






摘要:針對某裝載機市場反饋的塑料風扇斷裂故障,從整車匹配、塑料風扇結構、零部件質量等角度進行故障原因分析,通過CAE仿真分析及動力總成振動測試等方法鎖定故障原因,并提出優化改進措施,跟蹤改進效果,改進后問題解決,證明原因分析正確,改進措施有效。
關鍵詞:塑料風扇;斷裂;仿真分析;振動測試
0" "引言
發動機冷卻風扇是影響整車散熱效果的關鍵零部件,發動機運轉過程中,風扇高速旋轉產生壓力能,增強流經散熱器的空氣流量及流速,提升散熱器的散熱效果。一旦風扇損壞,將會影響到整車及發動機的正常使用及可靠性。近些年,塑料風扇因其獨具的質量輕、噪聲低、風量大等優點逐漸取代鐵風扇,在裝載機上的應用范圍越來越廣。本文針對某裝載機投入市場銷售后出現的風扇斷裂故障,從整車匹配、塑料風扇結構及零部件質量等角度進行故障原因分析,并提出有效的改進措施。
1" "故障現象
某裝載機售出后市場反饋風扇使用600h左右后出現斷裂問題,主要表現為風扇輪轂處斷裂,繼而引發風扇動平衡失效超差,伴隨其他風扇葉片破裂現象。風扇斷裂狀態見圖1。
2" "原因分析
對市場上返回的故障件進行分析后,結合前期類似故障積累的經驗,初步確認可能有3個方面的原因:一是風扇質量存在問題,材料不達標;二是整車匹配存在問題;三是風扇結構設計存在風險點。按照這個思路,逐一進行原因的分析、排除與鎖定。
2.1" "零部件材料分析
該塑料風扇輪轂處使用材料為SAPH440,對市場返回的故障件輪轂材料進行檢驗。檢驗后發現,關鍵化學成分含量均滿足SAPH440材料對應的指標要求(見表1),風扇材料無問題。
2.2" "整車匹配分析
2.2.1" "結構尺寸校核
該機型裝載機采用整體式護風罩,護風罩在水箱上,風扇伸入護風罩中,因風扇高速旋轉時塑料葉片存在形變,因此塑料風扇在整車上進行匹配時明確要求,風扇同護風罩徑向間隙需滿足20~25mm的規定,以免出現因風扇葉尖打到護風罩而導致風扇故障。
經確認,整車設計狀態,徑向間隙符合20~25mm的要求,抽檢市場上其他未出現風扇故障的整機,測量實物狀態徑向間隙大于20mm,排除整車結構尺寸設計原因導致故障的可能性。
2.2.2" "懸置系統匹配確認
發動機固定在裝載機車架上時,需匹配設計專用的懸置系統。懸置系統是車架和發動機之間的連接件,應具備良好的隔振性能。合理設計和使用懸置系統,不僅可以阻止作為振動源的發動機向車架傳遞振動,同時可以明顯降低發動機的振動水平。懸置系統匹配不合理時,可能引起發動機總成及其零部件的振動烈度過大、共振等問題,嚴重影響零部件的可靠性。
為確認懸置系統隔振性能,對故障整車進行振動測試,隔振前測點選在與發動機相連的懸置支架上,隔振后測點選在與車架相連的懸置支架上。同時,增加風扇安裝托架上的測點,進一步確認風扇振動情況。振動測點布置見圖2。
裝載機定置工況,動力總成懸置隔振前、后振動烈度測試結果如圖3所示。根據試驗數據可知:原地怠速工況,風扇端懸置隔振后振動烈度均低于1mm/s;原地升速工況,風扇端懸置隔振前振動烈度均低于20mm/s,隔振后振動烈度均低于3mm/s,且全轉速范圍內無明顯共振,綜合隔振率較高,懸置匹配良好。
定置工況風扇托架振動曲線如圖4所示。原地升速工況,風扇托架測點在全轉速范圍內振動烈度均低于20mm/s,處于低振動水平且全轉速范圍內無明顯共振,進一步證實整車懸置匹配無問題,風扇斷裂非發動機振動過大導致。
2.3" "風扇結構分析
發動機正常工作時,風扇高速旋轉,同時受到離心力及風壓的綜合作用。采用仿真方法分析風扇高速旋轉時的受力情況,結果顯示機體側風扇輪轂處受力最大。同時,因葉片根部處輪轂為彎曲過渡狀態,且單層輪轂厚度僅為3mm(塑料風扇為雙層輪轂),產生的應力集中最大,風扇極易從此處最早開始斷裂。應力分析結果也符合出現斷裂問題的風扇的故障表現。風扇受力如圖5所示。
3" "改進措施
針對仿真分析,發現風扇葉片根部處輪轂出現應力集中問題。重新優化過渡處結構,并加厚輪轂厚度,將單層輪轂厚度由3mm加厚為4mm,減小此處應力集中。風扇結構優化如圖6所示。
4" "結語
本文針對某裝載機市場上出現的塑料風扇斷裂問題,從整車匹配,風扇結構分析及零部件質量檢驗等角度進行了詳細的故障原因分析、排除及最終確認,并從風扇結構方面提出改進措施。改進后風扇已投入市場批量使用,跟蹤市場表現,整車運行2400h后風扇無故障,證明改進措施有效。
參考文獻
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