張 勇,章 發,徐海生,王春燕
(蕪湖新興鑄管有限責任公司,安徽 蕪湖 241002)
隨著蕪湖新興鑄管有限責任公司(以下簡稱公司)轉型升級,優特鋼的生產占比加大,對鋼的純凈度提出更高要求,而在冶煉過程中氧、氮、氫等氣體元素不可避免地存在于鋼中,它們的存在影響著鋼的物理和化學性能,因此準確測定氧、氮、氫的含量對改進煉鋼生產工藝,改善鋼的性能,提高鋼的質量具有重要意義[1]。
公司2007年引進美資力可(LECO)的TCH600氧氮氫聯測儀,主要應用于鋼中氧、氮、氫含量的同時測定,該儀器主要通過惰性氣體氛圍熔融,利用紅外法檢測鋼中的氧含量和氫含量,利用熱導法檢測鋼中的氮含量。該儀器使用至今檢測數據穩定可靠,只是在近期常規維護更換試劑后,做系統氣路檢漏時出現系統減壓失敗報警,當班操作做了一些處理后導致故障范圍擴大。本文將結合儀器原理、氣路走向以及此次故障處理過程進行詳細闡述。
2020年12月底,檢測中心的TCH600氧氮氫聯測儀在進行常規維護更換試劑后,做系統氣路檢漏時出現系統減壓失敗報警,當班操作認為是控制氣路的18閥、19閥、21閥故障,對3個閥進行了逐一更換,更換完后做系統旁路檢漏,出現旁路加壓失敗,儀器處于停機狀態。當時面臨生產任務量加大,檢驗量加大的情況,急需解決儀器故障,保障生產。
如圖1,將試樣投放至石墨坩堝,放在脈沖電阻爐中,在惰性氣體高純氦氣(99.995%)氛圍下加熱熔融,試樣中的氫以H2的形式析出,氧和坩堝中的碳形成CO和CO2,氮以N2的形式釋放出來。在載氣(氦氣)的帶動下先通過紅外池檢測CO和CO2,再經過加熱的稀土氧化銅將CO轉變為CO2,H2轉變為H2O,然后再通過H2O和低含量CO2紅外檢測池。氫的含量由H2O紅外池檢測,氧的含量由2個CO2紅外檢測池和1個CO紅外池檢測池共同檢測。檢測后的H2O和CO2依次被高氯酸鎂和堿石棉所吸收,隨后只剩純凈的N2在載氣的帶動下進入熱導池檢測。最后再由計算機軟件進行積分,計算得出試樣中的氧、氮、氫含量。

圖1 儀器工作原理圖
TCH600氧氮氫聯測儀整個氣路系統分為旁路和爐頭兩部分,系統檢漏是對整個氣路系統檢查,旁路檢漏是對從氣源進入儀器,經18進氣閥直接從21旁路閥出來的氣路進行檢查。
1)查閱儀器相關資料[2],資料顯示在做漏氣檢查時,如果沒有通過漏氣檢查,這可能是氣體漏出或進入系統所致。
2)首先解決“漏”的問題,該氧氮氫聯測儀氣路管路雖都是不銹鋼材質,但每個管路的接頭都是硬質塑料材質,現已使用十多年,接頭早已老化,在先前當班操作拆、裝管路時,部分接頭已出現滑絲、破裂等現象,但未被察覺,旁路檢漏仍然失敗,因此按照的氣路走向圖,逐個排查,挨個擰緊并做旁路檢漏測試,最后旁路檢漏始終穩定在12 mmHg,但仍不滿足分析要求。
3)然后測試18閥、19閥、21閥對氣路的影響,在拆卸測試過程中發現21閥的密封墊無彈性,密封效果不好,導致旁路泄漏,由于手上無新備件,考慮使用紅膠密封。對上述3個閥進行密封處理后,旁路檢漏穩定在8.5 mmHg,滿足分析要求,可進行分析。
4)旁路泄露問題解決后,系統檢漏仍出現減壓失敗報警,因此考慮拆解從18閥進口至爐頭部分,拆解部分簡圖如圖2。拆解下來后將18閥前的進氣口外接氣源,通過封堵不同出氣口,在18閥的出氣口位置發現一小塊螺絲大小的雜物,對雜物進行SEM掃描電鏡、能譜分析,結果如圖3、圖4、圖5,將雜物清除后,儀器恢復正常投入使用。

圖2 爐頭部分氣路簡圖

圖3 雜物電鏡分析全貌圖

圖4 雜物電鏡分析局部圖

圖5 雜物能譜分析結果
1)對于使用多年的需要氣體做分析氣或載氣的氧氮氫、碳硫等同類檢測儀器,只要動了氣路接頭后,再次安裝需要確認接頭的完好性。
2)對于需要氣體為載氣進行分析的儀器,在排查儀器氣路泄露故障時,務必逐一排查。
3)對于氣路控制閥漏氣問題,可采用紅膠進行密封處理。處理時,紅膠的量要少,涂抹時一定要均勻,處理好至少等12 h后再測試密封效果。
4)結合電鏡、能譜分析結果,該雜物是一種含Cr、Ni的混合物,猜測為在載氣氣源突然沒氣時,分析試樣燃燒的迸濺物在瞬間負壓的作用下倒吸累積的產物。