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福建某污水處理廠運行優化分析及建議措施

2021-11-09 07:24:52游麗燕
海峽科學 2021年8期

游麗燕

(福建海峽環保集團股份有限公司,福建 福州 350014)

根據國家水污染防治行動計劃要求,福建某污水處理廠于2018年完成一級A提標改造,出水水質執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A排放標準。出水水質標準提高對污水處理廠的生產運行水平提出更高要求。本文以該污水處理廠為例,通過分析其處理工藝全過程水質,開展不同功能區模擬實驗,確定污水廠運行過程中應重點關注控制的指標,提出運行優化措施。

1 研究方法

1.1 樣品采集

福建某污水處理廠設計處理規模為10萬m3/d,采用AAO工藝,分2組運行,生物段總停留時間為11小時,于2018年完成一級A提標改造,設計進水水質為:COD為300 mg/L、BOD5為150 mg/L、SS為200 mg/L、TN為45 mg/L、NH3-N為25 mg/L、TP為4 mg/L,處理后出水執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A排放標準。本文在2020年8月對進水段、預處理階段、生物處理階段以及出水段進行采樣分析,污水處理工藝流程及采樣點位設置如圖1所示。取樣期間污水處理廠工藝運行模式為:污水進水點分別為厭氧池A1、厭氧池A2和缺氧池A3,進水比約為35%∶30%∶35%,內回流點為缺氧池A3,內回流比為100%。

圖1 工藝流程及布點取樣圖

1.2 功能區指標優化模擬實驗

對特定功能區內活性污泥去除污染物的效能進行測試,進而評估污水處理廠生化工藝段不同功能區是否正常運行。測定指標主要有硝化速率、反硝化速率、潛力、釋磷潛力等。

實驗方法:取8L好氧池混合液,加入1.2 gNH4Cl,充分混合并將溶解氧濃度維持在2mg/L,間歇取樣,進行污泥硝化速率測定試驗;取4L缺氧池活性污泥及4L生化池進水,并加入1.2 g KNO3,進行反硝化速率測定試驗;取8 L缺氧池混合液,加入1.2 g的KNO3及2 g固體乙酸鈉,開展反硝化潛力測定試驗;取8L好氧池末端活性污泥并投加2 g乙酸鈉,攪拌并將溶解氧濃度維持在0 mg/L,開展釋磷潛力測定試驗。

1.3 混凝沉淀實驗

為研究不同除磷藥劑對出水總磷的去除效果,開展除磷混凝沉淀燒杯試驗。選取除磷藥劑為聚合氯化鋁(PAC,10%)、聚合氯化鋁鐵(PAFC,12%)、聚合硫酸鐵(PFS,11.6%)和聚合氯化鐵(PFC,38%)。對除磷藥劑進行配制,并投加到盛有生化池末端泥水混合液的燒杯,實現燒杯中有效除磷藥劑分別為0、3、6、9、12、15mg/L。混凝條件為:快速攪拌1min、中速攪拌3min、慢速攪拌10min,沉淀15min。

2 運行現狀分析

2.1 工藝全流程功能測試

工藝全流程功能測試是通過對污水處理全流程進行沿程布點取樣,檢測分析主要污染物的沿程變化特點,評估不同工藝段對污染物的去除效果。

2.1.1 溶解氧沿程變化情況

取樣檢測污水處理廠不同工藝段溶解氧情況,測試結果如圖2所示。從圖2可知,厭氧池A1和缺氧池A3溶解氧濃度分別為0.75mg/L和1.05mg/L,溶解氧濃度較高,無法形成厭缺氧環境。分析認為,進水及旋流沉砂池復氧嚴重導致厭氧池A1溶解氧濃度高,造成碳源無效損耗,且不利于厭氧釋磷反應。缺氧池A3為內回流點,內回流攜帶的溶解氧破壞了缺氧環境,會造成碳源無效損耗。

圖2 DO沿程變化情況

2.1.2 COD沿程變化情況

如圖3所示,進水COD濃度約為151mg/L,SCOD為57 mg/L,SCOD占比低,僅為38%。旋流沉砂池復氧較嚴重,COD濃度進一步降至116mg/L。進入生化池后,COD濃度始終維持在20 mg/L以下,出水COD可實現一級A標準的穩定達標排放。

圖3 COD沿程變化情況

2.1.3 不同形態氮沿程變化情況

圖4 不同形態氮沿程變化情況

2.1.4 不同形態磷沿程變化情況

圖5 不同形態磷沿程變化情況

2.2 不同功能區活性污泥性能分析

2.2.1 硝化速率

2.2.2 反硝化速率及潛力

圖6 活性污泥反硝化速率曲線

2.2.3 厭氧釋磷潛力

2.3 混凝沉淀試驗

從圖7可知,有效質量除磷藥劑投加量相同條件下,PFS除磷效率最高,其次為PAC,PAFC和PFC除磷效果較差。PFS對磷酸鹽去除效果好的原因可能是因為鐵鹽可形成更大的礬花,挺高的網捕效果,沉淀效果好。

圖7 相同有效含量條件下不同除磷藥劑除磷效果對比

3 運行優化建議

①為降低化學除磷藥劑費用,可將除磷藥劑PAC更換為PFC。

②旋流沉砂池出水至生化池進水管段存在跌水,導致生化池進水復氧嚴重,建議對該管段進行改造,降低進水復氧程度。

③在確保NH3-N硝化程度高的情況下,建議將好氧池曝氣量控制在較低水平,降低內外回流溶解氧濃度。

④進旋流沉砂池復氧嚴重、內回流溶解氧含量高,建議內回流點調整至厭氧池A1,將A1池調整為消氧區,進水調整到厭氧池A2,減少內回流攜帶溶解氧對進水攜帶碳源的消耗,同時為后續生物脫氮提供良好的缺氧條件。

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