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V2O5/(TiO2-SiO2)脫硝催化劑新型制備工藝及性能研究

2021-12-15 06:57:20孫春暉陳永生張景成于瑞香
無機鹽工業 2021年12期
關鍵詞:催化劑

孫春暉,陳永生,劉 偉,許 巖,張景成,于瑞香

(中海油天津化工研究設計院有限公司,天津300131)

選擇性催化還原(SCR)反應技術是目前火力發電廠應用較為廣泛的脫硝技術[1]。脫硝技術的核心是脫硝催化劑,它可以有效地將煤炭燃燒釋放的氮氧化物還原成氮氣釋放到大氣,真正降低煤炭燃燒對大氣環境的污染[2]。V2O5是目前脫硝催化劑應用的主流催化劑活性組分。筆者采用V2O5作為催化劑活性組分,以自制7孔圓柱蜂窩鈦硅復合氧化物為載體,用滴膠涂覆法制備V2O5/(TiO2-SiO2)脫硝催化劑。考察了V2O5在鈦硅復合氧化物載體上的分布、V2O5涂覆量等對催化劑性能的影響,并就反應溫度、反應空速、NH3與NO物質的量比等條件對脫硝催化劑活性的影響進行了研究。

1 實驗部分

1.1 原料和儀器

原料:五氧化二釩,偏釩酸銨,羥丙基甲基纖維素(HPMC),二氧化鈦(銳鈦礦型),氧化釔,硅溶膠(自制)。

儀器:SLR型遠紅外電磁加熱板;WIGGENS WB6000 D型高速高扭矩攪拌器;DL-101-2BS型電熱恒溫鼓風干燥箱;SX-G03163型節能箱式電爐;KW-4AD型滴膠機;ULTRAMAT23型氣體分析儀;GPro 500型氨氣分析儀;D/MAX-2500型X射線衍射儀;AutoChemⅡ型全自動化學吸附儀;ASAP2000型比表面分析儀(BET)。

1.2 脫硝催化劑的制備

稱取適量二氧化鈦與酸性硅溶膠混合,加入少量氧化釔充分捏合、成型,經干燥、煅燒制備成TiO2質量分數為85%的7孔圓柱蜂窩鈦硅復合氧化物載體(簡稱載體)。稱取一定量NH4VO3置于去離子水中,加入少量HPMC攪拌,加熱至NH4VO3完全溶解。將膠液倒入滴膠機,使膠液注入載體,壓縮空氣吹掃,120℃干燥固化1 h后重復涂覆1次,再經120℃干燥6 h,520℃焙燒4 h,制備成V2O5/(TiO2-SiO2)脫硝催化劑(簡稱脫硝催化劑)。

1.3 脫硝催化劑的評價

脫硝催化劑的評價實驗采用固定床管式反應器進行。管式反應器長為40 cm、內徑為1.5 cm,外壁采用溫控電加熱,反應器底部鋪裝惰性瓷環,脫硝催化劑裝填量為1 g。模擬反應煙氣是NO、N2和O2的混合氣,其中N2作為反應平衡氣,O2設定為固定值過量,穩定供給。NO、N2和O2分別采用高壓鋼瓶儲存,實驗前按規定配比混合后備用。還原氣體NH3采用液氨鋼瓶配送。進出管式反應器的氣體采用氣體分析儀進行分析檢測[3]。

2 結果與討論

2.1 XRD分析

圖1為載體、TiO2、SiO2、Y2O3的XRD譜圖。從圖1可知,載體中的TiO2為銳鈦礦型(標準卡片JCPDS 1-562);SiO2特征峰寬闊、彌散,類似饅頭狀,是無定型SiO2。制備載體時添加了少量Y2O3作為穩定劑。由于Y2O3添加量少,XRD未檢測出,使得載體分析表征只出現TiO2特征峰,但是峰強度有所減弱,推測是SiO2嵌入所致。

圖1 載體、TiO2、SiO2、Y2O3的XRD譜圖Fig.1 XRD patterns of support,TiO2,SiO2 and Y2O3

采用滴膠涂覆法制備不同V2O5涂覆量的脫硝催化劑,活性組分V2O5通過滲透、吸附、擴散、沉積等傳質過程負載在載體上。圖2為不同V2O5涂覆量(質量分數)的脫硝催化劑XRD譜圖。從圖2看出,不同V2O5涂覆量脫硝催化劑均未檢測出V2O5特征峰[4],只檢測出載體特征峰。這說明在V2O5涂覆量較低情況下,活性組分在載體表面呈高度分散狀態。

圖2 V2O5和不同V2O5涂覆量的脫硝催化劑XRD譜圖Fig.2 XRD patterns of V2O5 and the series SCR catalysts with different V2O5 content

2.2 比表面積分析

表1為不同V2O5涂覆量脫硝催化劑比表面積分析結果。由表1可知,隨著V2O5涂覆量由0增加到1.2%,脫硝催化劑比表面積由135.51 m2/g逐漸減小到119.57 m2/g,但是當V2O5涂覆量增加至1.6%時,催化劑比表面積下降幅度相對較大,為89.36 m2/g。

表1 不同V2O5涂覆量的脫硝催化劑比表面積分析結果Table 1 BET analysis results of the series SCR catalysts with different V2O5 content

2.3 H2-TPR分析

100~800℃脫硝催化劑載體化學性質相對穩定[5-6],只有活性組分V2O5在H2-TPR分析中出現明顯還原峰。圖3為不同V2O5涂覆量脫硝催化劑H2-TPR圖。從圖3可知,脫硝催化劑在320、440、540℃均出現H2還原峰,這與BOSCH等[7]認為V5+還原需要經歷3個階段變化即V5+→V13/3+→V4+→V3+相吻合。但是,當V2O5涂覆量增加至1.6%時,脫硝催化劑在高溫處(640℃)出現更難被氫氣還原的釩氧化合物。

圖3 不同V2O5涂覆量的脫硝催化劑H2-TPR圖Fig.3 H2-TPR spectra of the series SCR catalysts with different V2O5 content

2.4 V2O5涂覆量、反應溫度對脫硝催化劑脫硝活性的影響

采用NH3作為還原劑進行煙氣脫硝反應,在催化劑作用下反應系統發生的主要化學反應[8]:

在空速為10 000 h-1、n(NH3)/n(NO)=1.2條件下,考察了V2O5涂覆量、反應溫度對脫硝催化劑活性的影響,結果見圖4。從圖4看出,隨著反應溫度升高,NO轉化率呈現先升高后降低趨勢,并且在反應溫度為320℃、V2O5涂覆量為1.2%時NO轉化率最高,達到93.0%。在脫硝反應過程中,反應溫度從220℃升高到320℃有利于提高NO轉化率,但是反應溫度繼續提高,會發生NH3氧化反應[9],使NO轉化率下降;脫硝催化劑中V2O5涂覆量增加有利于提高NO轉化率[10],但是涂覆量過高(超過1.2%),反而降低NO轉化率。結合脫硝催化劑是經過兩次涂覆制備而成,并且催化劑在V2O5涂覆量為1.6%時比表面積降幅相對較大(89.36 m2/g)和H2-TPR分析檢測出催化劑在640℃的高溫時存在更難被氫氣還原的釩氧化合物,可以充分說明原本分散在載體表面上的活性組分隨著V2O5涂覆量的增加,疊加、團聚生成了更致密的釩氧多聚物甚至V2O5晶體[11]。這些物質損失了部分催化劑的活性中心,降低了脫硝催化劑的活性[12-14]。綜合上述分析結果可以得出,V2O5涂覆量為1.2%、反應溫度為320℃時,催化劑脫硝活性最好。

圖4 V2O5涂覆量、反應溫度對脫硝催化劑脫硝活性的影響Fig.4 Influence of the V2O5 content and the reaction temperature on the activity of the series SCR catalysts

2.5 空速對脫硝催化劑脫硝活性的影響

在脫硝反應過程中高空速可以提高催化劑的利用率,降低脫硝成本。使用V2O5涂覆量為1.2%的脫硝催化劑,在反應溫度為320℃、n(NH3)/n(NO)=1.2條件下,考察了空速對脫硝催化劑脫硝活性的影響,結果見圖5。由圖5看出,空速對催化劑脫硝活性的影響較大。當空速為5 000、10 000 h-1時,NO轉化率分別為93.3%和93.0%,催化劑的脫硝活性相對平穩;空速繼續增大,NO、NH3通過催化劑床層的時間過短,NO、NH3未能與催化活性中心充分接觸即被吹掃而出,降低了NO轉化率。為充分合理利用催化劑,空速選定10 000 h-1為宜。

圖5 空速對脫硝催化劑脫硝活性的影響Fig.5 Influence of the space velocity on the activity of the SCR catalyst

2.6 n(NH3)/n(NO)對脫硝催化劑脫硝活性的影響

在煙氣脫硝過程中,NH3量直接影響NO轉化率。首先NH3通過氣相擴散吸附到催化活性中心上,然后NO與吸附態的NH3進行反應生成N2和H2O釋放出去[15]。使用V2O5涂覆量為1.2%的脫硝催化劑,在反應溫度為320℃、空速為10 000 h-1條件下,考察了n(NH3)/n(NO)對脫硝催化劑脫硝活性的影響,結果見圖6。由圖6可知,隨著n(NH3)/n(NO)增加NO轉化率提高,但是當n(NH3)/n(NO)>1.2以后NO轉化率趨于穩定。這是因為吸附在催化劑活性中心上的NH3達到飽和,多余的NH3并未參與脫硝反應而是直接被排出反應系統。所以,選擇n(NH3)/n(NO)=1.2為宜。

圖6 n(NH3)/n(NO)對脫硝催化劑脫硝活性的影響Fig.6 Influence of the n(NH3)/n(NO)on the activity of the SCR catalyst

2.7 V2O5/(TiO2-SiO2)與工業脫硝催化劑脫硝活性對比

綜合上述實驗結果制備出V2O5涂覆量為1.2%的脫硝催化劑,在反應溫度為320℃、空速為10 000 h-1、n(NH3)/n(NO)=1.2條件下進行脫硝活性實驗,并與工業脫硝催化劑對比,結果見圖7。由圖7看出,分別采用自制脫硝催化劑(V2O5涂覆量為1.2%)、工業脫硝催化劑Ⅰ(V2O5質量分數為6.7%)、工業脫硝催化劑Ⅱ(V2O5質量分數為2.2%)進行14 d的脫硝活性實驗,平均每天NO轉化率分別為93.0%、92.4%、86.7%。對比實驗結果表明,滴膠涂覆法制備的V2O5/(TiO2-SiO2)催化劑性能穩定,脫硝活性優于工業脫硝催化劑Ⅰ和工業脫硝催化劑Ⅱ。V2O5/(TiO2-SiO2)催化劑降低了釩的使用量,節約了生產成本,減少了環境污染。

圖7 V2O5/(TiO2-SiO2)與工業脫硝催化劑脫硝活性比較Fig.7 Comparison of NOconversion amount the V2O5/(TiO2-SiO2)SCR catalyst and two kind of industrial SCR catalyst

3 結論

通過實驗可以得出,采用滴膠涂覆法以自制的7孔圓柱蜂窩鈦硅復合氧化物載體制備的V2O5/(TiO2-SiO2)脫硝催化劑化學性質穩定。使用V2O5涂覆量為1.2%的脫硝催化劑,在反應溫度為320℃、空速為10 000 h-1、n(NH3)/n(NO)=1.2條件下進行脫硝活性實驗,NO轉化率達到93.0%。與目前工業脫硝催化劑相比,制備的V2O5/(TiO2-Si O2)脫硝催化劑性能優良,釩的使用量明顯降低,節約了生產成本,減少了環境污染。

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