王鵬
摘要:本文針對預制T梁外觀質量存在的問題,分析原因并提出質量控制方法,從而使T梁預制的外觀質量有很大提高。
關鍵詞:?T梁預制 ?外觀質量 問題 控制
一、前言
混凝土的外觀質量是混凝土質量的直觀體現,因此搞好混凝土的外觀質量對混凝土工程有其重要意義。本文針對湖北省孝襄高速公路12合同段預制場672片T梁的外觀質量存在許多問題,經過實踐的摸索,現場總結分析,逐步完善整改措施,使T梁的外觀質量得到有效控制,收到了滿意的實施效果。
二、T梁預制外觀質量問題
1、梁腹側表面、T梁端頭錨固截面有蜂窩、麻面現象,馬蹄上口斜面氣泡較大。
2、梁端頭第二道橫隔板下耳板附近、腹板變厚處、馬蹄上口斜面有“狗洞”。
3、馬蹄根部、側模拼縫、堵頭模板兩側處跑漿較多,有“爛邊”、“爛根”現象。
4、梁腹表面有明顯的層印。
5、模板拼縫處有“錯臺”,個別梁有“跑模”現象。
6、T梁張拉起拱后,梁兩頭馬蹄底部缺棱掉角。
7、T梁翼板頂面板收縮裂縫較多。
8、腹板表面、翼板下表面有“白斑”和“黑斑”,混凝土表面花臉,顏色不一。
9、橋面連續預埋鋼板下砼不密實。
三、T梁預制外觀質量問題原因分析及質量控制
1、麻面? 麻面是指混凝土表面上呈現出無數綠豆般大小的不規則小凹點。直徑通常不大于5mm。
[原因分析]
(1)馬蹄上口斜面排氣困難,錨固截面錨下鋼筋密集,受波紋管位限制振搗困難,混凝土振搗不足,氣泡未完全排出,部分氣泡殘留在混凝土與模板之間。
(2)新拌混凝土澆注入模后,停留時間過長,振搗時已有部分凝固。
(3)用小料水平分層澆注完馬蹄后,澆注腹板時誤開平板振搗器,上部灰漿順模板表面流到下層塌落度損失比較大混凝土表面,拆模后出現若斷若續的“眼淚”。
(4)澆注前沒有在模板上撒水濕潤,或濕潤不足,混凝土的水分被模板吸去或模板拼縫漏漿,靠近拼縫的構件表面漿少。
(5)模板表面未清理干凈,附有水泥漿渣等雜物。
[質量控制]
(1)振搗遵循緊插慢拔原則,振動棒插入到拔出時間控制在20S為佳,插入下層5-10cm,振搗至砼表面平坦泛漿、不冒氣泡、不顯著下沉為止;馬蹄上口斜面宜作為砼分層控制高度,以利排氣;插振搗棒確有困難時,采用附著式振搗器或人工插搗的方法振實。
(2)新拌砼必須按水泥或外加劑的性質,在初凝前振搗。
(3)T梁馬蹄以下主要依靠附著式振搗器振搗,腹板上部、翼板砼主要依靠插入式振搗器振搗,盡量避免澆注上部砼時,啟動附著式振搗器,導致下部即將結硬的砼表面出現麻面。
(4)澆注砼時,無論那種模型,均需撒水濕潤。但不得積水;澆注前檢查模板拼縫,對可能漏漿的縫,設法封堵。
(5)模板表面清理干凈,隔離劑應涂刷均勻。
2、?蜂窩? 蜂窩是指砼表面無水泥漿,骨料間有空隙存在,形成數量或多或少的窟窿,大小如蜂窩,形狀不規則,露出石子深度大于5mm,深度不漏主筋,可能漏箍筋。
[原因分析]
(1)模板漏漿,加上振搗過度,跑漿嚴重。
(2)砼塌落度偏小,加上激振力不足或漏振。
(3)砼攪拌與振搗不足,使砼不均勻,不密實,造成局部砂漿過少。
[質量控制]
(1)澆注前必須檢查和嵌填模板拼縫,并澆水濕潤;澆注過程中有專人檢查模板質量情況,并嚴格控制每次振搗時限。
(2)塌落度過小時拉回拌和站加水加水泥重新拌制;振搗工具的性能必須與砼的工作度相適應;一名振搗手跟著灰斗粗振,另一名振搗手隨后細振,按規定的振搗間距精心振搗,尤其加強模板邊角和結合部位的振搗。
(3)砼拌制時間應足夠;分層厚度不得超過規范規定,防止振搗不到。
3、?孔洞、狗洞? ?孔洞是指砼表面有超過保護層厚度,但不超出截面尺寸1/3的缺陷,結構內存在著空隙,局部或部分沒有砼,狗洞是指可以望穿砼結構的空洞。
[原因分析]
(1)內外模板距離狹窄,振搗困難。骨料粒徑過大,腹板鋼筋過密,造成砼下料中被鋼筋和抽拔管卡住,下部形成孔洞。
(2)砼流動性差,或砼成分出現離析,粗骨料同時集中到一起,造成砼澆注不暢。
(3)未按澆注順序振搗,造成漏振點;沒有分層澆注,或分層過厚,使下部砼振搗作用半徑達不到,形成松散狀態。
(4)水泥結塊、骨料中含有冰塊、泥塊等雜物。
[質量控制]
(1)采用流動性良好的砼,在鋼筋密集處采用細石砼澆注,振搗時設專人在模板外敲打協助振搗并檢查砼振實情況。對構件角點和結合部重點檢查,特別注意振搗,不能用機械振搗時,可改用人工插搗,插搗應反復數次,確保砼不出現孔隙。
(2)砼配比中摻加高效減水劑,確保砼流動性滿足工作要求;在砼運輸、澆注的各個環節采取措施保證砼不離析。
(3)振搗應密實,不允許出現漏振點,吊斗應按布灰厚度,走動卸灰,避免吊斗直接將砼卸入模板內,一次卸料過多。
(4)嚴防雜物出現在拌制好的砼當中。
4、“爛邊”和“爛根”
[原因分析]
爛邊”和“爛根”主要是由于模板拼縫不嚴密、接縫處止漿不好,模板下底邊與臺座包邊角鋼結合不緊密,振搗時砼表面失漿造成。漏漿較少時邊角出現“毛邊”,漏漿嚴重出現砼蜂窩麻面。另外附著式振搗器布置過密、過低、太靠近拼縫也是造成T梁“爛邊”和“爛根”的一個原因。
[質量控制]
(1)接縫處夾帶橡膠海面條或無紡土工布止漿,拼縫設計成搭接企口縫,并用鋼木壓板、橡膠壓條止漿,預制臺座包邊角鋼表面粘帖橡膠海棉,防止模板激振時底邊脫開臺座。
(2)在保證馬蹄振搗的情況下,將最先每兩道橫隔板之間4個附著式振搗器減少到3個,并將振搗器位置調高,避免振搗器太靠近模板底邊、拼縫。
(3)拼縫兩側的振搗器起振時保持同步,異步后模板拼縫漏漿加多。
5、?層印
[原因分析]
(1)砼澆注順序控制的不好,澆注下層砼時,上層砼等待時間過長,砼出現明顯的接茬痕跡。
(2)在砼拌制、運輸、澆注三個環節中機械故障,停歇后繼續澆注。而未按照施工縫的要求進行檢查處理。
(3)分層澆注時砼振搗過度,造成石子下沉,水泥砂漿上浮,漿多的地方顏色發青,石子多的地方顏色發白,形成對比。
(4)模板上機油涂刷過多往下流,拆模后在構件表面呈現若斷若續的假“分層”。
[質量控制]
(1)預制梁澆注順序一般從模板一端開始水平分層澆注,當梁較高超過2.5米時,采用馬蹄、腹板、翼板同時澆注。從模板一頭開始,先澆注一段馬蹄,反回頭澆注腹板段、翼板,再向前澆馬蹄,再回頭澆注腹板、翼板,如此反復保持澆注斜面不斷推進。由于正截面段馬蹄部分抽拔管集中、變截面段的起始部分腹板較薄,橫隔板鋼筋密集,大料砼流動性不如小料,下料過程中容易卡料,導致馬蹄、橫隔板下耳出現孔洞。針對以上問題龍王廟大橋采用小料、大料兩種配比的砼,前兩罐灰拌小料,水平分層澆注馬蹄部分,附著式振搗器振搗,其它部位砼采用大料按上述方法澆注,插入式振搗器振搗。
(2)砼停歇后繼續澆注,雖未超出施工縫停歇時間,亦應參照施工縫的要求進行檢查,情況嚴重時嚴格按照施工規范的規定處理好施工縫。
(3)精心組織振搗,注意砼振實的5點表現,振搗棒插入下層砼5-10厘米,避免砼發生離析。
(4)涂機油時以模板現油光為準,采用質量品質較好的機油涂刷均勻。
四、結束語
采取以上措施進行外觀質量控制,T梁外觀質量明顯提高。然而影響預制T梁外觀質量的因素很多,造成缺陷的原因分析也很復雜,本文僅就T梁施工中發現的外觀質量問題進行了一些分析,為今后類似橋梁T梁預制施工積累了經驗,提供了有價值的參考。
參考文獻:
橋梁施工規范 GB2020-8人民出版社2020.10
大連晶海建設工程有限公司 遼寧大連 116300