梁恩武,李豐輝,王月杰,張繼偉,鄭中亮
(1.中海油能源發展股份有限公司工程技術分公司,天津 300452;2.中海石油(中國)有限公司曹妃甸作業公司,
天津 300459;3.中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300459)
在原油的生產和儲運過程中,原油含水率的測試十分重要,直接影響到原油的開采、集輸、計量、脫水、銷售和冶煉等,影響原油的品質及開發成本[1]。原油含水率的準確測試對于確定出水、出油層位,估計原油產量、預測油井開發壽命、油井的產量質量控制、油井狀態檢測、數字化油田建設等具有重要的經濟效益和社會效益[2-6]。
國內外科研工作者先后提出多種測試方法,包括離線測定方法及在線測定方法,在應用中雖取得一定的效果,但受限于技術和工藝水平,在測試精度、性價比、全程測試、安全環保等方面還存在諸多的問題[7-10]。
中海油海上某油田邊底水能量強,含水上升快,隨著油田的開發,目前綜合含水達94%,含水>60%的高含水油井占到總井數約4/5,含水>90%的特高含水油井占到總井數約60%。產液優化調整及側鉆決策的主要依據之一是單井含水率狀態。
因此,海上某油田對高含水井含水率測定的精度提出了更高的要求,目前現場使用離心法,由于高含水井油量少、取樣量有限、取樣杯粘附原油、離心管小、肉眼讀取誤差等限制,含水率測定精度有限,給油藏分析決策帶來一定困難。針對海上某油田研究的新型油井含水化驗裝置,采用過濾法原理,與常規工藝方法互相驗證,提升高含水井含水化驗精度。
該新型油井含水化驗裝置如圖1所示,包括原液罐(內壁附著超疏油涂層)、清液罐、稱重模塊、膜組件(內部密封油水分離膜)、電源系統、真空泵及交互模塊。

圖1 化驗裝置結構圖
開發的高效油水分離膜材料(親水疏油材料,密封在膜組件中)能有效阻隔油水混合物中的油組分,達到油水分離的效果。準確測定產出液總質量(M)及過濾水質量(M1),再加上膜組件殘留水質量(k),自動計算精準的井液含水率,提升高含水油井含水率測定的準確性和效率。

(1)具有一系列不同體積的大容量裝置,根據各井生產情況采用不同體積的大容量裝置延長取樣時間,利用取樣體積放大的方式減小井液波動造成的測試誤差。
(2)利用可拆裝的取樣桶(內壁超疏油涂層),同時現場取樣及化驗室過濾,防止了產出液轉移過程中的原油粘附損失,增加稱重模塊,避免了使用人眼讀取體積出現的誤差。
(3)含水測定增加油水分離膜,油水相快速分離,通過精確的過濾水重量/產出液總重量計算含水率,測試更快更準確,提高工作效率,更好地指導生產。
(4)取樣及測定裝置清洗方便,可循環使用,環保經濟。
如表1、圖2所示,前期利用水質較好的現場油水樣進行室內效果分析,見序號1、序號2數據,新型油井含水化驗裝置含水率測定結果和標準液理論數據進行比對,誤差在±0.5%以內,單次檢測在15 min以內。其中標準液制備方法:中海油海上某油田油水樣,破乳后利用分液漏斗油水分離,得到純油及純水(含有少量雜質,水質較澄清),按照預設的含水率,取一定質量的純油及純水,倒入原液罐中,即可得到標準液。其中疏油層為3 μm孔徑水下超疏油-超親水纖維素膜(直徑20 cm)。其中k值為膜組件殘留水質量,根據20組標準液測試,標定出k值為18 g。其中真空度-60表示-0.098×60%=-0.059 MPa。

表1 理論數據對比

圖2 室內測定誤差情況
如表1、圖2所示,整改后利用水質較差的現場油水樣進行室內效果分析,主要針對前期工藝無法滿足現場存在的水質較差的油井測定,出現堵膜測定中止、漏油等問題,最終確定序號9為最終的現場測定方案,新型油井含水化驗裝置含水率測定結果和標準液理論數據進行比對,誤差在±0.5%以內,單次檢測在15 min以內。其中標準液制備方法:中海油海上某油田油水樣,破乳后利用分液漏斗油水分離,得到純油及純水(含有多種雜質的油井渾水),按照預設的含水率,取一定質量的純油及純水,倒入原液罐中,即可得到標準液。
序號3中,復合膜片為10 μm孔徑水下超疏油-超親水纖維素膜+5 μm孔徑SiO2親油-疏水膜+10 μm孔徑水下超疏油-超親水纖維素膜+5μm孔徑SiO2親油-疏水膜+100 μm孔徑海綿親油-疏水膜+10 μm孔徑水下超疏油-超親水纖維素膜(共6層膜,排列順序為從原液罐至清液罐),直徑20 cm,標定出k值為52 g,最終過濾速度40 min未完成,不滿足要求,分析原因是膜片層數過多。序號4中,減少膜片層數到4層,標定出k值降為34 g,最終過濾速度為34 min,不滿足要求,分析原因是油井渾水堵塞其中一層膜片,導致過濾速度偏慢。序號5中,將最后一層海綿層更換為砂芯層,過濾速度為47 min,且誤差超過±0.5%,分析原因為油井渾水堵塞第一層疏油層,導致過濾速度偏慢。序號6中,改變膜片排列順序,將孔徑大、膜片厚的海綿層放在第一層,過濾速度為9 min,精度、速度滿足要求。序號7中,樣品經過加熱80 ℃、OP-10 2.5 mg/L、乳化機3 000 r/min處理,模擬現場井口產出液剛取出的狀態,但誤差達到3.45%,過濾速度明顯加快,分析原因是高溫對復合膜(尤其是海綿層)的親水、疏水性能產生影響,導致k值波動較大。序號8、序號9中,重新驗證序號6的測定穩定性,真空度降為-15至-45,防止真空過大漏油,原油已滲過第3層膜片,極少量到達第4層膜片,因此膜片層數最少4層,要求樣品靜置到常溫,測定精度、速度滿足要求,確定為最終的現場測定方案。
如表2所示,前期利用水質較好的現場油水樣,針對含水率>90%的高含水油井,任意選取中海油海上某油田3口井產出液進行含水率測試驗證,與專業機構中海油實驗中心測試結果對比,誤差在±0.5%以內,單次檢測在15 min以內。序號3中新型油井含水化驗裝置測試,測得過濾水中含油103 mg/L,不影響測定精度,且過濾油中無水滴,表明油水分離膜片-單層膜精細過濾性能良好,可以保證測定精度。

表2 專業機構數據對比
本文研究了一種具有離線取樣檢測功能的新型油井含水化驗裝置,可以提升高含水油井含水率測定精度,針對含水率>90%的高含水油井,與標準液理論數據、專業機構數據進行比對,測試誤差均在±0.5%以內,測試時間控制在15 min以內,滿足現場更準、更快、更便捷的含水率測定需求,使原油產量分配更精準,提限液優化、側鉆判斷更科學。最優測定條件為:油水樣靜置到常溫,膜片為4層膜/20 cm/海綿層-疏油層-砂芯層-疏油層,k值為52 g,真空度為-15至-45。