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延長油田注水井在線增注酸液體系評價與應用

2021-10-18 06:56:08王海洲羅然昊
石油地質與工程 2021年5期
關鍵詞:體系評價

王海洲 ,羅然昊

(1.延長油田股份有限公司志丹采油廠,陜西延安 717500;2.延長油田股份有限公司研究中心,陜西延安 717600)

延長油田某區塊開發層系以三疊系長6 段為主,該區長6儲層巖石類型以細粒長石砂巖、巖屑長石砂巖為主,含有少量的巖屑石英砂巖[1]。碎屑巖長石含量為30.0%~51.2%,石英含量為18.0%~30.6%、黑云母含量為1.2%~20.0%,儲層整體物性較差,為細喉道低孔–低滲特低滲儲層,滲透率主要分布在0.1×10-3~2.0×10-3μm2,孔隙度主要分布在2.02 %~22.03 %[2–3]。在長期注水開發過程中,因地質和開發因素影響,地層中微粒運移以及注水中懸浮物、水垢、機械雜質、氫氧化物沉淀等導致地層出現不同程度的堵塞[4–6],造成注水井注水壓力逐步增加,注水量逐年下降。對高壓欠注井降壓增注措施主要有酸化、壓裂、洗井等,但洗井效果不佳,壓裂施工復雜且周期長,而在線酸化增注是快速有效的措施。常規酸化解堵施工程序依次為注入前置液、處理液、后置液三個階段[7],酸化前后需要泄壓和排液,占井時間長、有效期短、泄壓和排液造成油層激動、激化微粒運移等問題[8–9]。同時,常規土酸由12%HCl和3%HF組成,酸液進入地層后與巖屑中的碳酸鹽質、石英等在近井地帶快速反應,在酸化過程中,易產生CaF2、Na2SiF6、Na3AlF6、Fe(OH)2、Fe(OH)3等二次、三次沉淀[10–11],且隨反應酸不斷消耗,pH值升高,進一步增加沉淀產生的可能[12–13].。此外,酸化措施前,注水井需泄壓,起下管柱,措施后需要返排放噴,作業工序復雜。針對上述問題,確定研制酸化體系技術路線如下:選用鹽酸、氟硼酸、多元有機酸等進行復配,以延緩酸液與地層反應速率,增加酸蝕作用距離,避免巖石骨架過度溶蝕。在酸液體系中加入絡合金屬離子的螯合劑來抑制沉淀產生,措施后無需返排,簡化酸化工序。

1 實驗材料及方法

通過將鹽酸、氟硼酸、多元有機酸、螯合劑、緩蝕劑等進行復配,開發出一種新型增注酸液XYLS–1體系并進行性能測試。

1.1 實驗儀器

鹽酸:質量分數36%~38%,分析純,濟南天泰化工有限公司;氫氟酸:質量分數40%,分析純,濟南天泰化工有限公司;CaCO3、NaSiO3·9H2O:分析純,亞泰聯合化工有限公司;FeCl3·6H2O、AlCl3·6H2O:分析純,上海彤源化工有限公司;巖心:延長油田長6儲層砂巖巖心;N80掛片:西化儀科技有限公司;水浴鍋:室溫至100 ℃,±1 ℃,南通華泰試驗儀器公司;電子天平:0.000 1 g,上海精密儀器儀表有限公司;數顯游標卡尺:0.01 mm,德清盛泰芯電子科技有限公司。

1.2 實驗方法

評價巖心溶蝕率:采用延長油田長6儲層巖心,粉碎后過孔徑0.45 mm的實驗篩,取2.5 g篩后巖樣、50 mL增注酸XYLS–1,依據SY/T5886–2012《緩速酸性能評價方法》在60 ℃下分別評價常規土酸和增注酸XYLS–1的巖心溶蝕率。

評價對CaF2抑制率:分別取20 mL土酸、增注酸XYLS–1,加入3.5 g碳酸鈣,隨后放入60 ℃下加熱2 h后,過濾烘干,稱取沉淀質量。

評價對Na2SiF6抑制率:分別取20 mL土酸、增注酸XYLS–1,加入1 mol/L的硅酸鈉溶液2 mL,隨后在60 ℃下加熱2 h,過濾烘干,稱取沉淀質量。

評價對Na3AlF6抑制率:分別取20 mL土酸、增注酸XYLS–1,加入2 g氯化鋁,然后加入1 mol/L的氫氧化鈉溶液5 mL,隨后放入60 ℃下加熱2 h,過濾烘干,稱取沉淀質量。

評價對Fe(OH)3抑制率:分別取20 mL土酸、增注酸XYLS–1,將酸液pH值調至1,然后加入0.5 mol/L的氯化鐵溶液5 mL,隨后放入60 ℃下加熱2 h,過濾烘干,稱取沉淀質量。

緩蝕性能評價:采用N80掛片,根據SY/T 5405–1996《酸化用緩蝕劑性能試驗方法及評價指標》評價不同酸液體系在60 ℃的腐蝕速率。

地層水配伍性評價:依據《SY/T 5523–2016 油田水分析方法》分析延長油田試驗區塊長6儲層水主要離子,并與增注酸XYLS–1分別按照1∶1、1∶2、1∶3、1∶4、1∶5、5∶1、4∶1、3∶1、2∶1混合后,在60 ℃下放置72 h,觀察沉淀產生情況。

1.3 沉淀抑制率計算公式

CaF2、Na2SiF6、Na3AlF6、Fe(OH)3等沉淀抑制率按如下公式計算:

式中:w為沉淀抑制率,%;m1為在土酸溶液中產生的沉淀量,g;m2為在增注酸XYLS–1溶液中產生的沉淀量,g。

2 實驗結果與討論

2.1 巖心溶蝕率

常規土酸和增注酸XYLS–1在60 ℃下的巖心溶蝕率實驗結果如表1所示。

表1 兩種酸液體系的巖心溶蝕率

由表1可知,隨著反應時間的增加,兩種酸液體系的溶蝕率均增加,但增加幅度逐漸減小。土酸反應15 min時,溶蝕率為30.07%;反應45 h時,溶蝕率為43.08%。增注酸XYLS–1反應15 min時,溶蝕率為21.60%;反應4 h時,溶蝕率為31.79%。結果表明,相同反應時間下,增注酸XYLS–1的溶蝕率低于土酸,表現出較好的緩速性能,能延長酸液和地層的有效作用時間。

2.2 沉淀抑制率

2.2.1 對CaF2抑制率

常規土酸、增注酸XYLS–1對CaF2沉淀抑制率實驗結果如表2所示。

由表2可知,增注酸XYLS–1與鈣離子反應后產生沉淀明顯低于常規土酸,對CaF2的抑制率為95.32%,沉淀抑制性能良好,由于酸液體系中主劑含有多個羥基、磷酸基,可以和金屬離子配位[4],產生多核絡合物,與鈣離子形成了穩定的、可溶解的絡合物,抑制沉淀產生,具有較好的阻垢抑垢性能。

表2 對CaF2抑制性能

2.2.2 對Na2SiF6抑制率

常規土酸、增注酸XYLS–1對Na2SiF6沉淀抑制率實驗結果如表3所示。

由表3可知,增注酸XYLS–1體系與硅酸鹽反應后產生的沉淀遠低于常規土酸,對Na2SiF6的抑制率為84.72%。主要由于常規土酸中HF含量高,HF與鋁硅酸(黏土和長石) 反應生產SiF4,但隨著酸化作業的進行,HF與SiF4反應生成H2SiF6、H2SiF6繼續與黏土礦物反應,生成硅凝膠沉淀等,形成二次反應沉淀物。而增注酸XYLS–1體系中HF是在酸化過程中緩慢釋放產生的,因此,可有效地避免產生二次沉淀,沉淀抑制性能良好。

表3 對Na2SiF6抑制性能

2.2.3 對Na3AlF6抑制率

常規土酸、增注酸XYLS–1對Na3AlF6沉淀抑制率實驗結果如表4所示。由表4可知,增注酸XYLS–1與鋁離子反應后產生沉淀低于常規土酸,對Na3AlF6的抑制率為89.74%,能有效地防止砂巖酸化施工中Na3AlF6沉淀的產生,避免儲層堵塞。

表4 對Na3AlF6抑制性能

2.2.4 對Fe(OH)3抑制率

常規土酸、增注酸XYLS–1對Fe(OH)3沉淀抑制率實驗結果見表5。當酸液pH值調至1時,在增注酸XYLS–1溶液中,Fe(OH)3產生的量遠低于常規土酸,增注酸XYLS–1對Fe(OH)3的抑制率為98.87%,由于酸液體系中高效螯合劑與鐵離子絡合,抑制沉淀效果好,在酸化施工中可有效避免后期反應殘液pH值升高而產生Fe(OH)3沉淀。

表5 對Fe(OH)3抑制性能

2.3 與地層水的配伍性評價

長6儲層地層水離子分析結果如表6所示。由表6可知,長6儲層水總礦化度為66 777.29 mg/L,屬于CaCl2水型,評價與地層水配伍性實驗中,長6儲層水與增注酸XYLS–1與地層水按不同比例混合后,混合液無分層、無渾濁、無沉淀,說明配伍性良好,能夠有效避免酸液進入地層后產生渾濁、沉淀后傷害儲層。

表6 長6儲層地層水離子分析

2.4 緩蝕性能

酸化增注增產過程中要求酸液具有一定的防腐蝕性,常規土酸和增注酸XYLS–1同時復配緩蝕劑,常規土酸和增注酸XYLS–1對N80管材的腐蝕速率如表7所示。由表7可知,該增注酸XYLS–1對N80管材的腐蝕速率明顯低于常規土酸,遠低于行業一級標準3 g/(m2·h),具有良好的緩蝕性能,避免酸化施工過程中酸液對注水設備及管材的腐蝕。

表7 不同酸液體系的腐蝕性能

2.5 巖心流動酸化評價

選用延長油田長6儲層巖心實驗,進一步評價酸化效果,用模擬地層水飽和巖心,實驗溫度為60 ℃,巖心圍壓為2.5 MPa,用模擬地層水驅替10倍孔隙體積,并測巖心滲透率(K),隨后注5倍孔隙體積增注酸XYLS–1,注酸結束,關閉2 h后用模擬地層水驅酸,待驅替狀態穩定后結束。注酸后巖心滲透率變化結果見表8。由表8可知,注入增注酸XYLS–1后巖心滲透率逐步升高,1號巖心注酸后滲透率增加為原來的10.663倍,2號巖心滲透率增加到原來的1.818倍,說明巖心酸化改造效果顯著。

表8 注酸前后巖心滲透率的變化

3 現場應用

永X井位于何川沙盤子區長6油藏東部,于2012年底壓裂投產,投產初期日產油2.2 t,因自然能量衰減,2014年底,該井轉注,轉注后注入正常。2015年底該井注水壓力逐步上升,2018年出現欠注問題,目前油壓20.8 MPa,套壓20.8 MPa,日注水4.0 m3,日均欠注16.0 m3。為補充區域地層能量,提高水驅開發效果,采用新研發的增注酸XYLS–1體系對該井實施降壓增注,恢復注水能力。

該井采用泵酸撬進行在線酸化施工,設計酸液10 m3,將酸液與注入水按照1∶1比例泵注,泵注酸液排量為1.2 m3/h,泵注清水流量為1.2 m3/h,施工過程中壓力先由17 MPa上升至21 MPa,然后降至16.6 MPa,實際注酸10.0 m3,注水9.7 m3。酸液泵注結束后不停注、不返排,繼續注水。現場施工曲線如圖1所示。該井措施后,注水油壓為16.6 MPa,壓力下降4.2 MPa,實際注水為20.0 m3/d,增注16.0 m3,現場達到配注要求。現場實施后6個月累計注入3.49×10 m3,平均日注入19.4 m3,注入效果良好。

圖1 永X井在線酸化施工曲線

4 結論

(1)研制的注水井在線酸化體系增注酸XYLS–1具有良好的緩速和緩蝕作用,60 ℃下,反應4 h,增注酸XYLS–1溶蝕率為31.79%,對N80鋼材的腐蝕速率為0.6381g/(m2·h),遠小于行業一級標準3g/(m2·h)。

(2)新型增注酸XYLS–1體系具有良好的二次、三次沉淀抑制性能。對CaF2、Na3AlF6、 Na2SiF6、Fe(OH)3等沉淀的抑制率均大于84%,巖心流動實驗效果良好。

(3)新型增注酸XYLS–1體系對延長油田長6儲層高壓欠注井在線酸化后,注水壓力下降4.2 MPa,日注水量增加16 m3,達到配注要求,降壓增注效果顯著,且酸化后無需返排,簡化了施工工序。

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