朱永峰 *
(中海油石化工程有限公司)
插入式再沸器是芳烴抽提裝置中的重要傳熱設備,設備運行一段時間后,換熱管頻繁發(fā)生泄漏直至最終失效。設備因檢修、更換而造成停產,嚴重影響了企業(yè)的經濟效益。
溶劑再生塔是減壓蒸發(fā)設備,在插入式再沸器內通入2.3 MPa 飽和蒸汽,對塔底介質進行熱量傳遞,通過富溶劑中芳烴與非芳烴沸點不同來分離非芳烴部分,達到提純芳烴的目的。
塔內再沸器以溶劑再生塔體(C-404)為殼程,采用U 形管結構,通過滑道將管束插入塔內,再沸器的具體工藝設計參數可見表1。

表1 再沸器工藝設計參數
由于塔底介質的溫度過高或過低都會對蒸餾效果產生較大影響。故在塔底再沸器下端插入蒸汽分布管,與再沸器呈180°布置,通過控制蒸汽流量來達到塔底溶劑所需壓力,最終實現控制介質溫度的目的。同時通入蒸汽還可以促進再沸器的熱量交換,避免溶劑熱分解。
該芳烴抽提裝置于2016 年投產,據現場工作人員反映,溶劑再生塔(C-404))與下端提供蒸汽的管系發(fā)生明顯振動,塔內伴有類似“石頭撞擊”的聲音。裝置運行幾個月后,溶劑再生塔內再沸器換熱管陸續(xù)發(fā)生泄漏,不斷需要對換熱管進行修補,迫使裝置無法連續(xù)生產。裝置運行一年后,固定螺栓斷裂,導致再沸器支撐梁脫落,且換熱管泄漏根數較多(8根)且無法再進行修補,設備因無法滿足工藝要求而失效。
換熱器運行過程中,振動不可避免。管程和殼程介質流動,介質急劇汽化而使流速產生波動,與設備連接管系發(fā)生振動都可能引起設備振動。對以上運行狀況進行分析后可知,溶劑再生塔的振動主要是由塔內再沸器與支撐梁發(fā)生連續(xù)撞擊引起的。
該芳烴抽提裝置另有3 臺塔內的再沸器均運行良好,且無明顯振動。其中,C-202 及C-403 的結構與C-404 再沸器相同,但塔內再沸器尺寸較大(公稱直徑≥1 000 mm);C-203 塔內再沸器(公稱直徑為500 mm)與C-404 再沸器尺寸相同,但再沸器下端蒸汽分布管結構不同,采用Y 型結構,三段分布管均勻開孔。
通過以上對比分析可以看出:蒸汽分布管內通入的蒸汽不會對再沸器管束產生直沖;或再沸器質量較大,即使蒸汽分布管中通入的蒸汽氣化后形成氣泡與金屬碰撞發(fā)生破裂,均不會對再沸器產生較大影響,設備也不會發(fā)生明顯振動。溶劑再生塔由于再沸器質量較小,下端蒸汽分布管開孔較大且正對再沸器管束,會受到氣泡破裂影響,造成再沸器與支撐梁發(fā)生撞擊,使設備及提供蒸汽的管系均產生明顯振動,緊固件在連續(xù)的沖擊下發(fā)生斷裂。
由于再沸器管束與支撐梁頻繁撞擊,換熱管的連接及支撐部位在周期性彎曲應力作用下,表面不斷發(fā)生變形并產生磨損減薄。
同時為了滿足管束裝配需要,換熱管與支持板之間采用間隙配合。支持板孔會對接觸的換熱管上下部位產生反復撞擊,并產生較高的剪切應力,在的剪切應力的長期作用下,換熱管磨損逐漸加劇[1]。
環(huán)丁砜在低于180 ℃的工況下分解甚微,當溫度達到180 ℃后,則會加速分解成酸性物質[2-3],對設備產生酸性腐蝕。
由于插入式再沸器結構的特殊性,塔器與再沸器管束連接的過渡部分靠近管程,此段傳熱面積大,空間狹小且介質不易流通,在飽和蒸汽發(fā)生相變產生大量熱量的情況下,該部分介質溫度會急速升高至180℃以上。同時,隨著裝置的運行,氯離子逐漸積累生成酸性氯化物,且氧含量逐漸增加,導致環(huán)丁砜加速分解成醛類、SO2及酸性聚合物。常溫下,環(huán)丁砜還會水解成磺酸等腐蝕性物質,這些雜質都會加速設備腐蝕。
筆者認為換熱管泄漏是腐蝕與振動共同破壞的結果。再沸器管束與支撐梁不斷撞擊使換熱管不斷受到磨損,同時,環(huán)丁砜逐漸生成酸性雜質,腐蝕設備,加速了對2 mm 碳鋼換熱管的破壞[4]。
將再沸器換熱管及管板材料改為S22053 雙相鋼,不僅可以大大提高再沸器管束的耐酸性腐蝕能力,同時對不斷積累的氯離子也有良好的抗腐蝕性。
采用不銹鋼扁鋼對再沸器管束尾部進行約束(扁鋼下端與支撐梁邊側焊接,上端用螺栓擰緊),限制再沸器上下擺動,減小因撞擊而對換熱管表面造成彎曲磨損。
為了確保蒸汽分布管開孔面積不變,將8 個大長圓孔改成了96 個小圓孔,使蒸汽平緩均勻的通入塔內。若操作條件允許,還可將蒸汽分布管與再沸器形成一定角度布置(該裝置一期的布置),可避免過大的氣泡與金屬撞擊后破裂產生振動。
提高支持板的安裝精度,在滿足安裝要求的情況下盡可能減小支持板與換熱管之間的間隙,減小支持板孔邊緣對換熱管的剪切磨損。
同時設備需定期進行吹掃清洗,減少氯離子與酸性雜質的聚集程度。
對再沸器結構進行改進,通過管束末端增加約束、改變分布管開孔及提高安裝精度等措施來控制管束與支撐梁的撞擊,從而防止換熱管被振動破壞。將管束材料改為S22053 雙相鋼材質來提高管束的耐腐蝕能力,延長管束的設計壽命與檢修周期。
設備改進后未產生明顯振動,再沸器換熱管也未發(fā)生泄漏,至今運行良好。