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污泥脫水精確控制系統(tǒng)的設計和應用

2022-03-10 08:13:02趙林輝林莉峰尹希勤
凈水技術 2022年3期
關鍵詞:系統(tǒng)

趙林輝,林莉峰,尹希勤

(1.上海市政工程設計研究總院<集團>有限公司,上海 200092;2.上海擇希環(huán)保工程有限公司,上海 200092)

當前,物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、3S技術、云技術、智能與智慧技術不斷發(fā)展,在各應用領域帶來了新的信息技術應用革命。智慧水務將為城市提供更為優(yōu)質的供排水服務以及防汛排澇、水質污染管控與環(huán)境保護、防災減災等公共服務,同時提升水務部門工作能效與工作質量,管控與及時處理各種應急水務事件,提升水務服務水平與滿意程度,優(yōu)化資源配置,實現(xiàn)各類水務活動的數(shù)據(jù)化、信息化與智慧化管理,保障水務服務[1]。智慧水務不僅可以自行采集相關水務數(shù)據(jù)和信息,而且可以對深度進行分析,其中智能化系統(tǒng)具有可控制功能,使水務系統(tǒng)的智慧程度大大提升,如同安裝了網(wǎng)絡神經系統(tǒng),可實現(xiàn)供水服務的標準化、調度的智能化以及管理的精細化。在網(wǎng)絡、物聯(lián)網(wǎng)技術和信息資源等的充分利用下,服務效能得以有效提升,資源也得到了有效地整合和共享,可以方便全面和動態(tài)化管理供水設施,對管網(wǎng)關鍵點進行實時監(jiān)控,一旦發(fā)現(xiàn)異常情況即采取報警措施,同時還可以減少能源消耗和資源浪費,充分促進水務運維管理效率和質量提升。

白龍港污水處理廠處理能力為2.8×106m3/d,污泥產量為448 t DS/d,新建污泥處理處置二期工程采用“脫水+干化+焚燒+煙氣處理”工藝系統(tǒng),其中脫水系統(tǒng)處理量為378 t DS/d,折合含水率80%污泥量為1 890 m3/d。脫水系統(tǒng)將濃縮污泥離心脫水至含水率80%以下,以便后續(xù)污泥的干化和焚燒。脫水系統(tǒng)在整個工藝處理系統(tǒng)的最前端,其運行效果對后續(xù)干化焚燒處理工藝能否順利達標、達產以及工藝的運行成本起決定作用[2]。

脫水工藝后端主要是流化床干化機和流化床焚燒爐工藝,出泥含水率直接影響后端工藝,流化床干化機額定蒸發(fā)量為9.6 t/d。如果含水率不穩(wěn)定、變化大,將影響流化床干化機的處理量,導致后續(xù)焚燒爐處理量不夠,無法維持爐溫,進而導致焚燒爐單位時間內產生的蒸汽減少,提供給流化床干化所需的換熱蒸汽量也減少,嚴重時導致焚燒爐和干化系統(tǒng)聯(lián)鎖停機。一般含水率增大情況下需要額外開啟焚燒爐燃燒器進行補燃,維持焚燒爐爐溫,會大大增加能耗[3]。因此,增加脫水車間精確控制系統(tǒng)非常重要。

本文依托亞洲第一污水處理廠——白龍港污水處理廠新建污泥處理處置項目,設計脫水精確控制系統(tǒng),建立脫水、干化、焚燒智慧水務信息平臺,將信息傳輸至DCS系統(tǒng),實現(xiàn)脫水、干化、焚燒、煙氣處理全過程信息互通互享,提高運行人員實時監(jiān)控運維能力。

1 脫水系統(tǒng)精確控制的背景與工藝設計

在污泥的離心脫水處理工程中,絮凝劑的投加量確定后往往長時間保持不變,只有在離心機出泥含水率波動較大的情況下才會改變絮凝劑投加量。根據(jù)以往眾多污水廠運行經驗,脫水系統(tǒng)很多情況下不會考慮前端污泥濃度的變化,為了保持穩(wěn)定運行,運行人員會按“安全投加量”進行過量投加[4]。如果前端含固率成倍數(shù)增加,絮凝劑投加量則相對偏少,導致含水率波動大,惡劣情況下甚至出現(xiàn)堵料或者無法封泥的現(xiàn)象。同時,以往脫水車間運行人員需配置充足,以便取泥測含水率和調整加藥量,但對于大型污水廠脫水車間而言,在脫水系統(tǒng)的運行監(jiān)控中人力資源的耗費比例較大。

因此,本文設計在線監(jiān)控精確控制系統(tǒng)(圖1),對脫水系統(tǒng)進泥流量、進泥濃度和出泥濃度實時監(jiān)控,將監(jiān)控信號經過數(shù)學模型計算,得出合理的藥劑投加量,從而實現(xiàn)藥劑精準投加,并保證出泥含水率的穩(wěn)定。

本工程脫水系統(tǒng)污泥處理量為378 t DS/d,進泥含水率為96%左右,分為01地塊和02地塊,其中01地塊處理量為150 t DS/d,02地塊處理量為228 t DS/d。01地塊配置7臺離心脫水機(5用2備),02地塊配置10臺離心脫水機(8用2備)[5]。

圖1 脫水系統(tǒng)精確控制系統(tǒng)的工藝設計Fig.1 Process Design of Precise Control System for Dehydration System

如圖1所示,在污泥進泥總管上安裝進泥濃度計1測量進泥含固率;在離心機出口安裝出泥濃度計2;最終將采集的脫水機進泥流量3、PAM藥劑濃度4、進泥濃度計1和出泥濃度計2信號發(fā)送至精確控制系統(tǒng)PLC,PLC經數(shù)學模塊計算后得出PAM藥劑投加量,輸出控制信號,控制PAM投加泵加藥頻率5,從而實現(xiàn)精確控制加藥泵的投加量,并保證出泥含水率達標。

2 測量原理與儀表選型

測量原理:測量微波信號速度的變化確定污泥濃度,微波速度是基于所穿過物體的物理特性,在水中的傳播速度遠遠小于其他有機物和無機物組分,傳播的速度和污泥含固率成正比(圖2)。

圖2 固體含量與微波傳播時間關系Fig.2 Relationship between Solid Content and Microwave Propagation Time

表1 濃度計選型對比Tab.1 Comparison of Concentration Meter Selection

不同濃度計性能對比如表1所示。該工程脫水進泥含固率為0~10%,出泥含固率為0~30%,相比于傳統(tǒng)式濃度計,微波濃度計測量信號貫穿全部污泥,沒有任何運動部件,免于維護,且具有不會堵塞管道、精度高、穩(wěn)定性好、采用單點校準、可靠方便的優(yōu)點。傳統(tǒng)光學濃度計適用于低濃度的污水,含有光學鏡頭,需要清洗、維護、校準,鏡頭使用壽命短,需要插入式管道,容易堵塞;傳統(tǒng)超聲波濃度計容易受外界干擾,精確度不高,穩(wěn)定性差,不太適合反饋控制,且對污泥種類敏感,需要經常校準。因此,本工程選擇TS微波濃度計。

3 數(shù)學模型計算原理

如圖3所示,輸入模塊將采集到的污泥濃度、污泥流量、藥劑濃度信息通過數(shù)學模型進行計算,得出最佳加藥量,輸出加藥泵對應的頻率信號從而控制加藥流量。該工程脫水系統(tǒng)中的精確控制系統(tǒng)數(shù)學模型如式(1)。

圖3 污泥加藥模型輸入輸出流程Fig.3 Input and Output Process of Sludge Chemical Dosing Model

(1)

其中:Q1——加藥泵的加藥量,m3;

∑F1——單位時間內進泥流量累計值,m3;

∑D1——單位時間內進泥濃度累計值,m3;

K——修訂系數(shù),加藥量與進泥絕干基的比值,需人工設定,取4.8;

YD——制備的藥劑濃度。

經過計算得出Q1,將Q1信號傳送至PLC,PLC發(fā)出指令,如式(2)。

(2)

其中:∑F2——單位時間內加藥泵的累計流量,m3;

為使調整后的投加量能夠準確控制出泥含水率,在PLC內設置出泥含固率目標值,用出泥濃度計實時監(jiān)測出泥含固率與G的差值,如式(3)。

(3)

其中:GK1——出泥濃度計檢測到的污泥含固率與目標值G的差值;

∑D2——單位時間內出泥含固率累計值;

4 在線濃度計標定

為了提高控制的精度,系統(tǒng)投入使用前需對濃度計進行現(xiàn)場標定[6]。項目進泥濃度計共4臺,出泥濃度計共17臺,標定結果如表2所示。

表2 濃度計標定結果Tab.2 Calibration Results of Concentration Meter

5 精確控制試驗分析

經過前期脫水機的性能調試,最佳的藥劑投加量為2.4 m3/h,配藥濃度為0.4%,因此,可以建立精確控制系統(tǒng)投入前和投入后的對比試驗。對3#離心機系統(tǒng)建立精確控制試驗方案,對試驗結果進行分析。

如圖4所示,進泥濃度大部分時間保持在95%左右,1月2日—3月11日發(fā)現(xiàn)加藥泵流量基本在2.4 m3/h以下,原因是進泥濃度變稀導致污泥量變小,為節(jié)省藥劑投加量和控制含水率在80%以下,精確控制系統(tǒng)將藥劑投加量相應減小。其余時間進泥濃度波動不是很大,因此,藥劑投加量基本在2.4 m3/h上下波動。原加藥量設置為恒定值2.4 m3/h,精確控制系統(tǒng)投入運行后,當進泥濃度發(fā)生變化,212 d藥劑投加量均值為2.381 5 m3/h,經計算與原設置2.4 m3/h相比,每年節(jié)省藥劑費用為Q=365×24×0.004×(2.4-2.381 5)×17×30 000=330 602元;經與現(xiàn)場實際消耗PAM藥劑袋數(shù)對比,1月—7月累計消耗PAM為9 693袋,每袋重25 kg,累計消耗242 325 kg的PAM,比未投入精準系統(tǒng)時的7個月累計減少260袋左右。但與投資上百萬的精確控制系統(tǒng)相對比,工程需要幾年時間收回投資成本,但確實在一定意義上減少了運行成本。

圖4 精確控制系統(tǒng)投入前后加藥泵流量對比Fig.4 Comparison of Flow Rate of Dosing Pump before and after Dosage Precise Control System

如圖5所示,精確控制系統(tǒng)投入之后,含水率穩(wěn)定控制在79%~80%,節(jié)省藥劑投入量。含水率較未投入前升高,在一定程度上增加了后端干化工藝的負荷,但本工程采用流化床焚燒爐的蒸汽進行干化,多余蒸汽會外排,因此,不會增加過多運行成本。

圖5 精確控制系統(tǒng)投入前后污泥含水率變化Fig.5 Changes of Sludge Moisture Content before and after Dosage Precise Control System

精確控制系統(tǒng)的投入能夠實時監(jiān)控污泥含水率,使其在目標值達標范圍內,同時可將藥劑投加量控制在最佳計算值,節(jié)約了一定藥劑量,實現(xiàn)信息實時監(jiān)控,減少脫水系統(tǒng)運行人員工作投入,保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行,為智慧水務提供智能化運行平臺。精確控制系統(tǒng)將脫水大數(shù)據(jù)納入干化焚燒DCS中,建立脫水、干化、焚燒數(shù)據(jù)共享,對脫水含水率的波動對于干化焚燒的影響進行實時監(jiān)控、實時控制、實時調整,實現(xiàn)脫水、干化、焚燒全過程DCS控制,最終實現(xiàn)全過程可視化、可控化、數(shù)字化、服務化、污水污泥智能化水務系統(tǒng)[7]。

6 結論

1)污泥濃度計的標定需要采用快速水分儀進行現(xiàn)場取泥并多次標定,誤差縮小在-5%~5%。

2)精確控制系統(tǒng)投加后,精準控制出泥含水率達標,每年可以節(jié)約大量的藥劑費用,大大降低了系統(tǒng)運行成本,保證脫水、干化和焚燒全系統(tǒng)穩(wěn)定高效運行。

3)精確控制系統(tǒng)的應用解決了以往脫水系統(tǒng)與干化焚燒系統(tǒng)信息孤島問題,實時監(jiān)控污泥濃度變化,進一步完善了智慧水務運行管理平臺的設計,促進信息共享和暢通,實現(xiàn)全過程可視化、可控化、數(shù)字化、服務化,污水污泥智能化水務系統(tǒng)具有重要的應用價值。

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