鄭海龍,宋光耀,田士蒙
(山東核電有限公司,煙臺(tái) 265116)
主冷卻劑泵采用大容量全密封式的屏蔽電動(dòng)泵是我國(guó)引進(jìn)的某三代大型壓水堆核電機(jī)組的特點(diǎn)之一。該堆型每臺(tái)機(jī)組設(shè)置四臺(tái)主泵,每臺(tái)主泵須配置一臺(tái)變頻器(VFD)。標(biāo)準(zhǔn)電站與我國(guó)電站的主泵供電接線圖如圖1所示。由于主泵電機(jī)按60 Hz設(shè)計(jì),而我國(guó)交流電工頻為50 Hz,因此,目前我國(guó)機(jī)組的變頻器不僅在主泵啟動(dòng)過(guò)程中運(yùn)行,而且在機(jī)組正常運(yùn)行期間需要與主泵電機(jī)同時(shí)運(yùn)行,這樣才能使主泵維持在額定轉(zhuǎn)速。因此,我國(guó)機(jī)組需采用具備高可靠特征的高壓變頻器。

圖1 某三代核電主泵供電接線圖Fig. 1 Power diagram of RCP in a third generation NPP
本文從主泵變頻器的可靠性設(shè)計(jì)入手,分析保證主泵變頻器可靠性的關(guān)鍵措施,結(jié)合某核電廠變頻器歷史故障,提出提升主泵變頻器可靠性的措施,對(duì)于主泵變頻器的設(shè)計(jì)優(yōu)化、設(shè)備制造、運(yùn)行維護(hù)都具有重要意義。
主泵變頻器是非IE級(jí)、抗震Ⅱ類設(shè)備,按60年壽命設(shè)計(jì)。根據(jù)電廠設(shè)備發(fā)電可靠性分級(jí)方法,主泵變頻器為R-I類設(shè)備。電廠設(shè)計(jì)方在設(shè)備規(guī)范書中要求:供貨商應(yīng)盡可能提供理論上最高可靠性的設(shè)計(jì),在其核心技術(shù)上應(yīng)具有至少10年的產(chǎn)品制造經(jīng)驗(yàn);在18個(gè)月的運(yùn)行期內(nèi)目標(biāo)可用性應(yīng)該高于0.9999;變頻器的設(shè)計(jì)須滿足在任一功率器件失效的情況下,實(shí)際的平均修復(fù)時(shí)間(MTTR)小于1 h;變頻器的平均無(wú)故障時(shí)間(MTBF)應(yīng)大于100000 h。
我國(guó)引進(jìn)項(xiàng)目采用西門子生產(chǎn)的水冷完美無(wú)諧波變頻器(WCⅢ-HA型)。該機(jī)組針對(duì)不同發(fā)電可靠性等級(jí)的設(shè)備提出了發(fā)電可靠性保證措施,分為三個(gè)層次[1]:第一,變頻器設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)等采用核電廠設(shè)計(jì)方給出的UL、ANSI、NEMA、IEEE、EN、CSA、EPRI、NFPA和IEC等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;第二,供貨商提供變頻器的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)報(bào)告(Operating Experience,OPEX)。報(bào)告內(nèi)容包括設(shè)備關(guān)鍵特性、應(yīng)用業(yè)績(jī)以及設(shè)備圖紙,特別說(shuō)明了從INPO獲得變頻器在核電廠的運(yùn)行故障及解決方案等情況;第三,供貨商提交故障模式和影響 分 析(Failure Mode and Effects Analysis,F(xiàn)MEA)報(bào)告。利用故障樹方法(FTA)建立變頻器故障的數(shù)學(xué)模型,將變頻器失效作為頂上事件,對(duì)元器件故障進(jìn)行邏輯分析,并對(duì)變頻器失效的各種故障進(jìn)行概率計(jì)算,得出變頻器的整體可靠性和故障概率。在電氣回路、冷卻系統(tǒng)和控制系統(tǒng)采取冗余設(shè)計(jì)、容錯(cuò)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,計(jì)算得出變頻器在18個(gè)月運(yùn)行期內(nèi)的可靠性為95.6%,相當(dāng)于33.5年運(yùn)行期內(nèi)發(fā)生一次跳閘。FMEA分析得出對(duì)變頻器失效的主要貢獻(xiàn)因素依次是冗余控制器之間的光纖轉(zhuǎn)換開關(guān)失效、FPC柜熱交換器失效、輸出母線失效和冷卻泵共因失效等。
可靠性的定量設(shè)計(jì)分析方法的應(yīng)用需要大量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),而準(zhǔn)確的可靠性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)難以獲得,因此,可靠性的定性設(shè)計(jì)分析方法非常重要。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)中制定和實(shí)施可靠性設(shè)計(jì)準(zhǔn)則,是提高設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品可靠性最為有效的方法。設(shè)計(jì)人員常用的可靠性設(shè)計(jì)方法有降額設(shè)計(jì)、簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)、冗余設(shè)計(jì)、熱設(shè)計(jì)、耐久性設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化與模塊化設(shè)計(jì)等。WCⅢ-HA型變頻器采用了延邊三角形多重結(jié)構(gòu)、寬脈沖調(diào)制技術(shù),選用高性能的IGBT電力電子器件,輸出波形良好,不會(huì)給主泵電機(jī)帶來(lái)附加發(fā)熱、轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)、噪聲、共模電壓、電壓閃變等問(wèn)題[2,3]。除此之外,變頻器還采用了以下冗余設(shè)計(jì)、容差設(shè)計(jì):變頻器控制系統(tǒng)采取冗余設(shè)計(jì)、功率單元采用旁路及中性點(diǎn)偏移技術(shù)、采用冗余的雙路冷卻環(huán)路等,以保證其可靠性[4]。
某核電廠1、2號(hào)機(jī)組的8臺(tái)主泵變頻器在送電調(diào)試至首次大修期間頻繁發(fā)生故障,主要包括:3次控制系統(tǒng)故障導(dǎo)致主泵非預(yù)期停運(yùn),1次功率單元短路導(dǎo)致主泵非預(yù)期停運(yùn),3次隔離變壓器內(nèi)部冷卻銅管漏水導(dǎo)致停機(jī),3次控制系統(tǒng)非預(yù)期切換,3次失去控制器或通訊冗余, 4次功率單元旁路,以及多起其他元器件故障等。部分故障直接導(dǎo)致機(jī)組瞬態(tài)、主泵跳閘、機(jī)組停堆小修、大修提前等,給機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)了較大影響。
2.2.1 控制系統(tǒng)故障
控制板卡是控制系統(tǒng)的主要執(zhí)行器件,每個(gè)板卡在CPU的統(tǒng)一管理下相互配合,共同實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)壓、監(jiān)測(cè)保護(hù)的功能。綜合分析板卡的結(jié)構(gòu)、安裝方式、工作原理、壽命和現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境,引發(fā)控制系統(tǒng)缺陷的可能原因如下:變頻器房間溫濕度和清潔度控制不好;板卡插接不牢,接觸不良,如圖2所示:板卡版本老舊,穩(wěn)定性差。

圖2 變頻器Modulater板卡部分被絕緣層覆蓋Fig.2 Modulater board partially covered with insulation
2018年9月首次出現(xiàn)控制系統(tǒng)非預(yù)期切換后,維修人員分析是由板卡臟污導(dǎo)致。因此,編制了變頻器控制系統(tǒng)專項(xiàng)檢查維護(hù)方案:要求每次停堆窗口都要對(duì)板卡進(jìn)行重新插拔并清潔,但兩臺(tái)機(jī)組在小修后重啟時(shí)都遇到了多次變頻器不能成功預(yù)充電的情況,此后僅使用壓縮空氣清潔板卡,而不對(duì)板卡重新插拔。
2019年6月維修人員在對(duì)1號(hào)機(jī)組EV61變頻器跳閘消缺時(shí),發(fā)現(xiàn)控制系統(tǒng)的板卡背板插槽夾持不牢,不同插槽的加持力存在較大差異,分析認(rèn)為這是導(dǎo)致板卡接觸不良、工作不穩(wěn)定、保護(hù)誤動(dòng)等控制系統(tǒng)故障的直接原因。機(jī)組第一次大修時(shí)將主泵變頻器的控制系統(tǒng)背板全部更換。
2.2.2 隔離變壓器銅管漏水
設(shè)備供貨商認(rèn)為隔離變壓器銅管斷裂或出現(xiàn)漏點(diǎn)的缺陷是變頻器在運(yùn)輸或吊裝時(shí)遭受沖擊造成的。將漏水變壓器送至國(guó)內(nèi)變壓器廠家進(jìn)行解體檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)繞組內(nèi)部的銅管存在接縫,漏水點(diǎn)位于焊接處的銅管套管上(如圖3所示)。對(duì)拼接銅管取樣進(jìn)行材料分析,確定是套管在拼接處的焊縫因釬料填充不足導(dǎo)致縫隙腐蝕而穿孔漏水。變頻器廠家從2014年開始使用無(wú)拼接點(diǎn)的整根銅管導(dǎo)線,但2014年之前生產(chǎn)的變壓器無(wú)此要求。因此,該核電廠一期工程主泵變頻器隔離變壓器的冷卻銅管可能都存在接縫的情況。臨時(shí)應(yīng)對(duì)措施為加強(qiáng)巡檢,由運(yùn)行人員巡檢并記錄冷卻水箱液位,若發(fā)現(xiàn)異常,及時(shí)通知維修人員進(jìn)行檢查處理。

圖3 隔離變壓器繞組銅管接頭處漏水Fig.3 Water leakage at copper pipe joint of isolation transformer winding
為徹底解決隔離變壓器漏水問(wèn)題,該核電廠采購(gòu)了8臺(tái)隔離變壓器備件,新隔離變壓器的高低壓繞組所用銅管為整根銅管,銅管壁厚綜合考慮了設(shè)備60年運(yùn)行壽命及冷卻水腐蝕、金屬材料的振動(dòng)疲勞、機(jī)械強(qiáng)度等因素。采購(gòu)方對(duì)設(shè)備制造進(jìn)行了監(jiān)造并見證了隔離變壓器繞組繞制、銅管彎管加工等重要制造活動(dòng),制定了詳細(xì)的包裝要求和運(yùn)輸要求,在包裝箱及隔離變壓器單元內(nèi)裝設(shè)了三維加速度檢測(cè)儀。
2.2.3 功率單元故障
當(dāng)出現(xiàn)通訊故障或控制異常時(shí),功率單元可旁路切除,而功率單元交流輸入側(cè)與隔離變壓器二次繞組直連,一旦變頻器出現(xiàn)內(nèi)部故障,將導(dǎo)致主保護(hù)動(dòng)作——變頻器跳閘。目前,該核電廠已制定功率單元旁路后的運(yùn)行決策,并積極與供貨商研究功率單元的定期檢測(cè)手段,在檢修時(shí)對(duì)功率單元進(jìn)行測(cè)試,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)更換,以確保元器件性能穩(wěn)定可靠。
2.2.4 冷卻系統(tǒng)漏水
變頻器冷卻系統(tǒng)的漏水缺陷主要是由墊片失效、安裝接口卡箍松動(dòng)、接口處的螺紋密封膠失效等導(dǎo)致,如圖4所示。螺紋密封膠的使用年限一般為5~10年,變頻器從出廠至今,螺紋密封膠已達(dá)使用壽命。供貨商在冷卻水系統(tǒng)管道設(shè)計(jì)上使用了較多的接頭,但冷卻系統(tǒng)與電氣設(shè)備不同,少量的泄漏不影響設(shè)備運(yùn)行,可以通過(guò)加快補(bǔ)水頻度的方式保證設(shè)備的冷卻。維修部門針對(duì)廠家的工藝制造問(wèn)題制定了變頻器保養(yǎng)方案,并完善預(yù)防性維修內(nèi)容,對(duì)墊片和冷卻水管定期抽查。

圖4 變頻器冷卻系統(tǒng)銅管漏點(diǎn)Fig.4 Copper tube leakage point of VFD cooling system
2.2.5 通訊類故障
通訊故障發(fā)生后,重啟就能恢復(fù)正常,因此,故障可能是由通訊系統(tǒng)內(nèi)PLC及通訊模塊短時(shí)工作中斷造成的,并非元器件的原因。但WCⅢ型變頻器并沒有在線重啟后恢復(fù)的設(shè)計(jì),導(dǎo)致一旦出現(xiàn)異常,設(shè)備就立刻失去冗余,可靠性降低。
參考自動(dòng)化控制行業(yè)的做法,控制系統(tǒng)和通訊系統(tǒng)可以做到單系統(tǒng)消缺后可繼續(xù)恢復(fù)備用,即來(lái)回切換的冗余設(shè)計(jì)。設(shè)備廠家正在研究對(duì)原控制系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)換代,以解決控制系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)消缺后不能恢復(fù)備用的問(wèn)題。
2.2.6 元器件故障
主泵變頻器于2011年完成制造,大多數(shù)元器件已使用十年左右,而且真正上電運(yùn)行時(shí)間不長(zhǎng),因此,故障率較高。除與變頻調(diào)壓核心功能相關(guān)的元器件外,其余元器件均為供貨商外購(gòu),外購(gòu)部件質(zhì)量較差,選型老舊。目前,維修部門考慮將塑殼開關(guān)、閥門、按鈕指示燈等元器件進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化替代。
(1)改善變頻器的運(yùn)行環(huán)境。將變頻器安裝區(qū)域隔離成為獨(dú)立的房間,增設(shè)空調(diào),按儀控設(shè)備電子間的環(huán)境要求對(duì)變頻器房間溫濕度進(jìn)行控制,保證設(shè)備的工作環(huán)境良好。
(2)優(yōu)化變頻器檢修規(guī)程。根據(jù)維修經(jīng)驗(yàn)與同行良好實(shí)踐,完善主泵變頻器保養(yǎng)方案和檢修規(guī)程,加強(qiáng)日常巡檢、保養(yǎng),機(jī)組大修期間對(duì)變頻器進(jìn)行全面的檢查和功能試驗(yàn),并在每次主泵啟動(dòng)前進(jìn)行控制系統(tǒng)切換試驗(yàn)。
(3)加強(qiáng)設(shè)備可靠性管理。建立故障報(bào)告、分析和糾正措施制度(FRACAS),對(duì)發(fā)生的所有硬件故障和軟件錯(cuò)誤,采用“質(zhì)量問(wèn)題雙五條歸零”管理方法,即技術(shù)歸零五條(定位準(zhǔn)確、機(jī)理清楚、問(wèn)題復(fù)現(xiàn)、措施有效、舉一反三)和管理歸零五條(過(guò)程清楚、責(zé)任明確、措施落實(shí)、嚴(yán)肅處理、完善制度)[5]。通過(guò)設(shè)備可靠性管理,探索設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)手段,防止類似故障再次發(fā)生,并為后續(xù)新產(chǎn)品的研發(fā)提供借鑒。
(4)逐步實(shí)現(xiàn)設(shè)備的升級(jí)。在機(jī)組大修期間將隔離變壓器全部更換為冷卻銅管無(wú)中間接頭的新產(chǎn)品。推動(dòng)供貨商升級(jí)變頻器控制系統(tǒng),使用更可靠的專用工控主板,實(shí)現(xiàn)控制器在線消缺和回切等功能;合作研制功率單元測(cè)試裝置,研究功率單元在線更換技術(shù),實(shí)現(xiàn)功率單元性能測(cè)試、在線修復(fù)、在線更換。
(5)推動(dòng)變頻器的國(guó)產(chǎn)化。與國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)院所和制造廠家合作,對(duì)主泵變頻器進(jìn)行全面升級(jí)或國(guó)產(chǎn)化。可以通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)高壓級(jí)聯(lián)變頻器運(yùn)行、維護(hù)數(shù)據(jù)進(jìn)行可靠性分析,得出系統(tǒng)可靠性分配方案,確定系統(tǒng)的設(shè)計(jì)改進(jìn)措施,如采用三主控冗余控制、優(yōu)化控制系統(tǒng)和功率單元的硬件選型與測(cè)試等,研制出具有更高可靠性的變頻器[6]。
(6)探索主泵供電新方案。與國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)院所合作,研究增設(shè)一組電動(dòng)發(fā)電機(jī)組,將50 Hz/10 kV廠用電變換為60 Hz/6.9 kV電源的可行性,以實(shí)現(xiàn)主泵啟停期間由變頻器驅(qū)動(dòng),正常運(yùn)行期間旁路至60 Hz廠用電源,擺脫主泵在機(jī)組功率運(yùn)行期間對(duì)變頻器的依賴。
本文通過(guò)分析某三代壓水堆機(jī)組主泵配置變頻器的可靠性設(shè)計(jì)和歷史故障,總結(jié)運(yùn)行維修經(jīng)驗(yàn),提出可靠性改進(jìn)方向,可進(jìn)一步降低變頻器失效率,提升該堆型機(jī)組的可用率。主要結(jié)論:
(1)設(shè)計(jì)方面,設(shè)計(jì)方與供貨商采用OPEX和FMEA方法分析計(jì)算變頻器的整體可靠性和故障概率,進(jìn)而針對(duì)變頻器失效的主要貢獻(xiàn)因素制定可靠性設(shè)計(jì)措施。
(2)實(shí)際運(yùn)行中,變頻器的控制系統(tǒng)、功率單元、冷卻系統(tǒng)等故障頻發(fā),直接降低了變頻器的可用性,是變頻器可靠性的薄弱點(diǎn)。
(3)核電廠可通過(guò)改善運(yùn)行環(huán)境、優(yōu)化檢修規(guī)程、強(qiáng)化可靠性管理、推動(dòng)設(shè)備升級(jí)換代及國(guó)產(chǎn)化等措施逐步提升變頻器可靠性。