李文華,覃中燕,廖柏忠,阮超,盧家雄
摘 要:本文以實際產(chǎn)品為例,詳細(xì)分析了汽車外飾件設(shè)計結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀,闡述了為解決汽車外飾件匹配間隙超差問題,在過程控制以及結(jié)構(gòu)和設(shè)計上的改進(jìn),并說明了改進(jìn)方案的可實施性及效果,從而改進(jìn)汽車外觀,提升汽車顏值。
關(guān)鍵詞:間隙超差;過程控制;技術(shù)改進(jìn)
1 汽車外飾件匹配間隙超差問題介紹
現(xiàn)消費(fèi)者對汽車顏值的要求越來越高,而汽車的顏值只要體現(xiàn)在外觀上,外形動感時尚具靈動性的汽車往往第一時間吸住消費(fèi)者的眼球,由此提高汽車外飾件的做工及品質(zhì)尤為重要[1]。本文主要介紹某車型的上安裝板裝飾蓋與前擋風(fēng)玻璃及翼子板的匹配間隙出現(xiàn)超差問題作為案例,通過逐一分析找出問題根本原因,以及根據(jù)根本原因去制定有效的解決措施,從而為解決問題提供思路及參考。
該車型整車D測量時反饋:尾門拉手與尾門段差,實測-0.5 mm~1.0 mm(拉手高),CVIS標(biāo)準(zhǔn)為尾門拉手與尾門外板段差-1.0±0.5 mm(拉手低),查看D測量數(shù)據(jù),該問題長期存在,故障率73.6%,故障主要表現(xiàn)在LV0和LV0+兩種配置車型上,而LV1和LV2配置車型OK。
D測量即為成品車整車內(nèi)外部零件尺寸配合間隙段差數(shù)據(jù)全尺寸測量,測量計劃為2臺/周,2021年1月至4月合計測量38臺車。
尾門扣手與尾門段差問題故障73.6%,D測量的首位問題,嚴(yán)重影整車D測量合格率指標(biāo),同時故障表現(xiàn)也影響整車外觀質(zhì)量,易引起客戶抱怨,因此小組全力展開此項課題攻關(guān)。
2 汽車外飾件匹配間隙超差問題原因分析
(1)問題點調(diào)查。尾門扣手與尾門外板鈑金段差要求:-1.0+/-0.5 mm,設(shè)計要求尾門扣手相對尾門外板鈑金凹進(jìn)去1.0 mm,正負(fù)0.5 mm的公差。實際表現(xiàn)尾門扣手相對尾門外板凸出來0 mm~1.5 mm[2]。
(2)數(shù)據(jù)收集。總裝車間內(nèi)飾工段裝配完尾門扣手后小組跟蹤測量,測量對象涉LV0、LV0+、LV1和LV2四種配置,其中LV0和LV0+尾門扣手是機(jī)械式結(jié)構(gòu),LV1和LV2配置為電動外開結(jié)構(gòu)[3]。
4月21-25日連續(xù)5天測量數(shù)據(jù)顯示,故障率20%~75%不等,故障主要體現(xiàn)在LV0和LV0+兩種機(jī)械式外開手柄結(jié)構(gòu)車型,及低配車型故障率100%。
(3)問題癥結(jié)。小組繼續(xù)以4月25日14臺故障車的測量數(shù)據(jù)進(jìn)行深入一步的對比分析,如下為測量部位及測量數(shù)據(jù)明細(xì)。
經(jīng)分析,得出問題的主要癥結(jié)為:尾門扣手上部和下部與尾門外板鈑金段差超出,扣手凸出外板鈑金,影響外板尺寸。
(4)同時小組還對低配車(LV0和LV0+)故障車進(jìn)行拆尾門扣手進(jìn)行重裝發(fā)現(xiàn):①14臺車的尾門扣手上端段差故障依舊重現(xiàn),無改善,故障率100%;②1臺下端段差超差的故障車重現(xiàn)裝配后達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),初步分析為員工未裝配到位導(dǎo)致[4]。
(5)根據(jù)現(xiàn)在調(diào)查的問題癥結(jié)結(jié)論發(fā)現(xiàn),低配車型的尾門扣手與尾門外板段差故障率100%,主要體現(xiàn)為上端段差故障率100%,下部段差屬于偶發(fā)裝配影響,故障率7.1%。只要解決尾門扣手上部與尾門外板鈑金段差超差問題,可初步算出低配車尾門扣手段差故障可降低至偶發(fā)情況下7.1%的故障率水平[5]。
(6)要因確認(rèn)(針對因果圖/樹圖/關(guān)聯(lián)圖原因分析中找到的所有末端原因通過現(xiàn)場測量、試驗及調(diào)查分析的方式進(jìn)行逐一確認(rèn),依據(jù)末端原因?qū)ΠY結(jié)的影響程度判斷是否為要因。):①D測量員測量方法存在差異;②總裝員工裝配不當(dāng);③車身車間尾門總成焊接操作不當(dāng);④車身車間尾門拼焊線焊機(jī)運(yùn)行狀態(tài)異常;⑤裝配尾門扣手?jǐn)Q緊工具不正確;⑥車身車間尾門外板用錯零件;⑦總裝車間尾門扣手用錯零件;⑧沖壓外板尺寸不合,均非要因[6]。
小結(jié):①低配尾門扣手的兩顆螺栓安裝支架X方向相對往前偏0.8 mm~1.3 mm,數(shù)據(jù)結(jié)果與供應(yīng)商零件上檢具數(shù)據(jù)相互吻合,數(shù)據(jù)超差,為課題調(diào)查的要因;②高配尾門扣手的兩顆螺栓安裝支架X方向相對往前偏0.1 mm,數(shù)據(jù)OK,且與供應(yīng)商零件上檢具數(shù)據(jù)相吻合。低配(LV0和LV0+)與高配(LV1和LV2)尾門外板差異:低配外板相對高配外板多一個尾門鎖鑰匙孔,其他尺寸均一致,車身車間尾門外板用錯非課題調(diào)查的主要原因。
3 汽車外飾件匹配間隙超差問題解決措施
(1)對策一:針對裝配尾門扣手不穩(wěn)定情況,加強(qiáng)培訓(xùn)內(nèi)飾兩個班次的工段長、班長和員工進(jìn)行的現(xiàn)場故障模式分析及現(xiàn)場操作要點。對策一效果跟蹤:經(jīng)過問題落實后,后續(xù)未再發(fā)現(xiàn)尾門扣手下端與尾門外板段差數(shù)據(jù)超差的情況[7]。
(2)對策二:①供應(yīng)商降低尾門扣手兩個螺栓安裝面,X方向向后減少0.5 mm,供應(yīng)商于5月12日整改完成; ②供應(yīng)商針對尾門扣手上端外表面高處檢具的問題采取了增加矯形工裝,5月18日工裝制備完成。
措施二效果跟蹤:供應(yīng)商2個措施實施后,5月25日對20件新狀態(tài)的尾門扣手進(jìn)行裝車驗證。
總結(jié):低配尾門扣手尺寸整改后,裝車狀態(tài)OK。
4 汽車外飾件匹配間隙超差問題的總結(jié)與展望
本文主要結(jié)合工作中出現(xiàn)的一些問題作為案例,通過逐一分析得出問題根本原因,以及通過根本原因去制定有效的解決措施,為解決問題提供了思路及經(jīng)驗分享。
目前越來越多用戶關(guān)注汽車外觀,這對汽車外觀品質(zhì)與配合精度要求越來越高,同時提高乘坐汽車的舒適性和內(nèi)外觀,可提高汽車競爭力。影響汽車外飾件匹配的因素較多,上安裝板與鈑金的配合要求高,同時過程中涉及到的工藝也比較多,使得制造過程中的變差因素復(fù)雜,所以要嚴(yán)格地對與之相關(guān)的所有的質(zhì)量控制特性進(jìn)行控制;車身零件的穩(wěn)定性也有待提高[8]。通過對各個原因逐一分析,提高車身鈑金質(zhì)量以及零件質(zhì)量,同時在設(shè)計上提高零件與鈑金的配合度,從設(shè)計上杜絕問題,因為設(shè)計上定位配合方面考慮不夠充分的話容易造成間隙超差,這需要設(shè)計人員投入更多的精力去提高產(chǎn)品匹配質(zhì)量,從設(shè)計源頭上考慮外觀件匹配問題的解決。
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