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Sinowalk型第四代篦冷機的調試

2021-12-31 10:03:18盛迎來代能柒沈飛王文喜
水泥技術 2021年6期
關鍵詞:調試

盛迎來,代能柒,沈飛,王文喜

我公司1號回轉窯由天津水泥工業設計研究院有限公司設計,2004年3月投產,采用TC型第三代篦冷機。篦冷機經過多年的運行,設備嚴重老化,故障率高,檢修維護工作量大,熟料冷卻效果不好,出篦冷機熟料溫度高,制約了窯系統的長期高效穩定運行。為提高生產線工作效率,改善經濟技術指標,公司決定采用Sinowalk型第四代篦冷機,對原TC型第三代篦冷機進行升級改造。

在與設計單位和施工單位的通力合作下,技改工程從2020年3月20日開始,2020年4月19日結束,歷時30d完成,創造了我公司同類型技改最短施工工期記錄。

1 篦冷機基本情況

1.1 改造前TC型篦冷機的基本情況

(1)TC型第三代篦冷機篦床面積119.3m2,冷卻面積偏小;產量一般在5 800t/d左右;單位負荷高達48.6t/d.m2,負荷偏大。

(2)熟料冷卻效果差,出冷卻機熟料溫度較高,一般在130℃~180℃左右;熱回收效率較低,一般在67%左右。

(3)篦板梁、活動框架變形,液壓系統元件老化、故障率較高,檢修、更換篦板等項目工作量大。

(4)備件消耗量較高,每年備件消耗費用達60~70萬元。

1.2 第三代與第四代篦冷機的基本構造

Sinowalk型第四代篦冷機為行進式穩流冷卻機,型號為SCLW4-9X13-RC,具有熟料輸送效率高、機械運轉率高、生產運行成本低、熱回收效率高、模塊化設計和安裝、制造安裝精度高等特點。固定篦床采用高速射流篦板并配套穩流閥,急冷效果好。活動篦床水平布置,分列步進式輸送熟料,篦床由數列篦板組成,每列有前、后兩個液壓缸同步驅動,各列篦板可獨立運動,卸料端設有輥式熟料破碎機。

TC型第三代篦冷機與Sinowalk型第四代篦冷機主要技術參數對比見表1。

表1 TC型第三代篦冷機與Sinowalk型第四代篦冷機主要技術參數對比

2 技改方案及施工

依據施工單位制定的篦冷機技改方案,原施工周期為44d,施工方案大致分為以下六個部分:

(1)拆除原有篦冷機篦床,約需10d。

(2)施工輥式破碎機土建基礎及風機基礎,約需7d。

(3)安裝篦冷機機械、電氣設備,約需13d。

William Bernard Jones用兩個話題說明己方政策的確存在著一定的缺陷,即在經過漫長的獨裁統治后,敘利亞的重建一定會是一個漫長而且昂貴的過程。但是,他又通過另外一個話題說明土耳其不會孤軍奮戰,己方期望阿拉伯聯盟,伊斯蘭合作組織和歐盟會成為土耳其的合作成員。

(4)施工篦冷機耐火材料,約需5d。

(5)安裝液壓系統及干油潤滑系統,約需7d。

(6)調試篦冷機、風機及其附屬設備,約需2d。

考慮到全年生產任務和市場銷售等因素,我公司與天津水泥院旗下的篦冷機制造廠家充分溝通交流后,與施工方一道重新細化了施工計劃。經科學合理調度人員、機具,強化協調機制,詳細排定交叉作業節點計劃,最終在30d內完成了技改工作。

3 技改后存在的問題

技改后,1號窯篦冷機運行初期狀況較差,主要存在以下問題:

(1)空氣炮安裝位置不合理,篦冷機固定段北側斜墻頻繁出現堆“雪人”現象。

(2)熟料拉鏈機上細紅料偏多,篦冷機存在“紅河”現象。

(3)熟料結粒差,粉料多,5~25mm正常熟料顆粒較少,細顆粒熟料溫度較高,偶爾會>200℃。

(4)篦冷機熱回收效率較低,二次風溫約1 100℃,三次風溫約900℃左右,窯前飛砂嚴重。

4 調試方案

針對篦冷機改造后存在的問題,我公司與天津水泥院多次召開分析研討會,共同分析原因,制定了調試方案。

4.1 調整空氣炮位置

雖然在改造前已考慮了堆“雪人”問題,在篦冷機固定段布置了空氣炮,但是由于改造后固定段篦床的高度整體下降較多,斜墻的角度變小,實際的熟料落料點比預想的偏移較多,造成空氣炮出現工作盲區,導致北側斜墻頻繁堆“雪人”,現場勞動強度增加且安全風險較大。8月份,公司利用回轉窯臨時停機檢修時機,根據現場實際情況,對空氣炮位置進行了調整,同時對空氣炮工作程序進行了組態優化,使空氣炮既可間歇工作,也可整體工作。調整空氣炮位置后,未再出現過堆“雪人”影響窯操作的情況。

4.2 調整篦床

篦冷機存在“紅河”現象,是造成細料側熟料溫度高的主要原因。按Sinowalk型第四代篦冷機處理“紅河”的方法,縮短細料側邊部兩列篦板的行程,延長細料側熟料的停留時間;同時,關小固定斜坡最前端一排穩流閥的開度,避免送風“短路”,強化固定篦床細料側的急冷。

4.3 調整篦冷機操作

(1)投產初期,因熟料結粒差,冷卻不好,二、三次風溫度低,操作中將篦冷機二室料層風壓從8.5kPa提高至9.5kPa,嘗試通過提高料層厚度,達到提高二次風溫和降低熟料溫度的目的。但調整后,二次風溫未見明顯變化,反而出現拉鏈機料層不均、熟料溫度更高的現象,調整方向有誤。隨即將篦冷機二室料層風壓從9.5kPa降至8.2kPa,降低料層厚度后,料層透氣性變好,拉鏈機料層穩定,熟料溫度也有所好轉。

(2)因熟料溫度高,篦冷機風機總運行電流達2 850A,電耗高,亦未達到預期的冷卻效果。在篦冷機風壓和料層厚度穩定后,決定逐步優化篦冷機用風。為了提升熟料急冷效果,技改前,在操作第三代篦冷機時,一直將固定篦床風機開足。技改后,固定篦床風壓達到14kPa以上,若風機開度全開,高壓風將穿透熟料層,裹挾大量飛砂料進入窯內,影響火焰形狀,降低窯內溫度,循環反復,導致窯工況惡化,熟料結粒更差。經分析后,將固定篦床風機擋板開度關至60%~70%,風壓控制在12.5kPa以內,同時增加高溫段風機用風,減少低溫段風機用風。調整后,風機總運行電流降至2 700A左右,窯前飛砂明顯減少,二、三次風溫更加穩定。

(3)針對窯內溫度低,熟料結粒差的情況,在窯的操作上,增加了窯頭煤用量,將三次風擋板開度從60%關至40%,增加窯內通風和煅燒。由于所使用的原煤灰分達到28%~30%,煤質較差,增加窯頭用煤后,在窯前溫度偏低的情況下,窯尾結皮明顯增多。為保證窯內通風良好,增加了現場清理結皮的頻次。調整后,窯前溫度提升,二次風溫上升至1 150℃左右,熟料結粒明顯改善,熟料溫度有所下降,窯尾結皮現象逐步好轉。

4.4 調整煤質

硫堿比是指熟料中硫含量和堿含量的比例,硫堿比=w(SO3)/[0.658w(K2O)+w(Na2O)]。若燃料帶入的硫含量比較高,原料中帶入的堿含量偏低,窯系統內的硫循環富集,則會造成熟料中硫堿比過高。熟料硫堿比過高,會增加熟料液相量,降低液相粘度和表面張力,降低熟料顆粒之間的粘著力,導致熟料顆粒結構疏松,物料在窯內滾動時難以形成較大顆粒,或即便形成較大顆粒后,也會由于多次滾動而散開,從而產生大量細粉,窯前飛砂嚴重。熟料硫堿比正常應控制在0.8~1.0左右。

我公司使用的原煤以祁南煤為主,平均硫含量為0.9%左右,硫含量偏高,最高達1.2%,熟料硫堿比達到1.3~1.5,熟料飛砂料嚴重。通過改變進廠原煤品種,進廠原煤以桃園煤(硫0.6%左右)、朱仙莊煤(硫0.2%左右)為主,搭配少量祁南煤,將原煤硫含量控制在0.6%左右,保證了熟料硫堿比控制在1.0以內,減少了熟料飛砂料,熟料結粒狀況明顯改善。

4.5 調整配料

從配料方面分析,若熟料SM值過高,也容易產生飛砂料。SM值表征的是在煅燒過程中或在燒成帶內,物料固相與液相的比例。在1 400℃以上時,熔融物料中的固相為C3S和C2S,SiO2基本上存在于固相中,液相則包括了全部的Al2O3和Fe2O3。若熟料SM值過高,則表征熟料液相量偏少,不足以使物料結成大的顆粒,熟料顆粒比較細小,容易產生飛砂料。

針對配料問題,公司調整了配料方案,提高了生料的易燒性,以期進一步改善熟料結粒情況,降低熟料溫度。原料配料成分見表2,煤粉工業分析結果見表3,物料配比情況見表4,熟料化學成分及率值見表5。

表2 原料配料成分,%

表3 煤粉工業分析結果

表4 物料配比情況

表5 熟料化學成分(%)及率值

調整配料主要是為了適當降低熟料SM值,增加熟料Fe2O3含量,加強熟料的結粒能力。從分析結果來看,調整配料后,熟料結粒情況明顯改善,達到了優化配料方案的目的。

5 結語

經調試,Sinowalk型第四代篦冷機的設備性能得到了充分發揮。出篦冷機熟料結粒較好且比較均勻,熟料溫度明顯下降,正常粒徑的熟料溫度在80℃~130℃之間,熱回收效率明顯提高,二次風溫提升至1 200℃以上,三次風溫提升至980℃左右。調試前后熟料溫度及結粒情況見圖1,調試前后1號窯操作畫面對比見圖2。

圖1 調試前后熟料溫度及結粒情況

圖2 調試前后1號窯操作畫面

截止目前,調試后的1號窯篦冷機已穩定運行了1年多,取得了預期效果,達到了技改目標。我公司總結了篦冷機改造的一些經驗,列舉如下,供類似項目參考。

(1)因帶尾置輥式破碎機的篦冷機無法對破碎后的熟料進行二次冷卻,導致拉鏈機上仍然會出現大塊熟料破碎后的紅料,溫度很高。如場地條件和資金投入允許,使用帶中置輥式破碎機的篦冷機是最佳選擇,能夠徹底解決“紅料”的問題,冷卻效果更好,工藝運行指標更優。

(2)如采用尾置輥式破碎機,篦床改造為二段式會更加靈活,一、二段之間留有一定的高度差,可滿足應急操作時的空間需要。

(3)當飛砂料較多時,高溫、高壓風裹挾飛砂料進入窯內,增加了窯的通風阻力,加劇了對窯口澆注料的沖刷磨損,縮短了澆注料的使用周期。操作中應注意固定篦床用風,風機壓頭選型不宜過高。

(4)因改造后篦冷機冷卻效率提升,發電AQC入口溫度上升70℃~80℃,為保證鍋爐安全運行,需要進行階段性補冷風降溫,導致熱量損失。在篦冷機改造時,應同步對發電取風管道進行優化,適當增加低溫段取風量,避免補冷風,減少系統熱損失。

(5)本次改造,所有風機均未采用變頻調速,在環境溫度較低時,低溫段風機開度只有25%~50%,不利于節能。對于風門開度長期<70%的低溫段風機,建議優先采用節能的變頻調節方式。

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