王曉

【摘要】變頻除雜機針對散狀物料除雜,通過在皮帶輸送機滾筒端部或落料斗下方加裝該設備,使物料在其輸送過程中,在物料性質不發生改變的前提下,符合實際工況要求的物料與雜物有效分流。該機最大特點是能適應濕、熱、粘、寒、雜等各種惡劣工作環境,性能可靠,不堵不卡,而且產量高。
【關鍵詞】除雜、自動化、精煤、分離
1 ?技術背景
選煤廠及煤化工廠等行業所用燃煤,通常煤中常混有石塊、長木棒、錨桿,編織袋、支護網、塑料布、橡膠皮、草繩、鋼絲、廢鐵、破布等異物。硬雜可能堵塞跳汰機篩通道、劃傷皮帶,砸毀破碎機篦子,堵塞管道、溜槽、閥門,卡滯篩煤機、破壞聯軸器及軸承座、燒毀電機,造成輸煤系統擁堵。軟雜通常無法被破碎機破碎,隨著雜物的累計嚴重降低設備的使用效率與出力,時常需要人工清理,增加大修頻率。由此帶來一系列嚴重問題,使輸煤系統及后序設備無法正常工作,因此必須除去這些雜物。
2 ?實施過程
2.1現場狀況
耿村煤礦主井皮帶出品煤中含部分大塊矸石和煤塊,部分大塊煤會隨著矸石經棒條篩進入外排矸溜槽,運輸過程進入煤中的支護網、草墊、編織袋、火工產品遺留物、塑料等雜物(以下簡稱“軟雜”)進入破碎機后不易破碎,軟雜易掛在篩網上增加系統阻力,降低系統出力造成經濟損失,且精煤中含鐵絲、枕木、編織袋等雜物,給煤質帶來影響。需要人工頻繁清理,費時費力。為提高經濟效益及提高煤質,在耿村煤礦洗煤廠A219膠帶輸送機處裝一臺(套)除雜設備,并實現自動除雜。
2.2現場改造計劃
A219為精煤膠帶輸送機皮帶,確保最大程度保護后續設備。通過對輸煤系統設備分析,結合我廠煤源情況,借鑒其它電廠改造的經驗;在A219精煤膠帶輸送機頭部安裝變頻除雜機,現場地完全滿足安裝要求,砼梁強度滿足荷載要求。
2.3.實施范圍與規模
在A219精煤膠帶輸送機機頭部位安裝除雜設備,將原A219精煤膠帶輸送機皮帶頭部落料斗拆除,保留其連接法蘭以下部分落煤管;加裝永不擁堵的變頻式除雜機。煤流自A219精煤膠帶輸送機皮帶流過頭部滾筒、經過拋雜機主轉子,碎煤及末煤透篩流至落煤管后進入下一級A701膠帶輸送機;雜物被齒板拾取后,當轉至另一側時釋放排出、流經自動清雜裝置、通過落雜管、排入地面雜物堆積小車中。待雜物堆積較多后,用小車進行轉運。本機主要由脈沖發生器、楔形拋物線型齒板、力矩臂浮動連接式減速電機、全浮動驅動滾筒、彈性支座、多次過濾及回收機構、彈性物料規整機構,百葉窗式防塵簾、左上箱體、右上箱體、下箱體、支撐柱等組成。
2.4.電控系統
全變頻調速,適應范圍廣;擁堵自動感知、卸荷裝置;采用防爆電機,運動部件多重安全防護;控制柜采用雙層全不銹鋼外殼,全密封結構,防水防塵。
a.設備設置輸煤控制室程控和就地控制兩種方式。輸煤程控可與皮帶系統連鎖。
b.設備狀態信號和報警信息在輸煤程控系統正確顯示。
c.電機采用變頻器控制方式,電機控制器采用ABB品牌。
d.控制箱采用不銹鋼外殼,鋼板厚度≥1.5mm,采用雙層門密封,防塵防水。控制箱采用墻壁懸掛式結構,固定于A219皮帶機近端墻壁上,防護等級為IP55。
除雜設備與皮帶機運輸洗選系統聯鎖控制,當接收到上級皮帶機運行及料流信號時,除雜設備開始工作。當皮帶機設備停止運行時,除雜設備也聯鎖停機。同時除雜設備還必須能實現反轉,以保證系統皮帶機的正常輸料需求。
3 ?工作流程及性能特點
3.1工作流程
半圓柱狀截面物料以流量Q由皮帶機送過彈性物料規整機構,變成扁平狀截面;流經裝有楔形拋物線型齒板交錯分布的全浮動驅動滾筒,物料在重力和沖擊力作用下沿齒板做正弦線、螺旋線與拋物線的復合運動;在間歇性脈沖波作用下,有效物料Q1分離匯流至落料管;而超標物料及雜物Q23跟隨齒板做旋轉運動再經由多次彈性過濾機構,在振動器的作用下,其中夾雜極少量有效物料Q2重新回到落料管,雜物Q3則流到其專用管道中去。
3.2性能特點
整體旋轉篩分結構,徹底顛覆了傳統設備的物料移動式結構(整體斜型的滾軸篩及整體平型交錯齒板式結構);不僅不易卡堵,而且單位時間內處理量大、功耗低;中間環節少,結構簡單,性能可靠。楔形拋物線型齒板結構,有效增加了物料與齒板接觸路徑與時間,使物料在其上充分滾動,在重力、沖擊力、摩擦力、離心力的作用下,達到相互分離的目的。脈沖發生機構,其相位、振幅、頻率在一定范圍內可無級調節,在其作用下保證物料充分松散分離,最終達到盡量不夾帶有效物料的目的。懸掛式梳形清掃機構,布置在齒板與物料即將分離側。每根梳形條均能從交錯楔形拋物線型齒板中間完全通過,當旋轉的楔形拋物線型齒板與懸掛式梳形清掃機構相遇時,能起到相互清理的作用。亞共振使雜物與料流振幅增大,高慣量、大加速度、充分運動增加分離效率,粘濕料來不及粘接齒板。電氣自動感知卸堵技術,當篩分主機發生堵塞時,其驅動阻力會突然持續增大,控制系統檢測到電機扭矩異常變大,發信號使電機反轉,其轉子特殊齒形有利于快速挖掘清堵,自動卸載;當堵塞消除后,其驅動阻力變小,控制系統使電機正轉,恢復到正常工作狀態。
4 ?效果分析
在物料輸送過程中,無論對超標石塊、矸石、鐵塊、木棒、錨桿等硬雜,還是支護網、編織袋、塑料布、橡膠皮、草繩、鋼絲、破布纖維狀等軟雜,均能高效自動除去;各種工況條件下,排雜效率均可達95%以上,雜物中夾帶有效物料≤0.5%。錨桿、石塊、矸石、木棒、鐵質等硬性雜物被自動清除后,提高排雜效率及可靠性, A219精煤膠帶輸送機皮帶頭部不必再安排人員值守,減少了人員配置;同時有效避免了設備的頻繁啟停,提高了輸煤系統安全性。
硬雜被自動清除后,減輕了料流對皮帶的沖擊,托輥及皮帶壽命提高,皮帶跑偏現象明顯減少;設備襯板使用壽命延長;篩煤機篩網、主軸不再卡滯硬物,不僅壽命延長,而且聯軸器、減速機不再由于外力導致破壞。支護網、稻草、編織袋、破布等軟質雜物被自動排除后,脫泥篩等篩分設備透篩率增加,不再發生雜物纏繞、堵煤現象;脫泥篩落煤管、三通擋板及其它通道順暢無阻,保證輸煤系統可靠有效運行。