郭壯壯
(冀中能源峰峰集團有限公司 馬頭洗選廠,河北 邯鄲 056045)
冀中能源峰峰集團馬頭選煤廠九龍生產部(以下簡稱“九龍生產部”)位于河北省邯鄲市峰峰礦區東部,北距邯鄲市約40 km,南鄰風景優美的東武仕水庫,東接國家南北交通大動脈——京廣鐵路和107國道,地理位置優越,交通十分便利。九龍生產部為設計能力1.2 Mt/a的礦井型選煤廠,與九龍礦井同步建設,1991年12月投產,主要入洗九龍礦井原煤。經2009年改擴建后已具有2.00 Mt/a的入洗能力,采用不脫泥、不分級無壓給料三產品重介質旋流器+煤泥直接浮選的聯合工藝。
九龍生產部正常生產過程中,經常出現浮選原料池料位忽高忽低的狀況,且需要浮選機崗位工通過觀察浮選原礦池液位計才能發現,然后聯系浮選入料泵崗位工對浮選入料泵的變頻器頻率進行調整。如不能及時發現或調整不及時,會出現浮選原礦池抽空泵“喝風”和原料池冒料的情況。浮選入料泵“喝風”,嚴重影響浮選分選工況,同時造成礦漿預處理器加藥口藥劑噴濺,影響礦化效果,浪費藥劑,污染環境;浮選原礦池冒料,直接跑煤,影響精煤回收率和壓濾尾煤灰分。九龍生產部工藝流程見圖1。
由圖1可知,九龍生產部浮選工藝采用單段直接浮選工藝,浮選入料由三部分組成,分別是精煤擊打弧形篩篩下水、加壓過濾機濾液和精煤壓濾機濾液。精煤擊打弧形篩篩下水和加壓過濾機濾液的量相對穩定,而精煤壓濾機濾液是先大然后逐漸變小,待上滿后卸料,濾液量為零,是一個間歇的變量,是干擾浮選入料穩定的量,暫稱為擾動量。如何將此擾動量減小或完全消除,成為此次技術改造的關鍵。

圖1 九龍生產部工藝流程
為此,九龍生產部決定對浮選入料量的穩定性開展命題式技術攻關,以穩定浮選入料量,提高浮選分選指標穩定性,降低浮選油耗,保證精煤回收率。
為消除原礦池內壓濾機濾液擾動量的影響,達到既保證浮選入料量穩定,又維持原礦池內液位,防止泵抽空或者原礦池冒料事故的目的,決定采用THC-801控制器的自身PID調節功能,實現浮選入料泵自動調節。改造方案為:控制器收集原礦池液位信息,與設定好的液位值進行差值比較,并進行自身PID調節,具體調節參數值由實際生產過程中的反饋試驗得出,輸出0~5 V電壓信號至變頻柜,控制434號電機輸出頻率,在保證原礦池內液面穩定的情況下,使得浮選機入料量小范圍內波動,從而有利于浮選分選指標穩定,降低浮選油耗,提高浮選精煤抽出率。為保證自動調試過程中的正常生產,暫時保留手動調節方式。
(1)入料泵啟動控制原理圖如圖2所示。其中SA1為手自動選擇開關,SA2為手動開啟開關。手動狀態下將SA2轉換開關撥至開啟位置,中間繼電器KA3動作,變頻柜啟動輸出。

圖2 入料泵啟動控制原理
自動狀態下,當原礦池液面高于設定值時,THC報警,常開點閉合,中間繼電器KA1閉合,啟動變頻器輸出,KA2閉合,為頻率自動調節功能使能,如圖3所示。

圖3 SA1轉換開關接線
(2)THC-801接線原理如圖4所示。端子1、4為原礦池液面輸入信號;端子15、16為液面高限報警,用于開啟變頻柜輸出;端子18、19為1-5 V模擬量輸出,用于調節變頻柜輸出頻率;端子22、23為液面低限報警,配合KA4用于液面過低時停車使用,防止入料泵“喝風”。

圖4 THC-801接線原理
(3)變頻柜接線如圖5所示。KA1、KA3為變頻柜開啟信號,D2、D3、UVT為頻率調節輸入信號,用于調節變頻器輸出頻率大小。

圖5 變頻柜接線端子
(4)在原礦池中放入壓力液位變送器,通過電流二分器將液位信號送往浮選機和THC-801控制器,分別供浮選工監控原礦池料位和控制器,作為液位控制的調節依據。
(5)對THC-801控制器和LU-904位式調節儀進行參數設置。LU-904位式調節儀用于現場顯示變頻柜輸出頻率,數值與變頻柜本身輸出頻率值相對應;THC-801控制器參數設置如下:
輕按“SET”鍵,SV值小數點閃動可進行預設值設定,設定值為“660”,即原礦池內液位將在以660 mm位置為基準點波動;
“HY”為主控回差;
“AL1”為報警輸出,設定值為“1 013”,定義為上限報警,當原礦池內液位高于1 013 mm時,ALM1報警指示燈亮;
“AL2”為報警輸出2,設定值為“150”,定義為下限報警,意為液位低于150 mm時報警輸出,變頻柜停止;
“P”、“I”、“D”為比例、積分、微分控制,為避免液位震蕩過大,經調試試驗后分別設定值為“0”、“10”、“15”;
“T”為控制周期,輸出動作的周期,此值越小,控制精度越高,因采用繼電器輸出,為減小波動,故設定為“15”;
“Sn”為輸入類型,設定值為“33”,意為4~20 mA電流輸入,為壓力液位變送器信號;
“dP”為小數點數,用于定義小數點位置;
“P-SL”為量程下限,用于定義線性輸入信號下限刻度值,即液位顯示下限,設定值為“0”;
“P-SH”為量程上限,即液位顯示上限,因采用3 m量程的液位變送器,精度為1 mm,故設定值為“3 000”;
“oP-A”為輸出定義,設定值為“0”,定義主控輸出OUT1為開關輸出;
“bAL”為變送下限,設定值為 “109”,意為OUT2變送輸出電壓下限;
“bAH”為變送上限,設定值為“197”,意為OUT2變送輸出電壓上限;
“AL-P”為報警定義,定義AL1上限報警輸出至ALM1,AL2下限報警輸出至ALM2,故設定值為10;
“CooL”為功能選擇,設定值為“1”,意為OUT1正作用控制,即液位高時,變頻柜輸出增大,加快輸送料位。
浮選入料控制系統改造完成后,經過1個月的調試,實現了正常運行,達到了預期目的,消除了精煤壓濾機濾液的干擾,杜絕了浮選入料泵“喝風”和原料池冒料事故,避免了礦漿預處理器加藥噴濺現象,穩定了浮選入料量,浮選分選指標穩定性提高,浮選尾礦灰分得到進一步提高,浮選油耗得到一定程度降低。
2021年1月份噸精煤浮選油耗0.30 kg,與上年同期0.35 kg相比降低0.05 kg。按全年75 萬t精煤產量計算,全年可節油37.5 t,浮選藥劑單價按7 500元/t計,年節支28.13 萬元。壓濾尾煤灰分61.23%,與上年同期57.87%相比,提高3.36個百分點,浮選抽出率提高2.26個百分點,折合精煤回收率0.35%,按每年入洗原煤150萬t計算,可多生產精煤5 250 t,創效682.5 萬元。
九龍生產部以生產過程中出現的問題為切入點,結合工藝流程,在改造思路上也創新性地利用液面控制去穩定浮選入料量,實施了浮選入料泵智能控制改造,既避免了以往人工調節的時滯問題,又使得浮選工序更加易于控制,同時消除了原礦池冒料、入料泵喝風等事故隱患,可謂一舉三得,為企業創造了可觀的效益。