晏 攀
長江三峽技術經濟發展有限公司
南總干渠首部取水隧洞工程灌漿工程試驗段在S1#施工支洞控制段主洞上游南取0+945.326~0+981.326段(36m)進行。該段圍巖為Ⅴ類,為新鮮紫紅色粉砂質泥巖夾砂巖泥質粉砂巖,局部為互層狀。混凝土襯砌厚度為50cm。
固結灌漿施工工藝如圖1所示,施工程序如圖2所示。

圖1 固結灌漿施工工藝

圖2 施工程序
(1)抬動觀測孔未現場重新鉆孔,布孔采用孔號G-5-8-3灌漿孔為T1抬動孔、孔號G-5-4-3灌漿孔為T2抬動孔。
(2)抬動觀測所用千分表滿足觀測需求,在使用過程中也經常進行檢查,保證其靈敏性及準確性。
(3)在試驗段簡易壓水、壓水試驗及固結灌漿全過程中,專人進行抬動觀測,每10min做一次讀數并手工記錄,每孔觀測數據基準值未有任何變化。
(4)灌漿全部結束后,對抬動觀測孔進行復灌并封孔。
制漿采用ZJ-400高速攪拌機,漿液攪拌均勻,定時測定漿液密度,并做好了手工記錄。高速攪拌機攪拌時間大于30s。漿液在使用前過篩,普通水泥漿從開始制備至用完的時間小于4h。
鉆孔設備采用YT-28手風鉆,預埋鍍鋅套管孔徑Φ60,鉆桿有5m、5.5m兩種。鉆頭用Φ42、Φ50兩種。鉆孔按照每環分序原則進行,先進行Ⅰ序孔鉆孔,從低到高,左右對稱進行,待Ⅰ序孔灌漿完畢,再進行Ⅱ序孔的鉆孔。長鉆桿用于底拱反弧段兩孔(2#、12#),保證鉆孔深度滿足設計要求。大鉆頭用于灌前聲波測試測孔的造孔,保證單發雙收探頭插進、拔出自如。
每環底部灌漿孔鉆孔后及時用編織袋進行堵塞,防止廢漿或雜物進入孔內。
回填灌漿孔鉆孔后每孔都進行裂隙沖洗,孔口回水澄清結束。
試驗段的固結灌漿孔灌漿前每孔都進行了簡易壓水,簡易壓水孔占試驗段總灌漿孔100%。簡易壓水壓力為灌漿壓力的80%,從簡易壓水資料顯示平均壓力0.4MPa~0.6MPa。透水率詳見灌漿成果表。
檢查孔布置原則:根據灌漿成果,布置在4個灌漿孔正中間,灌漿量較小或者較大區域,或者灌漿異常的區域,試驗區固結檢查孔兼做回填檢查孔,暫按10%比例進行布孔。
聲波測試采用單發雙收探頭插入灌漿孔內每20cm間距為一測段,測試巖體波速。灌前聲波檢測孔為試驗段灌漿總孔數的5%,平均布置了6孔,布孔不集中。灌后聲波測試孔由檢查孔兼做,灌前灌后平均波速提高4%~5%。灌前灌后聲波測試情況詳見聲波測試報告所述。
質量檢查孔鉆孔后,做壓水試驗,透水率小于3Lu為合格。壓水試驗成果詳見壓水試驗成果表。
(1)灌漿方法。固結灌漿采用單孔孔內純壓式空外循環式,自下而上、左右對稱的灌漿方法,制漿站距離灌漿孔最大60m,灌漿管路連接通暢。
(2)灌漿壓力。灌漿過程中逐級加壓至設計壓力0.8MPa,因灌漿管路接長,為保證灌漿時孔口壓力達到0.8MPa,必要時加壓大于0.8MPa,實際灌漿壓力值詳見灌漿成果表。
(3)灌漿水灰比。回填灌漿漿液水灰比采用0.5:1一個比級。
固結灌漿漿液水會按照設計技術要求規定采用3:1、2:1、1:1、0.5:1四個比級進行。開灌水灰比為3:1。并遵照漿液由稀到濃逐級變換的原則。
(4)漿液變換。在實踐過程中漿液需要按照規范要求操作,保持不吸變量的要求進行擦,同時如果出現吸漿量不穩定性,出現水灰比變化情況下,需要改善其配比性能,此外,還需按照實際的工況,對其濃度進行調整。
(5)結束標準。在設計壓力下,單孔注入率不大于1L/min后,繼續灌注30min,可結束灌漿。
(6)封孔。固結灌漿結束并滿足封孔要求后,試驗段頂拱120°范圍灌漿孔采用“導管注漿法”進行封孔,其余灌漿孔采用“全孔注漿法”進行封孔,封孔時采用水灰比0.5:1比級進行漿液置換孔內稀漿。在設計壓力下屏漿30min后,進行封孔,封孔持續30min該孔封孔即可結束,最后用砂漿進行人工封孔,孔口抹平、光滑并與混凝土表面齊平。
(7)質量檢查。試驗段固結灌漿質量檢查以聲波測試為主,壓水試驗為輔的原則進行。檢查孔數量不少于固結灌漿總孔數的5%。
聲波測試質量檢查:灌漿結束14天后進行,合格標準為單孔灌后平均波速較灌前平均波速提高4%~5%。
壓水試驗質量檢查:處于穩定壓力作用下,需要間隔5分鐘進行一次測量,并且在每連續測量4次過程求出平均差,當相關數據變化值達到10%時,或者是最大、最小值相差<1.0L/min,此時試驗即可結束。而后進入孔壓水檢測過程,在該階段,要保證在設計壓力水標準下,檢測滲透率,一般來說,透水率不超過3Lu即為合格。
Ⅰ序排Ⅰ序孔灌漿壓力總體平順,高于設計壓力值(0.8MPa),各別孔壓力有陡增情況(8-3#、4-3#);Ⅱ序孔壓力值趨于穩定。Ⅰ序排灌漿壓力趨勢如圖3所示。

圖3 Ⅰ序排灌漿壓力趨勢圖
Ⅱ序排Ⅰ序孔灌漿壓力總體平順,高于設計壓力值(0.8MP)a,各別孔壓力有陡增情況;Ⅱ序孔壓力值趨于穩定。Ⅱ序排灌漿壓力趨勢如圖4所示。

圖4 Ⅱ序排灌漿壓力趨勢圖
(1)試驗段為V類圍巖洞段,圍巖節理裂隙較為發育。灌漿嚴格按照灌漿技術要求及規范規定,監理指令進行灌漿施工。灌前簡易壓水透水率隨著次序增加而逐序降低,單位注入量隨著灌漿次序的增加而明顯減少,符合各次序灌漿耗灰量變化規律;灌后的檢查孔壓水試驗透水率不大于3Lu,滿足設計要求;灌前灌后聲波測試波速提高值也滿足規范要求。由此看出試驗段固結灌漿生產性試驗總體是成功的。
(2)試驗段灌漿采用的環間分序、環內加密原則及自下而上、左右對稱灌漿方式是可行的。回填灌漿設計壓力0.3MPa、固結灌漿設計壓力0.8MPa等參數能滿足灌漿施工的技術要求,質量檢查能夠達到設計要求。
(3)試驗段安裝抬動觀測裝置,灌漿過程中每10min讀取一次千分表讀數,每自開灌至結束,千分表基準值始終沒有變化,沒有發生抬動變形。
(1)從本次試驗段灌漿成果分析單位注灰量次序間數值減少相對穩定,為后期灌漿施工鉆孔臺車避免多次轉移,建議其余單元固結灌漿按照“環內加密、環間逐序”的原則進行施工,相鄰兩排間的Ⅰ序孔梅花形布置。
(2)固結灌漿灌前簡易壓水按照規范規定,以灌漿孔數5%為準;質量檢查孔為灌漿孔數5%。
(3)本次試驗段未發生任何抬動變形,建議后期固結灌漿時只在隧洞塌方段、漸變洞段設抬動變形觀測,其余洞段簡易測試即可。
(4)建議回填灌漿完成后,可在2天后對該孔進行固結灌漿。
(5)從同孔及新開檢查孔聲波檢測結果來看,灌后波速較灌前波速提高率均大于5%,為減少已完成施工的襯砌混凝土表面的破壞,建議后續聲波檢測時在原預埋灌漿套管孔位進行聲波檢測。