤50Pa),打開噴射器循環閥(XV-2903),循環的甲醇水溶液直接回到水洗塔內。
若甲醇罐氮封壓力過高,可能造成呼吸閥和緊急泄壓人孔開啟,造成高濃度甲醇氣直接排放大氣??刂拼胧翰僮魅藛T注意監控儲罐壓力。出現問題的處置措施:確認儲罐油氣集收線閥門開啟,甲醇噴射器運行效果良好,甲醇水洗系統正常運行,氮封壓控閥是否正常工作。在排除以上問題前,首先停止收油作業與關閉氮封進氣閥。
若甲醇罐氮封壓力過低,可能造成呼吸閥打開和儲罐抽癟??刂拼胧翰僮魅藛T注意監控儲罐壓力,加強儲罐日常巡檢。出現問題的處置措施:檢查儲罐氮氣控制閥門運行是否正常、檢查泄壓人孔與呼吸閥是否泄漏、檢查氮氣管網壓力是否正常、檢查油氣排放線閥門是否工作正常,在排除以上問題前,首先停止付油及關閉油氣排放線。
若水洗塔液位過高,可能發生沖塔,除鹽水從塔頂冒出的情況??刂拼胧翰僮魅藛T加強水洗塔液位的監控,出現液位報警及時進行調整處理。出現問題的處置措施:檢查富液外送線閥門是否故障不能及時開啟調節,檢查液位計是否故障,檢查吸收液外送泵是否正常運行,聯系吸收液接收裝置是否關閉甲醇接收富液線閥門。在排除以上問題前,首先停止除鹽水進塔。
若水洗塔液位過低,可能造成吸收液循環泵抽空??刂拼胧翰僮魅藛T加強水洗塔液位計的監控,出現液位報警及時處理。出現問題的處置措施:檢查富液外送線閥門是否故障不能及時關閉調節,檢查液位計是否故障,聯系除鹽水外送裝置是否停止除鹽水供應。在排除以上問題前,首先停止循環液外送。
(1)水洗介質中水源優先選擇除鹽水,因為自來水中會含有 Ca2+、Mg2+、Cl-,Ca2+、Mg2+很容易結垢,而Cl-離子會腐蝕不銹鋼設備及管線,同時這些離子的存在會影響回收甲醇的品質,因此必須要用脫鹽水。
(2)除鹽水保持連續供應,保證水洗塔上部填料濕潤,防止儲罐排氣閥打開時,水洗效果不佳。
(3)除鹽水循環系統與噴射器連動,既達到了抽吸儲罐氣的目的,又達到了與來氣充分混合的目的,使水洗效果更高。
(4)水循環系統必須設置控制閥,如果循環水連續通過噴射器,當儲罐呼吸閥關閉時,氣相線將形成負壓,造成除鹽水倒流入氣相線中,堵塞管道,防礙甲醇氣體的排放,在冬季會造成凍凝事故。
(1)除鹽水來水管線增加調節閥,在儲罐尾氣不外排時,小流量(小時0.1t/h)進水,調節閥開度可以與氣相線管道上部的壓力聯動,以達到節約用水的效果。
(2)水循環副線上部增加限流孔板,防止循環水在兩條管道中切換時,流量的大幅度波動,造成泵運行的波動,尤其是由噴射器切換到副線時,流量突然增加,容易造成泵抽空。
水洗設施自2021年7月引氣投用兩個月后,由第三方檢測機構對排放的非甲烷總烴及甲醇進行兩天6次取樣分析,如表3所示。

表3 甲醇水洗設施檢測數據
從表3可以看出,第一天排放尾氣中進口非甲烷總烴濃度最大為5.73×103mg/m3,甲醇濃度最大為1.17×105mg/m3,出口非甲烷總烴濃度最大為1.89mg/m3,均值為1.78mg/m3,去除率100%,甲醇濃度最大為24.8mg/m3,均值為21.7mg/m3;第二天排放尾氣中進口非甲烷總烴濃度最大為9.37×103mg/m3,甲醇濃度最大為1.22×105mg/m3,出口非甲烷總烴濃度最大為6.44mg/m3,均值為4.56mg/m3,去除率為100%,甲醇濃度最大為35.5mg/m3,均值為31.97mg/m3。其低于《石油化學工業污染物排放標準》(GB 31571—2015)要求的排放限值,表明水洗處理裝置運行狀況良好,實現了甲醇罐區VOCs廢氣的收集處理和達標排放。
某石化公司甲醇尾氣治理項目采用水洗工藝,并實現自動化控制,操作方便,降低了現場人員的工作強度,完善的故障報警系統保障了水洗過程的安全高效運行,投入使用后運行穩定,去除效果良好,使甲醇儲罐運行過程中排放的尾氣得以治理,保證了生產操作過程中人員的人身安全和環保管控。該水洗方案施工成本低,占地面積小,操作簡單,安全風險較低、不用額外占用人工,實施的成功經驗,可為同類型煉油化工行業治理甲醇VOCS提供參考。