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旋振篩優(yōu)化改造研究

2021-10-20 03:01:08余韜重慶建峰化工股份有限公司重慶408601
化工管理 2021年27期
關(guān)鍵詞:故障

余韜(重慶建峰化工股份有限公司,重慶 408601)

0 引言

重慶建峰化工股份有限公司第二套大化肥裝置為設(shè)計(jì)年產(chǎn)450 Kt合成氨/800 Kt尿素的大型化肥裝置,產(chǎn)品包裝部包裝樓二化部分原有一套進(jìn)口旋振篩,其作用是有效篩分散裝尿素中的細(xì)粉尿素,最大限度降低尿素中的粉塵含量[1]。近年來(lái)受天然氣漲價(jià)、企業(yè)生產(chǎn)成本不斷升高以及尿素價(jià)格持續(xù)走低的大環(huán)境影響,同行業(yè)間市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力日益加劇,產(chǎn)品質(zhì)量成為企業(yè)是否更具有競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素之一。為減少尿素粉塵含量,提高產(chǎn)品質(zhì)量,2016年在包裝樓二化部分新增一套國(guó)產(chǎn)旋振篩(精細(xì)篩分機(jī)),新旋振篩自投用以來(lái),故障頻繁,無(wú)法滿足正常使用。

1 旋振篩的工作特點(diǎn)

1.1 旋振篩機(jī)理

旋振篩運(yùn)行時(shí)作往復(fù)式旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)由偏心回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)提供,使得箱體在水平面作旋轉(zhuǎn),達(dá)到顆粒尿素能夠在篩網(wǎng)上作往復(fù)運(yùn)動(dòng)的目的,與此同時(shí),需要傾斜篩面,使得細(xì)粉尿素通過篩網(wǎng),實(shí)現(xiàn)細(xì)粉尿素的篩選。旋振篩的動(dòng)力由三相異步電動(dòng)機(jī)提供,箱體的振動(dòng)由激振器引起,激振器由三角帶帶動(dòng),完成整個(gè)動(dòng)力的傳輸過程。因此三角帶起到重要的作用,不僅可以控制載荷的大小,還起到保護(hù)設(shè)備的作用[2]。

1.2 旋振篩參數(shù)及工作原理

為減少尿素粉塵含量,提高產(chǎn)品質(zhì)量,選用旋振篩對(duì)物料進(jìn)行篩分,其主要參數(shù)如下:型號(hào)為BZSJ2 036,電機(jī)功率為11 kW,篩網(wǎng)層數(shù)為2層,篩網(wǎng)規(guī)格為2 040×3 621 mm,設(shè)備轉(zhuǎn)速為199 r/min,篩面傾角為2~4°,往返行程為92 mm,重量為4 650 kg。其主要結(jié)構(gòu):該機(jī)主要由驅(qū)動(dòng)裝置、篩體、篩網(wǎng)、篩架、彈性支撐裝置等組成,篩機(jī)通過直徑為φ20 mm鋼絲繩采用吊裝式安裝,安裝角度約5°,吊孔在設(shè)備篩架四個(gè)角上[3]。

工作原理:細(xì)分尿素從旋振篩的頂部進(jìn)入到進(jìn)料口中,細(xì)粉尿素會(huì)被布料器快速的分散在篩網(wǎng)上,其篩分運(yùn)動(dòng)主要分為兩種形式:往復(fù)回旋式運(yùn)動(dòng)和前后往復(fù)式運(yùn)動(dòng)。往復(fù)回旋式運(yùn)動(dòng)的作用是將細(xì)粉尿素進(jìn)行迅速的分散,在特定往復(fù)回旋運(yùn)動(dòng)的影響下,在進(jìn)料口細(xì)粉尿素會(huì)以短橢圓的形式進(jìn)行回旋運(yùn)動(dòng),在細(xì)粉尿素向出料口的運(yùn)動(dòng)過程中,運(yùn)動(dòng)軌跡逐漸由短橢圓變?yōu)殚L(zhǎng)橢圓。前后往復(fù)式運(yùn)動(dòng)能夠使細(xì)粉尿素在篩選過程中實(shí)現(xiàn)較長(zhǎng)的運(yùn)動(dòng)軌跡,保證了篩分質(zhì)量。自清網(wǎng)系統(tǒng)的作用是篩除細(xì)粉粘連物,其作用方式為在篩格框中放置彈跳球,彈跳球的運(yùn)動(dòng)由沖擊篩格斜面引發(fā),彈跳球撞擊篩網(wǎng)表面,利用其自身的粘性去除篩網(wǎng)表面上的細(xì)粉粘連物,確保旋振篩在運(yùn)作過程中不會(huì)出現(xiàn)篩網(wǎng)堵孔的現(xiàn)象,進(jìn)而提高了旋振篩的運(yùn)行效率。

2 旋振篩的故障現(xiàn)象

自從設(shè)備安裝至投用以來(lái),故障頻繁,部門不斷進(jìn)行檢修修復(fù),但是同一故障反復(fù)出現(xiàn),設(shè)備的連續(xù)運(yùn)行時(shí)間低于72 h,無(wú)法保證企業(yè)的生產(chǎn)需求,具體故障現(xiàn)象如下[4]:

(1)篩體懸吊鋼絲繩多次出現(xiàn)斷股或斷裂情況,尤其是尾部位置鋼絲繩。(2)鋼絲繩吊環(huán)、索具螺旋扣頻繁斷裂。(3)篩體尾部?jī)蓚?cè)彈性支撐連接板多次斷裂。

3 旋振篩的故障分析及優(yōu)化改造

3.1 旋振篩初次改造

針對(duì)故障現(xiàn)象,同時(shí)借鑒原進(jìn)口旋振篩懸吊鋼絲繩配件,配合旋振篩廠家人員進(jìn)行升級(jí)改造。針對(duì)日常經(jīng)常發(fā)生的故障,初期采取的整改措施具體如下:

(1)在鋼絲繩與吊環(huán)連接處增加鋼絲繩保護(hù)套環(huán),套環(huán)尺寸選用M18,避免旋振篩運(yùn)行中鋼絲繩與吊環(huán)直接摩擦造成接觸區(qū)域的磨損和損傷;(2)對(duì)篩架上所有吊耳、索具螺旋扣重新選型,使吊環(huán)、索具螺旋扣O型圈厚度由14 mm增加為20 mm;(3)對(duì)尾部連接板塊進(jìn)行加厚、加固處理,將尾部連接板由3 mm改為12 mm,重新進(jìn)行更換焊接處理;(4)再次確認(rèn)旋振篩頭部及尾部篩架兩側(cè)懸空高度,對(duì)其四個(gè)角兩兩找平;(5)對(duì)篩體兩側(cè)與工字鋼篩架間距進(jìn)行確認(rèn),調(diào)整為一致;

以上措施整改完畢,投入負(fù)載連續(xù)運(yùn)行,加強(qiáng)巡檢及關(guān)注,故障依然存在,鋼絲繩及配件仍然出現(xiàn)斷裂情況,尾部連接板未斷裂,但已經(jīng)出現(xiàn)焊縫脫焊情況,對(duì)故障原因進(jìn)行分析。鋼絲繩具有較高的強(qiáng)度和柔性,目前被大量的建筑、機(jī)械設(shè)備機(jī)構(gòu)中采用,然而鋼絲繩的承載受力過程十分復(fù)雜,在實(shí)際工況中,鋼絲繩既要承受拉伸力,同時(shí)還承受彎曲力和扭轉(zhuǎn)力,即使鋼絲繩擁有很好的力學(xué)性能,但在復(fù)雜的受力環(huán)境下,其強(qiáng)度極限和使用壽命會(huì)受到不同程度的影響,因此為了確保鋼絲繩能夠在工作期間正常承載,分析鋼絲繩的受力過程具有重要的意義,同時(shí)為選擇鋼絲繩的型號(hào)提供指導(dǎo)意義。通常情況下計(jì)算鋼絲繩的受力以應(yīng)力為主[5]。

拉應(yīng)力計(jì)算如式(1)所示:

式中:F為鋼絲繩為實(shí)際工況中受到的外載荷(N);i為鋼絲根數(shù);d為鋼絲繩的平均直徑(mm);φ為鋼絲繩的充滿率,其可通過查表得到;k為鋼絲繩的不均勻系數(shù)。有公式可以明確計(jì)算鋼絲繩強(qiáng)度時(shí),需要考慮鋼絲繩中鋼絲根數(shù)的影響。

彎曲應(yīng)力計(jì)算如式(2)所示:

式中:D為鋼絲繩所繞卷筒或滑輪的直徑(mm)。

擠壓應(yīng)力的計(jì)算如式(3)所示:

式中:L為導(dǎo)程(mm);n、m為鋼絲繩的常數(shù)。

由此可以看出,鋼絲繩受到的載荷越大,鋼絲繩在接觸區(qū)域的擠壓載荷越大。而且導(dǎo)程越長(zhǎng),擠壓力越大,因此通常情況下,選用鋼絲繩的時(shí)候選擇捻距小的。選用鋼絲的直徑在其許用值范圍內(nèi),盡量選擇鋼絲根數(shù)多的以分散載荷。

鋼絲繩承載分析,在通常情況下鋼絲繩主要承受的載荷為靜載荷,動(dòng)載荷的承受時(shí)間大部分為設(shè)備的啟停時(shí)刻,即承受慣性載荷。一般而言,計(jì)算鋼絲繩的受力,采用靜力進(jìn)行計(jì)算。

式中:Fp為鋼絲繩發(fā)生斷裂時(shí)的拉力(N);Fmax為鋼絲繩最大靜拉力(N);其二者的比值可以確定鋼絲繩的安全系數(shù)K,e同樣可以在相關(guān)表中可查。因此可根據(jù)公式來(lái)檢驗(yàn)鋼絲繩的強(qiáng)度。旋振篩總重量約為4 650 kg,選擇直徑為20 mm,型號(hào)為20NAT35W*7+FC1770ZS的無(wú)捻鋼絲繩可以滿足強(qiáng)度需求。同理,進(jìn)而逐步檢驗(yàn)鋼絲繩的配件如吊環(huán)、鎖具螺旋扣等配件的強(qiáng)度,選擇合適的尺寸以確保相關(guān)配件能夠正常承載。

針對(duì)尾部連接板之間的開裂,其原因主要為焊縫處出現(xiàn)應(yīng)力集中,長(zhǎng)時(shí)間受到載荷的作用,會(huì)發(fā)生疲勞的現(xiàn)象,焊縫逐漸出現(xiàn)裂紋,當(dāng)微細(xì)裂紋擴(kuò)展并且數(shù)量足夠多時(shí),焊縫處的結(jié)構(gòu)剛度不足,滿足不了其承載要求,發(fā)生彈塑性變形,嚴(yán)重時(shí)發(fā)生材料斷裂,宏觀的表現(xiàn)為焊縫開裂,因此需要改進(jìn)焊接結(jié)構(gòu)和焊接位置以提高焊接質(zhì)量。

3.2 旋振篩再次改造

根據(jù)故障現(xiàn)象及以上數(shù)據(jù)分析,配件在選用上是滿足要求,設(shè)備在運(yùn)行中存在受力不均情況,頭部擺動(dòng)幅度與尾部彈性支撐結(jié)構(gòu)受力不匹配,存在設(shè)計(jì)缺陷,作用應(yīng)力集中在設(shè)備本體尾部,故障頻發(fā)于尾部,因此在確保滿足篩分質(zhì)量情況下,需要降低旋振篩振幅,更換篩機(jī)頭部回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)偏心盤。將現(xiàn)有的擺幅46 mm降至38 mm,往返總行程由92 mm縮短為76 mm。經(jīng)整改完之后,再次將旋振篩投入負(fù)載連續(xù)運(yùn)行,使用周期延長(zhǎng)至30天以上。結(jié)果表明,改造前出現(xiàn)問題依然未消除。雖然未徹底解決故障發(fā)生的原因,但起到明顯的效果,說(shuō)明改造方向的正確性,因此對(duì)整改措施進(jìn)行研究,考慮對(duì)尾部彈性支撐機(jī)構(gòu)進(jìn)行更換,再次整改方案具體方案為[6]:

(1)切割掉出料端擋板內(nèi)的加強(qiáng)筋,然后安裝摩擦板支撐。摩擦板支撐下邊安裝磨床加工過的摩擦板,減少箱體往復(fù)運(yùn)動(dòng)過程中摩擦力。箱體左右各增加一件摩擦板支撐及摩擦板。(2)下方安裝的石墨支撐塊,系采用復(fù)合石墨并經(jīng)過強(qiáng)化處理,以保證長(zhǎng)久的使用壽命以及高的支撐力。水平方向運(yùn)動(dòng)的箱體可以減少垂直方向上的附加振動(dòng),可以減少底架傳遞給吊架的垂直動(dòng)載荷。(3)為了保證箱體在水平方向上的位置,增加了箱體后部的連桿機(jī)構(gòu),限定了箱體在水平方向的位置。(4)為了安裝石墨塊,附加了石墨塊底座,為了便于安裝石墨塊底座,需要增加鋼板用于石墨塊的位置調(diào)節(jié),在底架上增加槽鋼用于確保箱體部分重量。(5)由于后連桿采用軸承作為轉(zhuǎn)動(dòng)部件,減少了相互之間的扭力

4 結(jié)語(yǔ)

通過對(duì)旋振篩的機(jī)理分析,明確了其工作原理,結(jié)合選用的具體設(shè)備,分析了其故障發(fā)生的原因,并以此為依據(jù)對(duì)旋振篩進(jìn)行了優(yōu)化改造,提高了設(shè)備的使用壽命和篩分質(zhì)量。實(shí)踐表明,通過對(duì)旋振篩的升級(jí),設(shè)備在連續(xù)負(fù)載運(yùn)行6個(gè)月后,未出現(xiàn)任何問題,驗(yàn)證了設(shè)備改造升級(jí)的有效性。

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