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鋼管酸洗廢水“零排放”實踐的思考

2022-03-18 03:29:36鄭一鳴
云南化工 2022年2期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

鄭一鳴

(寶武水務(wù)科技有限公司,上海 201900)

某鋼管廠是專業(yè)生產(chǎn)精密無縫鋼管的生產(chǎn)單元,產(chǎn)品包括汽車用管、航空用管、高壓鍋爐管、配套鍋爐管、油套管等等,年生產(chǎn)無縫鋼管量 56000 t。廠內(nèi)原有廢水站1座,用于處理酸洗、磷化工段排放的酸性廢水和循環(huán)水系統(tǒng)強制排水,廢水處理系統(tǒng)包括曝氣、混凝、沉淀、氣浮等處理單元,生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后達到《上海市污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》DB31/199-2009二級標(biāo)準(zhǔn)。

隨著對國家節(jié)能減排政策的貫徹和實施,2021年企業(yè)對廢水處理設(shè)施實施零排放改造,運用膜濃縮和蒸發(fā)技術(shù),產(chǎn)水全部回用到生產(chǎn)過程,固體廢棄物在廠內(nèi)焚燒處置,實現(xiàn)液體“零排放”。

1 生產(chǎn)廢水的來源

從熱軋送來的熱軋管料,需要進行冷拔的鋼管,需要通過縫式爐、中間管熱處理爐、矯直機、酸洗槽(酸洗、沖洗)、磷化槽、皂化槽、防銹槽等設(shè)備,最后進入冷拔工序。其中,酸洗后的沖洗水是最主要的排水,主要污染物指標(biāo)為CODCr≤300 mg/L、ρ(SS)≤627 mg/L、ρ(總磷)≤5 mg/L。

2 原有廢水處理設(shè)施

可以看出,原有廢水處理設(shè)施出水(即零排放系統(tǒng)的進水)的主要特征如下:

3 零排放處理工藝與實施

3.1 工藝方案確定

零排放改造工程設(shè)計水量為 150 m3/d,設(shè)計處理能力按 10 m3/h 考慮。由于廢水的CODCr和總氮不高,酸洗槽的酸液品種也可能隨產(chǎn)品的不同而調(diào)整,因此改造方向主要選擇是:短流程的混鹽零排放。

根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)報道,零排放工藝主要有膜法與熱法[2]。根據(jù)膜法與熱法的特點,除對膜脫鹽層有影響的有害離子(如鐵、錳、余氯等)外,零排放系統(tǒng)中常見的污染因素包括:CODCr、硬度(Ca2+和Mg2+)、F-、SiO2等。針對本項目的水質(zhì)特點,采用錳砂過濾、化學(xué)除硬、管式微膜濾過濾、樹脂軟化、中水回用反滲透、高壓反滲透(STRO,管網(wǎng)式反滲透膜)、多相蒸發(fā)和結(jié)晶固化等設(shè)施,最終實現(xiàn)水回用。工藝流程示意如圖1所示。

圖1 混鹽零排放工藝流程

3.2 設(shè)計與實施

1)針對進水Ca2+濃度高,采用化學(xué)除硬和樹脂軟化兩道除硬工序,確保進入中水反滲透和濃水反滲透的廢水在高倍濃縮下不產(chǎn)生無機垢(主要是硫酸鈣等)。

水中溶解的鈣、鎂(硬度成分)與氫氧化鈉、純堿反應(yīng)生成碳酸鈣、氫氧化鎂沉淀,同時水中的二氧化硅被反應(yīng)所生成的氫氧化鎂沉淀物所吸附,或者說發(fā)生了共沉淀反應(yīng)。反應(yīng)生成的碳酸鈣、氫氧化鎂以及二氧化硅懸浮物粒徑大于管式微濾膜的表面微孔孔徑,所以當(dāng)經(jīng)過預(yù)處理后的廢水流過管式微濾膜時,以上物質(zhì)均會被有效除去,從而達到軟化的目的。

綜合占地緊湊和總投資便宜等特點,選用微濾工藝替代“高密沉淀池+超濾”的工藝。即縮短了工藝流程,又確保了產(chǎn)水水質(zhì)。微濾膜選用Porex公司的以61芯1/2″膜管 ME2005661 VP(孔徑 50 μm),設(shè)計通量約 250 L/(m2·h)。設(shè)有兩套微濾裝置,一用一備,單套產(chǎn)水能力 10 m3/h,。通過小試,找到了最佳的加藥量,既pH≥11.2,純堿加藥量為理論值1.2 倍,此過程中形成了碳酸鈣沉淀,出水總硬度≤100 mg/L,濁度≤1NTU。

2)樹脂軟化后的軟水進入中水反滲透,產(chǎn)水TDS的質(zhì)量濃度≤150 mg/L。中水回用RO的濃水鹽分質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.8%~1.8%、CODCr的質(zhì)量濃度80~300 mg/L,滿足高壓反滲透膜元件的進水要求。經(jīng)高壓反滲透濃縮后產(chǎn)水TDS(溶解性總固體)的質(zhì)量濃度≤1000 mg/L,濃水鹽分質(zhì)量分?jǐn)?shù)4%~7%。

3)由于生產(chǎn)線產(chǎn)品眾多,導(dǎo)致的高壓反滲透的濃鹽水成分復(fù)雜且多變,很難規(guī)避蒸發(fā)表面結(jié)垢,易堵塞,及蒸發(fā)溫度波動大等問題。選用多相蒸發(fā)技術(shù),依靠在水蒸氣的揮發(fā)性來蒸發(fā)水分并獲得產(chǎn)水和實現(xiàn)濃縮液減量。蒸發(fā)系統(tǒng)設(shè)計處理能力為 20 t/d。濃縮液的固化方面選用離心機結(jié)晶和減壓干燥固化相結(jié)合的方式,結(jié)晶和減壓干燥按各自能100%處理濃縮液設(shè)計(約 2 t/d)。

4)設(shè)備選材方面:管道和閥門選用硬聚氯乙烯(UPVC)、玻纖增強聚丙烯管(FRPP)或雙相鋼2507;減壓干燥設(shè)備選用雙相鋼2205材質(zhì);多相蒸發(fā)罐體選用FRPP材質(zhì),罐內(nèi)填料為PP材質(zhì);

4 運行情況

零排放改造工程自2019年立項,于2021年7月順利完成聯(lián)動調(diào)試。2021年8月進入試生產(chǎn)階段,受水質(zhì)波動影響,無法連續(xù)運轉(zhuǎn)。2021年12月優(yōu)化調(diào)整完成,正常運轉(zhuǎn)。

4.1 聯(lián)動調(diào)試階段

2021年7月15—20日,使用工業(yè)水進行進行清水聯(lián)動調(diào)試。7月21—30日,每天進廢水100~180 m3,進水電導(dǎo)率4200~6900 μS/cm,pH 9.1~10.8,系統(tǒng)運行穩(wěn)定。微濾裝置對懸浮物和總硬度的去除率大于90%,微濾化學(xué)清洗后流量38~42 m3/h·套,每 20 min 反洗一次,反洗前產(chǎn)水流量約為 23 m3/h,反洗后流量恢復(fù)至 35 m3/h。微濾產(chǎn)水在線濁度儀顯示為0.04~0.1 NTU,中水反滲透產(chǎn)水電導(dǎo)率37~142 μS/cm,濃水反滲透產(chǎn)水電導(dǎo)率114~598 μS/cm(產(chǎn)水電導(dǎo)率低,與系統(tǒng)中殘留的工業(yè)水稀釋有關(guān)),濃水反滲透濃水電導(dǎo)率2.7~12 mS/cm。7月22日各裝置的主要進出水水質(zhì)如表1所示。

表1 裝置的主要進出水水質(zhì)表(7月22日取樣)

由表1可知:1)微濾裝置進水石油類指標(biāo),經(jīng)活性炭吸附后仍然較高,極易造成微濾膜污堵。2)由于廢水總量較小,且工藝中有大量水池作緩沖,新進廢水1天以上才能影響到膜系統(tǒng)。

4.2 試生產(chǎn)階段

2021年8月1—27日,每天進廢水約80~100 m3,進水電導(dǎo)率5500~7900 μS/cm,pH 9.1~10.8。系統(tǒng)運行不穩(wěn)定,微濾通量衰減很快,化學(xué)清洗后 2 h 產(chǎn)水流量就小于 10 m3/h·套,反洗無效,CIP僅堿洗有效。對照車間生產(chǎn)記錄,近期有脫脂廢液和防銹廢液混入酸洗廢水。堿性脫脂廢水含有大量的油脂類、磷酸氫二鈉、螯合劑以及表面活性等,管式微濾膜對油類是很敏感的。必須分開收集酸性廢水、脫脂廢液和防銹廢液。8月23日和27日微濾裝置的主要進出水水質(zhì)如表2所示。

表2 微濾裝置的主要進出水水質(zhì)表

由表2可知:微濾裝置進水石油類指標(biāo),經(jīng)活性炭吸附后仍然較高,且波動較大。

根據(jù)產(chǎn)線調(diào)查(防銹劑、脫脂劑、拉拔油的成分)和微濾膜運行情況,初步判斷為硬脂酸鹽類(C18)或石油類(C18/C10)污堵。

硬脂酸鹽類的污堵是非常難處理的,無論用那種藥劑都不能理想地恢復(fù)膜通量。通常在堿性環(huán)境中比較容易發(fā)現(xiàn),在酸化之后會出現(xiàn)對膜系統(tǒng)的污堵作用。酸化會導(dǎo)致可溶的硬脂酸化合物生成。然而,當(dāng)pH再次提升時,硬脂酸鹽類物質(zhì)會形成聚合物形態(tài)的沉淀物(白色的松軟的一團),這就導(dǎo)致了膜的污堵。

根據(jù)國外相關(guān)研究,硫酸鈣污泥被發(fā)現(xiàn)對于控制硬脂酸鹽的污堵影響方面很有效。本項目進水硫酸鈣濃度較高,使微濾膜每次堿洗(堿洗液氫氧化鈉含量約為1%)后都基本恢復(fù)。為避免硬脂酸鹽類污堵的累積效應(yīng),必須將脫脂廢液和防銹廢液與酸性廢水分開。

8月28—31日,放空零排放系統(tǒng)緩存池、砂濾、pH槽、混凝槽、循環(huán)槽、污泥濃縮槽和地坑等,用酸性廢水(已將脫脂廢液和防銹廢液單獨收集)進行置換。原有廢水處理系統(tǒng)停加PAM,增大沉淀池石灰的加藥量,增大微濾膜活性碳的加藥量,加大排泥量,累計開 11 h 左右,微濾裝置單套產(chǎn)水量穩(wěn)定在 20 m3/h。

因現(xiàn)場沒有石油類的在線儀表,擬采用CODCr指標(biāo)來間接表征零排放系統(tǒng)進水水質(zhì)。2021年9月1—6日,每 2 h 檢測一次緩存池CODCr為9~164 mg/L。緩存池CODCr變化曲線如圖2所示。

圖2 緩存池CODCr變化曲線

由圖2可知,脫脂廢液和防銹廢液單獨收集后,進水CODCr波動仍然較大。可能原因為:原有廢水處理系統(tǒng)槽體內(nèi)的沉淀物緩慢釋放。9月8日—10月6日,對原有廢水處理站的各槽體進行清槽,零排放系統(tǒng)暫停使用。10月8日—10月18日,微濾運行穩(wěn)定,產(chǎn)水量穩(wěn)定在 30 m3/h·套左右,但微濾產(chǎn)水總硬度(以碳酸鈣計)150~805 mg/L。純堿加藥量為理論值1.5倍時,仍無法確保產(chǎn)水硬度小于≤100 mg/L。硬度指標(biāo)如表3所示。

表3 各裝置的出水總硬度指標(biāo)表

高硬度導(dǎo)致樹脂軟化的進水布水器嚴(yán)重結(jié)垢(如圖3所示)。

圖3 樹脂軟化布水器結(jié)垢

10月8日各裝置的主要進出水水質(zhì)如表4所示。

由表4可知,進水電導(dǎo)率、總氮遠超歷史值(即設(shè)計值)?;瘜W(xué)軟化由于過量投加藥劑,導(dǎo)致微濾進水(循環(huán)槽)TDS更高。

表4 裝置的主要進出水水質(zhì)表(10月8日取樣)

表4(續(xù))

10月18日—10月27日,由于暫存脫脂廢液和防銹廢液的臨時儲槽已滿,需要與酸洗廢水混合后處理到達標(biāo)排放,零排放系統(tǒng)暫停,廢液經(jīng)原廢水處理站處理后達標(biāo)排放。10月22日—11月10日,進入原有廢水站的廢水電導(dǎo)率為11300~50000 μS/cm(在線儀表滿量程為 50000 μS/cm)。經(jīng)排查,車間多次酸洗槽泄漏和排槽,且收集地坑僅有50%的有效容積,導(dǎo)致進站廢液高電導(dǎo)率持續(xù)數(shù)日,必須對產(chǎn)線的設(shè)備和收集系統(tǒng)進行改造。

4.3 優(yōu)化調(diào)整階段

針對生產(chǎn)變動,采取了以下改造:

a)將酸性廢水(廢液)與脫脂槽廢液、防銹槽廢液在車間內(nèi)分開收集;b)脫脂槽廢液、防銹槽廢液為定期排放,盡量延長排放周期(控制排量60~80 m3/月);c)所用化學(xué)添加劑的品種應(yīng)與廢水處理工藝的酸堿中和、隔油(酸性破乳)和蒸發(fā)工藝相兼容;d)脫脂槽廢液和防銹槽廢液,經(jīng)隔油和pH調(diào)整后,輸送至零排放系統(tǒng)的濃縮液地坑,進入蒸發(fā)系統(tǒng);e)樹脂再生廢液、微濾化學(xué)清洗廢液、反滲透清洗廢液等當(dāng)檢測ρ(TDS)≥50000 mg/L 時,切換到濃縮液地坑,進入蒸發(fā)系統(tǒng)。

優(yōu)化后的流程框圖如圖4所示。

圖4 優(yōu)化后的混鹽零排放工藝流程

經(jīng)優(yōu)化后,零排放系統(tǒng)至今運行穩(wěn)定。高濃度廢液直接進入蒸發(fā)器,蒸汽消耗量增大、減壓干燥后的產(chǎn)物為含油量很大的濃縮母液,噸水處理成本較高。高鹽廢水和高有機物廢水的蒸發(fā)工況不同,經(jīng)常調(diào)整蒸發(fā)器的工況增大了工作量。

5 結(jié)論

短流程工藝具有操作簡單、建設(shè)成本低的特點,非常適合小水量的系統(tǒng),但對水質(zhì)變化的容忍度較差。此次,酸洗廢水零排放采用短流程工藝,且只有物化工藝,總結(jié)經(jīng)驗如下:

1)必須徹底排查產(chǎn)線,避免微量添加物影響整個系統(tǒng);2)關(guān)注純堿、混凝劑和PAM等藥劑的投加量,減小濃縮系統(tǒng)的負荷;3)系統(tǒng)的內(nèi)循環(huán)水量占進水量的30%以上,微濾、樹脂軟化等核心設(shè)備應(yīng)100%備用; 4)蒸發(fā)器要能夠處理高鹽和高有機物廢水,固化裝置宜采用不同型式進行互備。

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