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西曲礦選煤廠空壓機遠程群控系統研究

2022-01-25 04:39:10
機械管理開發 2021年11期
關鍵詞:故障系統

李 闖

(西山煤電股份公司西曲礦選煤廠,山西 古交 030200)

引言

西曲礦選煤廠是一座年處理能力達330萬t的現代化選煤廠,主要工藝流程如下:重介淺槽預先排矸+無壓三產品重介旋流器+粗煤泥TBS+浮選。空壓機在選煤廠生產中有著廣泛的應用,供氣方式雖然原理簡單、操作方便,但存在耗電量高、供氣壓力不穩定等問題[1-2]。

1 空壓機使用現狀

主洗車間、煤泥水車間共六臺空壓機,主要用于煤泥脫水作業(快開壓濾機)、空氣炮及氣動閥門等,近期空壓機使用數據如下:

空壓機其中一套系統供氣壓力0.95~1.05 MPa(9.5~10.5 bar),兩用一備,每年運行5 400 h;另一套系統供氣壓力0.95~1.05 MPa(9.5~10.5 bar),一用一備,每年運行730 h;最后一臺卸料,用氣壓力0.45~0.55 MPa(4.5~5.5 bar),每年運行3 000 h。具體設備使用數據如表1所示。

表1 設備使用數據

通過長期使用觀察,發現空壓機在選煤廠生產中主要存在以下幾個問題:

1)六臺空壓機分別放置于四個地方,相對分散,其中三處空壓機供氣系統相對獨立,存在加載率低、空負荷運行時間較長、需單獨設崗操作等現象。

2)工頻運行螺桿空壓機在100%加載排氣時,其電機負載為100%;卸載空車運行時,其電機負載約為50%,存在較大的電能浪費。

3)長時間的卸載運行、頻繁地加載卸載,空壓機磨損嚴重,產氣效率低且影響壽命。

4)傳統空壓機供氣系統由于電機不允許頻繁啟動,導致在用氣量少時電機仍然要空載運行,浪費電能。

5)設置過高的系統上下限,實際產氣量大于生產時所需用氣量,都不同程度存在浪費電能的現象。

2 空壓機集中控制系統技術方案

采用空壓機遠程、集中控制系統,將六臺空壓機進行遠程組網控制,實現恒壓供氣與無人值守,對所有空壓機運行數據進行通信采集和實時監控,真正實現自動化控制管理、轉崗分流、減員提效,同時達到節能降耗的目的。系統改造原理如下:

1)傳統供氣空壓機系統中,如果有多臺空壓機同時運行,每臺空壓機的輸出壓力都將隨著管網的壓力在上下限間波動,所以每臺空壓機多消耗7%~10%的額定功率。

2)傳統空壓機供氣系統中運行參數的設定不同,也會造成空壓機用電量的不同,必須根據用氣工況進行設定,才能達到最經濟的運行效果。

綜上,當多臺空壓機同時運轉供氣時,分別是通過自身設定的壓力來控制單機的加載、卸載動作,難免會造成多機卸載運行,造成能源浪費。如果通過一個系統統一控制,對于空壓機運行實行統一指令和分配,使空壓機在最佳能耗時運行[3]。

3 空壓機集中控制系統改造技術方案

3.1 現場控制級

每臺壓縮機可設定聯控運行控制、手動運行控制、遠程操作控制。當智能群控節能系統出現故障時,切換到手動狀態,各空壓機恢復原有的運行方式。在手動運行模式下,系統仍然可以監控空壓機運行數據。

智能群控節能系統根據用氣量自動決定開啟空壓機的臺數。改造完成后整個空壓站空壓機總的加載時間/總的運行時間≥98%。

控制空壓機啟動、停機的同時,同步控制相關吸附干燥機啟動、停機。

自動生成壓力、溫度、電流曲線,利于設備操控。

自動上傳運行數據,上位機自動生成運行曲線圖和報表。

報警或故障信息存儲:報警或故障時壓縮機運行參數存儲;形成數據庫,方便查閱。

3.2 遠程監控級

上位機管理平臺和現場PLC控制系統都可以顯示與控制以下數據:

空壓機運行數據:運行時間、加載時間、主機溫度、排氣壓力、分離前壓力、運行電流等。

運行狀態監控:運行、停機、加載、卸載、報警、故障等。

報警參數:溫度報警、壓力報警、主機過載、啟動故障、空濾堵塞、油濾堵塞、油細分離壓差報警、傳感器失靈等。

3.3 控制啟動運行原理

壓縮機開機、停機原理如圖1所示。

圖1 壓縮機開機、停機原理

4 效益測算

響應集團公司轉崗分流指示精神,通過改造可減少崗位工6人,節省工資支出約30萬元。同時促進選煤廠向集中控制、自動化、智能化無人值守轉變。

通過向空壓機售后服務人員咨詢,知道空載運行功率約占加載運行功率50%。結合現場設備使用數據表和改造后單臺加載率98%計算,結果如下:

改造前:

空1/空2=160 kW×62%×5 400 h+160 kW×50%×(98%-62%)×5 400 h=691 200 kW·h;

空3=160 kW×53%×5 400 h+160 kW×50%×(98%-53%)×5 400 h=652 320 kW·h;

空4=160 kW×84%×3 000 h+160 kW×50%×(98%-84%)×3 000 h=436 800 kW·h;

空5/空6=160 kW×44%×730 h+160 kW×50%×(98%-44%)×730 h=82 928 kW·h。

每年總電耗=空1+空3+空4+空5=1 863 248 kW·h;

每年總電費=1 863 248 kW·h×0.56元/kW·h=1 043 419元。

改造后:

根據現場設備使用數據表和改造后單臺加載率98%計算,可知同時使用2~3臺空壓機和3臺備用即可滿足生產需要。具體使用電耗如下:

空1=160 kW×98%×5 400 h=846 720 kW·h;

空2=160 kW×(98%-84%)×(5 400-3 000)h+160 kW×50%×(98%-15%)×(5 400-3 000)h=215 040 kW·h;

空3=160 kW×98%×3 000 h=470 400 kW·h;

空4=160 kW×43%×730 h+160 kW×50%×(98%-43%)×730 h=82 344 kW·h。

每年總電耗=空1+空2+空3+空4=1 614 504 kW·h;

每年總電費=1614504kW·h×0.56元=90.4萬元。

綜上所述:每年節約電耗1 863 248 kW·h-1 614 504 kW·h=248 743 kW·h;每年可節約電費248 743 kW·h×0.56元/kW·h=13.9萬元。

5 結論

根據上述分析結果表明,改造后每年可節約費用43.9萬元,還可促進選煤廠向智能化、遠程集中自動化控制邁進,同時促進選煤廠轉崗分流、減員增效、節能降耗,保證空壓機有效利用率,多臺備用實現生產平穩連續進行。此改造方案可在選煤系統廣泛推廣使用。

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