張釗
山東華魯恒升化工股份有限公司 山東 德州 253000
為了對(duì)水煤漿氣化裝置進(jìn)行改進(jìn)和完善,對(duì)其運(yùn)行以及相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了研究,并且對(duì)有關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行了相應(yīng)的技術(shù)改造,保證裝置在長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行過(guò)程中處于一個(gè)比較安全穩(wěn)定的狀態(tài),這很好地保證了該工藝的良好發(fā)展。
在對(duì)合成氨進(jìn)行生產(chǎn)時(shí),中海石油華鶴煤化公司達(dá)到了30萬(wàn)噸的生產(chǎn)量,在此過(guò)程中應(yīng)用了水煤漿的加壓氣化技術(shù),相關(guān)裝置也比較完整,不僅包括了制漿,還包括了對(duì)渣水的處理,總共有三套完整的系統(tǒng)。
該氣化裝置的應(yīng)用時(shí)間比較早,系統(tǒng)存在的問(wèn)題也比較多:首先,在具體運(yùn)行過(guò)程中煤經(jīng)常會(huì)堵塞煤倉(cāng),煤量會(huì)影響到料機(jī)皮帶,從而很可能會(huì)發(fā)生損毀,此時(shí)入料管線也經(jīng)常會(huì)被堵塞,最終會(huì)導(dǎo)致煤漿的輸入量與設(shè)計(jì)的輸入量有出入,氣化爐在運(yùn)行過(guò)程中也要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行減負(fù)荷。其次,磨煤機(jī)筒的螺栓在運(yùn)行過(guò)程中往往會(huì)出現(xiàn)漏漿的現(xiàn)象,這會(huì)造成環(huán)境的污染,與此同時(shí),煤漿還很有可能流入到小齒輪軸承中,這很難保證設(shè)備的使用壽命。再次,氣化爐在具體工作過(guò)程中,會(huì)收到燒嘴壓差較低因素的影響,從而出現(xiàn)氣化爐聯(lián)鎖停車現(xiàn)象,這主要是因?yàn)楫?dāng)?shù)氐拿汉幸恍╇s質(zhì)。最后,在對(duì)停車被爐進(jìn)行清洗和檢修時(shí),如果使用的是激冷水系列的管線,那么很難對(duì)斷口進(jìn)行相應(yīng)的清理,與此同時(shí)也很難保證熱量的充足運(yùn)行[1]。
起初,工藝燒嘴的設(shè)計(jì)值煤漿流量為36m/h,此時(shí)還要進(jìn)行相應(yīng)的限定。在生產(chǎn)尿素時(shí)有一定的需求,所以需要增加氣化爐的負(fù)荷。氣化爐的供氧量要進(jìn)行相應(yīng)的加強(qiáng),這樣才能夠保證順利生產(chǎn),與此同時(shí),還要擴(kuò)大環(huán)氧環(huán)系的尺寸,這樣能夠有效地使氣化爐負(fù)荷量增加,最終的負(fù)荷量能夠達(dá)到38m/h。
冷水系列管線在運(yùn)行一段時(shí)間之后往往會(huì)出現(xiàn)結(jié)垢,該問(wèn)題一旦出現(xiàn),很難保證停車被爐的徹底清洗,并且運(yùn)行周期也很難符合要求。要想很好的解決該問(wèn)題,可以在激冷水泵上設(shè)置相應(yīng)的短節(jié),短節(jié)的長(zhǎng)度一般控制在1.5米左右,在對(duì)水泵進(jìn)行清洗時(shí),可以拆除短節(jié),這樣才能夠保證管線的徹底清理。
但其在吹掃過(guò)程中,在原來(lái)未監(jiān)管下很容易出現(xiàn)切斷閥的現(xiàn)象,這主要是因?yàn)榭装宓膬?nèi)徑比較小,最終會(huì)發(fā)生管線燃燒的現(xiàn)象。要想對(duì)該種問(wèn)題進(jìn)行解決,就要對(duì)限流孔板內(nèi)徑進(jìn)行改造,是內(nèi)徑擴(kuò)大到40毫米,這樣能夠有效對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行規(guī)避。與此同時(shí),還要考慮到流通能力的增強(qiáng),這樣能夠保證吹掃效果提升,從而更能夠保證管線的正常運(yùn)行。
一般情況下,鎖斗循環(huán)泵的出口管線在90度左右,并且是一個(gè)直彎頭,但是該裝置在氣化過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生較多的煤雜質(zhì),并且灰的含量也會(huì)比較大,這會(huì)嚴(yán)重影響到管線的正常工作,管線也會(huì)受到相應(yīng)的磨損,此時(shí)很容易發(fā)生彎頭處泄漏現(xiàn)象,這樣就會(huì)增加停車的次數(shù)。要想很好的解決該問(wèn)題,就要對(duì)管線的管道壁進(jìn)行改善,可以把管線的管道壁厚增加到12毫米,彎頭處R=3D,這樣能夠很好地對(duì)泄漏問(wèn)題進(jìn)行防治。
原來(lái)的塔盤一般情況下是固發(fā)結(jié)構(gòu),并且有8層,在對(duì)其改造之后,塔盤為6層。在具體布置過(guò)程中,要把固舍與固閥結(jié)構(gòu)相結(jié)合。固閥結(jié)構(gòu)總共有4層,固舍結(jié)構(gòu)為兩層,此時(shí)與原來(lái)的塔盤開孔數(shù)量相比,有了相應(yīng)的減少,孔徑增加到了39毫米。所加入的高壓灰水量也有了一定程度的減小,合成氣出口的溫度也有了相應(yīng)的提升,從而使水氣比得到了相應(yīng)的提高,相關(guān)裝置的使用周期得到了延長(zhǎng)[2]。
所使用的過(guò)濾機(jī)一般情況下是真空帶式的,如果該裝置出現(xiàn)了問(wèn)題,那么細(xì)灰會(huì)持續(xù)沉積,這樣很難保證運(yùn)行狀態(tài)在極短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù),如果嚴(yán)重的話會(huì)出現(xiàn)全系統(tǒng)停車的現(xiàn)象,這樣造成的后果是非常嚴(yán)重的。要想對(duì)該種問(wèn)題進(jìn)行解決,可以考慮管線的正確安置,可以把管線放到澄清池底部的流泵位置,這樣即使是過(guò)濾機(jī)出現(xiàn)了問(wèn)題,也能夠保證細(xì)灰研磨落入水池,最后能夠?qū)崿F(xiàn)水質(zhì)的優(yōu)化以及系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
在對(duì)水泵原機(jī)進(jìn)行相應(yīng)的沖洗時(shí),洗滌塔會(huì)使用到脫鹽水,但是其壓力比較低,所以不能夠達(dá)到相應(yīng)的沖洗要求,也很難保證機(jī)鋒中能夠加入沖洗水,這樣也不能夠保證機(jī)封的運(yùn)行壽命。要想對(duì)該種問(wèn)題進(jìn)行解決,可以考慮脫鹽水壓力值的升高,密封水如果是低溫低壓,那么能夠起到相應(yīng)的壓力增加的作用,與此同時(shí)還能夠優(yōu)化水泵的運(yùn)作性能。
在沒(méi)有對(duì)氣化爐以及緩沖罐進(jìn)行改良之前,往往會(huì)出現(xiàn)壓力值驟降的現(xiàn)象,此時(shí)的高壓閃蒸罐的壓力也會(huì)得到相應(yīng)的降低,此時(shí)的低壓緩沖罐往往會(huì)受到損壞,在正常運(yùn)行的情況下會(huì)出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,氣化爐也會(huì)出現(xiàn)停車現(xiàn)象。要想對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行解決,可以考慮耐磨材料的應(yīng)用,與此同時(shí),還要把管壁的厚度增大,這樣才能夠提升相應(yīng)的防腐性以及防泄漏性。
對(duì)聯(lián)鎖系統(tǒng)進(jìn)行修改,能夠有效地使吹掃的時(shí)間增長(zhǎng),從而保證一定的清潔度。一般情況下,吹掃的時(shí)間為15s或者是25s左右,要對(duì)最少的時(shí)間進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶嵘?/p>
由以上可知,要想對(duì)氣化裝置的運(yùn)行可操作性進(jìn)行改善和優(yōu)化,就要針對(duì)不同的系統(tǒng)做出相應(yīng)的技術(shù)改良工作,這樣不僅能夠保證裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行,還能夠節(jié)約相應(yīng)的運(yùn)行成本。