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雙加壓法稀硝酸裝置生產異常狀況及處理

2021-12-24 02:49:08程川川
中氮肥 2021年1期

程川川

(中國平煤神馬集團尼龍科技有限公司,河南平頂山 467000)

0 引 言

中國平煤神馬集團尼龍科技有限公司(簡稱神馬尼龍科技公司)270kt/a稀硝酸(濃度63.5%)裝置采用雙加壓法稀硝酸生產工藝,由賽鼎工程有限公司設計(EPC),自2015年底投運以來,生產中出現不少問題,截至2019年底先后停車29次,其中,計劃停車11次,非計劃停車18次。多年來,神馬尼龍科技公司不斷解決生產中出現的問題,同時也積累了不少的經驗,現稀硝酸裝置已轉入長周期、穩定運行階段。為了能更好地減少生產異常、保持正常生產,以下對近年來發生的典型生產異常狀況及其處理措施作一總結。

1 停車情況統計

神馬尼龍科技公司2015年底稀硝酸裝置投運以來的開停車記錄見表1。可以看出:開車以來,18次的緊急停車中,工藝事故停車5次、占比17%,設備事故停車11次、占比38%,設備事故停車占比較高。

表1 稀硝酸裝置開停車記錄

2 設備事故停車及處理

2.1 反應器進口處法蘭墊片損壞而致停車

2016年11月28日18:27,氨轉化還原反應器(R102)進口處法蘭出現嘯叫;當日18:40,現場進行法蘭緊固,嘯叫聲減小;當日20:25嘯叫聲再次增大,現場再次進行法蘭緊固,緊固后氮氧化物仍有泄漏,考慮到法蘭金屬纏繞墊的V型薄鋼帶與填充料壓實后可能已經出現變形和損壞,同時為防止高溫氣流對法蘭面造成破壞,車間決定停車處理。

處理措施:停車后對氨轉化還原反應器進口處法蘭墊片進行更換,同時在開車時安排熱緊,處理后生產正常;此后,為防止類似事故再次發生而造成不必要的停車,車間先后在計劃停車期間分別對尾氣預熱器(E110)、氨轉化還原反應器(R102)出口、尾氣透平(C103)進口等處的墊片進行了更換,迄今再未出現過類似問題。

2.2 氧化爐B氫氣管堵塞而致停車

2018年4月18日,氧化爐B(R101B)更換第4套鉑網,并于當日17:15開車點火,大氫管手閥打開后發現氧化爐B點火大氫管不能引燃,經過多次嘗試,并進行反吹測試,確定氧化爐B大氫管堵塞;4月19日上午打開氧化爐B大蓋進行檢查,發現大氫管接頭和連接器處堵塞;隨后取樣分析堵塞物為鐵氧化物。分析認為,該堵塞部位中心孔徑φ15mm,由于系統原始開車時氫氣管線吹掃不徹底,造成大的焊渣等雜質隨氣流進入氫氣管線,后期由于大氫管線上閥門內漏,造成氧化爐部分氣氨順著氫氣管線外泄,并與雜質在聯接器附近發生反應聚結成塊而堵塞大氫管,導致無法進行氫氣點火。

處理措施:停車后切除堵塞段(要注意切除前臂管與鉑網之間的距離,避免因安裝尺寸過小導致大氫管旋轉后損壞鉑網),更換堵塞管線后,開車正常。

2.3 噴水減溫器堵塞而致緊急停車

2018年4月21日05:30,主控發現蒸汽過熱段溫度(TRCA-133)持續上漲,現場人員隨即聯系儀表人員對TRCA-133進行校對,校對后確認該儀表及相關調節閥閥位正常,而后TRCA-133仍持續上漲,且氧化爐B(R101B)溫度也同步持續上漲,現場打開蒸汽過熱段溫度調節閥(TV-133)旁路,R101B溫度不見下降。

處理措施:據上述現象判斷為R101B的噴水減溫器出現了問題,為確保系統安全、穩定運行,車間決定立即停車,停車后對噴水減溫器噴頭進行清理,發現有焊渣堵塞噴頭,清理后開車正常。噴水減溫器對蒸汽過熱器后高壓蒸汽溫度的調節具有重要意義,而噴水減溫器噴嘴遇到大顆粒雜質很容易被堵塞,因此今后計劃停車期間應重點對其進行檢修與排查。

2.4 吸收塔排氯管線泄漏而致停車

2019年1月14日,吸收塔第4層排氯管線突然泄漏,由于泄漏量大,帶壓堵漏難度較大,同時為了防止稀硝酸對設備和管線造成腐蝕,車間決定立即停車處理。停車后對第4層排氯管線進行檢查,發現漏點在管卡處,該管卡與排氯管線因長期振動摩擦而磨損,最終出現泄漏。

處理措施:停車后對排氯管線的管卡進行加墊、緊固,同時消除管線共振,處理后至今運行正常;此后,在計劃停車更換鉑網期間對所有排氯管線進行統一更換,增加排氯管線根部閥,迄今再未發生過排氯管線泄漏。

2.5 空氣過濾室三級濾芯壓差高而致停車

2019年3月20日,空氣過濾器(F102)壓差突然持續升高,最高達到1.6kPa。稀硝酸裝置空氣過濾室設三級過濾,一、二級為濾袋式過濾,第三級為箱體式過濾,空氣過濾室壓差增高,過濾效率降低,空氣壓縮機進口阻力增大,對F102的一、二、三級壓差進行測量,發現第三級濾芯壓差接近1.2kPa。分析認為,空氣中顆粒物多,空氣量又大,造成F102濾芯負荷增大、壓差增高,加之F102長時間運行,濾芯長時間使用,過濾效率逐漸降低,造成第三級濾芯堵塞而致系統壓差升高。

處理措施:為防止第三級濾芯因阻力增大破損而被吸入空氣壓縮機,危及機組安全運行,車間決定立即停車處理,停車后更換F102的一、二、三級濾芯,系統重啟后F102壓差恢復正常;此后,制定濾芯更換專項計劃,防止正常生產中再次出現類似事件而造成不必要的停車。

2.6 空氣壓縮機軸承溫度過高而致停車

2019年12月19日,空氣壓縮機(C101)排氣側支撐軸承溫度持續升高且波動較大,波動值最大達15℃左右,軸承溫度偏離正常值30℃左右且達報警值,即將達到聯鎖跳車值,軸承溫度長期過高使其潤滑效果降低,易造成潤滑油積炭,導致軸及軸瓦磨損,有重大安全隱患。經分析,C101軸承溫度持續升高是軸瓦積炭所致,軸溫升高又加劇軸瓦積炭,形成惡性循環。

處理措施:為保證空氣壓縮機與系統的安全,車間決定立即停車處理,停車后對C101軸承刮瓦,并檢查機組其他軸承,處理后,C101運行正常;此后,要求C101運行過程中密切關注潤滑油溫度,防止潤滑油溫度過高或劇烈波動而造成軸瓦積炭。

2.7 吸收塔盤管泄漏而致異常停車

2020年5月2日11:00,密閉循環水系統壓力異常升高,由0.47MPa突然增至0.70MPa,密閉循環水流量異常波動,氨壓出現同步增高,因懷疑是閥門故障,現場人員立即安排儀表人員對密閉循環水壓力調節閥(PV107)進行調校,儀表調校后正常,現場隨即切換密閉循環水泵,切換后密閉循環水系統壓力及流量仍大幅波動;當日11:45左右,密閉循環水系統安全閥啟跳,通過對安全閥啟跳泄漏的密閉循環水進行pH檢測,呈酸性,判定是吸收塔盤管發生了泄漏;當日11:50,氨壓波動導致氨空比高高聯鎖跳車。

處理措施:停車后,排凈吸收塔底部的硝酸,先啟動工藝水泵小流量進行塔體降溫,之后打開吸收塔上、中、下人孔,在底部人孔架設風機向外鼓風,在吸收塔中部和上部人孔架設風機向內鼓風,降溫約48h后,取樣分析合格,人員進塔檢查,發現吸收塔第16層盤管腐蝕斷裂,隨即進行臨時封堵,經過5d的處理(包括吸收塔篩板、盤管檢查及后期每層塔板的人孔復位等),重啟后密閉循環水系統壓力恢復正常。

3 工藝事故停車(含聯鎖跳車)及處理

3.1 氣氨流量波動達氨空比聯鎖值而致停車

2016年1月24日17:12,氣氨流量計導壓管堵塞,導致氣氨流量不穩,氨空比劇烈波動達聯鎖值而致跳車。分析認為,稀硝酸裝置初次投入運行,管道吹掃不徹底,造成管道內有雜質存在,再加上前期氨空比波動較大,主控人員判斷錯誤,誤以為是氨過熱器(E103)氣氨溫度低引起氣氨帶液,于是對進入E103的氣氨溫度進行了人為干預調節,致使氨系統出現溫壓紊亂,從而加劇了氨空比的波動,最終導致系統跳車。

處理措施:停車后,對氨系統進行徹底吹掃和清理,同時加強操作人員應對氨系統異常情況的培訓,重啟后系統運行正常。

3.2 氨過熱器出口氣氨溫度低低聯鎖跳車

2016年4月5日16:00,氨過熱器(E103)出口氣氨溫度(TIA-135)低低聯鎖跳車,由于TIA-135溫度過低,造成氣氨帶液,帶液氣氨進入氧化爐,造成氧化爐爐溫大幅波動。經認真排查,確認是因為E103低壓蒸汽溫度調節閥(TV-122)后疏水器卡死而造成積液,低壓蒸汽量嚴重不足而致E103出口氣氨溫度 (TRCA-122)過低,觸發TIA-135低低聯鎖跳車。

處理措施:停車后對E103低壓蒸汽溫度調節閥(TV-122)后疏水器進行更換,對TV-122加裝閥后就地導淋,重啟后系統運行正常,再未出現過類似問題。

3.3 SIS聯鎖停車

2018年5月13日22:25,鍋爐水流量(FISA-116)過低造成SIS聯鎖跳車。經排查,是因為熱電鍋爐跳車造成界外高壓蒸汽管網壓力瞬間降低,由于外送閥自調跟蹤不及時,稀硝酸裝置高壓蒸汽壓力瞬間降低,使氣液分離器(D109)蒸汽外送突然增大,鍋爐內發生了閃蒸現象,鍋爐水流量突然降低,FISA-116瞬時過低而致SIS聯鎖跳車。

處理措施:停車后通過與公司外管網管理部門進行溝通協商,要求其在外管網出現異常操作和蒸汽管網壓力波動時要及時告知,以便稀硝酸裝置及時進行跟蹤調節,重啟后系統運行正常。

3.4 尾氣透平進氣側軸振值達聯鎖值而致停車

2018年11月13日10:36,檢修人員在檢修尾氣透平期間,因未做好安全防護(未對尾氣透平的儀表線進行安全隔離),且檢修過程中對該儀表線踩踏,觸發尾氣透平進氣側軸振值(VT-6301X)瞬時達到(高高)聯鎖值,造成四合一機組跳車。

處理措施:停車后,對尾氣透平的儀表線進行安全隔離,緊固儀表,并對延時聯鎖進行修改——將延時聯鎖由1s修改為3s,重啟后四合一機組運行正常。

4 晃電事故

2016年10月15日15:55,突發晃電,工藝人員發現鍋爐水循環泵(P102A)停運,隨即啟動備用泵P102B,但在備用泵啟動后鍋爐水流量低低聯鎖動作,造成系統聯鎖跳車。經分析,發生晃電后,備用泵P102B啟動,啟動后因鍋爐水流量低低聯鎖延時時間較短(延時3s),造成鍋爐水流量低低聯鎖跳車。

處理措施:停車后,在保證鍋爐系統安全、穩定運行的前提下,結合設計院提供的相關參數,修改鍋爐水流量低低聯鎖延時時長,經多次聯鎖調試,將鍋爐水流量低低聯鎖延時時長調整為5s,系統正常開車,之后再未出現過類似的聯鎖跳車事故。

5 結束語

神馬尼龍科技公司270kt/a稀硝酸裝置2015年底開車以來,從試車至性能考核結束,儀表及SIS方面的問題基本暴露完畢且已基本得到解決,但后期運行中設備、工藝方面各種異常狀況較為突出,特別是設備方面暴露出的問題較多,這是稀硝酸裝置未能實現長周期、穩定運行的癥結所在,這也就提醒我們設備的定期檢修及日常維護是至關重要的:應根據開車以來各類設備故障,分設備建立“一臺一檔”,據各類設備歷年的運行、檢修記錄,科學合理地安排檢修計劃,把重要設備(如稀硝酸泵、鍋爐水循環泵、鍋爐給水泵、機組油泵等)的檢修安排在計劃停車期間進行,避免因設備問題而導致的停車事故;此外,如空濾室內三級濾芯,由于不同地區的環境差異(空氣質量有所不同),各裝置應結合自身特點科學合理地安排濾芯的更換時間,并盡量安排在計劃停車期間,以減少停車次數。只要做好了上述各方面的工作,并抓好日常操作維護管理及工藝優化等,就能有效避免類似事故的發生,實現稀硝酸裝置的安全、穩定運行。

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