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學探1井非常規下套管技術

2021-11-03 08:27:18任永利湯鵬閔鵬鄢家宇王衛陽
石油工業技術監督 2021年10期

任永利,湯鵬,閔鵬,鄢家宇,王衛陽

中國石油塔里木油田分公司 安全環保與工程監督中心(新疆 庫爾勒841000)

0 引言

學探1井原設計采用塔標Ⅰ四開井身結構,二開實鉆過程中在石炭系卡拉沙依組5 284~5 375 m鉆遇純鹽段90 m,該區塊已鉆井情況表明,該區鹽層蠕變性強[1-2]。加之本井上部二疊系發育火山巖,地層破碎,當量漏失安全密度窗口窄,易發生惡性漏失,導致鹽層段鉆進不能建立合理鉆井液密度,更加劇了本井鹽層蠕變[3]。

為保障電測、下套管順利進行,參照該區塊已有做法,對鹽層段進行擴眼[4]。擴眼期間先后發生擴眼器頂部活塞接頭公扣斷裂、擴眼器脫扣事故,后續進行2次回填側鉆后嘗試將塔標Ⅰ四開井身結構更改為塔標Ⅱ四開井身結構,即將原244.47 mm(9?″)+273.05 mm(10?″)(封鹽)套管變更為全井段下273.05 mm(10?″)(鹽上)套管。變更后,面臨套管浮重更大,井架載荷余量不足、環空間隙小,大套管剛度增大,套管下入困難、二疊系當量漏失安全密度窗口窄(0.05),下套管期間極易造成惡性漏失等諸多難點。

通過調研發現,塔里木盆地乃至陸上石油天然氣工程領域鮮有將273.05 mm(10?″)有接箍套管下入311.15 mm(12?″)井眼內的做法,面對微間隙下套管面臨的諸多技術難題,工程技術人員創新實踐,綜合形成非常規下套管技術,豐富了塔里木現場施工工藝,為后續放大井身結構下非常規套管提供了可行方案。

1 學探1井側鉆井身軌跡控制方案

學探1井是部署在塔里木盆地北部坳陷阿滿過渡帶輪南-古城坡折帶的一口風險探井,根據臨井鉆探情況及地震層位分析,預測學探1井地層自上而下依次為新生界第四系、新近系、古近系,中生界白堊系、侏羅系、三疊系,上古生界二疊系、石炭系、泥盆系,下古生界志留系塔塔埃爾塔格組、柯坪塔格組。

原設計一開339.725 mm(13?″)套管下到1 500 m,二開244.47 mm(9?″)+273.05 mm(10?″)(封鹽)下至5 415 m。井身結構變更后,二開全井段下273.05 mm(10?″)(鹽上)套管。

1.1 側鉆井眼井身軌跡先期控制

對273.1 mm套管(外徑:273.1 mm,內徑:250.69 mm,管材屈服強度861 MPa,螺紋連接強度7 533.4 kN,管材承受的有效軸向力200 kN)的通過曲率進行校核,利用API、IADC及某高校的3種計算方式[5-6]計算的管材允許通過曲率分別是9.92°/30 m、19.44°/30 m和28.76°/30 m。可以看出,API計算結果最為保守,273.05 mm(10?″)薄壁套管的允許通過曲率為9.92°/30 m。因此,側鉆狗腿度需適當控制在9.92°/30 m以內。

1.2 側鉆井眼井身軌跡控制方法

1.2.1 優選增斜鉆具組合

增斜鉆具組合:Φ311.2 mm牙輪鉆頭+Φ21 6 mm直螺桿(630×630)+2.75°彎接頭(631×630)+轉換接頭(631×NC560)+Φ203 mm定向接頭(NC561×NC560)+Φ203 mm無磁鉆鋌(NC561×NC560)+Φ 203 mm螺旋鉆鋌(5根)+轉換接頭+Φ149.2 mm加重鉆桿(30根)+Φ149.2 mm鉆桿。

使用2.75°彎接頭+直螺桿側鉆,嚴格控時鉆進,確保一次性側鉆成功,并保持允許套管通過的合理井眼曲率鉆進,側鉆20 m后根據返出地層巖屑情況決定起鉆更換穩斜、降斜鉆具組合。

1.2.2 優選穩斜、降斜鉆具組合

穩斜、降斜鉆具組合:311.2 mm復合鉆頭+Φ216 mm單彎螺桿(1.5°)(630×630)+轉換接頭(631×NC560)+Φ203 mm定 向 接 頭(NC561×NC560)+Φ203 mm無磁鉆鋌(NC561×NC560)+轉換接頭+Φ149.2 mm加重鉆桿(45根)+Φ149.2 mm鉆桿。

使用1.5°單彎螺桿進行穩斜、降斜鉆進,監測好井底參數,確保側鉆狗腿度嚴格控制在9.92°/30 m以內的同時,保持中心距在5 m以上,實現防碰目的,為后續微間隙下套管打下良好的井身軌跡條件。

1.2.3 側鉆井身軌跡控制結果

通過優選增斜、穩斜、降斜側鉆鉆具組合,側鉆井眼狗腿度最大值為2.9°/30 m,成功控制在273.05 mm(10?″)薄壁套管的允許通過曲率9.92°/30m以內。

2 微擴眼通井技術

下套管前通常采用多種通井鉆具組合進行通井劃眼作業,主要是為了修整井壁,以保證套管順利下入到設計井深。鑒于本井井身結構調整后,273.05 mm(10?″)有接箍套管下入過程中理論單邊最小間隙只有6 mm,且套管浮重達到7 000 m鉆機極限載荷,過程中“只能下放,不能上提”,現場通過對比論證,決定引入微擴眼通井技術+優化常規通井鉆具組合相結合的方式對井壁進行修整。施工次序為:修窗+雙扶通井+微擴眼+三扶通井,其中,最為關鍵的就是微擴眼鉆具組合優化及微擴眼施工參數優選[7-8]。

2.1 微擴眼鉆具組合優化

因考慮使用鉆柱型擴眼器(偏心擴眼器)進行擴眼作業,通過調研文獻,從保證井下安全和順利下入273.1 mm套管的角度,鉆柱式擴眼器BHA組合從兩個方面考慮:①鉆柱型擴眼器在鉆具組合中所處的位置需盡量避免中性點,防止滑扣脫扣現象;②鉆柱型擴眼器所處位置需要保持一定的剛度,防止離心作用過大產生橫向擺動,造成鉆具疲勞。

綜合以上兩個方面,擬優化鉆后擴眼鉆具組合。同時,針對BHA第一跨長度和第二跨長度進行優化分析,從與實鉆井眼相擬合的角度推薦跨梁柱長度,實現平穩鉆后擴眼的目的。

2.1.1 第一跨梁柱長度

設定第一跨梁柱的長度(鉆頭至偏心擴眼器長度)按照2 m間隔由3 m增加至9 m,對鉆具組合的穩斜能力進行分析。鉆壓按照3 t施加,計算結果如圖1所示。

圖1 井斜角隨第一跨梁柱長度變化趨勢

通過圖1可以看出:隨著第一跨梁柱長度的增加(由3 m短鉆鋌(SDC)增加至9 m長度鉆鋌DC),井斜趨勢的變化逐漸由降斜向增斜轉變。3 m短鉆鋌井斜處于降斜趨勢,5 m短鉆鋌長度井斜角穩定較好,7 m和9 m鉆鋌井斜變化波動較大。因此,第一跨梁柱使用5 m短鉆鋌能夠實現平穩擴眼的目的。

2.1.2 第二跨梁柱長度

設定第二跨梁柱的長度(偏心擴眼器至上扶正器長度)按照3 m間隔由9 m增加至18 m,對鉆具組合的穩斜能力進行分析。鉆壓按照3 t施加,第一跨梁柱使用5 m短鉆鋌,計算結果如圖2所示。

圖2 井斜角隨第二跨梁柱長度變化趨勢

通過圖2可以看出:隨著第二跨梁柱長度的增加(由9 m增加至18 m),井斜趨勢的變化逐漸由穩斜向增斜轉變。9 m長度的鉆鋌能夠實現穩斜的目的。因此,第二跨梁柱使用9 m長度鉆鋌能夠實現平穩擴眼的目的。

因此,從學探1井二開整體井斜變化不大的角度考慮,推薦使用如下微擴眼鉆具組合:311.15 mm(12?″)PDC+203.2 mm(8″)DC×5 m+偏心擴眼器+203.2 mm(8″)DC×1根+Φ308 mm扶正器+8″DC×12根+NC56公×520+149.225 mm(5?″)HWDP×15根+149.225 mm(5?″)DP。

2.2 微擴眼參數優選

2.2.1 鉆壓優選

1)1 t鉆壓。1 t鉆壓條件下,中性點在鉆頭以上7.41 m的位置,如果領眼鉆頭吃上鉆壓,鉆柱型擴眼器的位置在5~6 m,再加上鉆壓波動,擴眼器可能同時受力,造成更大的扭矩波動。

2)2 t鉆壓。2 t鉆壓條件下,中性點在鉆頭以上12.79 m的位置,即使領眼鉆頭吃上鉆壓,鉆柱型擴眼器的位置在5~6 m,可以避免鉆壓波動造成的擴眼器受力,形成同時受力,造成更大的扭矩波動。

3)3 t鉆壓。3 t鉆壓條件下,中性點在鉆頭以上18.29 m的位置,中性點更加遠離鉆柱型擴眼器,可能產生的扭矩波動更小。

綜上,鉆壓參數方面,根據現場扭矩設定,推薦使用2~3 t的擴眼鉆壓配合,同時避免1 t及以下的鉆壓。

2.2.2 轉速優選

1)應力組成。如圖3所示,從應力組成的角度看:隨著轉速的增加,軸向、彎曲、扭轉應力都處于逐漸增加的狀態。但彎曲應力由于臨界轉速影響,在40 r/min、70 r/min、100 r/min達到共振轉速,應力劇增,因此,需避開使用這些共振轉速點。推薦低轉速20~30 r/min,高轉速50~60 r/min。

圖3 應力組成隨轉速的變化趨勢

2)扭轉相位。如圖4所示,通過對不同轉速條件下的扭轉相位變化看,當轉速大于60 r/min后,扭轉相位角將快速增加。因此,在擴眼過程中,需避免使用60 r/min以上的轉速。

圖4 扭轉相位隨轉速的變化趨勢

因此,轉速參數推薦使用20~30 r/min的小轉速和50~60 r/min的高轉速,避免使用60 r/min以上的轉速。

3 下井架大噸位承載安全余量分析

學探1井由ZJ70D鉆機承鉆,該鉆機在塔里木盆地連續作業多年,且整個二開中完作業期間立根盒擺滿鉆具,因此務必對井架底座載荷及提升能力進行復核[9],準確計算套管合理掏空長度及甩鉆具噸位(表1)。

表1 井架承載安全余量分析關鍵數據

由表1可知,井架底座安全載荷余量=底座安全載荷-套管浮重-鉆具總重=-56.65 t,即下套管前需甩56.65 t鉆具才能保障井架安全。此外,為防止后續下套管作業過程中若遇復雜情況,由于井架提升能力受限“只能下放,不能上提”的被動局面出現,宜按照掏空800 m下套管。

4 大噸位下套管過程控制

學探1井二開使用1.40 g/cm3鉆井液密度平穩鉆穿二疊系,中完處理事故期間,為抑制鹽層蠕變速率逐步提密度至1.45 g/cm3時發生井漏失返,后降密度至1.40 g/cm3不漏,結合臨井實鉆資料,判斷本井二疊系漏失當量密度為1.45 g/cm3,漏失安全密度窗口僅有0.05。因此,微間隙下套管應綜合考慮泥漿靜液柱壓力及激動壓力[10]的影響。

通過分析,首先分段降密度至1.36 g/cm3,其次通過設定鉤速,以確定每根套管下放時間[11],實現對下套管期間產生的激動壓力的精細過程控制。從100 m至5 282 m(井底)分別截取500 m一個點進行展示,見表2。

表2 下套管期間激動壓力精細控制表

5 結論

1)優選側鉆鉆具組合、監測好井底參數能實現對側鉆井眼井身軌跡的先期控制,保證實鉆井眼曲率滿足套管允許通過曲率要求,為套管的順利下入打下良好的井筒條件。

2)合理優化微擴眼鉆具組合中偏心擴眼器距離鉆頭及上扶正器的位置,配合最優鉆壓和轉速,有效地實現了平穩鉆后擴眼的目的。

3)準確計算需甩鉆具噸位,合理設計下套管掏空長度,減少了底座載荷,增加了鉆機提升能力,增加了下套管時的安全系數。

4)通過分段降密度結合對套管下放速度的精細控制,實現了動態下套管過程中泥漿靜液柱壓力+激動壓力不超過二疊系漏失當量密度的目標,避免了下套管過程中二疊系漏失風險。

5)學探1井非常規下套管技術的成功運用,為油田后續放大井身結構下非常規套管提供了實踐路徑,為安全順利完井打下了基礎。

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