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變壓吸附裝置原料氣工藝路線優化改造小結

2021-12-24 02:49:08許志紅李俊杰薛科科
中氮肥 2021年1期
關鍵詞:優化產品系統

申 曌,許志紅,李俊杰,薛科科

(新鄉中新化工有限責任公司,河南獲嘉 453800)

0 引 言

新鄉中新化工有限責任公司(簡稱中新化工)200kt/a煤制乙二醇項目屬河南能源化工集團化工產業重點項目。所配套的變壓吸附(PSA)裝置為乙二醇裝置提供原料氣——CO和H2(CO純度≥98.5%、H2純度≥99.9%),由北大先鋒科技有限公司(簡稱北大先鋒)設計。PSA裝置前期運行期間存在CO產品氣純度不能滿足乙二醇生產所需且CO產品氣中甲烷含量高的問題,由于甲烷會與乙二醇合成氣中的亞硝酸甲酯氣體形成同分異構體——硝基甲烷,不僅使乙二醇羰化合成系統放空量大,而且給系統的運行帶來很大的安全隱患,后經北大先鋒二次改造,將CO吸附劑由5A分子篩更換為銅基吸附劑后,解決了CO產品氣純度低及甲烷含量高的問題,但又帶來了CO產品氣收率低、解吸氣氣量大等新問題。為解決這些問題,改善系統運行狀況,中新化工對PSA裝置陸續實施了部分優化改造,取得了較為明顯的效果,以下對有關情況作一總結。

1 PSA裝置工藝流程簡介

2臺投煤量750t/d的航天爐生產的粗煤氣,經變換系統進行CO部分變換后入低溫甲醇洗系統脫碳(CO2<50×10-6),之后進入PSA裝置預處理系統。在PSA預處理系統內,原料氣經氣液分離器分離液滴后,由頂部進入吸附塔,脫除原料氣中微量甲醇、水分和CO2后從吸附塔底部排出,再經原料氣加熱器加熱至70℃左右后送PSA-CO系統。變溫預處理系統采用兩塔流程,沖洗氣來自PSA-H2系統的逆放氣和PSACO系統的置換尾氣,沖洗后的氣體經預處理解吸氣冷卻器冷卻后進入解吸氣緩沖罐,經解吸氣壓縮機升壓后送往中新化工甲醇合成系統。

PSA-CO系統的任務主要是將預處理系統來的凈化氣中CO濃縮至純度達99.3%以上。PSACO系統設計為4臺吸附塔同時吸附、8次均壓、抽真空流程。氣體從吸附塔(T-2001A~T)底部進入,從吸附塔頂部流出,CO被吸附劑選擇性吸附,經降壓置換后進行逆放,逆放前期逆放氣進入逆放氣緩沖罐,逆放后期經真空泵抽真空后的CO氣送入CO產品氣緩沖罐,同時吸附劑得到徹底再生;PSA-CO順放氣經順放氣緩沖罐送至PSA-H2系統抽真空緩沖罐,而后送往解吸氣緩沖罐,經解吸氣壓縮機升壓后送往中新化工甲醇合成系統;PSA-CO吸附尾氣進入吸附尾氣緩沖罐,之后送往PSA-H2系統。

PSA-H2系統的任務是脫除PSA-CO吸附尾氣中的N2、Ar、CH4、CO2等雜質氣體,得到純度99.99%的H2產品氣。在PSA-H2系統,氣體由吸附塔(T-3001A~P)底部進入,從吸附塔頂部流出,氣體中的N2、Ar、CH4、CO2等雜質被吸附劑吸附,合格的H2產品氣進入H2產品氣緩沖罐。

2 PSA裝置二次技改概況

中新化工PSA裝置2011年3月開始施工建設,2012年3月首次試車并一次開車成功。PSA裝置初始設計處理氣量79200m3/h,CO產品氣產量22000m3/h,H2產品氣產量42000m3/h,CO產品氣純度≥98.5% (摩爾分數,下同)。

由于在試生產過程中出現CO產品氣中甲烷含量高和吸附劑泄漏的問題,影響系統自身及下游系統的安全、穩定運行,PSA裝置先后兩次進行技改。鑒于PSA裝置現場位置方面的限制,第二次技改設計處理氣量為63500m3/h,CO產品氣產量17600m3/h,H2產品氣產量35200 m3/h,CO產品氣純度≥99.3%,僅能滿足下游乙二醇裝置80%負荷用氣需求。

2018年3月PSA裝置技改完成后投運,通過不斷地優化調整,二次技改達到了設計要求。但受PSA裝置產能規模限制,吸附劑設計裝填量少,為了獲得更多的CO產品氣,只有增加原料氣進氣量、縮短運行周期,相應地解吸氣量較設計值有較大幅度的增加。

2.1 PSA裝置二次技改前后工藝參數

PSA裝置原始設計參數與第二次技改設計參數的對比見表1,第二次技改后(2019年3月)生產負荷為90%時工藝氣成分見表2。

表1 PSA裝置原始設計參數與第二次技改設計參數的對比

表2 PSA裝置第二次技改后工藝氣成分%

2.2 第二次技改后存在的問題

2.2.1 解吸氣量大

第二次技改設計解吸氣氣量10700m3/h,但從2019年3月份統計數據(表2)看,因CO產品氣收率低,無法滿足下游乙二醇裝置所需,故將系統進氣量由設計值63500m3/h提高至69500m3/h,可得到18000m3/h的CO產品氣量,解吸氣量升至16500m3/h,加上乙二醇裝置返回的解吸氣3000m3/h,總解吸氣量達19500m3/h,解吸氣量遠遠大于設計值;原3臺往復式解吸氣壓縮機兩開一備,現實際需要3臺解吸氣壓縮機(單臺解吸氣壓縮機設計打氣量為6600m3/h)同時運行才能滿足需要,解吸氣壓縮機全開無備,任何一臺解吸氣壓縮機因故障需停機檢修時,不僅會使大量解吸氣 (約6600m3/h)無法回收而放空到火炬管網,造成極大浪費,而且解吸氣放空后間接導致甲醇合成系統氫碳比失調,影響甲醇合成系統的穩定運行、甲醇產量及甲醇合成催化劑的使用壽命。

2.2.2 CO收率低

CO產品氣收率設計值為90%,實際運行中只能達到78%,遠低于設計收率,為滿足外送CO產品氣量要求,只得采取提高進氣中CO含量和增加進氣量兩種方式,由此增加了PSA裝置能耗,縮短了吸附劑的使用周期。

3 PSA裝置原料氣工藝路線優化改造

3.1 優化改造目標

針對PSA裝置存在的上述問題進行研究,擬對其原料氣工藝路線進行如下優化改造:將PSA-CO系統部分順放氣送入PSA裝置原料氣入口,提高系統入口氣中的CO含量,即在不增加原料氣進氣量的情況下,選擇合適的物料路徑,使CO產品氣收率提高至86%以上。如此一來,不僅可減少解吸氣量,在2臺解吸氣壓縮機運行的條件下實現零放空,降低系統能耗,而且可改善甲醇合成系統氫碳比,延長甲醇合成催化劑使用壽命,保障甲醇合成系統的穩定運行。

3.2 工藝氣成分研究

各工藝氣成分分析數據(均值)見表3。可以看出:PSA-CO系統順放氣中CO含量高達49.81% (均值),且其氮氣和甲烷含量都比較低,其組分與PSA裝置原料氣相近、潔凈度高,該部分氣體具備返回PSA裝置入口調節原料氣中CO 含量的條件;而解吸氣中H2含量在68.88% (均值),會導致CO收率低,不適宜作為回流氣(與原料氣混合)。

表3 各工藝氣成分分析數據(均值)

3.3 物料衡算

PSA裝置原料氣工藝路線優化改造物料平衡表如表4。物料衡算顯示,優化改造后,系統入口混合原料中的CO含量為32.31%,解吸氣量可降至9975.20m3/h。

表4 PSA裝置原料氣工藝路線優化改造物料平衡表

3.4 優化改造措施

利用1臺解吸氣壓縮機將部分順放氣加壓后返回PSA裝置入口,由此可減少順放氣排入解吸氣緩沖罐的量、提高PSA裝置入口原料氣中的CO含量。本項目于2018年12月完成,具體優化改造內容如下。

(1)增設PSA-CO系統順放氣緩沖罐去解吸氣緩沖罐管線,使順放氣進入解吸氣緩沖罐,并增設相應的控制閥和自動調節回路,控制進解吸氣緩沖罐的解吸氣量,保證故障狀態下原工藝流程不受影響;解吸氣緩沖罐與原系統連接處增設盲板隔離。

(2)解吸氣緩沖罐出口引管線至解吸氣壓縮機A入口,增設相應的控制閥;解吸氣壓縮機A出口管線增設副線,將回收后的順放氣引至原料氣分離器入口處,原解吸氣壓縮機A出口流程保留,負荷低時順放氣可走原流程。

3.5 優化改造效果

2019年10月12—17日,原料氣氣量69500 m3/h(均值,下同),CO產品氣量18300m3/h,H2產品氣量36600m3/h,解吸氣量14600m3/h;回收乙二醇裝置解吸氣量3000m3/h,回收PSA-CO系統順放氣量6500m3/h;返回甲醇合成系統解吸氣量11100m3/h;CO產品氣收率達86%,達到了優化改造的預期目的。PSA裝置優化改造前后各工藝氣主要成分見表5。

表5 PSA裝置優化改造前后各工藝氣主要成分%

4 結束語

PSA裝置CO產品氣的純度及氣量,是由吸附劑的性質和吸附劑裝填量及原料氣量決定的。PSA裝置二次技改更換為銅基吸附劑后,CO產品氣收率降低而導致解吸氣量增加,中新化工通過對PSA裝置工藝流程和生產過程的研究,將PSA-CO系統部分順放氣并入原料氣中,提高了原料氣中的CO含量,實現了CO產品氣收率的提升,滿足了下游乙二醇裝置高負荷生產所需,解決了PSA裝置解吸氣量大而不得不放空的問題;將順放氣中CO提純作為產品氣、H2作為尾氣回收至解吸氣系統,提高了解吸氣中的H2含量,利于甲醇合成系統氫碳比的優化調整。總之,本次優化改造,提高了PSA裝置CO產品氣收率,避免了解吸氣的放空,優化了甲醇合成系統的氫碳比,助力了整套生產系統的優質運行。

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