李兆猛
(南京梅山冶金發(fā)展有限公司礦業(yè)分公司)
多功能運輸車是現(xiàn)代礦山建設(shè)的重要輔助運輸設(shè)備。多功能運輸車由動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、工作系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)及其它輔助系統(tǒng)組成。傳動系統(tǒng)由變速箱、傳動軸、驅(qū)動橋組成,具有控制車輛在一定速度行駛的功能,關(guān)系到車輛的速度控制和車輛剎車性能,對行車安全具有重要意義[1]。梅山鐵礦在國內(nèi)率先使用多功能運輸車,對多功能運輸車的傳動系統(tǒng)也進(jìn)行了有益探索。梅山鐵礦現(xiàn)有5臺多功能運輸車,承擔(dān)礦山炸藥、油料以及其它輔助材料的運輸工作。
隨著梅山鐵礦原礦產(chǎn)量的日益增加和采礦生產(chǎn)爆破分段水平的不斷下移,梅山鐵礦斜坡道運輸距離由3.2 km延伸到5 km以上,大載質(zhì)量長距離下坡對運輸車輛的性能提出更大的考驗,現(xiàn)有設(shè)備制動性能已不能滿足礦山安全生產(chǎn)的要求。主要問題如下:
(1)多功能運輸車使用112系列剛性行星驅(qū)動橋,使用螺旋錐齒可以提供大扭矩和高效率,制動形式為橋體制動器,此種車橋剎車方面的優(yōu)點是使用較小的力矩就可以實現(xiàn)剎車制動,同時缺點也比較明顯,剎車片數(shù)量較少,難以承受長距離、多頻次的頻繁剎車[2]。
(2)梅山鐵礦部分路面為迎頭碎石路,路況較為復(fù)雜,操作人員需要頻繁制動,剎車制動時間較長,摩擦片溫度升高較快,設(shè)備缺乏有效的橋內(nèi)部冷卻系統(tǒng),造成摩擦片摩擦系數(shù)快速下降,剎車性能急劇下降。
(3)該型多功能運輸車行車制動的液壓系統(tǒng)采用供油剎車制動,停車制動使用斷油剎車油缸和相應(yīng)連桿機(jī)構(gòu)推動剎車片進(jìn)行制動,此種剎車形式存在剎車反應(yīng)時間較長、緊急情況下安全性較差、故障率較高等缺點[3]。
針對梅山鐵礦生產(chǎn)條件變化和車輛性能及運行中出現(xiàn)的問題,對傳統(tǒng)系統(tǒng)的優(yōu)化初步方案是使用承受更大動載和具有冷卻功能的車橋、配套擺動架和液壓系統(tǒng)。
德國Kessler公司產(chǎn)的驅(qū)動橋使用彈簧制動,液壓松閘制動器即油浸式濕式制動器。該制動器的制動轂布置在驅(qū)動橋兩端,靜摩擦片內(nèi)花鍵與制動器外殼連接,動摩擦片交叉懸置于靜摩擦片之間,通過外花鍵與輪轂相連,隨輪轂一起轉(zhuǎn)動。制動狀態(tài)時沒有壓力油到達(dá)制動活塞,制動彈簧自由推動剎車活塞來壓緊動靜摩擦片,輪轂和制動器連為一體;行駛狀態(tài)時壓力油到達(dá)制動活塞,活塞壓推動制動彈簧,動靜摩擦片處于自由狀態(tài),輪轂和制動器外殼可以自由活動,車輛可以正常行駛。同時動靜摩擦片由骨架封和背靠背密封形成空腔,允許冷卻油流過摩擦片,將制動產(chǎn)生的熱量帶走,防止摩擦片溫度升高,保證剎車性能的穩(wěn)定性不變。這種制動方式安全可靠、使用壽命長、停車制動與行駛制動作用到一處,制動液壓系統(tǒng)相對簡單,反應(yīng)也更加靈敏。
2.1.1驅(qū)動橋的型號的確定
112驅(qū)動橋的靜承載能力是16 000 kg,多功能車空載質(zhì)量為是7 500 kg,滿載質(zhì)量不超過12 500 kg,通過測量,空載時后橋載質(zhì)量是2 700 kg,滿載時后橋荷載是9 500 kg,外輪廓寬度是1 790 mm。通過載荷匹配,初步選擇Kessler公司生產(chǎn)的D81系列驅(qū)動橋。此系列橋的外輪廓寬度為18 000 mm,靜承能力為32 000 kg,完全滿足車輛承載要求,相較于112系列驅(qū)動橋承載力更大,安全系數(shù)更高。
2.1.2減速比的確定
根據(jù)一級減速和輪邊減速的傳動比計算公式:

式中,i0為總傳動比;i1為一級減速器的傳動比,等于盤齒數(shù)目與錐齒數(shù)目的比值;i2為輪邊減速器的傳動比[4]。
通過查詢112系列驅(qū)動橋的減速比i0=22.3,D81系列驅(qū)動橋減速比可選22.4,滿足車輛傳動需求。
2.1.3制動距離的核算
查詢可知,D81系列驅(qū)動橋的制動力矩為17 600N·m,大于112系列驅(qū)動橋的制動力矩15 500 N·m,制動力矩滿足需要。
井下車輛標(biāo)準(zhǔn)行車制動器制動距離m為

式中,v為車輛運行速度,km/h。
滿載運行時速20 km/h時,計算制動器距離應(yīng)小于10.29 m。使用D81系列驅(qū)動橋滿載時速20 km/h時,經(jīng)過測量制動距離是4.1 m,制動時間為1.5 s。因此,對比礦山無軌設(shè)備安全標(biāo)準(zhǔn),使用D81驅(qū)動橋完全符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)。
通過載荷核算、傳動比核算、剎車安全距離核算,D81系列驅(qū)動橋完全符合使用要求,且通過對車橋輸出接盤的加工,可以實現(xiàn)和車輛原有傳動系統(tǒng)匹配[5-6]。
選取D81系列驅(qū)動橋后,由于驅(qū)動橋固定安裝尺寸不同,則需要重新設(shè)計加工前橋擺動架。重新設(shè)計擺動架,將原有擺動架割除,新擺動架安裝如圖1所示,將1、3連接板與前機(jī)架焊接為一體,擺動架2通過螺栓和驅(qū)動車橋5連為一體,擺架2通過銷軸和銅套在連接板1、3之間可以有±10°的擺動。
D81驅(qū)動橋行車制動采取斷油剎車的剎車模式,故剎車液壓系統(tǒng)需要進(jìn)行必要的設(shè)計優(yōu)化。經(jīng)過分析,需要對行車制動和冷卻系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計,設(shè)計原理如圖2所示。
(1)行車制動。剎車壓力油P來自于原有制動剎車沖壓閥,壓力油P來到腳剎閥1,正常工作時壓力油通過腳剎閥到達(dá)前后橋,推動活塞推開彈簧,打開動靜剎車片,驅(qū)動橋2、3的輪轂和剎車體可以自由轉(zhuǎn)動,車輛可以正常行駛。需要行車制動時,踩下腳剎閥2,壓力油P被截斷,到驅(qū)動橋2、3的剎車油管腳剎閥1的T口相連,壓力油返回液壓油箱,制動彈簧壓力進(jìn)入自由狀態(tài),制動彈簧推動活塞壓緊動靜摩擦片,驅(qū)動橋2、3的輪轂和剎車體合為一體,車輛進(jìn)入制動狀態(tài)。
(2)冷卻系統(tǒng)。冷卻壓力油P1來自于原車沖壓閥的溢流回油,冷卻油到達(dá)前后驅(qū)動橋2、3,對動靜摩擦片冷卻后由T口回到液壓油箱。


經(jīng)過優(yōu)化后的多功能車在梅山鐵礦進(jìn)行了工業(yè)化驗證。長期運行后,故障率較低,安全性大幅度提升,滿足礦山安全運行需要。但是也存在一定問題,主要表現(xiàn)為輪邊密封經(jīng)常漏油,經(jīng)過分析測量發(fā)現(xiàn),由沖壓閥溢流出的冷卻油P1流量不穩(wěn)定,壓力在0~4 MPa波動,造成橋內(nèi)壓力過高,超出輪邊背靠背密封承受壓力1 MPa。故對液壓系統(tǒng)進(jìn)一步改進(jìn),圖3為改進(jìn)后液壓原理圖,改進(jìn)后液壓系統(tǒng)安裝齒輪泵2,溢流閥4和流量調(diào)節(jié)閥3,冷卻液壓系統(tǒng)的齒輪泵1由液壓油箱吸取液壓油,經(jīng)過流量調(diào)節(jié)閥3和溢流閥4,形成壓力和流量穩(wěn)定的冷卻壓力油,來到驅(qū)動橋9對動靜剎車片進(jìn)行冷卻后,經(jīng)過單向閥和濾芯液壓油回到液壓油箱。

經(jīng)過工業(yè)化驗證及后續(xù)的改進(jìn),優(yōu)化后的設(shè)備長期在梅山鐵礦運行,多功能運輸車滿載在斜坡道長距離行駛安全性能滿足需求,制動效果得到較大改善,故障率降低明顯,車橋及剎車系統(tǒng)年平均故障維持在較低水平,極大地節(jié)約了運行成本,完全達(dá)到既定的優(yōu)化效果。