張宏生
河北港口集團港口機械有限公司
膠帶輸送機廣泛應(yīng)用在港口、電廠、礦山等場所,在膠帶機構(gòu)中,托輥架應(yīng)用量比較大,是其重要的結(jié)構(gòu)。膠帶運輸線距離長,膠帶輸送條數(shù)多,托輥應(yīng)用量非常大,更換損壞托輥次數(shù)也較多。托輥根據(jù)位置不同,更換的難易程度不一。普通段更換托輥較為簡單,因上方無障礙物,且托輥架之間距離一般為1 m,將膠帶抬起一定距離就可以輕松更換托輥,一般用時為5 min左右;而導(dǎo)料槽段雖然在設(shè)計時加裝了100 mm的托輥架支座,由于襯板、擋料皮、托輥架間距距離小等原因,更換極為困難,一般用時為60 min左右。為了方便維修,節(jié)約時間,對托輥架進行優(yōu)化設(shè)計,使之方便更換。
導(dǎo)料槽托輥更換,一般需動火且維修時間長。通過圖1導(dǎo)料槽截面圖可以看出,在更換托輥時必須拆除托輥架支座,否則無法拆除兩側(cè)槽托,而且膠帶上升量也有限,中間槽托受空間影響,兩托輥架間距較小,約為350 mm,更換操作困難。

1.托輥支架 2.托輥 3.襯板 4.導(dǎo)料槽及擋皮 5.橡膠帶
導(dǎo)料槽托輥架增加100 mm支座高度,結(jié)構(gòu)分為3大部分:托輥架支座、中支架和斜支架。中支架能在托輥架支座上滑動,中支架的固定靠斜支架壓板固定,斜支架依靠螺栓固定在托輥架支座上(見圖2)。

1.托輥架支座 2.斜支架 3.中支架
改造后更換兩側(cè)槽托時,只需要拆除固定斜支架的4條螺栓,將斜支架拆下后安裝新托輥,然后重新固定4條螺栓即可完成。當(dāng)更換中間槽托時,拆除斜支架后,中支架可以滑動到外側(cè),更換托輥后滑動到中間,最后固定斜支架4條螺栓完成中間槽托更換。改造后,省去了拆除整個托輥架的繁瑣過程,安裝新托輥的過程均在外側(cè)足夠大的空間內(nèi)完成,更換槽托時間由之前60 min左右縮短到10 min左右,所需維修人員由之前的3~5名減少到2~3名,維修效率大大提高。
托輥架垂直方向受到承載物重力和煤料向下沖擊力。承載物重力包括煤料重力、緩沖托輥重力和橡膠帶重力。據(jù)皮帶機實際運行參數(shù)[1]:最大運量4 400 t/h,帶速4.4 m/s,緩沖托輥間距350 mm,緩沖托輥重38.41 kg,250 m膠帶重14 t,計算得到承載物重力為2 346 N。煤料從拋料滾筒經(jīng)過溜筒沖擊到膠帶,假設(shè)煤料到達下部膠帶的速度不變,依據(jù)動量守恒計算得到煤料向下沖擊力為1 056 N。考慮到堵料等特殊情況,保證安全有效運行,增加安全系數(shù)1.5,因此托輥架所受垂直向下最大作用力為5 103 N。
托輥架在皮帶機運轉(zhuǎn)過程中受到摩擦力,當(dāng)特殊情況托輥卡死不轉(zhuǎn)時所受到的摩擦力最大,此處屬于干摩擦條件的滑動摩擦,選擇橡膠與橡膠平行紋理,確定摩擦系數(shù)為μ=0.48[2]:計算得到托輥架所受水平方向摩擦力為2 450 N。
3.2.1 支座分析校核
垂直向下最大作用力對支座的受力分析、運行分析結(jié)果表明,最大主應(yīng)力小于235 MPa,滿足使用要求。
水平方向摩擦力對支座的影響分析結(jié)果表明,最大主應(yīng)力小于235 MPa,滿足使用要求。
3.2.2 中支架和斜支架校核
把中支架和斜支架作為一體進行受力分析。物料對托輥架受力點共有6處,按這6處平均分配垂直向下最大作用力,對支座應(yīng)力分析后所得結(jié)果見圖3,可以看出最大主應(yīng)力小于235 MPa,滿足使用要求。

圖3 垂直向下最大作用力對中支架和斜支架受力分析圖
分析水平方向摩擦力對中支架和斜支架的影響,其有限元結(jié)果見圖4,可以看出最大主應(yīng)力小于235 MPa,滿足使用要求。

圖4 水平摩擦力對中支架和斜支架受力分析圖
分析斜支架與支座螺栓連接強度是否滿足要求。導(dǎo)料槽在水平段,垂直向下的力對螺栓沒有作用力,不考慮其影響。水平方向的摩擦力對其有影響,同時對支座和托輥架支座連接螺栓有作用力,其連接螺栓為M16×50普通螺栓4套,此處受力要大于斜支架與支座螺栓連接處的力,而斜支架與支座螺栓連接為8套M16×50不銹鋼螺栓,其強度要大于普通螺栓,利用不銹鋼螺栓防止生銹利于拆裝,所以螺栓連接強度滿足要求。
通過以上分析結(jié)果,優(yōu)化設(shè)計的托輥架結(jié)構(gòu)滿足強度要求。
優(yōu)化設(shè)計后的分體式托輥架消除了更換托輥過程中導(dǎo)料槽的影響,使得導(dǎo)料槽托輥架安裝方便,托輥更換簡單,節(jié)省人力與時間,取得良好效果。本方案在某港口應(yīng)用1年后,大大提高了導(dǎo)料槽托輥更換效率,節(jié)省了人力成本,提高了維修效率。