周文昊
中石化重型起重運輸工程有限責任公司 北京 100029
隨著國內大型設備吊裝行業的迅速興起,常規吊裝技術的應用日趨成熟,非常規設備的吊耳設計、吊裝方案的安全性,以及施工便捷程度的有效提高成為新的挑戰。隨著工藝的進步,裝置建設規模越來越大,大型薄壁細長設備的規格不斷增大,對整體吊裝技術的要求越來越高。國內現有的薄壁細長設備整體吊裝時,主吊耳一般選用兩對管式吊耳,尾吊耳選用一對管式(板式)吊耳。國內某項目凈化裝置尾氣放空筒97.5m,設備的長細比值過大,若采用現有技術設置吊耳,設備整體吊裝時會產生塑性變形,質量不能保證,因而如何優化吊耳設計型式成為吊裝過程中考慮的著重點。
該項目主要生產氫氣、合成氣、氮氣等工業氣體供園區內用戶使用,并生產甲醇、乙二醇、醋酸等化工產品,項目大型設備主要分布在凈化及CO 分離裝置、甲醇裝置、煤氣化裝置、華誼爐裝置、乙二醇裝置和醋酸6套裝置中。其中凈化裝置尾氣放空筒總長97500mm,直徑1626mm,壁厚10mm,重46t。考慮到分段吊裝工期施工長,以及高處作業內容增加帶來的安全風險,決定采用整體吊裝,選用兩臺履帶式起重機(SCC7500 型750t 級履帶式起重機主吊,QUY75 型75t 級履帶式起重機溜尾)整體吊裝就位。
設備整體吊裝時,撓度變形對設備影響較大。為了防止撓度變形的影響,在現有四主吊點整體吊裝工藝的基礎上,采用多增設尾部吊點的辦法,創新設計了一種新型尾部吊耳。即采用4 只管式主吊耳和2 只管式尾吊耳的吊裝工藝。其中4 只主吊耳按照傳統工藝上、下相互錯開設置;2 只尾吊耳在同一方位上、下對稱設置(尾吊耳1 和尾吊耳2 在設備筒體的軸向方向上下間隔一定距離,且在設備筒體的徑向方向沿軸線對稱設置),單個管軸吊耳采用立板與設備筒體連接,設計圖紙如圖1 和圖2 所示[1]。

圖1 尾氣放空筒吊耳設置圖

圖2 尾氣放空筒溜尾吊耳詳圖
尾氣放空筒筒體材質為S30408,吊耳材質均為S30408。根 據GB150—2011,S30408 許 用 應 力[σ]=137MPa,[σ]焊=[σ]×0.7=95.9MPa,[τ]=[σ]×0.7=95.9MPa,彈性模量E=2.04e+11n/ m2。
以設備起吊狀態校核設備整體強度及剛度,在力學模型中,將設備簡化為承受均布載荷的外伸梁模型,取均布載荷q=4717.95N/ m。
根據尾氣放空筒水平起吊時的力學模型模擬計算,得出尾氣放空筒剪力彎矩匯總表,見表1。

表1 尾氣放空筒水平起吊時剪力彎矩匯總 N·m
可知,尾氣放空筒水平起吊時最大彎矩:Mmax=681743.775N·m
水平起吊時各截面的慣性矩:
I=Π(D4- d4)/ 64=0.0166m4
水平起吊時各截面的抗彎模量:
W=ΠD3(1- a4)/ 32=0.02m3
尾氣放空筒橫截面的最大彎曲應力:
σmax=Mmax/ W=34.08MPa
可見,σmax<[σ],其中[σ]為尾氣放空筒筒體許用應力。
尾氣放空筒最大線應變:
ε=σmax/ E=1.67×10-6m。
尾氣放空筒水平起吊時,各段的位移匯總于表2。

表2 尾氣放空筒水平起吊時各段位移匯總 m
由各段位移和轉角可知,尾氣放空筒水平起吊時最大撓度為29.97mm。綜合以上計算結果可知,選用4 點吊裝可滿足尾氣放空筒吊裝條件。
3.2.1 水平吊裝狀態吊耳焊接處應力計算



以上計算數值中,取最大絕對應力值:16.8MPa<[σ][2]。
綜上計算,主吊耳吊裝全過程安全。
新型管式抬尾吊耳采用管軸與筒體通過立板焊接的型式,連接示意圖如圖3 所示。
根據以上力學模型模擬計算可知,尾吊吊裝過程中,內側立板受力情況最差,故只需對內側立板進行強度校核。內側立板示意圖見圖3。

圖3 內側立板示意圖


以上力學模型計算均較為保守,主吊及尾吊所設筋板均未計入計算范圍,且在充分考慮動載系數的情況下,通過計算證明,吊裝過程不會對設備造成損傷。
結合廣西華誼項目現有吊裝索具情況,采用已有的成熟吊裝工藝方法,索具選擇θ52×4m 鋼絲繩4根、θ36×36m 鋼絲繩2 根、θ48×14m 鋼絲繩4 根,120t 轉輪2 只,2.6m 的150t 吊裝梁1 根,配套卸扣10只。
主吊耳通過鋼絲繩與滑輪連接,滑輪通過鋼絲繩與平衡梁連接,平衡梁通過鋼絲繩與吊鉤連接,保證設備從水平至豎直狀態過程中,4 個主吊耳受力均勻,平穩過渡。索具設置詳見圖4[4]。
抬尾索具選擇φ52×4m 鋼絲繩1 根、φ42×20m鋼絲繩1 根、55t 轉輪1 只,配套卸扣1 只。
抬尾吊耳通過鋼絲繩與轉輪連接,轉輪通過鋼絲繩與吊鉤連接,同樣保證了設備從水平至豎直狀態過程中抬尾吊耳受力均勻,平穩過渡。索具設置如圖5 所示[4]。
在尾氣放空筒吊裝過程中,通過對尾吊耳的設計及優化,采用獨特的四主吊耳和雙尾吊耳工藝方法,安全高效地完成了設備吊裝。在吊裝過程,通過實際測量,對理論數據和實際吊裝數據進行互相印證,達到了安全控制的要求。吊裝完成后經檢查測量,設備未發生變形,安裝垂直度找正完好。通過以上措施,很好地避免了以往同類設備吊裝過程中容易產生的設備質量問題。在該項目凈化裝置中,采用此方法順利完成了兩臺尾氣防空筒的吊裝。實踐證明,采用雙尾吊的多吊點整體吊裝工藝對尾氣放空筒等細長、薄壁、大噸位設備的吊裝是安全可行的。細長設備無論截面如何,只要撓度、設備吊耳處的局部應力、設備起吊的強度等方面達不到兩主吊點的要求,都可以采用此種工藝方法,安全方便,經濟可行,縮短工期,效果良好,可為同類大型設備整體吊裝提供參考。因此,該吊裝工藝可以拓展到更加廣泛的領域。