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淺談降低汽車行李箱漏水問題改進

2021-09-23 00:49:01廖柏忠,覃中燕,李文華,黃韻,盧家雄
交通科技與管理 2021年25期

廖柏忠,覃中燕,李文華,黃韻,盧家雄

摘 要:本文以實際產(chǎn)品為例,詳細分析了尾門框膠條設計結構的現(xiàn)狀,說明了為解決行李箱漏水問題所作結構和設計上的改進,并闡述了改進方案的可實施性及效果。

關鍵詞:尾門框膠條;尾門鈑金夾層;技術改進

1 汽車行李箱漏水問題介紹現(xiàn)狀

本文主要通過分析膠條結構、膠條性能、膠條與裝配鈑金配合等因素,找出影響膠條淋雨密封的潛在原因點,并通過對車身鈑金搭接的控制、工藝的優(yōu)化及膠條結構的改善等措施的改善實施,增強行李箱密封膠條淋雨密封性[1]。

2 汽車行李箱漏水問題原因分析

某汽車車型在批量生產(chǎn)以來,檢測線持續(xù)反饋淋雨試驗中行李艙有漏水現(xiàn)象。經(jīng)過跟蹤統(tǒng)計,2019年3月至5月,漏水故障PPH高達1.91,故障原因涉及鈑金、涂膠、裝配、零件等多個方面,通過分層法歸納問題點如下表所示。

通過深入生產(chǎn)線調查,根據(jù)下線故障車缺陷表現(xiàn)模式進行分析,發(fā)現(xiàn)行李箱漏水點主要集中在尾門框膠條及尾門框鈑金夾層[2]。

經(jīng)調查分析,得出汽車行李箱漏水問題主要癥結為:尾門框膠條密封性差及尾門框鈑金狀態(tài)不合格。

經(jīng)過對現(xiàn)場故障討論分析,通過作出樹狀圖,找到了7個末端因素:

2.1 尾門框膠條變異調查

尾門密封膠條內部灌膠量偏少,密封膠與門框鈑金口搭接量稀少;線旁抽檢3件膠條,其中1件灌膠高度處于1.8 mm~2.0 mm之間(現(xiàn)場使用直尺測量),灌膠高度標準:3±1 mm;其余部分膠條灌膠高度處于2 mm位置,小于之前要求2.5 mm下限的控制標準,是問題的主要原因。尾門框下端水平段鈑金上無密封灌膠,膠條密封失效出現(xiàn)漏水,是問題的主要原因[3]。

2.2 尾門框上拐角鈑金區(qū)域變異調查

尾門框上拐角出現(xiàn)漏水情況,每個班次約存在4~5臺左右,實車分析左右尾門框上拐角附近膠條普遍存在-Z向匹配錯位情況。

側圍/頂蓋翻邊、尾門膠條匹配面和膠條的設計關系的滿足密封要求——頂蓋密封面與尾門間隙12 mm,膠條壓縮量8 mm,設計OK。

白車身—從最近10臺車故障附近密封面的BIW測點結果看,右側全部向-Z方向偏離,最大偏離1.8 mm;左側只有2臺向下偏離,最大偏離0.26 mm,最近漏水故障右側偏多,測點23處的尺寸偏差方向對故障問題有貢獻。

2.3 尾門框下拐角鈑金區(qū)域變異

尾門框鈑金搭接分析:尾門框D柱鈑金(后保支架旁)與左側鈑金搭接錯邊2.0 mm,間隙1.5 mm。尾門框左下轉角鈑金搭接錯邊4.0 mm,標準1±1 mm。

3 汽車行李箱漏水問題解決措施

(1)尾門密封膠條內部灌膠量偏少、斷膠改進措施:由于注膠設備壓力缺少加壓后的穩(wěn)壓裝置,氣壓波動導致注膠壓力出現(xiàn)異常,造成產(chǎn)品注膠異常;注膠稱量檢測頻次過低,采用現(xiàn)有10取1稱量方法,未能完全覆蓋缺陷產(chǎn)品;因為標準作業(yè)書中沒有要求要對每根膠條注膠后的產(chǎn)品進行稱量確認,只是要求每10根進行一次注膠稱量確認,沒有考慮到偶發(fā)性不良發(fā)生。

(2)對注膠設備在進氣通路前追加一個穩(wěn)壓裝置一套,保證壓力穩(wěn)定。

(3)增加膠量測量稱重系統(tǒng)偏差報警裝置,改善之前10選1稱量方式,變更為每件稱量。

(4)尾門框上拐角鈑金區(qū)域變異的改進措施:后側圍上拐角延伸板因模具原因,尺寸的不穩(wěn)定及偏差引起后側圍內板焊合件存在-Z向的偏差,右側零件最大存在+1 mm的偏差,D柱上外板焊合件上拐角區(qū)域存在最大+1.5 mm的偏差,與白車身偏差表現(xiàn)一致。

后側圍內板焊合件與檢具偏差:左側最大偏差-1.2 mm;

右側-0.5 mm;

D柱上外板焊合件檢具偏差:左側最大偏差+0.8 mm;右側+0.7 mm;

尾門上拐角卡膠條面左側大偏差+0.32,右側最大偏差

-0.69 mm,滿足廠內制造公差要求,膠條與尾門匹配良好,進行8分鐘淋雨試驗(正常過線80秒),未見漏水情況發(fā)生。

(5)尾門框下拐角鈑金區(qū)域變異的改進措施:側圍鈑金件焊點扭曲,扭曲后膠條邊往車內方向變形,導致與側圍外板離空≧2 mm后就會導致漏水;焊點扭曲主要為員工操作問題及零件圓弧不利操作導致焊點扭曲;側圍內板零件錯邊過大[4]。

在工裝上增加一條8 mm大的圓管彎成零件弧面一致的形狀做焊槍限位,避免焊槍焊得太靠里面導致焊點扭曲及鈑金變形;在工裝底部增加焊點銅塊,避免焊點扭曲;整改沖壓件切邊狀態(tài);增加工裝限位,避免零件錯邊[5]。

通過以上過程控制工藝和設計結構上的改進,經(jīng)過驗證,有效解決了尾門密封膠條內部灌膠量偏少、斷膠及尾門框上、下拐角鈑金區(qū)域變異問題。

4 汽車行李箱漏水問題的總結與展望

本文主要結合工作中出現(xiàn)的一些問題作為案例,通過逐一分析得出問題根本原因,以及通過根本原因去制定有效的解決措施,為解決問題提供了思路及經(jīng)驗分享。

目前越來越多用戶關注汽車外觀,這對汽車外觀品質與性能要求越來越高,同時提高客戶滿意度避免顧客抱怨,可提高汽車競爭力。影響汽車尾箱漏水因素較多,尾門框膠條與鈑金的配合要求高,同時過程中涉及到的工藝也比較多,使得制造過程中的變差因素復雜,所以要嚴格地對與之相關的所有的質量控制特性進行控制;車身零件的穩(wěn)定性也有待提高[6]。通過對各個原因逐一分析,提高車身鈑金質量以及零件質量,同時在設計上提高零件與鈑金的配合度,從設計上杜絕問題,因為設計上定位配合方面考慮不夠充分的話容易造成鈑金接口超差,這需要設計人員投入更多的精力去提高產(chǎn)品質量,從設計源頭上考慮漏水問題的解決。

參考文獻:

[1]馮博,李國峰,譚純巖.某車型在涉水試驗中的漏水問題分析[J].汽車實用技術,2019(11):93-95.

[2]甘雨聲,孫大智,達偉偉,等.某車型漏水問題分析與解決[J].時代汽車,2016(5):51-52.

[3]許豪.行李箱密封條漏水問題分析與控制措施探討[J].汽車實用技術,2019(7):75-76+102.

[4]高建軍,龔偉偉.汽車淋雨漏水問題的分析與防控[J].時代汽車,2020(6):88-89.

[5]郭永慶.某車型洗車試驗尾門密封條進水問題分析與改進[J].汽車技術,2020(8):52-55.

[6]葉靜然.基于SPH的水體流動模擬技術研究[D].中北大學,2019.

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