彭國平 弓海斌
(中車青島四方機車車輛股份有限公司 山東 青島 266000)
為保證動車組車底整體結構平順化和設備艙的密封性,需將車頭部下方凹陷處進行密封,為減小質量,密封板一般采用玻璃鋼材質,四周通過16個M10×40螺栓進行緊固,如圖1所示。動車組運行20萬km左右時,檢查發現多處螺栓安裝孔周圈存在裂紋。

圖1 玻璃鋼底板
該玻璃鋼底板尺寸為1 268 mm×925 mm×6 mm,質量為16.56 kg;由于該底板尺寸較大,在中部黏接截面為6 mm×20 mm的網狀玻璃鋼加強筋,保證結構整體剛度;四周設16個?12 mm螺栓孔,提高安全冗余,玻璃鋼底板螺栓安裝孔處預埋40 mm×40 mm×2 mm的不銹鋼墊板,增強連接部位受壓能力,具體結構如圖2所示。

圖2 玻璃鋼底板及預埋不銹鋼墊板結構
通過對此結構裂紋的玻璃鋼底板進行調查發現,裂紋位置全部位于螺栓緊固處,對裂紋形態進行分析,裂紋源位于不銹鋼墊板與玻璃鋼黏接處。
(1)制作6 mm厚的整體玻璃鋼底板,脫模后開孔定位,然后將孔周邊的不銹鋼墊板預埋區域打磨去除4 mm,剩余厚度為2 mm,如圖3所示。

圖3 不銹鋼墊板區域加工打磨
(2)放入不銹鋼墊板,與玻璃鋼底板上的開孔對齊,然后用黏接劑黏接為一體,如圖4所示。

圖4 不銹鋼墊板粘接
(3)上表面采用兩層EMC450短切氈糊制補強,固化后開孔并打磨平整,如圖5所示。

圖5 不銹鋼墊板上部糊制補強
對現場施工進行調查,不銹鋼墊板預埋生產工藝要求較高,為確保不銹鋼墊板四周區域纖維連續,需要滿足以下要求:(1)玻璃鋼底板與不銹鋼墊板貼合處需打磨平整,平面度要求較高;(2)不銹鋼墊板表面平整度要求高,不允許存在邊緣不齊、銳角棱邊等現象;(3)要求不銹鋼墊板周圈糊制均勻,纖維連續。
對上述玻璃鋼底板使用HyperWorks有限元軟件進行仿真分析,載荷工況分為底板自重+2 500 Pa氣動載荷、底板自重-2 500 Pa氣動載荷兩種工況。仿真結果表明:墊板四周區域纖維不連續,存在樹脂聚集薄弱區,該區域存在應力集中現象,如圖6所示。

圖6 加工后放置墊板工藝仿真計算結果
模擬現車工況的氣動載荷(氣動載荷±2 500 Pa,150萬次),對無故障的玻璃鋼底板進行了疲勞試驗。試驗進行至40萬次時,檢查發現底板4處螺栓安裝孔位置出現裂紋,裂紋起始位置與故障件開裂位置及仿真分析中應力集中位置一致,均位于不銹鋼墊板與玻璃鋼結合處。
根據仿真計算、地面試驗等分析玻璃鋼底板裂紋的原因為:不銹鋼墊板預埋施工工藝存在缺陷,四周存在應力集中;施工制造過程中,預埋墊板四周存在邊緣不齊、銳角棱邊等制造缺陷,加劇應力集中效果;在氣動載荷沖擊作用下,應力集中處產生裂紋直至發展斷裂。
2.1.1改善施工工藝
將預埋不銹鋼墊板改為預埋不銹鋼襯套,改善施工工藝,降低施工難度,襯套安裝無須打磨玻璃鋼底板,消除螺栓安裝孔周邊纖維不連續問題,避免制造缺陷。
2.1.2提升整體剛度
進一步優化玻璃鋼底板結構,提高底板整體剛度,降低氣動載荷對玻璃鋼底板變形量。(1)玻璃鋼底板與車體骨架連接區域厚度由6 mm增至8 mm;(2)中部加強筋由矩形(截面6 mm×20 mm)網狀玻璃鋼加強筋結構改為梯形(截面50 mm×30 mm×10 mm)網狀加強泡沫芯材結構(見圖7)。

圖7 優化方案結構
2.1.3降低應力集中
在玻璃鋼底板螺栓安裝孔四周增加通長U型不銹鋼梁,增加螺栓安裝受力面積,通過U型梁對螺栓緊固力的再分配,消除應力集中,降低螺栓安裝孔處所受應力,如圖8所示。

圖8 U型不銹鋼梁防脫結構
對優化后玻璃鋼底板采用HyperWorks有限元軟件進行仿真分析,載荷工況分為底板自重+2 500 Pa氣動載荷、 底板自重-2 500 Pa氣動載荷兩種工況。仿真結果表明:由于玻璃鋼底板剛度增加、U型梁對螺栓緊固力進行了再分配,螺栓孔襯套周邊應力大幅降低,可靠性進一步提高,如圖9所示。

圖9 仿真計算結果
按動車組現車工況對優化后玻璃鋼底板進行疲勞試驗,在施加氣動載荷±2 500 Pa的作用下,進行了150萬次試驗,試驗完成后,底板及不銹鋼襯套周邊未出現裂紋、變形等缺陷。
優化方案裝車后,運行里程已超過120萬km,目視檢查底板及不銹鋼襯套周邊未發現裂紋。對比原結構在運行20萬km左右即發生問題,結構可靠性顯著提升。
本文對玻璃鋼底板故障進行了分析,指出了造成裂紋的根本原因,從設計結構、降低應力集中、提升整體剛度等方面進行了優化設計,并經過強度仿真分析、地面疲勞強度試驗及現車驗證,驗證了新結構的底板在疲勞強度和應力集中方面有顯著改善,解決了玻璃鋼底板裂紋故障的隱患,保證了列車的運行安全、可靠。□