魏 倫,于慧芳,姚月娟,李梓超,馬方生,劉 波
(西安近代化學研究所, 西安 710065)
身管武器作為戰(zhàn)場壓制和精確打擊的主力裝備,在陸、海、空諸軍兵種廣泛裝備,在當今戰(zhàn)爭中發(fā)揮著不可替代的作用。近年來,我國自行研制并裝備部隊的各式身管武器總體性能有了很大提高,但與國外同類裝備相比,存在發(fā)射煙焰嚴重的問題,不僅造成環(huán)境污染、影響士兵健康和作戰(zhàn)能力、暴露陣地、影響精確制導武器對目標的觀察和跟蹤,嚴重者甚至會造成武器無法正常使用。為了減小身管武器發(fā)射時的煙霧殘渣,國內外通常采用提高裝藥的氧平衡來提高發(fā)射藥及裝藥的燃燒完全性,或減少惰性材料添加量等途徑來降低煙霧殘渣。例如發(fā)射藥配方方面,開展了提高硝化甘油含量、硝化棉含氮量及降低低氧含量鈍感劑來提高發(fā)射藥配方中氧平衡的研究,或進行了采用高含氧量的新型鈍感劑、消焰劑和點火藥劑等來降低發(fā)射時固體漂浮性顆粒數量從而實現低發(fā)射煙霧的研究;在裝藥結構方面,從弧厚及偏差、可燃藥筒及消焰劑粒度及位置等裝藥結構優(yōu)化方面進行了煙霧殘渣特性研究,目前發(fā)射藥包覆層主要集中在低溫度系數及燃燒規(guī)律控制等研究方向,發(fā)射藥包覆層煙霧殘渣性能影響的研究報道較少。
本研究設計了不同的Ba(NO)/聚酯鈍感劑配比的發(fā)射藥包覆層配方,并制備出試驗樣品進行包覆層性能測試,獲得了Ba(NO)對包覆層燃燒、殘渣、光透過率等性能影響規(guī)律,并給出了最佳配比,可以為中小口徑火炮低煙霧殘渣發(fā)射藥裝藥設計提供參考。
硫酸鉀(KSO),分析純,國藥集團化學試劑廠;硝酸鋇(Ba(NO)),分析純,國藥集團化學試劑廠;鈍感劑(NA),西安近代化學研究所;吸收藥(DB),組成為硝化甘油(NG),硝化棉(NC),2號中定劑(C),西安近代化學研究所。
設計不同Ba(NO)/NA配比的發(fā)射藥包覆層配方,配方組成如表1所示,采用半溶劑法膠化、壓伸成型、驅溶工藝,將不同發(fā)射藥包覆層配方制備成粒狀藥型進行性能測試。
1) 燃燒性能測試
爆發(fā)器燃燒曲線測試按GJB770B—2005 火藥試驗方法 703.1方法執(zhí)行。
2) 爆熱測試
按GJB770B—2005 火藥試驗方法701.2方法執(zhí)行。

表1 包覆層試驗樣品配方
3) 點火性能測試
點火藥為2號小粒黑,質量為0.6 g,點火壓力約1.0 MPa,被試樣品量8 g,記錄不同被試樣壓力上升5 MPa時,所需要的延遲時間。
4) 煙霧及殘渣測試
A靜態(tài)煙霧測試
依據所標Q/AY 513—2011,采用光透過率來表征試樣靜態(tài)煙霧量,入射光源為可見光和近紅外,光透過率測試裝置如圖1所示,將一定量試樣置入坩堝內放在燃燒室中燃燒后,測試不同試樣的可見和紅外光透過率;點火方式為電點火,燃燒壓力3 MPa,氮氣為保護氣體,將試樣放置在一恒壓燃燒室中點火燃燒后進行測試。

1.進氣閥;2.溫度計;3.入射窗;4.夾套;5.坩堝;6.鋼瓶蓋;7.點火線;8.接受窗;9.排氣閥
B殘渣測試
熱分解殘渣:TGA-2950(美國TA公司)使用范圍:室溫至1 000 ℃,保護氣體為氮氣,壓力為0.1 MPa,升溫速率10 ℃/min,測試不同試樣的熱分解殘渣百分量。
密閉爆發(fā)器燃燒殘渣:室溫下將一定質量待測試樣置于密閉爆發(fā)器中,點火方式為電點火,燃燒后降溫至室溫放出氣體,使用已預先烘干、定量的棉花蘸水搽拭、沖洗密閉爆發(fā)器內壁留下的附著殘渣,然后將粘有殘渣的棉花在烘箱中烘干定量,前后棉花質量差即粘附性殘渣質量,燃燒殘渣百分量即為粘附性殘渣質量與待測試樣質量比值。
Ba(NO)、NA、DB及KSO的氧平衡(OB)值見表2所示,試樣的氧平衡和爆熱值如表3。從表2可以看出,原材料NA、DB及KSO氧平衡皆為負值,Ba(NO)是一種富氧材料,其氧平衡達77.41%,可以改善體系氧平衡。從表3可以看出Ba(NO)應用于包覆層配方中,可以提高氧平衡而降低爆熱,并且對氧平衡的影響大于對爆熱的影響。對比空白樣(XKJ-0),隨著硝酸鋇使用量的增加,配方氧平衡值逐漸升高,從-31.09%提高至-11.91%,提高幅度近2倍,但爆熱則分別降低了4%、4.6%、7%、7.5%。可以看出,包覆層配方中引入硝酸鋇將在燃燒過程中釋放出氧原子,與游離態(tài)的碳顆粒結合,進而減少固體煙霧與殘渣的生成,同時其能量損失較小,不會因氧平衡的增加帶來爆熱的大幅增加,繼而造成如燒蝕等加劇,較好地實現了氧平衡和爆熱之間的平衡。

表2 不同原材料組分的氧平衡值

表3 不同試樣氧平衡和爆熱值
圖2表示了不同試樣的密閉爆發(fā)器測試結果。可以看出隨著Ba(NO)的加入,起到了樣品初始階段緩燃的作用,表現為燃速變慢、燃燒時間增加。包覆層配方硝酸鋇含量為5%、10%、15%和20%時,燃燒時間比空白樣(XKJ-0)分別增加了17.9%、27.9%、79.4%和164%,增加幅度較大,Ba(NO)加入至發(fā)射藥包覆層中造成燃速降低的原因可能為:Ba(NO)熔融分解吸熱,導致包覆層在分解過程中釋放傳遞至自身表面凝固相熱量減少,造成溫度下降和凝固相分解速度變慢,降低了燃速,導致燃燒時間增加,不過過高的硝酸鋇含量對燃燒性能影響較大,會帶來燃燒時間過長導致出炮口時燃盡性較差的問題。

圖2 同試樣的密閉爆發(fā)器P-t曲線
表4、表5為試樣的殘渣百分量,圖3為煙霧光透過率測試結果。表4可看出隨著Ba(NO)/NA比值的增大,試樣的熱分解殘渣先減小后增加,Ba(NO)/NA為3時熱分解殘渣最小;表5可看出,試樣的燃燒殘渣也有相同的變化規(guī)律,Ba(NO)/NA為3時燃燒殘渣最小。2種環(huán)境壓力環(huán)境下,殘渣變化規(guī)律相同,高壓條件下試樣的燃燒更加充分,殘渣更小。測試結果表明Ba(NO)能夠在一定范圍內降低殘渣質量。

表4 不同試樣的熱分解殘渣質量

表5 不同試樣的密閉爆發(fā)器燃燒殘渣質量

圖3 不同Ba(NO3)2/NA含量比的試樣光透過率曲線
圖3中可以看出含Ba(NO)的試樣光透過率大于不含Ba(NO)的試樣,同時隨著Ba(NO)/NA比值的增大,包覆層配方的可見光和紅外透過率變化趨勢相同,可見光透過率從49.3%上升至68.8%,然后下降至67.1%;紅外透過率從76.0%上升至89.7%,然后下降至88.3%,也可以看出當Ba(NO)/NA為3時,光透過率最大。
造成光透過率先增加后降低、熱分解殘渣和燃燒殘渣先減小后增加的原因可能為:Ba(NO)分解后生產的富氧基團O、O與配方中剩余的惰性物質或基團進一步發(fā)生燃燒反應,降低了燃燒混合產物中固體顆粒數量,致使光透過率升高、殘渣降低,但是Ba(NO)加入也會因自身分解產生固體顆粒殘渣,因此當加入量超過某一臨界值時,Ba(NO)所消耗的固體顆粒小于自身分解產生的固體顆粒,固體顆粒總量增加,就會導致殘渣和光透過率的下降。因Ba(NO)氧平衡數值是NA鈍感劑的1/3,2種材料基本實現零氧平衡質量配比約為3,此時Ba(NO)所消耗的固體顆粒大于自身分解產生的固體顆粒,此時殘渣最小,光透過率最大。
表6為不同試樣的點火延遲期。可以看出隨著Ba(NO)含量增加,試樣的點火延遲期變長,當Ba(NO)含量為10%時,點火延遲期為683 ms,當含量為20%,點火嚴重延遲,點火延遲期為857 ms,觀察試樣表面時發(fā)現燃燒暗區(qū)藥體出現了熔融狀態(tài),因此可以預計隨著試樣中Ba(NO)含量的持續(xù)增加,點火性能變差,將會出現無法正常點火燃燒。

表6 不同試樣的點火延遲期
以上實驗結果可以看出,包覆層配方中使用Ba(NO)可以起到提高氧平衡、改善燃燒性能、降低燃燒殘渣和煙霧的目的。但添加量應在合適的范圍內,添加量過小,抑制殘渣和煙霧效果不明顯;添加量過大,點火困難,燃燒時間過長,燃盡性變差。因此針對含聚酯鈍感劑、Ba(NO)及硫酸鉀的包覆層配方,為了減少發(fā)射煙霧、提高可見光透過率、解決應用基礎問題,作者建議采取以下措施:
一是應關注配方的能量,Ba(NO)的加入會造成爆熱減小,過小的爆熱會對Ba(NO)熱分解、點火及燃燒造成不利影響,影響應用;二是要考慮包覆工藝的可實現性,應控制Ba(NO)和硫酸鉀等固體顆粒物的總含量,固體含量過高,工藝可操作性和穩(wěn)定性較差,固含量總量應控制在30%以內;三是為了改善氧平衡、減少煙霧殘渣質量,應提高Ba(NO)的質量,但是Ba(NO)與NA比值應不宜過大,否則燃燒和點火性能變差,光透過率降低、殘渣增加。實際應用過程中,一般包覆層與基礎藥質量比為2%~10%,因此本實驗條件下Ba(NO)與NA比值為3,試樣氧平衡、煙霧光透過率及殘渣質量最佳,對基礎藥燃燒性能影響最小。
1) 隨著硝酸鋇含量從0~20%增加,發(fā)射藥包覆層配方氧平衡值逐漸升高,從-31.09%提高至-11.91%,提高近2倍,但爆熱從3 079 J/g減小至2 848 J/g,降低接近8%,表明硝酸鋇的加入對氧平衡的影響大于對爆熱的影響。
2) 隨著Ba(NO)含量的增加,不同壓力下試樣的殘渣質量呈減小后增大的趨勢,光透過率則呈相反的變化規(guī)律。
3) 包覆層配方中Ba(NO)添加量應在合適的范圍內,Ba(NO)與NA比值為3時,試樣氧平衡、煙霧光透過率及殘渣質量最佳,對基礎藥燃燒性能影響最小。