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330 MW亞臨界機組鍋爐汽包水位異常鍋爐MFT 原因分析及預防措施

2022-02-21 12:20:30孫如珂
現代制造技術與裝備 2022年1期

孫如珂

(山東科技大學,濟南 250031)

某火力發電廠一期2×330 MW機組鍋爐為東方鍋爐廠設計、生產的亞臨界、單爐膛、中間一次再熱自然循環固態排渣汽包爐,采用π型布置,型號為DG1025/18.2-II4。鍋爐配備4套中儲式制粉系統,制粉系統采用低速鋼球磨、中間儲倉式、乏氣送粉。鍋爐采用四角切圓燃燒,每個角從下到上布置A~F共6層燃燒器,對應A~F共6層給粉機。汽包的正常水位線在汽包中心線以下100 mm(即0位),鍋爐在正常運行中,維持汽包水位在-50~50 mm的范圍內[1]。汽包水位設置有報警保護,高Ⅰ值為+100 mm、 高Ⅱ值為+150 mm、高Ⅲ值為+300 mm、低Ⅰ值為-100 mm、 低Ⅱ值為-150 mm、低Ⅲ值為-300 mm。汽包水位高Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ值和低Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ值報警可靠,當發生汽包水位高Ⅲ值(+300 mm)或汽包水位低Ⅲ值(-300 mm)報警保護時,鍋爐主燃料跳閘(Main Fuel Trip,MFT)。

2015年4月10日11:47:51,2#機組負荷296.63 MW, 爐膛壓強為-123 Pa,汽包水位為-14 mm,A、B、C、D、E這5層給粉機在投,汽泵轉速調節在“自動”運行方式。11:48:00,爐膛壓強升至679 Pa;11:48:26,汽包水位由正常水位降至-266 mm后快速上漲;11:50:08,鍋爐MFT動作。首出原因為汽包水位高。

1 檢查處理情況

1.1 運行專業處理情況

1.1.1 鍋爐燃燒調整情況

11:47:53,2#機運行監盤人員發現爐膛負壓由-123 Pa 突升至+674 Pa,同時A3、B3、C3、D1、E3、C2、D3、A2、B2、A1、A4、B1、B4、E1共14臺 給 粉機因失火陸續跳閘,且爐膛燃燒不穩,監盤人員緊急投入AB1、AB3、AB2、AB4油槍后,油槍著火正常。11:49:03運行監盤人員陸續將跳閘給粉機投入運行,鍋爐負壓恢復正常,燃燒趨于穩定。

1.1.2 汽包水位調整情況

11:48:14,運行監盤人員發現汽包水位低Ⅰ值光字牌報警。11:48:26,汽包水位降至-266 mm后,開始快速回升。11:50:00,運行人手動降低小機指令,11:50:08,小機指令由83.4%降至78.35%時,汽包水位高Ⅲ值報警,鍋爐MFT動作。

1.2 DCS歷史記錄、監控錄像檢查情況

1.2.1 調閱DCS歷史曲線及詢問當值運行人員鍋爐燃燒情況

調閱分布式控制系統(Distributed Control System, DCS)運行操作記錄無異常操作。11:47:53,鍋爐送風在手動控制方式,其中A側為變頻方式、B側為入口擋板方式,兩側指令分別為49%、76%;引風在自動控制方式,A、B兩側控制指令為63%,鍋爐風量為73%、爐膛壓強為-120 Pa。11:48:00,爐膛壓強快速上升至 679 Pa。11:47:57—11:48:05,8 s時 間 內A3、B3、C3、D1、E3、C2、D3、A2、B2、A1、A4、B1、B4、E1共14臺給粉機先后因失火跳閘,但聯鎖動作正常。

1.2.2 調閱DCS汽包水位調節歷史數據

11:48:01,小機DCS轉速指令正常,汽包水位為 -8 mm。11:48:15,汽包水位快速下降至-136 mm。同時,給水自動控制因汽包水位實際值與設定值偏差大(120 mm)而切為手動。11:48:26,汽包水位降至 -266 mm后,開始快速回升。11:49:34,汽包水位恢復至0 mm。11:49:47,汽包水位高Ⅰ值報警。11:49:52,汽包水位高Ⅱ值報警(150 mm),事故放水門聯開。11:50:00,汽包水位達到233 mm,運行人員開始降低小機指令。11:50:08,給水指令由83.4%降至78.35%時,給水流量為1 132 t·h-1,蒸汽流量為703 t·h-1,給水流量高于蒸汽流量429 t·h-1,汽包水位高Ⅲ值保護動作。

1.2.3 調閱DCS鍋爐吹灰歷史數據

4月7—9日爐膛吹灰器、過再區域吹灰器吹灰正常。4月10日11:48:01,2#鍋爐正在進行過熱器吹灰,吹灰器L08、R6在吹灰狀態,其操作記錄分別如圖1和圖2所示。這兩只吹灰器近3日均進行了正常吹灰,且無異常。就地通過觀察孔檢查爐膛結焦情況,發現爐內水冷壁無結焦現象。

1.2.4 調閱2#爐除渣系統DCS歷史記錄及渣斗觀察孔監控錄像

調查結果顯示,2B側除渣情況為:4月9日20:00至4月10日鍋爐MFT前,2B側共除渣3次,除渣正常。2A側除渣情況為:4月9日20:31,2A側渣斗除渣一次,除渣結束后,渣斗觀察孔監控錄像不見火;4月10日5:58—6:16,2A側除渣一次,除渣結束后,渣斗觀察孔監控錄像不見火;8:35,運行人員開始2A側除渣,發現不下渣,然后聯系灰水檢修人員處理;10:25,檢修人員打開2A渣斗罩殼后,取出爐內受熱面脫落護板兩塊,如圖3所示;11:17,2#爐開始正常除渣;11:30,渣斗觀察孔監控錄像出現正常火光;11:53,2#爐MFT動作,運行人員接值長令后,2#爐2A側渣斗停止除渣。

1.3 其他檢查情況

就地檢查3臺汽包水位變送器無異常,水位變化趨勢一致。檢查蒸汽流量、給水流量測量回路正常。檢查給水自動控制指令正常。檢查小機轉速與調節指令變化趨勢一致,就地檢查小機及給水系統設備狀態無異常。機組跳閘后,就地檢查發現2A側渣斗泄壓閥不通暢,2B渣斗泄壓閥動作正常。

2 原因分析

經過分析可知:鍋爐MFT動作的原因是汽包水位高Ⅲ值報警保護;汽包水位高的原因是火檢喪失,14臺給粉機短時間(8 s)內切除使鍋爐無煤粉燃燒,導致爐膛熱負荷降低、汽包水位下降、水位實際值與設定值偏差大(超過120 mm),運行操作人員將給水由自動調節切換為手動調節后,爐膛內熱負荷的突降,導致給水流量高于蒸汽流量,使汽包水位快速回升,再加上運行操作人員手動調節小機轉速不及時,從而造成汽包水位高Ⅲ值報警[2];火檢喪失的原因是2A側渣斗自4月9日20:31后排渣不暢,導致渣位升高,在4月10日恢復正常除渣時,積攢堆積的熱灰渣同時塌落至渣井,集中快速加熱了渣井內的冷渣水,從而產生大量水蒸氣,水蒸氣上升遮擋火檢,造成火檢喪失;灰渣塌落的原因是爐內受熱面護瓦脫落,造成排渣門處局部堵塞,除渣不暢,但運行人員未及時發現異常情況,導致灰渣大量堆積,在除渣恢復正常時,引發上部灰渣松動、塌落。

綜上所述,此次事件的誘因是除渣不及時,渣斗內渣位較高,灰渣塌落至渣斗水池內,產生的大量水蒸氣上升遮擋火檢,因檢測不到火而導致部分給粉機切除;鍋爐運行人員雖然及時處理穩定了燃燒,但是未及時干預給水,導致給水量大于蒸發量,造成汽包水位上升過快,從而觸發汽包水位高Ⅲ值保護動作,機組跳閘[3]。

3 暴露的問題

第一,運行操作人員應急處理不力。在異常情況發生時,水盤監盤人員未能及時做出準確判斷并采取果斷措施,導致異常情況進一步擴大,從而觸發汽包水位高Ⅲ值動作,機組跳閘。第二,當班單元長協調指揮不力。在異常情況發生時,未能組織本班人員正確及時處置。第三,運行值班人員責任心不強。除渣過程中沒有發現下渣不暢問題,除渣不徹底導致渣斗渣位上升。第四,運行操作人員應急處理培訓不到位,對部分業務水平較低的人員未采取有效的培訓,致使工作人員的技能不能滿足應急處理需要。第五,運行監督管理不到位,運行專業之間除渣協調不力,事故預想重視程度不足,運行應急處理及運行設備異常管理存在薄弱環節。第六,技術監督指導不足,對爐內受熱面護瓦檢修質量把關不嚴,未對除渣運行措施進行梳理完善。

4 防范措施

針對上述問題,可采取以下防范措施:第一,加強運行人員業務培訓,提高人員操作技能;第二,利用事故預想、反事故演習、月度(季度)考試等方式,對重點崗位、關鍵人員開展針對性培訓,重點培養運行人員在設備異常情況下的分析處理能力,切實提高業務技能水平;第三,完善機組緊急情況下的處理應急措施,強化事故處理協調指揮能力,定期進行仿真機培訓,提高運行人員應急判斷及快速反應操作能力[4-5];第四,強化灰水運行值班人員的責任心教育,加大除渣過程的監督、檢查及考核力度;第五,加強異常除渣工況下運行專業之間協調、措施落實的監督,針對汽包水位波動異常運行工況,提高班組人員對措施掌握的現場考問和反事故應急演練抽查頻次,以彌補汽包水位應急調整的短板;第六,加強爐內受熱面檢修質量監督,梳理完善除渣運行措施,并完善應急處理措施,組織開展汽包異常水位調整應急技能專項培訓。

5 結語

在構建以風、光、電等新能源為主體的新型電力系統的過程中,燃煤發電更多地進行調頻調峰起到了電力系統壓艙石的作用,因此燃煤發電機組的安全運行尤為重要。汽包鍋爐因汽包水位異常引起的機組停運事件較為普遍,本文通過系統分析,剖析了機組運行、檢修、人員培訓等方面的管理問題,具有普遍的借鑒意義。

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