999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

加壓釜溫度調節控制算法設計

2022-01-17 08:28:14劉靜敏滕順高董桂華
自動化儀表 2021年11期

劉靜敏,滕順高,董桂華

(1.云南銅業股份有限公司西南銅業分公司,云南 昆明 650102;2.昆明冶金高等專科學校電氣與機械學院,云南 昆明 650031)

0 引言

銅陽極泥處理系統無論是采用卡爾多爐工藝技術,還是采用其他新的工藝技術,都要進行銅陽極泥脫銅處理。而加壓浸出這種濕法冶金強化反應技術以其脫銅率高、脫銅泥含銅低、生產流程短、原料適應性強等優點,近幾年在國內得到快速發展[1-3]。目前,國外的瑞典波立登隆斯卡爾冶煉廠[4],國內的安徽銅陵[5]、陽谷祥光[6]等陽極泥脫銅的處理均采用高壓反應釜熱壓浸出工藝。同時,云銅也對高壓釜浸出銅陽極泥工藝開展了小型試驗。試驗結果表明:從銅陽極泥中加壓酸浸預處理回收銅的工藝方法,陽極泥的銅回收率高,渣液分離的脫銅渣含銅很低,陽極泥中其他有價金屬走向合理、集中,有利于綜合回收[7]。

本文以銅陽極泥工藝改造(由常壓脫銅改造加壓釜熱壓浸出脫銅)為載體,開發了一套加壓釜內溫度調節控制系統,實現了對銅陽極泥脫銅處理的重要參數的監視和自動控制,提高了脫銅效率,優化了各項技術和經濟指標。

1 加壓釜通氧升溫曲線設計原則

1.1 銅陽極泥加壓浸出脫銅工藝描述

銅陽極泥在配料槽內加入一定量的硫酸和水,進行合理的配比后制成料漿,通過料漿泵送至加壓釜。然后,向加壓釜通入蒸汽加熱,待釜內物料升溫升壓到60 ℃、0.7 MPa時,通入氧氣升溫升壓,利用氧化過程的放熱反應,升溫、升壓到140 ℃、0.92 MPa,開始保溫攪拌浸出,使釜內物料中的銅及銅的化合物充分與硫酸反應生成硫酸銅,銅由渣相轉入液相。最后,物料經緩冷槽冷卻后泵送至壓濾機進行固液分離以及回收處理。

銅陽極泥加壓浸出脫銅工藝的設備與儀表配置如圖1所示。

圖1 銅陽極泥加壓浸出脫銅工藝的設備與儀表配置圖Fig.1 Equipment and instrument configuration diagram of copper anode mud pressure leaching and copper removal process

銅陽極泥在加壓釜內通氧時發生反應,而反應放出的熱量又會加劇反應。因此,若不能及時地提前停止通氧,劇烈的反應將使溫度、壓力超出設定范圍,引起安全閥起跳,嚴重時會引起安全事故。反之,若過早停止通氧,則不能達到生產保溫所需的溫度,直接影響產品的質量和產量。而實際生產時,為避免通入氧氣造成加壓釜內壓力過高,采取的措施是控制泄壓管道上的泄壓調節閥進行恒壓調節,保證加壓釜內壓力在設定壓力范圍內。因此,如何保證通氧過程中加壓釜內溫度的平穩性以及目標溫度控制的準確性,是加壓浸出控制的要點、難點,也是系統安全運行的關鍵。因此,尋找一種適應釜內溫度大慣性、大時滯和非線性的控制方法,是實現其穩定控制和安全控制的重要保證。

1.2 加壓釜通氧升溫控制設計原則

由加壓釜脫銅工藝要求可知,其通氧升溫過程中的溫度控制應該滿足以下原則。

①能實現多工況過程中的溫度平穩控制,將釜內溫度穩定控制在工藝規定的控制目標附近。

②能夠快速、準確、穩定地跟隨系統給定,溫度動態控制性能良好,不會出現超溫情況而讓生產處于危險境況。

③能克服大時滯、大慣性和非線性工況,保證升溫效率。

④對給定擾動的適應能力強。

實際生產中,在銅陽極泥通氧升溫過程中,即使關閉氧氣閥門,由于其余熱作用及含氧余量的繼續氧化作用,加壓釜內還會繼續升溫。繼續升溫的溫度增加值是一個不確定的量。它會因釜內物料成分不同、濃度不同、反應過程中的擾動等而有所變化。因此,釜內溫度是具有大慣性、大時滯和非線性的較復雜的被控對象,一般很難得到它的精確數學模型,傳統控制方法難以保證系統穩定性及控制精度。

前期手動操作氧氣閥門對加壓釜溫度變化情況的影響:通氧升溫過程中雖然有溫度振蕩的情況,但整體來說,溫度不會有大起大落的變化。只是因為各種因素的影響,導致溫度的升高值與氧氣加入量之間呈非線性關系。因此,可以依據溫度變化的機理,采用先進控制系統完成其升溫溫度的精確控制。具體流程如下。

①對于單釜次加壓釜生產過程,根據前面的通氧升溫過程中各參數的變化,建立數學模型,預測后續的升溫過程中各參數的變化情況,對關閥后的溫升進行計算與預判,確定該在哪個溫度段關閉氧氣閥門。

②多釜次的加壓釜生產過程,通過收集不同釜次的通氧升溫過程數據,如加壓釜內料量、保溫時的溫度誤差、通氧量、氧氣閥門關閉時的溫度值、釜內壓力值等,形成經驗數據,建立迭代自學習控制模型,實現溫度差自動修正,消除因升溫慣性對溫度控制的準確性的影響。單釜次時采用預測控制方法和多釜次生產后采用迭代算法,配合使用多種控制方法,完成最終的溫度精確控制。

2 通氧升溫控制數學模型的建立

此次加壓釜通氧升溫控制,選擇了預測控制模型與迭代自學習控制模型[8-12],對控制過程進行實時滾動優化和反饋校正。升溫控制的數學模型及相應參數在整個控制過程中不斷變化,實際上就相當于將非線性系統的特性分段線性化,然后用線性模型來逼近它。因此,它們既適用于線性系統控制,又適用于非線性系統控制。

2.1 單釜次通氧升溫控制預測模型

加壓釜生產操作時,最初用蒸汽加熱物料,待物料加熱到60 ℃時,開始通入氧氣。此時,對加壓釜既加熱升溫又加壓。因此,以60 ℃為升溫初始值,先統計從60 ℃升高到65 ℃時的氧氣消耗量Q;將該量作為迭代計算的初始值,再計算從65 ℃時開始計算通入氧氣量Q后,實際升溫值與預估升溫值之間的差值;修正升溫到目標溫度值所需要的氧氣通入量,直至快到達設定溫度時,預測應該提前在多少溫度時關閥門。其基本數學公式及其推導過程如下。

將通氧的初始溫度定為60 ℃。先計算60 ℃升溫至65 ℃時(即以每升高5 ℃為一個預估氧氣消耗量的溫度段)消耗的氧氣量Q,并以此作為以后每個溫度段的設定通氧量;再計算從65 ℃開始通入了Q的氧氣后,加壓釜內溫度升高到了T1_real。而通入氧氣量Q時的預估目標溫度是70 ℃,因此,就有一個實際溫度和預估目標溫度之間的溫度差ΔTf1=T1_real-70 ℃。然后,以此T1_real為基礎,預估從T1_real開始升溫時,通入了Q后,可能會達到的溫度T2_targ=T1_real+5 ℃+a×ΔTf1(a是調節系數)。但當通入了Q后,實際溫度升到了T2_real。此時,實際溫度與設定溫度間就有了一個誤差ΔTf2=T2_real-T2_targ。則以T2_real為基礎,預估從T2_real開始通入了Q后,可能會達到的溫度T3_targ=T2_real+5 ℃+a×ΔTf2。以此類推,得到通氧升溫到第n個溫度段的預估目標溫度。通氧過程溫度預測算法如表1所示。

表1 通氧過程溫度預測算法

從以上推理過程可知:①計算出溫度段1的升溫的誤差ΔTf1;②以初始值和實際誤差的加權值之和作為下一個溫度段的升溫過程的補償量,確定溫度段2的預估目標溫度T2_targ;③溫度段2升溫結束后,又計算出一個新的補償量,則該補償量實際上是考慮了上兩個升溫段的誤差后計算出來的。

經過以上迭代計算過程,可得出:加壓釜從Tn_real開始升溫時,通入了氧氣量Q后,預估可能會達到的溫度為T(n+1)_set=5 ℃+a×Tfn。則氧氣閥關閥時的溫度值計算式可表述為:

Tn_close=T(n+1)_targ_Tn_set+Tn_real

(1)

式中:Tn_close為關閥時的溫度值;Tn_real為最后一個通氧段的起始溫度值;T(n+1)_targ為最后一個加熱段的預估能達到的溫度;Tn_set為想要達到的反應溫度設定值。

2.2 多釜次升溫迭代算法模型

通過前面的單釜次升溫過程的預測算法可知,當氧氣閥關閉后,系統就無法調節其后續因慣性而升高的溫度。因此,僅依靠每一釜生產時,對其單獨的通氧過程進行溫度預測控制,未必每一釜都能達到目標溫度。基于此,需要在多次的加壓釜生產過程中再進行優化,即將每一釜次的溫度偏差與相應工藝參數進行對比和統計(比如加壓釜內料量、保溫時的溫度誤差、通氧量、氧氣閥門關閉時的溫度值、釜內壓力值等),形成經驗數據,通過建立迭代自學習控制模型,實現溫度差自動修正,消除因升溫慣性對溫度控制的準確性的影響。通過這兩種控制方法的配合使用,完成最終的溫度精確控制。

該方法主要是對單釜次生產時的提前關閥的溫度節點進行優化和補償。當加壓釜生產了多次并積累了一定的生產數據后,即可通過這些數據獲知現場工況的特點,進一步提高溫度控制精度。該控制方法的基本思路是:將第k釜的實際溫度與設定溫度之間的偏差值,作為第(k+1)次提前關氧氣閥的依據。其迭代公式如下:

(2)

式中:T(k+1)×n_close為第(k+1)釜在氧氣閥關閥時的預估溫度值;Tk×n_close為第k釜在氧氣閥關閥時的預估溫度值;ΔTk×i為第k釜時的卷積溫度誤差。

2.3 數學模型整合

合并式(1)和式(2)后,可得到最終第(k+1)次生產時,加壓釜的升溫控制數學模型,如下所示:

T(k+1)×n_close=(Tk×(n+1)_targ-Tk×n_set)+Tk×n_real-

(3)

式中:T(k+1)×n_close為第(k+1)釜在氧氣閥關閥時的預估溫度值;Tk×(n+1)_targ為第k釜在第n個通氧段的預估能達到的溫度;Tk×n_set為第k釜想要達到的反應溫度設定值;Tk×n_real為第k釜在第n個通氧段的實際升溫溫度值;ΔTk×i為第k釜時的卷積溫度誤差。

加壓釜溫度控制的預測原理如圖2所示。保溫溫度Tset一般為140 ℃,實時調節的溫度值Tclose是提前關閉氧氣閥時的溫度值。

圖2 加壓釜溫度控制的預測原理Fig.2 Prediction principle of temperature controlfor autoclave

3 結論

基于迭代與預測控制方法相結合的補償量算法設計,對加壓釜升溫過程進行了補償程序控制。該方法能夠克服不同干擾量所帶來的不可控性,提高了溫度控制精度,使得生產時脫銅效率提高、有價金屬銅等走向更為集中、后續燃輔料消耗降低等,優化后的各項指標滿足工藝和生產要求。同時,因為溫度控制的準確性,使得出現超溫的情況大大降低,保證了生產過程的安全性、穩定性與持續性。

主站蜘蛛池模板: 美女被躁出白浆视频播放| 久热这里只有精品6| h网址在线观看| 国产精品黄色片| 亚国产欧美在线人成| 国产情侣一区二区三区| 欧美色香蕉| 久久久久88色偷偷| 一本大道香蕉久中文在线播放| 色欲不卡无码一区二区| 亚洲午夜福利精品无码| 欧美啪啪一区| 欧美区国产区| 亚洲毛片在线看| 国产农村1级毛片| 成人免费一级片| 欧美一级一级做性视频| 不卡的在线视频免费观看| 好吊色妇女免费视频免费| 久久精品中文字幕少妇| 国产精品视频观看裸模| 亚洲一区二区三区国产精华液| 极品国产在线| 国产丝袜啪啪| 国产激情无码一区二区APP | 国产精品永久在线| 免费国产无遮挡又黄又爽| 欧美中文字幕第一页线路一| 国产一级妓女av网站| 午夜一区二区三区| 国产精品13页| 国产成人综合在线视频| 免费国产高清精品一区在线| 日韩中文无码av超清| 国产日韩欧美精品区性色| 国内精品视频在线| 国产精品熟女亚洲AV麻豆| 国产香蕉在线| 四虎国产精品永久在线网址| 国产男女免费视频| 人禽伦免费交视频网页播放| 制服丝袜国产精品| 在线网站18禁| 男人的天堂久久精品激情| 福利在线一区| 日本91在线| 欧美日韩国产成人高清视频| 国产精品视频系列专区| 欧美www在线观看| 免费无码AV片在线观看中文| 欧洲精品视频在线观看| 亚洲欧美日韩精品专区| 大香网伊人久久综合网2020| 色欲国产一区二区日韩欧美| 婷婷色在线视频| 国产精品网址在线观看你懂的| 成年人久久黄色网站| 午夜国产不卡在线观看视频| 69精品在线观看| 久久人人妻人人爽人人卡片av| 国产美女无遮挡免费视频网站 | 男女性午夜福利网站| 全午夜免费一级毛片| 91精品伊人久久大香线蕉| 2022国产91精品久久久久久| 亚洲免费毛片| 国产最新无码专区在线| 在线欧美一区| 国产一二三区在线| 小蝌蚪亚洲精品国产| 亚洲综合精品香蕉久久网| 国产性生交xxxxx免费| 欧美日韩免费| Aⅴ无码专区在线观看| 欧美日韩动态图| 久久9966精品国产免费| 日本精品中文字幕在线不卡| av在线无码浏览| 亚洲av无码久久无遮挡| 久久狠狠色噜噜狠狠狠狠97视色| 免费观看成人久久网免费观看| 在线观看无码a∨|