茹智輝,聶建鋒,尹馳宇
(河南開祥精細化工有限公司,河南 義馬 472300)
低溫甲醇洗技術使用冷甲醇作為溶劑物質,可以使酸性氣體溶解在有機溶劑中,這是利用了甲醇在低溫條件下對酸性氣體具有較大溶解性的特點。低溫甲醇洗技術主要分為解吸和多段吸收兩部分。在溶解酸性氣體的同時,可以選擇分段吸收酸性氣體中的二氧化碳、二氧化硫氣體。低溫甲醇洗技術在煤化工中的工藝流程如下:首先將酸性氣體溶解于冷甲醇中,進行充分吸收;然后通過解吸將吸收液中的氫氣、二氧化碳釋放出來;最后將使用完的溶劑進行回收,其中常含有未溶解的物質,需要進行溶劑回收,避免對環境產生污染[1]。
2020年8月,公司低溫甲醇洗裝置在系統冷量(-58 ℃)、系統壓力(3.25~3.28 MPa)達標且循環甲醇氣液比匹配穩定工況下,凈化氣總硫仍然保持持續走高趨勢,通過數據分析發現,造成總硫超標的根本原因是循環甲醇品質變差。統計分析數據如表1所示。

表1 反應負荷對攪拌的影響
通過對低溫甲醇洗系統運行數據的總結分析,可確定在系統原料氣中的硫含量、系統冷量及系統壓力相對穩定的工況下,凈化氣總硫變化情況與變換系統氨氮變化趨勢一致。變換氣中夾帶的氨氮,在凈化循環甲醇中逐漸累積,有可能發生NH3與CO2或H2S生成碳酸氫銨或(NH4)2S結晶,造成過濾器和導壓管等部位的堵塞。……