林鑫華,孫大為,夏 天,雷小俊,宋興瑤,孫明昊
(上汽通用汽車有限公司武漢分公司,湖北 武漢 430000)
掌握密封膠在實際應用中的變化,對提高車身質(zhì)量有重要的幫助,本文通過對密封膠加膠和減膠進行實驗驗證,說明密封膠膠量增加對密封性能有增強作用,但增加到一定程度,會降低密封性能。
密封膠為車身工藝涂膠中的重要一種,主要起密封作用,防止水、塵埃、氣體等的侵入,并能起到防腐蝕作用。
某K256車型出現(xiàn)加油口罩處漏水,在油漆電泳從車外向加油口罩沖水時出現(xiàn)漏水,現(xiàn)象為大量柱狀水流,進水點如圖1和圖2。模擬漏水工況如表1。

表1 模擬漏水工況

圖1 車內(nèi)進水點

圖2 車外進水點

圖3 加油口罩密封膠寬度加寬驗證(手工涂膠)

表2 加膠后漏水狀態(tài)
通過減少加油口罩一圈涂膠直徑1.0 mm~1.5 mm,進行下列驗證:

表3 減膠后漏水狀態(tài)
上述發(fā)現(xiàn),通過增加膠經(jīng)后,狀態(tài)無改善且增加兩項實驗出現(xiàn)漏水狀態(tài),且前兩項漏水量增大。說明加膠到一定階段后對漏水有一定的反作用影響,導致漏水量增加。此時,需要進行通過減膠處理來增加密封性能。
D2UC發(fā)動機艙右側(cè),集氣箱下板、HP、Dash搭接處漏水,油漆沖水驗證,電泳烘烤后(油漆涂膠前)漏水。漏水點如圖4和圖5所示。

圖4 進水點

圖5 出水點
通過對該處涂膠進行加膠和減膠處理,驗證方案和結(jié)果如表4:方案一如圖6所示。

表4 加膠/減膠方案及驗證效果

圖6 前輪罩增加一道25 mm密封膠(手工涂膠)
方案五如圖7所示。

圖7 HP按標準位置涂膠拐點膠加粗(手工涂膠)
方案七如圖8、圖9所示。

圖8 調(diào)整前(手工涂膠)

圖9 右前輪罩增加一段“7”子形膠
方案十二如圖10到圖13所示。

圖10 前輪罩調(diào)整前(手工涂膠)

圖11 前輪罩膠直徑調(diào)細

圖12 HP調(diào)整前(手工涂膠)

圖13 HP膠直徑調(diào)細
針對方案十二(涂膠膠徑減少)在驗證過程中的合格率較高,Team決定加大驗證量,驗證20臺車經(jīng)過電泳烘烤后,右前HP板區(qū)域不摳膠沖水驗證,驗證結(jié)果如表5:

表5 膠徑調(diào)細后效果
右側(cè)油漆烘烤后狀態(tài),老鼠洞位置,有明顯溢膠,且膠水與HP呈剝離狀態(tài),推測由于空腔內(nèi)涂膠過多,烘烤過程中向外膨脹,導致外層膠與鈑金間相對位移,附著力下降,形成通路,適當減小涂膠量有利于密封狀態(tài)。
本文通過列舉兩種案例,進行加膠和減膠的實驗驗證,說明車身密封膠的密封性能通過減膠(直徑減小)也能增強,后續(xù)出現(xiàn)因涂膠漏水等類似問題可以借鑒和參考該方式。