文_石建國 徐州工程學院
礦渣立磨是水泥、建材行業(yè)生產(chǎn)過程的核心粉磨設備,而高溫煙氣沸騰爐則是立磨系統(tǒng)的重要物料烘干設備,它能夠將立磨工藝操作所需的熱風溫度持續(xù)傳遞到磨內(nèi),成為礦渣立磨持續(xù)、穩(wěn)定、高效運轉的重要保障因素。
受原燃料品種、水分、熱值、配比、爐況等工況因素影響,給高溫煙氣沸騰爐穩(wěn)定運行帶來波動,從而使礦渣粉磨過程出現(xiàn)較大震動,磨況穩(wěn)定性變差,一旦出現(xiàn)由于人工干預調(diào)整不及時,沸騰爐正常沸騰狀況失效,則爐內(nèi)即呈現(xiàn)結焦或結渣狀態(tài),迫使礦渣粉磨生產(chǎn)中斷甚至停運,導致系統(tǒng)能耗指標異常。
因此,實現(xiàn)預知性智能化操作,使高溫煙氣沸騰爐長效穩(wěn)定運行,最大限度優(yōu)化系統(tǒng)能耗指標,成為礦粉生產(chǎn)企業(yè)追求的目標。將原現(xiàn)場手動控制模式,改造為智能化自控模式,引入能源管控系統(tǒng),設計引入模糊PID算法,實現(xiàn)沸騰爐可動態(tài)調(diào)整參數(shù)的無人值守操作,使系統(tǒng)穩(wěn)定性和精準程度得以迅速提高。
某建材有限公司配置兩條JLSM1-46.4礦渣粉磨生產(chǎn)線,可實現(xiàn)年產(chǎn)礦粉140萬t。礦渣粉磨工藝流程為:高壓電動機(功率:3150kW,電壓:10kV)驅動主減速機帶動磨盤轉動,待粉磨的物料由螺旋鉸刀送入旋轉的立磨磨盤中心,在離心力的作用下,物料向磨盤周邊移動,進入粉磨輥道,同時沸騰爐熱風經(jīng)兩側管道從風環(huán)進風口進入磨內(nèi),在磨輥壓力作用下,物料受到擠壓、研磨和剪切作用而被粉碎。
配套的高溫煙氣沸騰爐型號為ZXFR16,每臺立磨各配置一座,每座沸騰爐供熱能力為66.88×106kJ/h,燃燒室控制溫度為700~900℃。
高溫煙氣沸騰爐系統(tǒng)包括:布風裝置、沸騰燃燒室、燃燼室、給煤系統(tǒng)(圓盤喂料機)、冷風閥、混風閥、燃料儲存?zhèn)}(煤倉)、燃料下料倉、燃料提升機、鼓風機、袋式收塵器、電控系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)等。工藝流程見圖1所示。
高溫煙氣沸騰爐是礦渣粉磨系統(tǒng)中礦渣烘干的主要熱源設備,所用原燃料為新型生物質燃料、蘭炭和工業(yè)廢棄黑渣的適當比例混合物,經(jīng)定量給料機稱量后,破碎機輕量破碎,沿燃料輸送皮帶經(jīng)提升機送入燃料儲存艙內(nèi),再通過下料小倉將燃料釋放給圓盤喂料機進入沸騰爐燃燒室,其燃燒方式介于層狀燃燒和懸浮燃燒之間。高壓空氣通過均風箱由一次風的動壓頭變成均勻分布的靜壓頭,從風帽上的微孔以高速高壓吹入爐內(nèi),使其沸騰床形成氣墊層,將粒徑0~10mm、料層厚度為300~500mm的燃料顆粒全部吹起并上下翻動。料層由于高壓氣體增加了煤粒間的空隙膨脹而產(chǎn)生激烈運動,并在不停地翻騰、跳動,使沸騰料層的燃料與含碳量為1%~2%的灼熱灰渣充分混合燃燒,產(chǎn)生的熱風經(jīng)冷風閥和混風閥調(diào)節(jié)后通過熱風管道輸送至磨內(nèi),對磨內(nèi)的濕礦渣物料進行烘干,滿足立磨生產(chǎn)操作適宜溫度及熱風需求。
沸騰爐現(xiàn)場控制箱分別位于爐體附近的兩個操作室內(nèi),現(xiàn)場司爐員根據(jù)立磨中控室對熱風及溫度需求,通過儀表盤上的儀表數(shù)據(jù)顯示,手動調(diào)整控制箱的調(diào)節(jié)電位器,控制燃料下料量和風量,司爐員需連續(xù)觀察燃料下料是否順暢,是否存在堵料和下料不暢等異常情況發(fā)生,根據(jù)火焰顏色狀態(tài)預判是否存在爐膛結焦等異常先兆。一旦發(fā)生堵料等事件,需要人工啟動振打電機控制箱,完畢后手動停止振打。由于每班司爐人員水平、物料水分、熱值均存在一定差異,加上人為判斷失誤,導致沸騰爐下料穩(wěn)定性偏差,運行故障率偏高,從而使系統(tǒng)能耗指標偏高。
保留原手動控制箱,將新型自控系統(tǒng)接入原DCS大系統(tǒng)中,在沸騰爐智能系統(tǒng)嵌入自行設計的模糊PID控制器。同時,整條生產(chǎn)線增加一套能源管控系統(tǒng),通過對現(xiàn)場用能設備進行分區(qū)分類數(shù)據(jù)采集,即對立磨主系統(tǒng)、沸騰爐系統(tǒng)、空壓機和冷卻水公共系統(tǒng)、照明系統(tǒng)等用能分別統(tǒng)計分析,系統(tǒng)內(nèi)部通過能源動態(tài)用能分析,實時給出能源控制策略,通過輸出模塊控制現(xiàn)場用能設備,使現(xiàn)場設備最大限度得以低能耗運行。其中針對沸騰爐的燃料輸送、燃料喂料、爐內(nèi)鼓風、火焰狀態(tài)識別分別由能源系統(tǒng)統(tǒng)一管理,其流程如圖2所示。

圖2 高溫煙氣沸騰爐自控系統(tǒng)流程圖
3.2.1 燃料喂料系統(tǒng)
將原圓盤喂料機的變頻控制、燃料倉壁振動電機控制信號接入新增能源系統(tǒng),多維度配置3個喂料系統(tǒng)的堵料、斷料狀態(tài)檢測傳感器,增加現(xiàn)場視頻監(jiān)控影像。當自控系統(tǒng)通過堵料傳感器檢測到燃料輸送出現(xiàn)堵料狀態(tài)時,立即觸發(fā)堵料報警(畫面與聲光報警);當檢測到斷料狀態(tài)時,會自動啟動燃料倉壁振打電機并觸發(fā)斷料報警(畫面與聲光報警),提醒操作員盡快處理。
3.2.2 爐內(nèi)鼓風系統(tǒng)
將原爐內(nèi)鼓風系統(tǒng)熱風爐鼓風機的變頻控制接入該能源系統(tǒng)中,增加風箱壓力、爐膛壓力、爐膛內(nèi)部溫度、爐膛出口溫度的壓力、溫度測量傳感器。
3.2.3 爐火監(jiān)控系統(tǒng)
增加燃料圓盤喂料機高清視頻監(jiān)控攝像機,每臺喂料機對應一臺視頻監(jiān)控設備,圖像信息傳輸至中控DCS操作室,由立磨中控操作員對喂料機運行狀態(tài)進行實時監(jiān)控。增加爐火觀察視頻監(jiān)控攝像機,每個爐門附近配置一臺高清視頻監(jiān)控攝像機,圖像也傳輸至熱風爐DCS操作室,由中控操作員對爐火狀態(tài)進行實時監(jiān)控。
3.2.4 安全監(jiān)控系統(tǒng)
每座爐增加一臺CO、SO2在線監(jiān)測聲光報警儀表,沸騰爐高溫燃燒過程中,一旦出現(xiàn)CO、SO2等有毒有害氣體含量超標,聲光報警器立即動作,信號接入能源主系統(tǒng),實時對巡檢的崗位人員的安全起到保障作用。
3.2.5 模糊PID模塊精準控制
選用西門子SMATIC S7-1500的PLC模塊,配套TIA博途軟件進行程序編輯,同時引入模糊PID控制算法,用于精準控制沸騰爐輸出溫度,為立磨操作提供穩(wěn)定工況保障。以沸騰爐爐膛溫度(700~950℃)、燃料下料量頻率調(diào)整范圍(20~40 Hz)、爐膛運行操作負壓(-200~-80Pa)、沸騰爐熱風管道出口溫度(200~300℃)、沸騰爐出口冷風閥開度(20%~100%)五個控制變量為主體,進行自整定模糊PID優(yōu)化運算,模糊控制規(guī)則是根據(jù)原現(xiàn)場司爐員操作數(shù)據(jù)和專家控制經(jīng)驗,自整定模糊PID控制原理如圖3所示。

圖3 自整定模糊PID系統(tǒng)框圖
該系統(tǒng)根據(jù)檢測點配置遠程I/O站,占用DI30點、DO66點、AI30點、AO32點,經(jīng)工控組態(tài)、調(diào)試與原DCS主系統(tǒng)對接投入自動運行。其運行實圖與狀態(tài)監(jiān)控如圖4、圖5所示。

圖4 沸騰爐智能化系統(tǒng)運行實圖

圖5 沸騰爐狀態(tài)監(jiān)控運行實圖
高溫煙氣沸騰爐自控智能化系統(tǒng)自運行以來,最明顯的優(yōu)勢就是直接實現(xiàn)了生產(chǎn)環(huán)節(jié)的減員增效、節(jié)能降耗(原兩座沸騰爐每爐一人現(xiàn)場值守,合計4班,共計8人),火焰監(jiān)測和控制系統(tǒng)運行穩(wěn)定,能源管理系統(tǒng)大數(shù)據(jù)趨勢一目了然,在正常生產(chǎn)工況下,智能系統(tǒng)輸出預判結果準確,自我整定、調(diào)整及時,誤報、誤動作現(xiàn)象很少,為立磨穩(wěn)定運行提供強有力熱風保障,完全實現(xiàn)了無人值守的智能低能耗操控運行生產(chǎn)模式。但該系統(tǒng)也存在一定缺陷,尚需進一步優(yōu)化。該系統(tǒng)的關鍵點為模糊PID的經(jīng)驗整定參數(shù)的準確程度,因現(xiàn)場經(jīng)驗數(shù)據(jù)不足,同時由于原燃料的配比及料況的復雜性(如含水量、熱值、雜質、各種燃料摻加配比變化等存在較大差異時),系統(tǒng)抗干擾能力需要進一步提高,有時存在下料不暢或調(diào)整頻繁而導致爐溫略有波動的現(xiàn)象。
通過高溫煙氣沸騰爐智能化系統(tǒng)的升級改造,使某建材公司減員增效、節(jié)能降耗的理念成為現(xiàn)實。系統(tǒng)穩(wěn)定運行后,實現(xiàn)了對沸騰爐生產(chǎn)過程狀態(tài)的連續(xù)監(jiān)控,沸騰爐運轉可靠性由原來的86%提升至98%。
燃燒效率逐步提升,所用燃料單耗迅速下降,從最初的燃煤單耗(設計使用5500kcal/kg的燃煤)28kg/t,直降至目前的19.22kg/t,且還有進一步下降的趨勢。粉磨系統(tǒng)分步電耗由原來的41kWh/t降至34.2kWh/t,臺時由88t/h提升至94t/h,可見節(jié)能降耗效果非常明顯。
因系統(tǒng)處于全天候智能化調(diào)控狀態(tài),很大程度上其預判性和動態(tài)調(diào)整的及時性遠優(yōu)于人工,穩(wěn)定運行效果明顯;高溫煙氣沸騰爐智能化系統(tǒng)的良好應用,使公司生產(chǎn)、設備智能化水平得以增強,能源管理水平得以提升,符合公司建設綠色智能化工廠的創(chuàng)新發(fā)展理念。